竇怡飛 徐旭昭 高明松
(煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,安徽 合肥 230041)
礦井采取分區(qū)式通風(fēng),全井田劃分為中央?yún)^(qū)、南區(qū)和東區(qū)共3個(gè)通風(fēng)分區(qū),目前中央?yún)^(qū)和南區(qū)在生產(chǎn),東區(qū)正在開拓。
中央?yún)^(qū)工業(yè)場地內(nèi)設(shè)有主井、副井、深部進(jìn)風(fēng)井和中央回風(fēng)井4個(gè)井筒;南區(qū)場地內(nèi)設(shè)有南區(qū)進(jìn)風(fēng)井和南區(qū)回風(fēng)井;東區(qū)場地設(shè)有東進(jìn)風(fēng)井和東回風(fēng)井。
中央回風(fēng)井主要承擔(dān)北一采區(qū)、北二采區(qū)和南一采區(qū)回風(fēng)任務(wù);東回風(fēng)井主要承擔(dān)東一(1)、東一(2)、東一(3)、東一(5)采區(qū)回風(fēng)任務(wù);南區(qū)回風(fēng)井主要承擔(dān)南二、南三和東二采區(qū)回風(fēng)任務(wù)。
中央?yún)^(qū)維持2個(gè)工作面回采,目前北一下采區(qū)和北二采區(qū)均有1個(gè)綜采工作面,未來幾年中央?yún)^(qū)將重點(diǎn)開采北二采區(qū),根據(jù)礦井生產(chǎn)接替計(jì)劃,未來北二采區(qū)將出現(xiàn)2個(gè)綜采工作面同采的情況。目前,北二采區(qū)風(fēng)量8400m3/min左右,無法滿足二個(gè)回采工作面同時(shí)生產(chǎn)的用風(fēng)需要,且北二采區(qū)通風(fēng)距離較長,因此無法通過在其他采區(qū)采取增阻調(diào)節(jié)的方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)量增加。
根據(jù)礦方提供的資料,模擬時(shí)的井巷阻力系數(shù)選取主要參考本礦井的通風(fēng)阻力測定資料。為準(zhǔn)確了解部分巷道的阻力分布情況,采取現(xiàn)場實(shí)測方式對井下部分巷道進(jìn)行了阻力測定,作為解算的基礎(chǔ)參數(shù)。
掘進(jìn)工作面及主要機(jī)電硐室用風(fēng)作為固定風(fēng)量參與解算,現(xiàn)狀模擬時(shí)各采區(qū)總風(fēng)量保證與現(xiàn)狀基本一致,以保證模擬結(jié)果盡量與礦井實(shí)際通風(fēng)情況吻合[1]。
現(xiàn)狀模擬時(shí)以目前通風(fēng)系統(tǒng)實(shí)際風(fēng)量為標(biāo)準(zhǔn),由于南區(qū)與中央?yún)^(qū)僅有一條進(jìn)風(fēng)巷聯(lián)系,且本次通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造不設(shè)計(jì)涉及到南區(qū),為簡化模擬工作,本次模擬南區(qū)不參與模擬。
參照通風(fēng)阻力測定結(jié)果進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)模擬解算,經(jīng)過多次網(wǎng)絡(luò)解算和調(diào)整,使得模擬結(jié)果與礦井通風(fēng)系統(tǒng)的實(shí)際情況基本吻合。
模擬結(jié)果,礦井中央?yún)^(qū)總進(jìn)風(fēng)量29640m3/min,中央風(fēng)井總回風(fēng)量21840m3/min、通風(fēng)阻力3097Pa,東風(fēng)井總回風(fēng)量6600m3/min、通風(fēng)阻力1529Pa;其中中央?yún)^(qū)通過-780m南翼主膠帶機(jī)巷向南區(qū)進(jìn)風(fēng)1200m3/min。
根據(jù)模擬解算結(jié)果,最大阻力路線為北二采區(qū),其進(jìn)風(fēng)段、用風(fēng)段及回風(fēng)段的阻力分布見表1,各段阻力分布柱狀圖見圖1。
表1 北二采區(qū)現(xiàn)狀模擬結(jié)果
圖1 各段阻力分布柱狀圖
從模擬結(jié)果的通風(fēng)阻力分布看,北二采區(qū)路線的總進(jìn)風(fēng)段、采區(qū)進(jìn)風(fēng)段和采區(qū)用風(fēng)段的占總阻力的比重都比較小,百米阻力也小于全礦井的百米阻力[2]。
而總回風(fēng)段、采區(qū)回風(fēng)段占總阻力的比重達(dá)到了65.8%,要達(dá)到降低礦井通風(fēng)阻力的目的,總回風(fēng)段和采區(qū)回風(fēng)段是改造的重點(diǎn)。
特別是采區(qū)回風(fēng)段,雖然不是百米阻力最大的區(qū)段,但因?yàn)槠渚嚯x較長,其占總阻力的比重達(dá)到了42.4%,是通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化的重中之重。
降低總回風(fēng)段的阻力,較可行的方案是降低總風(fēng)量;采區(qū)回風(fēng)段阻力大主要是由于巷道變形嚴(yán)重,通風(fēng)斷面不足造成,可采取擴(kuò)刷巷道及增加并聯(lián)回風(fēng)巷道的方式來增加通風(fēng)斷面,降低通風(fēng)阻力。
3.1.1 將北一11-2下山采區(qū)調(diào)整由東風(fēng)井回風(fēng)
北一11-2下山采區(qū)與東風(fēng)井系統(tǒng)現(xiàn)已貫通,將北一11-2下山采區(qū)回風(fēng)改由東風(fēng)井承擔(dān),可降低中央風(fēng)井承擔(dān)的風(fēng)量,達(dá)到降低總回風(fēng)段通風(fēng)阻力的目的。
實(shí)施方案:將北一11-2下煤層回風(fēng)下山(一)和北一11-2下煤層回風(fēng)下山(二)在-880m輔助水平以上用密閉墻進(jìn)行隔斷;調(diào)整采區(qū)下部的通風(fēng)設(shè)施,通過北一下山瓦斯治理排矸通道將北一11-2下山采區(qū)的回風(fēng)引入東翼采區(qū)11-2軌道上山,再由東風(fēng)井排至地面。
3.1.2 增加北二采區(qū)回風(fēng)斷面
3.1 .2.1 在北二采區(qū)與北二采區(qū)三條煤層回風(fēng)大巷間,增加一條北二13-1底板回風(fēng)大巷并聯(lián)的回風(fēng)巷 巖巷,長度600m,斷面18m2)。
3.1.2.2 擴(kuò)刷北二采區(qū)現(xiàn)有回風(fēng)巷:將北二回風(fēng)一聯(lián)巷段擴(kuò)刷至20m2,長度415m;北二13-1煤層回風(fēng)大巷刷大至20m2,擴(kuò)刷總長度2800m;因北二11-2煤層回風(fēng)大巷由于有淋水等原因擴(kuò)刷難度較大,不進(jìn)行改造。
3.1.2.3 增加一條13-1底板巖石回風(fēng)大巷與目前北二的三條煤層回風(fēng)大巷并聯(lián)回風(fēng),巷道凈斷面18m2,長度2250m。
將北一11-2下山采區(qū)的回風(fēng)調(diào)整為由東風(fēng)井回風(fēng),對二條北二采區(qū)13-1煤層回風(fēng)大巷的斷面刷大,增加一條北二13-1底板回風(fēng)大巷的并聯(lián)回風(fēng)巷及一條與三條北二煤層回風(fēng)大巷并聯(lián)的13-1底板巖石回風(fēng)大巷,改造后經(jīng)過通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)模擬解算,北二采區(qū)供風(fēng)量增加到12000m3/min(此時(shí)中央風(fēng)井總風(fēng)量20880m3/min),中央風(fēng)井系統(tǒng)通風(fēng)阻力3118Pa;綜合分析,通風(fēng)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)能夠滿足要求[3]。
根據(jù)模擬解算結(jié)果,最大阻力路線為北二采區(qū)工作面,其進(jìn)風(fēng)段、用分段及回風(fēng)段的阻力分布見表2。各段阻力分布柱狀圖見圖2。
表2 改造后北二采區(qū)阻力分布模擬結(jié)果
圖2 各段阻力分布柱狀圖
從改造后模擬結(jié)果的通風(fēng)阻力分布看,各區(qū)段阻力所占比重較為均衡,分布較為合理。北二采區(qū)最大阻力路線的采區(qū)回風(fēng)段占總阻力的比重大大降低(由42.4 %降至22.1 %),由此可知,對采區(qū)回風(fēng)巷進(jìn)行改造后取得了較好的效果。根據(jù)模擬結(jié)果綜合分析可知,保證采區(qū)回風(fēng)段的總回風(fēng)巷道斷面是關(guān)鍵所在 模擬解算時(shí)北二采區(qū)三條煤層回風(fēng)大巷及新增巖石回風(fēng)大巷平均總斷面為56m2)。
北一13-1下山采區(qū)軌道斜石門在-780m排矸通道上段(斷面15.5 m2,長度120m)存在局部風(fēng)速超限達(dá)到9.1 m/s),因?yàn)樵撓锏莱袚?dān)了北二采區(qū)大部分的風(fēng)量及部分北一13-1下山采區(qū)風(fēng)量,北二采區(qū)風(fēng)量增加后造成該段風(fēng)速過大。
中央風(fēng)井安裝2臺ANN-3800/2000B型軸流式風(fēng)機(jī),配備4000kW電動機(jī);目前運(yùn)行風(fēng)機(jī)葉片角度46°(該型號風(fēng)機(jī)最大葉片角度為55°),風(fēng)量21898m3/min,負(fù)壓3060Pa。
因無完整的實(shí)測風(fēng)機(jī)性能曲線,本次采用風(fēng)機(jī)出廠特性曲線,對風(fēng)機(jī)目前實(shí)際運(yùn)行工況點(diǎn)及改造后模擬工況點(diǎn)進(jìn)行比較。從工況點(diǎn)可以看出,目前的葉片安裝角度也已經(jīng)接近極限,且根據(jù)礦方實(shí)際運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)風(fēng)機(jī)負(fù)壓超過3300Pa后,風(fēng)機(jī)運(yùn)行已出現(xiàn)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。所以,通過調(diào)整葉片安裝角度增加風(fēng)量的潛力不大。
通過風(fēng)機(jī)特性曲線可以看出,風(fēng)機(jī)能夠滿足改造后的用風(fēng)需求,與目前工況點(diǎn)相比,變化不大,風(fēng)機(jī)角度微調(diào)即可。
由于中央風(fēng)井和東風(fēng)井風(fēng)機(jī)的運(yùn)行負(fù)壓差距較大(1500Pa左右),實(shí)際生產(chǎn)中要加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施管理,保證通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。主要措施包括:
(1)對在北一11-2采區(qū)的兩條回風(fēng)下山的上、下端均進(jìn)行密閉,并確保密閉質(zhì)量。
(2)設(shè)置風(fēng)門連鎖,加強(qiáng)東風(fēng)井系統(tǒng)的通風(fēng)設(shè)施管理。
(3)加強(qiáng)對通風(fēng)設(shè)備、設(shè)施及通風(fēng)參數(shù)的監(jiān)控。
根據(jù)礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化及改造后的模擬結(jié)果分析可知,通過本次方案有效解決了北二采區(qū)二個(gè)回采工作面同采時(shí)的供風(fēng)能力不足問題。礦方應(yīng)合理安排采掘接替,盡量避免采掘工作面過于集中,造成風(fēng)井系統(tǒng)的不均衡。