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      提升粗銀粉品位的生產(chǎn)實(shí)踐

      2021-10-06 02:36:44房孟釗
      湖南有色金屬 2021年4期
      關(guān)鍵詞:銀粉水合肼雜質(zhì)

      方 準(zhǔn),房孟釗

      (1.大冶有色金屬有限責(zé)任公司,湖北 黃石 435002;2.有色金屬冶金與循環(huán)利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 黃石 435002)

      大冶有色金屬有限責(zé)任公司冶煉廠在銅陽極泥中提取銀的主要工藝為:氨浸分銀—水合肼沉銀—粗銀粉轉(zhuǎn)爐除雜—銀陽極板電解。其中生產(chǎn)過程是:首先,經(jīng)過高酸氯化的分金渣,在酸充分洗脫的情況下,以一定固液比通入液氨,讓氨與銀離子絡(luò)合,從而使銀離子由固相進(jìn)入液相,再通過壓濾機(jī)固液分離,實(shí)現(xiàn)銀與其它雜質(zhì)的分離;其次,含銀氨絡(luò)合物的溶液,經(jīng)過水合肼還原,得到較高品位(91%以上)的粗銀粉;最后,粗銀粉再進(jìn)入轉(zhuǎn)爐氧化除雜,澆鑄得到99%以上的銀陽極板進(jìn)入電解工序[1~8]。在實(shí)際生產(chǎn)中,粗銀粉經(jīng)常出現(xiàn)雜質(zhì)含量居高不下,嚴(yán)重影響粗銀粉品位,尤其是雜質(zhì)Pb含量最高,雜質(zhì)過高的粗銀粉會大幅度增加銀轉(zhuǎn)爐的吹煉時間,由于銀轉(zhuǎn)爐的布袋收塵效率問題而導(dǎo)致銀損失占全廠銀可計(jì)量損失的50%左右,因此提高粗銀粉品位,有效減少雜質(zhì)進(jìn)入粗銀粉是降低銀損失的重要途徑[9~13]。

      1 試 驗(yàn)

      1.1 粗銀粉的現(xiàn)狀

      粗銀粉的品位較低,平均在95%左右,見表1。粗銀粉中主要雜質(zhì)是鉛,其含量平均在1.61%,是影響粗銀粉品位低的一個重要原因,并且在銀轉(zhuǎn)爐中吹煉需要很長時間,除雜困難。

      表1 粗銀粉品位 %

      1.2 試驗(yàn)準(zhǔn)備

      取工業(yè)生產(chǎn)中同一批的分金渣、分銀液、分銀渣、粗銀粉與沉銀后液備用,再準(zhǔn)備分銀工序中的工業(yè)氨水、沉銀工序中的水合肼、驗(yàn)證沉銀終點(diǎn)的碘化鉀、純水、精密濾紙等。

      1.3 試驗(yàn)原理

      在生產(chǎn)粗銀粉過程中主要發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)方程式為:

      1.4 試驗(yàn)方法

      首先,對分金渣按照分銀工序中的液固比,不加氨水進(jìn)行浸出試驗(yàn),分析浸出液中主要雜質(zhì)含量;其次,對分銀液進(jìn)行精密過濾,再沉銀試驗(yàn),化驗(yàn)粗銀粉品位。最后,對在工業(yè)生產(chǎn)上跟分金渣、分銀液同一批次的分銀渣、粗銀粉與沉銀后液進(jìn)行化驗(yàn)分析其中的雜質(zhì)含量。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 雜質(zhì)來源分析

      粗銀粉中雜質(zhì)過高,主要是分銀液中雜質(zhì)過高造成的,因此根據(jù)分銀系統(tǒng)工藝體系分析,分銀液中雜質(zhì)的來源只可能是三方面:(1)氨浸分銀過程中,雜質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇芙j(luò)合物或鹽類,溶解進(jìn)入分銀液中,其中重點(diǎn)關(guān)注部分為Cu、Au、Bi;(2)氨浸分銀過程中,原料分金渣洗滌不徹底,導(dǎo)致分金渣中雜質(zhì)形成可溶性物質(zhì)進(jìn)入粗銀粉中,其中重點(diǎn)關(guān)注部分為Cu、Au、Bi、Te;(3)由于分銀液過濾不徹底,導(dǎo)致分銀渣穿濾進(jìn)入分銀液中,其中重點(diǎn)關(guān)注部分為Pb、Sb。

      2.2 雜質(zhì)來源確定

      為了確定核心影響因素,以5組試驗(yàn)為一批次,進(jìn)行了多批次分銀液相關(guān)試驗(yàn),統(tǒng)計(jì)平均值匯總見表2~表6。根據(jù)鉛元素性質(zhì),鉛不會被氨絡(luò)合浸出。表2說明分金渣洗滌不徹底是粗銀粉中Au、Cu、Te含量高的一個重要因素。表2與表3對比,在氨浸環(huán)境下,Cu、Te浸出效率大幅度提升,其原因可能是氨對銅有絡(luò)合作用,導(dǎo)致銅進(jìn)入溶液中;同時在氨浸環(huán)境下,溶液pH值為9~10,堿性環(huán)境導(dǎo)致碲的浸出率提高。表4與表5可知,粗銀粉含金比例大幅高于溶液中含量,其主要原因可能是水合肼對金的還原效率要大幅高于鉛,溶液中的金在粗銀粉中得到富集;粗銀粉中Pb含量過高是分銀渣穿濾到分銀液中造成的。表6可知,雜質(zhì)在分銀渣中得到富集,尤其是分銀渣中鉛含量很高。

      1.使用純水進(jìn)行洗滌分金渣,純水與分金渣的液固比為3∶1(分銀工序液固比一致),浸出液成分見表2。

      表2 浸出液成分 mg/L

      2.將分銀液經(jīng)濾紙精細(xì)過濾后分析其成分,見表3。

      表3 精細(xì)過濾后分銀液成分 mg/L

      3.分銀液經(jīng)過精細(xì)過濾后,用水合肼還原制取的粗銀粉品位見表4。

      表4 精細(xì)過濾后粗銀粉品位 %

      4.分銀液未經(jīng)過精細(xì)過濾,用水合肼直接還原制取的粗銀粉品位與沉銀后液成分見表5。

      表5 粗銀粉品位與沉銀后液成分

      5.分銀渣成分見表6。

      表6 分銀渣成分 %

      根據(jù)以上分析,假設(shè)表4與表5中鉛含量差異全部由分銀渣穿濾造成,則產(chǎn)出粗銀粉中約含4%~5%的分銀渣,以此為基礎(chǔ)估算產(chǎn)出分銀液中各種元素的來源和去向,估算結(jié)果見表7。影響粗銀粉質(zhì)量的雜質(zhì)元素主要是Cu、Pb、Bi、Sb、Te等元素。由于分銀液在還原為粗銀粉時需經(jīng)過過濾,大部分穿濾的分銀渣都將進(jìn)入粗銀粉中,也將雜質(zhì)元素帶入粗銀粉中。按照穿濾分銀渣全部進(jìn)入粗銀粉中,則可以得出以下分析結(jié)果:(1)粗銀粉中Au、Ag基本全部來自分銀液中;(2)粗銀粉中Cu、Te約一半來自分銀液、一半來自分銀液中穿濾的分銀渣;(3)粗銀粉中Pb、Bi、Sb基本全部來自分銀液中穿濾的分銀渣。因此,對粗銀粉中Pb、Bi、Sb含量的控制主要在于減少分銀渣穿濾;對Cu、Te含量的控制主要在于控制分銀渣穿濾量和還原過程。

      表7 分銀液中元素來源與去向估算 %

      2.3 分銀液預(yù)處理

      確定分銀渣穿濾是造成分銀液中雜質(zhì)含量高的核心因素,因此分銀液在進(jìn)入沉銀工序之前必須有效除去溶液中的分銀渣顆粒,減少固體懸浮物對還原銀粉的質(zhì)量影響。在分銀液進(jìn)入沉銀工序之前需經(jīng)過自動反洗表面過濾器預(yù)處理,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)情況,選擇的設(shè)備為過濾面積35 m2,現(xiàn)場工況條件下可實(shí)現(xiàn)11~13 m3/h過濾速度。此設(shè)備的主要運(yùn)行過程為:分銀液持續(xù)不斷地通過過濾器致密的過濾層,濾液先返回原液中,一直循環(huán)過濾,直到濾液澄清度達(dá)到工藝指標(biāo),然后過濾器會自動切換到正常過濾,不再循環(huán)過濾,分銀液一次性過濾完,濾液進(jìn)入沉銀工序中,而濾渣進(jìn)入排渣池中。通過過濾前與過濾后對比,分銀液未經(jīng)過濾器預(yù)處理,溶液的澄清度較低,比較渾濁,且顏色為淡綠色,說明有部分分銀渣穿濾到分銀液中;分銀液經(jīng)過濾器預(yù)處理后,溶液的澄清度很高,很清澈,且顏色為無色,過濾效果很理想,達(dá)到了預(yù)期試驗(yàn)效果。

      2.4 除雜效果

      經(jīng)過精細(xì)過濾后的分銀液,在沉銀反應(yīng)釜中通過投加水合肼進(jìn)行沉銀操作,反應(yīng)終點(diǎn)使用碘化鉀判斷,產(chǎn)出的粗銀粉品位見表8。通過精細(xì)過濾后,粗銀粉中對Pb的除雜率為94.5%;對Bi的除雜率為90.6%;對Sb的除雜率為97.4%;對Cu的除雜率為66.7%;對Te的除雜率為67.4%,粗銀粉的品位由95.33%提高到98.4%。

      表8 粗銀粉品位 %

      3 結(jié) 論

      1.粗銀粉中雜質(zhì)Pb、Bi、Sb含量的控制主要在于減少分銀渣穿濾量。

      2.粗銀粉中雜質(zhì)Cu、Te含量的控制主要在于控制分銀渣穿濾量和還原過程。

      3.選取自動反洗表面過濾器對分銀液精細(xì)過濾,分銀液很澄清。

      4.分銀液通過精細(xì)過濾后,粗銀粉中對Pb的除雜率為94.5%;對Bi的除雜率為90.6%;對Sb的除雜率為97.4%;對Cu的除雜率為66.7%;對Te的除雜率為67.4%,粗銀粉的品位由95.33%提高到98.4%。

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