李 勇
(大唐中南電力試驗研究院,河南鄭州 45000)
采用大容量、高參數(shù)的設(shè)備是降低火力發(fā)電機組煤耗、提高經(jīng)濟性最有效的措施。上海電氣集團引進德國西門子公司技術(shù)生產(chǎn)的超超臨界汽輪發(fā)電機組,在熱力性能、可靠性、快速啟動等諸多方面具有顯著的優(yōu)點,在國內(nèi)占據(jù)較多的市場份額[1]。但是在實際運行中出現(xiàn)一些典型的振動故障,如高壓轉(zhuǎn)子振動波動、發(fā)電機振動波動、勵磁機轉(zhuǎn)子振動大等[2-6]。
針對上汽1000 MW 超超臨界機組勵磁機轉(zhuǎn)子振動故障,對振動數(shù)據(jù)進行分析,提取振動故障特征,診斷振動故障原因,解決該設(shè)備振動故障。
機組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、2 根低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、勵磁機轉(zhuǎn)子及8 個支撐軸承組成,各轉(zhuǎn)子通過剛性聯(lián)軸器連接,軸系結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 機組軸系
1—5號軸承支承汽輪機轉(zhuǎn)子,均為橢圓瓦軸承,分別座落于落地式軸承座內(nèi)。發(fā)電機和勵磁機轉(zhuǎn)子為3 支撐結(jié)構(gòu),6、7號軸承支撐發(fā)電機轉(zhuǎn)子,為端蓋軸承,8號軸撐支承勵磁機軸承,為落地軸承。
機組配備在線振動監(jiān)測系統(tǒng),每個軸承分別配置2 個渦流傳感器和2 個速度傳感器。2 個渦流傳感器分別位于軸承座中分面左、右45°,測量X 向和Y 向軸相對振動幅值;2 個速度傳感器位于軸承座中分面左側(cè)45°,測量軸承座振動烈度。
DCS 系統(tǒng)中顯示每個軸承復(fù)合軸振幅值及2 個軸承座振動烈度,其中復(fù)合軸振幅值的計算公式為:
式中 A——復(fù)合軸振幅值,μm
x——X 向軸相對振動幅值,μm
y——Y 向軸相對振動幅值,μm
現(xiàn)場同時可架設(shè)離線振動監(jiān)測分析儀,監(jiān)測各振動傳感器的信號,并通過計算得到以下動態(tài)數(shù)據(jù):通頻振動幅值、選頻振動幅值、間隙電壓、頻譜圖、趨勢圖等。
機組自投入商業(yè)運行以來,帶負荷運行期間,8號軸承振動大且存在波動,復(fù)合軸振幅值在80~130 μm 間波動,振動幅值超過報警值(83 μm)。機組帶負荷期間,8號軸承振動及軸承溫度趨勢如圖2 所示。
圖2 8號軸承振動趨勢
8號軸承振動以基頻為主,且存在波動,認為振動屬于不穩(wěn)定的普通強迫振動。引起該振動故障的原因包括軸承座動剛度變化和激振力變化[7]。8號軸承Y 軸相對振動趨勢如圖3 所示。
圖3 8號軸承Y 軸相對振動趨勢
現(xiàn)場對8號軸承各部件的振動分別進行測量,結(jié)果表明:各連接部件間的差別振動較小,可排除連接剛度對振動的影響。
查看機組振動數(shù)據(jù),帶負荷期間8號軸承軸相對振動與軸承振動的比值均大于5,可排除支撐系統(tǒng)共振對振動的影響。
引起不穩(wěn)定普通強迫振動的激振力有:軸系連接同心度和平直度變化、不對稱電磁力以及轉(zhuǎn)子不平衡力。
8號軸承振動與機組負荷無明顯相關(guān)性,故可以排除由于不對稱電磁力激起的振動波動。8號軸承振動與負荷趨勢如圖4所示。
圖4 振動與負荷趨勢
8號軸承振動隨時間變化,其振動幅值和相位存在周期性變化,認為勵磁機轉(zhuǎn)子存在旋轉(zhuǎn)性不平衡。其原因包括:①轉(zhuǎn)子存在明顯的旋轉(zhuǎn)性熱彎曲;②轉(zhuǎn)子不平衡響應(yīng)高。
7號軸承與8號軸承振動趨勢一致,同樣存在振動波動,不能排除軸系連接同心度和平直度變化的可能性。7、8號軸承振動趨勢如圖5 所示。
圖5 7、8號軸承振動趨勢
綜上所述,引起8號軸承振動大且波動的原因可能有:
(1)勵磁機轉(zhuǎn)子與靜止部件摩擦產(chǎn)生熱彎曲。
(2)該機組發(fā)電機與勵磁機為三支撐結(jié)構(gòu),勵磁機轉(zhuǎn)子相對較輕,呈細長結(jié)構(gòu),不平衡響應(yīng)較高。
(3)發(fā)電機與勵磁機聯(lián)軸器同心度和平直度惡化。
機組停運后,對8號軸承及勵磁機-發(fā)電機聯(lián)軸器進行檢查發(fā)現(xiàn):
(1)8號軸承上半烏金存在磨損(圖6)。
圖6 軸承上半烏金磨損情況
(2)8號軸承前后擋油環(huán)存在磨損痕跡(圖7)。
圖7 軸承擋油環(huán)磨損情況
(3)發(fā)電機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器最大跳動值為0.01 mm,符合設(shè)計要求(不大于0.04 mm),實測值見表1,勵磁機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器最大跳動值為0.03 mm,符合設(shè)計要求(不大于0.04 mm),實測值見表2,聯(lián)軸器同心度最大偏差0.02 mm,符合設(shè)計要求(不大于0.02 mm),實測值見表3,聯(lián)軸器下張口0.041 mm,低于設(shè)計值(0.10~0.12 mm),聯(lián)軸器中心數(shù)據(jù)見表4。
表1 發(fā)電機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器跳動值 mm
表2 勵磁機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器跳動值 mm
表3 聯(lián)軸器同心度實測值 mm
表4 聯(lián)軸器中心數(shù)據(jù) mm
現(xiàn)場對8號軸承烏金表面進行修刮;更換8號軸前、后浮動擋油環(huán);調(diào)整發(fā)電機轉(zhuǎn)子-勵磁機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器中心下張口,發(fā)電機轉(zhuǎn)子-勵磁機轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器中心數(shù)據(jù)見表5。
表5 聯(lián)軸器中心修后數(shù)據(jù) mm
檢修結(jié)束后機組啟動,8號軸承振動趨勢如圖8 所示。
由圖8 可知,8號軸承振動幅值有所下降,但仍偏大,且存在一定波動。8號軸承溫度由修前69.6 ℃升至76 ℃。分析認為8號軸承仍存在承載較輕的問題。解決這種問題,除增加軸承承載以提高剛度外,還可以從降低激振力入手[8-11]。
圖8 檢修后8號軸承振動趨勢
對勵磁機風(fēng)扇葉輪加重395 g,加重前后,機組帶負荷期間,8號軸承振動情況見表6。
表6 加重前后8號軸承振動幅值 μm
(1)機組運行過程中,勵磁機振動大且波動的主要原因為動靜部件碰磨和聯(lián)軸器中心存在偏差。
(2)通過調(diào)整聯(lián)軸器中心和勵磁機轉(zhuǎn)子動平衡試驗,勵磁機軸承振動達到優(yōu)良水平。
(3)對于三支撐結(jié)構(gòu)的發(fā)電機和勵磁機轉(zhuǎn)子,聯(lián)軸器中心調(diào)整可參考軸承金屬溫度情況適當(dāng)增加下張口值,提高勵磁機軸承負載。