張 劍
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
銅電解精煉生產(chǎn)過程產(chǎn)生的銅陽極泥,含有銅、金、銀、硒、碲、銻、鉑、鈀等有價(jià)金屬元素,需要進(jìn)一步處理并回收[1]。從銅陽極泥中脫硒的方法大致可分為2類,即火法工藝和濕法工藝,其中火法脫硒仍占主導(dǎo)地位[2,3]。根據(jù)工作原理的不同,火法工藝又可細(xì)分為蘇打焙燒工藝、氧化焙燒工藝、卡爾多爐工藝和硫酸化焙燒工藝。其中,硫酸化焙燒工藝以其對原料適應(yīng)性強(qiáng)、工藝簡單、硒直收率高、經(jīng)濟(jì)效益好在工業(yè)上應(yīng)用最為廣泛[4]。
目前,國內(nèi)眾多生產(chǎn)廠家采用銅陽極泥伴入濃硫酸進(jìn)行焙燒蒸硒,生產(chǎn)設(shè)備一般都采用回轉(zhuǎn)窯處理,回轉(zhuǎn)窯按能源類型分為電加熱、燃油加熱和燃?xì)饧訜帷?/p>
貴溪冶煉廠銅陽極泥處理回轉(zhuǎn)窯是屬于傳統(tǒng)耐火磚結(jié)構(gòu):內(nèi)墻采用高鋁磚,外墻采用輕質(zhì)高鋁磚保溫;窯底底層是耐火磚,上層采用高鋁磚;窯爐頂是由7塊高鋁質(zhì)澆注料灌筑成的爐頂蓋板組成。
正常生產(chǎn)過程中,窯體四周外表平均溫度為70~80℃。另外,由于回轉(zhuǎn)窯經(jīng)過連續(xù)多年的生產(chǎn),在反復(fù)開停窯升、降溫作業(yè)過程中,耐火磚結(jié)構(gòu)窯墻體產(chǎn)生縫隙,特別是窯頭、窯尾兩面現(xiàn)象更嚴(yán)重?;剞D(zhuǎn)窯爐頂是由7塊爐頂蓋板組成,采用耐火保溫材料灌注在15 mm鋼板模內(nèi),在生產(chǎn)及窯體檢修過程中,易發(fā)生破損,造成窯爐頂保溫性能差,爐頂外表溫度可達(dá)90℃以上。
傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯受耐火磚保溫性能影響,墻體外表溫度在70~90℃,與室溫相差較大,同時(shí),在升降溫過程耐火磚發(fā)生熱脹冷縮,墻體逐漸產(chǎn)生裂隙,造成窯體密封性下降,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯窯體散熱量大,熱能損耗較大。
回轉(zhuǎn)窯結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,窯筒與窯頭、窯尾兩端連接部位,窯筒兩端共有200~500 mm全部裸露在爐膛外,金屬窯筒將高溫爐膛與常溫下的爐膛外界連接,構(gòu)成“冷熱橋”現(xiàn)象,使?fàn)t膛內(nèi)熱量快速傳遞到外界,造成大量熱量流失。
圖1 回轉(zhuǎn)窯主體結(jié)構(gòu)示意圖
該廠在回轉(zhuǎn)窯油改氣項(xiàng)目中,當(dāng)時(shí)為節(jié)省生產(chǎn)改造成本,對原4臺供燃燒風(fēng)的風(fēng)機(jī)(2備2用)進(jìn)行利舊。該風(fēng)機(jī)型號2JWL-7.3A(雙級),風(fēng)壓為:13~14 kPa,風(fēng)量為3 500~4 000 m3/h。為匹配風(fēng)機(jī)性能,在回轉(zhuǎn)窯天然氣燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),將天然氣壓力燃燒壓力設(shè)計(jì)與風(fēng)機(jī)壓力匹配。
回轉(zhuǎn)窯燃燒風(fēng)、氣壓力越高,造成爐膛內(nèi)燃燒壓力越高,增大了熱量向外擴(kuò)散速度。
該廠5臺回轉(zhuǎn)窯燃燒尾氣都是通過一根15 m高煙囪,向外排放?;剞D(zhuǎn)窯爐膛出口煙氣溫度高達(dá)300~450℃,燃燒尾氣帶走了大量熱量。
保溫材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定了保溫材料的絕熱效果,封閉口結(jié)構(gòu)材料優(yōu)于開口結(jié)構(gòu)材料,封閉口結(jié)構(gòu)有效防止了材料內(nèi)部的熱對流和輻射,防止水汽進(jìn)入材料內(nèi)部,影響材料的絕熱性能[5]。針對傳統(tǒng)耐火磚結(jié)構(gòu)體回轉(zhuǎn)窯存在保溫性和密封性的技術(shù)缺陷,綜合考慮施工難度和改造成本,選用2種新型高效的節(jié)能保溫材料:CAS鋁鎂質(zhì)膏體和硅酸鋁纖維棉。
在回轉(zhuǎn)窯墻體四周增加一層CAS鋁鎂質(zhì)膏體,提高窯體保溫性。在窯體外增做保溫層試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)如圖2所示。隨著膏體層厚度增加,窯外表溫度會逐漸下降,當(dāng)膏體保溫層厚度達(dá)到20 mm時(shí),窯體外表溫度降低至40℃左右,膏體保溫層厚再增加窯外表溫度變化不大。因此,在回轉(zhuǎn)窯體外墻,用CAS鋁鎂質(zhì)膏體增做一層20 mm保溫層,將窯體外表溫度由70~80℃控制在40℃左右。
圖2 窯體外表溫度隨膏體層厚度變化情況
重新設(shè)計(jì)制作爐頂蓋,采用硅酸鋁纖維棉保溫材料,用鋼結(jié)構(gòu)做支架,替代傳統(tǒng)澆注料爐頂蓋,窯頂?shù)谋匦院兔芊庑缘玫斤@著提升,爐頂溫度由90℃以上降至35~40℃,基本與室溫接近。
裸露窯筒溫度一般在200~300℃。采用CAS鋁鎂材質(zhì)膏體,對窯筒頭尾兩端裸露部分進(jìn)行包裹,采取有效保溫措施,將溫度降低至50℃左右,消除“冷熱橋”現(xiàn)象。
經(jīng)與天然氣燃燒器設(shè)備廠家和同行業(yè)對比交流,該生產(chǎn)條件下的回轉(zhuǎn)窯天然氣燃燒壓力一般控制在5~10 kPa。因此,在保障焙燒溫度達(dá)到工藝條件下,進(jìn)行回轉(zhuǎn)窯風(fēng)、氣燃燒壓力調(diào)節(jié)試驗(yàn)。
在原燃燒風(fēng)總管增裝一個(gè)排空閥對風(fēng)壓進(jìn)行調(diào)節(jié),通過天然氣壓力調(diào)節(jié)閥對天然氣壓力進(jìn)行調(diào)節(jié),將風(fēng)、氣壓力逐段下調(diào)。經(jīng)過生產(chǎn)試驗(yàn)論證,天然氣、燃燒風(fēng)壓力下降,焙燒溫度能達(dá)到工藝參數(shù)范圍,天然氣瞬時(shí)耗量平均減少5%~8%,調(diào)壓前后瞬時(shí)流量變化情況見表1。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,重新選型燃燒風(fēng)風(fēng)機(jī),改用同風(fēng)量、低風(fēng)壓風(fēng)機(jī)9-19,風(fēng)量3 921 m3/h,全壓650 Pa,實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯風(fēng)、氣低壓燃燒。
表1 調(diào)壓前后瞬時(shí)流量變化情況表
為對燃燒尾氣余熱進(jìn)行復(fù)利用,提高天然氣熱利用率。設(shè)計(jì)一款2.5 m2管式助燃風(fēng)熱交換器,安裝在每臺回轉(zhuǎn)窯煙道出口,燃燒尾氣與燃燒風(fēng)進(jìn)入熱交換器,進(jìn)行逆向熱交換。經(jīng)過熱交換器后,燃燒風(fēng)從常溫升至85℃左右,燃燒尾氣由300~450℃降至130~180℃。
燃燒風(fēng)經(jīng)熱交換,帶入的熱量計(jì)算公式[6]:
式中:C為空氣比熱容,查表得1.003 J/kg·K,M為空氣質(zhì)量,查表得1.29 kg/m3,燃燒風(fēng)瞬時(shí)流量為320 m3/h,T△為燃燒風(fēng)加熱前后溫差85-35=50℃。
所以:
經(jīng)過熱交換器后,單臺窯燃燒風(fēng)每小時(shí)對燃燒尾氣回收熱量為20 701 J。
通過對回轉(zhuǎn)窯墻體和窯筒體裸露部分增加新型膏體保溫層、降低燃燒風(fēng)氣壓力控制、燃燒尾氣余熱復(fù)利用等技術(shù)改進(jìn)措施,大幅度改善回轉(zhuǎn)窯整體保溫性和密封性,提高了傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯熱利用率。回轉(zhuǎn)窯正常運(yùn)行時(shí),天然氣瞬時(shí)流量由50~60 m3/h降低到35~40 m3/h,銅陽極泥回轉(zhuǎn)窯硫酸化焙燒天然氣單耗降低了20%~30%。
本次技術(shù)改造實(shí)踐,一是充分利用了新型高效保溫材料技術(shù)優(yōu)勢,二是將新型保溫材料與傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行有效結(jié)合,改造施工簡單,改造成本低。經(jīng)過對回轉(zhuǎn)窯及燃燒控制進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),大幅度提高了天然氣熱利用率,降低銅陽極泥處理能源消耗,實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用。