李 東,吳建利,林遠平,黃 林
(中國石油集團濟柴動力有限公司成都壓縮機分公司,四川成都 610100)
隨著國家提出全力保障國家能源安全,推動能源高質(zhì)量發(fā)展,作為天然氣采氣和集輸?shù)闹匾b備,往復式壓縮機的安全平穩(wěn)運行越來越重要。針對西南油氣田某輕烴廠DTY1400 型往復式壓縮機活塞桿異常磨損進行故障分析,提出相應的解決辦法和壓縮機維保建議,減少了壓縮機的非計劃停機,保證生產(chǎn)需求。
該DTY1400 型壓縮機由電機驅(qū)動,轉(zhuǎn)速990 r/min,采用4列二級壓縮,其中2 個一級缸、2 個二級缸,主要用于天然氣外輸。其主要設計參數(shù)為:機組型號DTY1400;排氣量4×106Nm3/d;吸氣壓力0.4~1.6 MPa;吸氣溫度0~35 ℃;排氣壓力≤3.8 MPa。
機組設計最高工作壓力3.8 MPa,使用時二級排氣壓力3 MPa,在設計范圍內(nèi),無超壓情況。潤滑油消耗量25 L/d,在設計范圍內(nèi);機組在調(diào)試正常后運行500 h,進行過例行檢查,沒發(fā)現(xiàn)異常。使用中,機組運行平穩(wěn),無異常響聲出現(xiàn)。
該機組在運行到4120 h 時,使用方按機組操作維護手冊對機組進行正常的維保作業(yè)時,拆卸觀察室邊蓋,發(fā)現(xiàn)二級一列活塞桿填料段發(fā)藍(圖1),隨即抽出二級一列活塞桿,測量其尺寸發(fā)現(xiàn)活塞桿直徑最大磨損達0.50 mm。通過廠家專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場又對其余幾列活塞進行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)所有活塞桿均出現(xiàn)不同程度磨損(表1)。根據(jù)DTY1400 壓縮機機組技術(shù)手冊,填料段活塞桿直徑極限尺寸為63.47 mm,其中一級二列活塞桿最大磨損0.15 mm,一級四列活塞桿最大磨損0.16 mm,二級三列活塞桿最大磨損0.27 mm,二級一列活塞桿最大磨損達到0.50 mm。同時,拆卸檢查填料盒,發(fā)現(xiàn)填料環(huán)也出現(xiàn)磨損變形(圖2)。
表1 填料段活塞桿外徑測量尺寸統(tǒng)計 mm
圖1 二級一列活塞桿觀察室段發(fā)藍
圖2 填料環(huán)
填料環(huán)是包在活塞桿上的密封組件,填料組件通常由減壓環(huán)和多組主密封環(huán)組成,每組填料環(huán)分別裝配在單獨的填料盒中(圖3)。減壓環(huán)的主要功能是在吸氣沖程時,降低填料盒內(nèi)高壓氣體向氣缸端的回流速度,防止主密封環(huán)被損傷,阻止雜質(zhì)進入填料盒。主密封環(huán)的主要功能是起密封作用,防止氣體從高壓側(cè)流向低壓側(cè),在吸氣沖程中使殘存在填料盒內(nèi)的高壓氣體回流至氣缸。
圖3 填料組件結(jié)構(gòu)
一套填料組件從介質(zhì)側(cè)到大氣側(cè)包括:一組起減壓作用的減壓環(huán);阻止氣體介質(zhì)泄漏的幾組主密封環(huán);最外側(cè)是雙作用的氮氣密封環(huán),阻止氣體介質(zhì)從排氣孔泄漏到隔離室。每組主密封填料環(huán)一般包括1 個阻流環(huán)、1 個切向環(huán)和1 個徑向環(huán)。阻流環(huán)目的是防止密封環(huán)在高溫、高壓情況下發(fā)生蠕變,通常情況下阻流環(huán)由硬質(zhì)塑料或金屬制成;切向環(huán)裝在靠近大氣側(cè),起到密封作用;徑向環(huán)裝在汽缸側(cè),起到輔助密封、減壓與泄壓作用。一般主密封環(huán)為單作用密封環(huán),采用徑向環(huán)和切向環(huán)結(jié)構(gòu);由內(nèi)緣與活塞桿配合,在壓縮機運行時,高壓氣體進入小室,把填料壓緊在活塞桿上,徑向環(huán)和切向環(huán)配合,起密封作用。因為徑向環(huán)和切向環(huán)的切口交錯,沒有氣體的泄漏途徑,在排氣沖程中對氣體起密封作用,而在吸氣沖程中,又允許殘留在填料盒內(nèi)的氣體再次回流到氣缸內(nèi)。
往復式壓縮機填料密封環(huán)的作用是防止氣缸中的高壓氣體沿著活塞桿方向泄漏,它是壓縮機中最重要的零部件之一,也是壓縮機最主要的外泄漏途徑之一。通常情況下,填料密封環(huán)是一種動密封環(huán),即只有在壓縮機工作時才起密封作用(圖4)。
圖4 填料密封原理
影響活塞桿磨損的因素很多:活塞桿潤滑不足;活塞桿安裝不好跳動大;填料彈簧彈力過大,抱得太緊;填料盒尺寸偏小或填料熱脹,軸向間隙小,不能浮動等。在未找到磨損原因前,直接更換活塞桿、填料環(huán),加載運行后,從隔離室處出現(xiàn)蒸汽,同時測得活塞桿溫度偏高,最高溫度達180 ℃,檢查潤滑油注油正常。又停機拆檢,檢查活塞桿尺寸、查活塞桿跳動量等均符合標準。但是活塞桿在上死點位置已經(jīng)輕微發(fā)藍變色,證明原填料環(huán)跟活塞桿配合出現(xiàn)問題。
通過對活塞桿進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)填料段活塞桿已經(jīng)呈現(xiàn)藍紫色,填料盒內(nèi)主密封環(huán)也有燒結(jié)痕跡,可判斷是由于活塞桿溫度高使機油結(jié)焦積碳,造成活塞桿表面無潤滑油,潤滑不足導致活塞桿磨損。
通過對活塞桿進行硬度檢查,其芯部硬度為300 HB,活塞桿硬度表面900 HV,在設計值的芯部硬度和表面硬度要求范圍內(nèi)。因此,可排除是由于活塞桿硬度低造成的磨損。
通過對工藝氣組分分析,發(fā)現(xiàn)含飽和的濕天然氣,現(xiàn)場操作人員也反映經(jīng)常出現(xiàn)分離器液位高報警停機。而介質(zhì)中的液體會沖刷或稀釋填料中的潤滑油,造成填料密封件快速磨損和過早失效。
根據(jù)填料環(huán)的工作密封原理,前端減壓環(huán)作用主要是使氣體先進行一次截流,使其后的填料所承受的壓力比較平穩(wěn)。根據(jù)填料環(huán)受力圖(圖5),減壓環(huán)所承受壓力最大,在壓縮階段,減壓環(huán)被進入小室的氣體壓緊到活塞桿上[1]。經(jīng)仔細測量檢查活塞桿磨損段,發(fā)現(xiàn)磨損點在活塞死點位置,剛好是氮氣密封環(huán)和減壓環(huán)位置磨損最大(圖6),往主密封環(huán)呈逐漸減小趨勢。
圖5 傳統(tǒng)BTR 環(huán)組的環(huán)槽壓力分布
圖6 活塞桿磨損
填料組件減壓環(huán)、主密封環(huán)材料均為聚四氟乙烯,該材料抗磨能力強,韌性和耐腐蝕性好,但材料很硬,自潤滑性能差,導熱性差,熱膨脹系數(shù)大,強度低。按照工藝要求,更換新環(huán)檢測裝配尺寸,測得減壓環(huán)側(cè)隙實測值0.30 mm,較設計值偏??;主密封環(huán)側(cè)隙實測值0.20 mm,也比設計值偏小。由于其側(cè)隙偏小,造成填料環(huán)和減壓環(huán)在機組運行時,在高溫高壓的氣體作用下,其承受的高壓氣體力很容易使其變形而與活塞桿脈動硬性接觸產(chǎn)生更多的摩擦熱,使活塞桿和環(huán)的溫度升高,在小室內(nèi)卡死,導致活塞桿的加速磨損[2]。
由于該廠壓縮氣體為凈化天然氣不含硫,用戶就沒有連接氮氣。兩組雙作用氮氣密封環(huán)沒有氣體冷卻,故與活塞桿摩擦產(chǎn)生的熱量較多,導致氮氣環(huán)膨脹抱死活塞桿,造成過度磨損。同時,由于氮氣環(huán)與活塞桿過度摩擦生熱后,熱的活塞桿影響靠近氮氣環(huán)的主密封環(huán),使其膨脹,致使填料環(huán)與填料盒軸向間隙偏小影響潤滑效果。
采取以下措施后,該壓縮機機組運行至今未出現(xiàn)活塞桿磨損的現(xiàn)象:①更換潤滑油型號,選用潤滑油黏度稍高的牌號,避免潤滑油被稀釋沖走;②根據(jù)實際使用情況,去掉氮氣密封環(huán);③增加減壓環(huán)強度,增大側(cè)隙,避免在軸向氣體力的作用下減壓環(huán)變形;④在填料環(huán)中加入新填充劑,提高強度,增加導熱率,改善耐磨性;⑤減小主密封環(huán)側(cè)隙,把第1 片塑料材料改為金屬環(huán),增加強度承受沖擊,加快散熱,降低填料環(huán)內(nèi)溫度(圖7)。
圖7 新填料環(huán)
分析壓縮機活塞桿異常磨損的原因,其磨損是多方面因素導致的,只要分析合理,采取了正確的措施,就能解決故障。此次的故障處理,也改進和優(yōu)化了設計,提高了壓縮機運行的安全可靠性。建議嚴格監(jiān)控機組各運行參數(shù),定時排液,定期檢測活塞桿溫度及潤滑油消耗量,從而保證壓縮機機組的正常運行。