吳曉雷
(中鐵十四局集團第四工程有限公司,濟南250002)
20世紀(jì)80年代初期,我國開始引入地下連續(xù)墻施工工藝。地下連續(xù)墻施工工藝具有十分良好的防水性能,剛度較強,且具備較高的施工機械化程度,不需要高強度勞動。在我國深基坑圍護結(jié)構(gòu)中,地下連續(xù)墻作為臨時或永久截水墻以及擋土墻有著良好的應(yīng)用效果[1]。近年來,隨著我國城市建設(shè)不斷發(fā)展,地下連續(xù)墻施工應(yīng)用范圍逐步擴大,在一些工程地質(zhì)條件十分復(fù)雜的區(qū)域,地下連續(xù)墻施工技術(shù)也開始逐漸被應(yīng)用。本文以實際工程為例,詳細介紹了在超厚卵石地層中地下連續(xù)墻成槽的關(guān)鍵技術(shù)。
秦望廣場工程地處杭州市富陽區(qū),線路起自富春街道金橋南路與秦望路交叉口,終點位于秦望南路與春江南路交叉口處。工程全長3 070m,隧道全長2 872m,其中,盾構(gòu)段長1 258m。秦望廣場地下綜合體施工規(guī)模約為260m×206m,深度為12.4 m,緊鄰江濱西大道,位于富春江江邊,地下綜合體開發(fā)基坑距離富春江約為40m。圍護結(jié)構(gòu)采用43m深800mm厚地下連續(xù)墻+高壓旋噴止水。
本項目所處地層基本為淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉砂層、圓礫、卵石層及風(fēng)化巖(見圖1),該層屬強透水地層,滲透系數(shù)較大,且本基坑距富春江僅40m,具有承壓性,地下連續(xù)墻成槽施工過程中極易發(fā)生塌孔現(xiàn)象,槽壁質(zhì)量也很難控制。通過對地下連續(xù)墻成槽過程中各個階段參數(shù)進行對比分析,總結(jié)出一套系統(tǒng)性成果。
超厚卵石地層地下連續(xù)墻在成槽過程中往往會出現(xiàn)垂直度偏差過大、漏漿、表面平整度差等各種問題,如果不能有效控制成槽質(zhì)量,不僅會直接導(dǎo)致施工成本增加,同時還會對圍護結(jié)構(gòu)的安全性產(chǎn)生直接影響。而提升地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量的主要措施有:選擇合理的成槽方式及成槽機械;對分槽段的長度進行合理劃分;對泥漿性能進行改善。其中,成槽機械的選型和糾偏精度、泥漿護壁以及成槽方法是影響地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量的關(guān)鍵。
在選擇成槽機械的過程中,應(yīng)當(dāng)對以下幾個因素進行綜合考量:機械設(shè)備的性能、施工條件、地下連續(xù)墻厚度及強度、開挖深度、地層特性[2]。經(jīng)過各個方面的比對,最終本工程選用徐工XG700E型液壓抓斗成槽機。選擇這個型號設(shè)備的原因如下:(1)施工效率較高,該機械有著較大的抓斗閉合力且提升速度較快,對于卵石地層,保障成槽穩(wěn)定的重要因素就是成槽速度;(2)成槽垂直性較好,該機械能夠配置糾偏裝置,自動糾正X與Y兩個方向的偏差;(3)具備先進的電子測量系統(tǒng),該型號的機械能夠?qū)y量精度精確到0.01 °;(4)該型號機械具備相對安全且可靠的防護系統(tǒng),在抓斗上升以及下降過程中都配備了安全保護措施。
圖1 秦望廣場工程地質(zhì)斷面圖
現(xiàn)階段,被廣泛應(yīng)用的地下連續(xù)墻成槽工藝有銑削成槽、沖擊成槽以及抓斗成槽[3]。其中,應(yīng)用最為普遍的還是抓斗成槽施工技術(shù)。本工程在施工過程中也選擇抓斗成槽技術(shù),對試驗段成槽結(jié)果進行研究表明:對于超厚卵石地層施工過程,抓斗成槽機的進尺速度相對較慢,受工程地質(zhì)軟硬分布不均的影響,很難有效控制抓斗垂直度,進而導(dǎo)致成槽垂直度出現(xiàn)嚴(yán)重偏差。而本工程實踐結(jié)果表明,控制地下連續(xù)墻垂直度有十分重要的作用,甚至是保障地下連續(xù)墻穩(wěn)定性以及避免地下連續(xù)墻墻體受到侵害的關(guān)鍵,能夠充分保障周圍環(huán)境的穩(wěn)定性以及基坑的安全性。
5.2.1“一槽、三抓、四引孔”成槽法的應(yīng)用
對試驗段施工結(jié)果進行充分分析,適當(dāng)改進了傳統(tǒng)成槽方法,提出了一種對于超厚卵石地層地下連續(xù)墻成槽更加有效的施工工藝,即“一槽、三抓、四引孔”成槽法[4]。在應(yīng)用過程中,首先,施工單位應(yīng)當(dāng)采用旋挖鉆機引孔,隨后采用成槽機開展成槽施工,參照槽段長度來確定引孔數(shù)量,針對本工程實際情況,選擇4個引孔。
5.2.2 成槽垂直度控制
首先,鉆機引孔的垂直度控制措施。在實際施工前,施工單位應(yīng)嚴(yán)格參照超厚卵石地層特征,對鉆頭的磨損、鉆頭直徑等進行嚴(yán)格檢查,及時更換損耗嚴(yán)重的鉆頭[5]。施工過程中應(yīng)當(dāng)對旋挖鉆機引孔間距進行嚴(yán)格控制,保障成槽機在抓土過程中抓斗切削齒刀位置在引孔范圍之內(nèi),最大限度地避免由于抓斗受力不均勻而發(fā)生傾斜,進而造成垂直度偏差過大的問題。
施工前,相關(guān)施工人員應(yīng)準(zhǔn)確定位桅桿,并在作業(yè)過程中對桅桿位置進行適當(dāng)調(diào)整。在調(diào)整過程中,相關(guān)施工人員可以通過顯示器上的桅桿工作界面的實時監(jiān)測畫面掌握桅桿位置與狀態(tài),充分保障施工質(zhì)量。
在鉆孔過程中,施工人員應(yīng)緩慢鉆進鉆頭,進而形成穩(wěn)定的護壁,充分保障孔位的準(zhǔn)確性。與此同時,在鉆孔過程中還需要用距離交匯法對鉆桿位置進行定期核校,若出現(xiàn)偏離情況應(yīng)立即進行調(diào)整,直到孔位定形才能停止核校工作。
在旋挖鉆施工過程中,若遇到鉆進困難或是傾斜的情況,則應(yīng)采用沖擊反循環(huán)鉆機方形鉆頭對偏斜部分進行鑿除,當(dāng)修孔工作真正完成之后,槽孔內(nèi)部空間開始逐漸變大,而在這種情況下抓斗導(dǎo)向板導(dǎo)向作用徹底失效。因此,可以在這種情況下利用沖擊鉆圓形鉆頭打設(shè)引孔,充分保障抓斗斗體的導(dǎo)向作用,避免發(fā)生再次傾斜。
最后,相關(guān)施工人員應(yīng)當(dāng)對槽段開挖順序進行合理設(shè)計,對施工全過程進行嚴(yán)格的質(zhì)量管理,充分保障地下連續(xù)墻的成槽質(zhì)量。
在泥漿制備過程中,需要充分考慮施工現(xiàn)場的地質(zhì)條件,確定好泥漿性能指標(biāo),這里將卵石砂巖層作為泥漿配置過程中需要關(guān)注的核心。對相似地質(zhì)條件下的其他工程項目進行調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)在面對卵石砂巖層的情況下,地下連續(xù)墻施工采用的多是膨潤土泥漿,指標(biāo)新漿相對密度通常不會超過1.10 ,含砂率不超過4%,黏度一般在24 Pa·s之內(nèi)[3]。
結(jié)合該工程實際情況開展相應(yīng)的泥漿配比試驗,選擇3種不同的泥漿材料:(1)某國產(chǎn)泥漿材料,只需要依照配比加水?dāng)嚢杈涂梢缘玫较鄳?yīng)的泥漿;(2)某進口泥漿材料,同樣可以加水直接配置泥漿;(3)自主配置的泥漿,主要材料包括CMC(羧甲基纖維素鈉)、膨潤土等??紤]到地層本身特點,國產(chǎn)泥漿材料缺乏針對性,而進口泥漿材料雖然性能優(yōu)越,但是成本較高,因此,最終選擇自主配置泥漿。設(shè)計泥漿指標(biāo)為:
黏度:20~25 P a·s;
失水量:<20m L;
相對密度:1.06 ~1.10 ;
泥皮厚度:<2mm;
含砂率:<4%;
pH:8~10。
經(jīng)過大量試驗對比后,最終確定泥漿材料的配比見表1。
6.2.1 在試成槽階段的應(yīng)用
地下連續(xù)墻施工前,需要做好槽段的非原位試驗成槽。在這個階段,需要對槽壁穩(wěn)定性、泥漿性能指標(biāo)以及成渣厚度等進行檢測,借助相應(yīng)的試成槽試驗,確定具體施工數(shù)據(jù),為地下連續(xù)墻施工提供指導(dǎo)。在本工程中,其厚度取與地下連續(xù)墻一樣的厚度800mm,寬度為4m,結(jié)合現(xiàn)場實際情況確定成槽深度[4]。
為了保證泥漿性能測試的準(zhǔn)確性,共進行2次試驗,泥漿材料配比采用了表1所示的2種。初次試成槽深度為31 m,在成槽過程中,泥漿性能得到了有效控制。在成槽完畢,混凝土回填前,將其靜置24 h,超聲檢測結(jié)果顯示,槽壁穩(wěn)定性良好,沒有出現(xiàn)塌方問題。之后進行水下混凝土澆筑,澆筑第2車混凝土?xí)r,澆筑速度變慢,混凝土置換泥漿難度增大,對槽段內(nèi)泥漿進行測試發(fā)現(xiàn)其黏度從原本的23.31 P a·s增大到了40 P a·s。分析原因,可能是因為混凝土中的鈣離子或地下水中的鎂離子進入泥漿中,導(dǎo)致泥漿相對密度增大,黏度與凝膠化傾向也隨之增大。第二次成槽深度25m,以5 m為間隔,對每個階段的泥漿性能都進行了測試,結(jié)果顯示,泥漿的黏度、含砂率和相對密度會隨成槽深度的增大而逐漸增大,但是整體較為穩(wěn)定,因此,將其作為實際施工中的泥漿配比。
表1 2次試驗得到的泥漿材料性能指標(biāo)
6.2.2 在施工階段的應(yīng)用
依照CMC∶膨潤土∶堿∶水=0.8 ∶90∶4∶1 000的配比進行泥漿配置,結(jié)合實際情況,進一步降低了其黏度(20 P a·s)。結(jié)合相關(guān)測試結(jié)果分析,在卵石砂巖層中,泥漿相對密度穩(wěn)定在1.10 ~1.20 ,除個別區(qū)域外,泥漿黏度約在20~30 P a·s,含砂率不超過5%,表明整個施工過程中,護壁泥漿性能都處于穩(wěn)定可控的狀態(tài)[5]。
1)地下連續(xù)墻試驗段成槽質(zhì)量檢測指標(biāo)中,大部分問題是垂直度偏差較大。對此進行分析可知,地下連續(xù)墻施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的根本原因是成槽工藝不當(dāng)以及泥漿性能較差。
2)根據(jù)實驗段的成槽效果分析,提出了一種適合超厚卵石地層的地下連續(xù)墻成槽方法,也就是所謂的“一槽、三抓、四引孔”成槽法。在成槽過程中應(yīng)采用“鉆抓法”,先采用旋挖鉆機引孔,再使用成槽機抓土成槽。
3)通過地下連續(xù)墻成槽過程中各個階段護壁泥漿性能參數(shù)的對比分析,得到了合理的泥漿配比,對于卵石砂巖地層有著良好的適用性,能夠切實保障地下連續(xù)墻施工效果,也為類似地質(zhì)地下連續(xù)墻成槽施工提供參考和借鑒。