摘要:加氫改質(zhì)裝置生產(chǎn)方案由精制模式改為降凝模式,方案變更后,柴油中多環(huán)芳烴含量增高,通過提高系統(tǒng)壓力,調(diào)整PSA裝置K值,開大廢氫排放量,適當(dāng)提高循環(huán)氫純度等一系列調(diào)整,柴油中多環(huán)芳烴含量能夠滿足柴油國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)出廠的要求。
關(guān)鍵詞:柴油? 多環(huán)芳烴? 降凝
一、情況說明
加氫改質(zhì)裝置8月30日生產(chǎn)方案由精制模式改為降凝模式,方案變更后,柴油中多環(huán)芳烴含量增高,9月2日多環(huán)芳烴占比19.2%,無法滿足柴油國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)出廠的要求。裝置針對(duì)將多環(huán)芳烴進(jìn)行了如下調(diào)整操作:
1.將系統(tǒng)壓力由8.3MPa逐漸提高至8.8MPa。
2.通過調(diào)整PSA裝置K值,開大廢氫排放量,適當(dāng)提高循環(huán)氫純度,氫純由86 %提至90%。
調(diào)整后多環(huán)芳烴含量最高由19.5 %降至17.5 %。
二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
對(duì)比分析:
1.通過降凝模式與精致模式對(duì)比,在原料干點(diǎn)、系統(tǒng)壓力、循環(huán)氫純度基本相同的情況下,多環(huán)芳烴含量增加約3.1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是降凝后部分柴油裂化成為石腦油,多環(huán)芳烴在柴油中所占比例增加。
2.通過對(duì)比降凝模式中,在原料干點(diǎn)、反應(yīng)溫度、處理量基本相同的情況下,系統(tǒng)壓力及循環(huán)氫純度提高,多環(huán)芳烴含量下降約1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因時(shí)提高系統(tǒng)壓力和循環(huán)氫純度都是提高氫分壓,提高反應(yīng)深度,多環(huán)芳烴含量下降。
3.通過對(duì)比今年和去年降凝模式生產(chǎn)數(shù)據(jù),在原料干點(diǎn)、系統(tǒng)壓力、循環(huán)氫純度、處理量、反應(yīng)溫度均相差不大的情況下,多環(huán)芳烴含量較同期高約4.2個(gè)百分點(diǎn),主要是因催化劑已處于使用末期(一反劑已使用2年,二反劑已使用8年),活性降低,導(dǎo)致改質(zhì)效果下降。
三、下一步調(diào)整措施:
1.根據(jù)機(jī)組運(yùn)行情況,在保證新氫壓縮機(jī)出口壓力不超11MPa的前提下,將反應(yīng)器壓力提高至9MPa,提高氫分壓。
2.在保證凝點(diǎn)的前提下,適當(dāng)增加一反中部冷氫量,提高系統(tǒng)氫分壓。
3.在保證閃點(diǎn)合格的情況下,適當(dāng)降低分餾塔頂溫度,將部分石腦油壓入柴油中,既可提高低凝柴油的收率,又可降低柴油凝點(diǎn),同時(shí)降低多環(huán)芳烴在柴油中的比例。
4.與生產(chǎn)運(yùn)行處協(xié)調(diào),適當(dāng)降低裝置加工量。
5.裝置檢修期對(duì)一反催化劑進(jìn)行再生,二反催化劑進(jìn)行更換,提高催化劑活性。
四、總結(jié):
綜上所述,由于柴油降凝后,部分柴油裂化成為石腦油,多環(huán)芳烴在柴油中所占比例增加,多環(huán)芳烴含量上升。提高系統(tǒng)氫分壓有利于降低柴油中多環(huán)芳烴含量。催化劑處于使用末期,活性降低,降多環(huán)效果下降。
作者簡(jiǎn)介:王長(zhǎng)城,助理級(jí)工程師,2004年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,現(xiàn)從事煉油生產(chǎn)工作。
大慶煉化公司生產(chǎn)運(yùn)行處? ?黑龍江 大慶 163411