劉維韶
摘要:為降低強(qiáng)堿性廢水酸堿中和過(guò)程中的危害性,簡(jiǎn)化酸堿中和操作流程,提高生產(chǎn)效率,通過(guò)酸堿中和過(guò)程特點(diǎn)的分析和改進(jìn)酸堿中和設(shè)備,使用無(wú)毒、易于存放及使用的檸檬酸,替代管控嚴(yán)格的危險(xiǎn)性、危害性較高的濃硝酸,作為中和堿性清洗劑的酸進(jìn)行酸堿中和。結(jié)果表明,達(dá)到了提升生產(chǎn)產(chǎn)能,減少對(duì)設(shè)備環(huán)境、人體的危害,簡(jiǎn)化危化品存儲(chǔ)、使用過(guò)程的安全管理的目的。
關(guān)鍵詞:酸堿中和;廢水;檸檬酸;替代
1.背景
目前,提取線在清洗膜分離系統(tǒng),單效及雙效濃縮系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生大量含氫氧化鈉(NAOH)或者堿性清洗劑成分廢水,清洗MF膜會(huì)排放1.1m3/次,清洗UF1膜會(huì)排放0.8 m3/次,清洗單效排放0.8 m3/次,清洗雙效排放1.6m3/次。由于污水處理站無(wú)法處理強(qiáng)堿性的廢水,提取線須將廢水進(jìn)行酸堿中和至PH值6.5—8.5方可排放。
2.現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
當(dāng)前使用濃度68%的濃硝酸進(jìn)行堿性廢水的中和,使用中發(fā)現(xiàn)存在以下幾個(gè)方面問(wèn)題:
2.1 操作過(guò)程難以準(zhǔn)確控制硝酸添加量,操作不便,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率
膜分離系統(tǒng)的膜組、單效濃縮、雙效濃縮等諸多設(shè)備在進(jìn)行堿洗時(shí)需往廢堿罐排廢水,若不能及時(shí)中和清空廢堿罐,將影響到其他工序的正常生產(chǎn)。因酸堿中和時(shí)PH值變化規(guī)律為,堿性小于10.7左右、酸性大于3.3左右時(shí),PH值變化率會(huì)突然增大,硝酸濃度高,極易造成加酸過(guò)量,使得廢水變?yōu)樗嵝?,超出允許排放范圍,需要重復(fù)加堿進(jìn)行中和,實(shí)際操作過(guò)程中,這種現(xiàn)象很難避免。經(jīng)統(tǒng)計(jì),平均中和一批次廢水用時(shí)約55min,占用近1/8生產(chǎn)班時(shí),嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,也造成酸的浪費(fèi)和堿的浪費(fèi)。
2.2 管理及應(yīng)急處置要求高,管理成本大,存在一定風(fēng)險(xiǎn)
濃硝酸為易制爆危化品,是國(guó)家重點(diǎn)管控的化學(xué)品,需執(zhí)行相應(yīng)的管理規(guī)范。儲(chǔ)存點(diǎn)日常管理,收、發(fā)、存過(guò)程管理,操作人員技能與資質(zhì)管理等方面管理要求高,如收、發(fā)、存需執(zhí)行“雙五”制度,存放點(diǎn)需安裝24小時(shí)監(jiān)控及需執(zhí)行每日定時(shí)巡查制度,操作人員需取得?;窂臉I(yè)人員上崗資格證等。而且如果發(fā)生泄漏,處置難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高。
2.3 對(duì)設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境造成破壞
由于濃硝酸的強(qiáng)氧化性、強(qiáng)腐蝕性,易揮發(fā)性,對(duì)抽酸泵,暫存箱及周圍地面區(qū)域造成較大破壞。造成設(shè)備如泵、管道、環(huán)氧樹(shù)脂地面腐蝕,必須對(duì)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)更換。
2.4 對(duì)人體的危害大,操作的安全風(fēng)險(xiǎn)較高
濃硝酸具有強(qiáng)腐蝕性,且易揮發(fā)出白霧狀酸霧,刺激性強(qiáng),在使用過(guò)程中,對(duì)操作人員身體健康存在很大的危害。
3.改進(jìn)方法
3.1 使用無(wú)毒的檸檬酸代替強(qiáng)腐蝕性的硝酸
檸檬酸,是一種較強(qiáng)的有機(jī)酸,常溫下為無(wú)色半透明晶體,無(wú)臭,在工業(yè)、食品業(yè)、化妝品業(yè)有廣泛的應(yīng)用。檸檬酸易溶于水,在酸堿中和過(guò)程中操作簡(jiǎn)單方便,可以大幅提高酸堿中和的效率。
3.2 改進(jìn)廢堿罐加料口
改進(jìn)廢堿罐加料口,使得檸檬酸添加方便快捷,不外撒而造成環(huán)境污染。
4.成果成效
4.1 操作簡(jiǎn)單方便、節(jié)約大量酸堿中和操作時(shí)間,提升生產(chǎn)產(chǎn)能
檸檬酸酸性適中,使用其進(jìn)行酸堿中和時(shí),PH值變化較為平穩(wěn),使得中和過(guò)程易于控制,PH值不易超標(biāo),耗費(fèi)時(shí)間大大縮短,從原來(lái)平均55min縮短至平均14.06min,實(shí)際使用以來(lái)還未出現(xiàn)加酸過(guò)頭需返加堿的情況。改進(jìn)后,平均每周可多生產(chǎn)香精成品2批次。
4.2 對(duì)設(shè)備環(huán)境危害小,節(jié)約設(shè)備、地面翻修維修費(fèi)用
使用新增的加料裝置,檸檬酸添加方便,不易漏出,避免了對(duì)周圍設(shè)備及環(huán)境的危害。很大程度的降低了設(shè)備、地面翻修維修的頻次,節(jié)約了大量維修費(fèi)用。
4.3 簡(jiǎn)化?;反鎯?chǔ)、使用過(guò)程的安全管理
檸檬酸常用于食品業(yè),不屬于重點(diǎn)管控的?;罚啾认跛峄蚱渌麖?qiáng)酸等易制爆、易制毒?;?,其存儲(chǔ)、使用過(guò)程的安全管理要求大大降低,班組安全管理及相關(guān)部門(mén)的管理壓力及風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的減小。降低對(duì)操作人員取證資質(zhì)的要求,每年可減少多人次的?;窂臉I(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)用。
4.4 對(duì)人體無(wú)危害
檸檬酸為食品級(jí)的,無(wú)毒,在使用過(guò)程中大大降低了操作人員的健康危害風(fēng)險(xiǎn)。
5.成本投入與經(jīng)濟(jì)效益
5.1 新增產(chǎn)能創(chuàng)造的價(jià)值
改進(jìn)后,平均每周可多生產(chǎn)香精成品2批次,每批產(chǎn)出31kg香精產(chǎn)品,每周新增產(chǎn)值=31kg*400元/kg*2批次=24800元,全年扣除節(jié)假日、設(shè)備檢修等時(shí)間后,有效生產(chǎn)時(shí)間約36周,全年可新增產(chǎn)值=24800元*36=89.28萬(wàn)元。
5.2 節(jié)約的設(shè)備、設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用
在使用硝酸時(shí),設(shè)備易腐蝕,提取線車間為甲類工房,平均每年用于符合防爆要求的泵、管路等設(shè)備的更換維修費(fèi)用約1.3萬(wàn)元。車間地面為帶防靜電地網(wǎng)的環(huán)氧樹(shù)脂地面,因硝酸腐蝕,每年維修費(fèi)用約9萬(wàn)元。使用檸檬酸替代硝酸后,每年可節(jié)約設(shè)備、設(shè)施維修費(fèi)用=1.30萬(wàn)元+9.00萬(wàn)元=10.30萬(wàn)元。
5.3 節(jié)約的管理成本
活動(dòng)后,可節(jié)省?;窂臉I(yè)人員培訓(xùn)次數(shù)5人次/年,每年節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用=600元/人次*5人次/年=0.30萬(wàn)元
5.4 年度產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益
年度產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益=新增產(chǎn)能創(chuàng)造的價(jià)值+節(jié)約的設(shè)備、設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用+節(jié)約的管理成本+節(jié)約的物料成本=89.28萬(wàn)元+10.3萬(wàn)元+0.3萬(wàn)元=99.88萬(wàn)元
商業(yè)2.0-市場(chǎng)與監(jiān)管2021年10期