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      工藝孔數(shù)量及位置分布對水套排氣管鑄造性能的影響

      2021-10-29 08:14:54靳寶何紅雙田書濤袁彬李喜鋒王育紅
      金屬加工(熱加工) 2021年10期
      關(guān)鍵詞:水套拋丸排氣管

      靳寶,何紅雙,田書濤,袁彬,李喜鋒,王育紅

      1.西峽縣內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣管有限責(zé)任公司 河南南陽 474500

      2.濰柴動力股份有限公司 山東濰坊 261000

      1 序言

      內(nèi)燃機(jī)水套排氣管是大功率發(fā)動機(jī)的重要鑄鐵零部件,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作環(huán)境惡劣。該排氣管分內(nèi)外兩層,內(nèi)層排氣,外層通水,通過循環(huán)水來降低排氣歧管的溫度以及對外的熱輻射,從而降低發(fā)動機(jī)機(jī)艙的環(huán)境溫度,但是雙層的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也增加了鑄造的難度。西峽縣內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣管有限公司從2000年開始試制水套排氣管,經(jīng)過20年的生產(chǎn)實(shí)踐,先后為上柴、康明斯、濰柴、玉柴、華柴等主機(jī)廠開發(fā)了100多種水套產(chǎn)品,在水套排氣管鑄造工藝的研究及生產(chǎn)實(shí)踐上取得了很大進(jìn)展[1]。

      工藝孔又稱“ 碗形塞”,是水套排氣管產(chǎn)品上的重要組成部分,對于產(chǎn)品的使用性能來說,它的存在意義不大,但是對水套排氣管的鑄造生產(chǎn)過程來說意義重大,若工藝孔分布的不合理,則很難保證水套產(chǎn)品質(zhì)量。本文從排氣、清理、定位等幾方面,分析了工藝孔數(shù)量及位置對水套排氣管鑄造性能的影響。

      2 排氣

      水套產(chǎn)品是內(nèi)外兩層,兩層芯子澆注過程中會產(chǎn)生大量氣體,這些氣體都要通過芯頭往上排出,在氣道壁凝固后氣道中的氣體從各個(gè)排氣口排出,但是水腔砂芯所產(chǎn)生的氣體是沒有地方排出的,因此工藝孔的數(shù)量及位置分布,決定了水套產(chǎn)品的澆注能否成形。圖1是澆注過程中的排氣狀態(tài),從中可以看出發(fā)氣量很大;圖2是實(shí)際生產(chǎn)中水套產(chǎn)品因工藝孔設(shè)置太少,造成澆注不成形的例子。圖2中總長745mm的尺寸,上平面只設(shè)置了3個(gè)工藝孔,且工藝孔尺寸只有φ30mm,在澆注過程中造成嚴(yán)重的排氣不暢。

      圖1 排氣管澆注過程的排氣

      圖2 水套上平面結(jié)構(gòu)

      澆注清理后發(fā)現(xiàn),上箱平面嗆火嚴(yán)重,幾乎不成形,如圖3所示。經(jīng)過采取更換殼芯用砂粒度、降低砂型硬度等工藝措施,并多次更改,依然沒有解決問題,不能交貨。后經(jīng)與客戶溝通,在上箱平面增加工藝孔數(shù)量(尺寸改為φ40mm,總數(shù)量由3個(gè)增加到7個(gè)),更改后進(jìn)行試驗(yàn),澆注清理后徹底解決了嗆火問題(見圖4),保證了樣件交付。

      圖3 清理后的缺陷鑄件

      圖4 更改工藝孔后制作合格鑄件

      3 清理

      設(shè)置工藝孔的第二個(gè)作用就是便于清理水腔,包括清砂和清理水腔毛刺。清砂就是在澆注后,水腔砂芯潰散,芯砂從工藝孔流出來,同時(shí)在拋丸過程中,鋼丸會通過工藝孔進(jìn)入水腔內(nèi)部,將水腔拋丸干凈。但是如果工藝孔數(shù)量少且分布不均勻,那么鋼丸就不能很順利、均勻地進(jìn)入水腔內(nèi)部,不能將水腔內(nèi)部的粘砂拋丸干凈。如圖5所示,水套產(chǎn)品這個(gè)面只有2個(gè)工藝孔,我們將拋丸后的產(chǎn)品這個(gè)側(cè)面整體解剖開,看內(nèi)腔情況,發(fā)現(xiàn)局部粗糙,拋丸不到位,局部黑砂沒有拋掉,而工藝孔直對位置,拋丸的非常干凈。

      圖5 只有兩個(gè)工藝孔的水套清理情況

      工藝孔除了清理水腔的潰散芯砂之外,對于加工過程中一些掉入水腔內(nèi)的鐵屑,最終也都要從工藝孔清理出來。因此,工藝孔的位置分布非常重要。

      4 定位

      工藝孔的另外一個(gè)重要作用是定位。在澆注過程中,由于水腔芯子薄,變形嚴(yán)重,這些變形就造成了水腔壁薄,水腔分型面毛刺嚴(yán)重等鑄造缺陷,而合理的工藝孔位置分布,從工藝孔出來的芯頭,在澆注過程中起到很好的定位作用,可以減少變形、壁薄、毛刺等缺陷。如圖6所示的水套產(chǎn)品,管身其他位置的工藝孔位置基本合理,澆注后沒有出現(xiàn)起皮、嗆火等問題,但是在靠近法蘭位置圈內(nèi)上箱斷芯嚴(yán)重,因?yàn)閺臄嘈疚恢玫阶罱墓に嚳拙嚯x有100mm左右,沒有工藝孔的芯頭支撐,澆注時(shí)斷芯嚴(yán)重。為此,只需在這個(gè)位置增加一個(gè)工藝孔即可。

      5 結(jié)束語

      對于工藝孔的位置分布問題,提出如下建議。

      1)工藝孔中心的位置尺寸要合理,一般兩個(gè)工藝孔中心距離為100~130mm,工藝孔的直徑尺寸建議不要低于30mm,比如我公司2020年剛開發(fā)的新水套項(xiàng)目,水套外徑為200mm,使用工藝孔尺寸為φ50mm,通過近期試制結(jié)果看,徹底解決了嗆火、起皮等問題,缺陷很少。

      2)盡量在端頭懸臂位置放置工藝孔,圖6中在靠近法蘭位置增加工藝孔,可以完全解決斷芯問題。

      3)在水套產(chǎn)品的兩個(gè)端頭設(shè)置工藝孔,如圖7中六缸水套產(chǎn)品,在兩端位置設(shè)有2個(gè)工藝孔,這兩個(gè)工藝孔保證了兩端清理,同時(shí)從工藝孔出來的芯頭在整體組芯時(shí)起到很好的支撐作用,在專用組芯工裝上組芯,這樣的砂芯澆注的鑄件,解剖后壁厚均勻,可消除分型面毛刺,如圖8所示。

      圖7 六缸水套端部工藝孔

      圖8 六缸水套解剖狀態(tài)

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