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      某三缸機(jī)車型蠕行工況整車抖動(dòng)共振的分析與改善

      2021-11-24 00:03馬艷恒韓全友張翰芳孫義勇王冬冬
      汽車與駕駛維修(維修版) 2021年11期
      關(guān)鍵詞:阻尼共振整車

      馬艷恒 韓全友 張翰芳 孫義勇 王冬冬

      中圖分類號:U467 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

      0引言

      隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高,汽車的舒適性越來越受到人們的關(guān)注。而汽車的舒適性受NVH性能影響較大,因此各大整車廠商都已將汽車NVH性能作為一個(gè)重要的設(shè)計(jì)指標(biāo)。動(dòng)力總成懸置是動(dòng)力總成振動(dòng)向車身和駕駛室傳遞的首要路徑,對整車隔振起著至關(guān)重要的作用。本文從動(dòng)力總成懸置著手研究優(yōu)化方案,以期改善問題。

      1背景介紹

      某車型在實(shí)車試駕過程中被發(fā)現(xiàn),該車型蠕行工況存在較大幅度的整車抖動(dòng)共振,駕駛室振感明顯,不可接受。該車型搭載的動(dòng)力總成為1.0T三缸增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT無級變速器,該發(fā)動(dòng)機(jī)無平衡軸。

      進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn),在車輛定置狀態(tài)下,換P擋輕踩加速踏板,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速維持在1050r/min左右時(shí),整車出現(xiàn)較大幅度的共振,與蠕行工況發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1000~2000r/min吻合。因此,初步判斷是由于動(dòng)力總成振動(dòng)引起的整車共振。

      為分析該共振的根本原因,設(shè)置工況為P擋定置工況,在懸置主動(dòng)端、懸置被動(dòng)端、座椅導(dǎo)軌以及方向盤上布置振動(dòng)加速度傳感器,使用LMS SCADASⅢ數(shù)采前端設(shè)備,采集各傳感器上的振動(dòng)加速度數(shù)據(jù)。然后應(yīng)用LMS Test.Lab振動(dòng)噪聲分析系統(tǒng),對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,判斷問題的根本原因,尋求解決問題的方案。

      2問題車測試及數(shù)據(jù)分析

      2.1問題車客觀數(shù)據(jù)測試結(jié)果及數(shù)據(jù)分析

      通過測試數(shù)據(jù)分析,座椅導(dǎo)軌Z向在1000~1200r/min有一個(gè)較大幅度的振動(dòng)(圖1),與試駕問題一致。進(jìn)一步分析得知,振動(dòng)的主要階次為1階(圖2),同時(shí)分析得知,該轉(zhuǎn)速區(qū)間右懸置主動(dòng)端同樣存在一個(gè)較大幅度的1階振動(dòng)(圖3)。

      2.2問題車共振頻率分析

      根據(jù)客觀測試結(jié)果,確定問題車共振的根源在于動(dòng)力總成,主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)端,且振動(dòng)階次為1階。該工況下只有發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn),其振動(dòng)激勵(lì)主要為點(diǎn)火激勵(lì)。

      發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火主要階次的激勵(lì)頻率,的計(jì)算公式如下:

      式中n——發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速

      i——發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù)

      τ——發(fā)動(dòng)機(jī)沖程

      該問題主要共振轉(zhuǎn)速集中在1050r/min,發(fā)動(dòng)機(jī)為三缸四;中程發(fā)動(dòng)機(jī)。三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的主要點(diǎn)火激勵(lì)階次為1.5階,計(jì)算可得,該問題下發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火1.5階激勵(lì)頻率為26.25 Hz。而問題發(fā)生的階次為1階,頻率為17.50 Hz。

      2.3問題車共振的根本原因分析

      在定置工況下,僅發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火激勵(lì)產(chǎn)生共振,判斷是由于動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)與動(dòng)力總成點(diǎn)火激勵(lì)頻率耦合所致。應(yīng)用Adams建立動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)多體動(dòng)力學(xué)仿真模型,代入問題懸置的剛度參數(shù)進(jìn)行分析,結(jié)果如下表1。

      對問題車動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)進(jìn)行測試(表2),與仿真分析結(jié)果基本一致。由此可以確定問題的根本原因?yàn)?,?dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Ro_I方向頻率與動(dòng)力總成1050r/min附近的點(diǎn)火激勵(lì)l階頻率耦合,導(dǎo)致整車共振。

      3問題的優(yōu)化改善

      3.1問題的優(yōu)化方案思考

      通過以上對問題車實(shí)測和分析,明確問題的根本原因?yàn)閯?dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll方向頻率與動(dòng)力總成1050r/min附近的點(diǎn)火激勵(lì)1階頻率耦合導(dǎo)致。

      對于頻率耦合問題,通常采用避頻的策略進(jìn)行改善。但是,對于該車存在的問題,若采用避頻的策略,會存在以下2個(gè)問題難以解決。

      (1)往下避頻,即使動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll方向頻率降低到16.00Hz以下,可以避免蠕行工況的頻率耦合。但是,Roll方向頻率在16.00 Hz以下時(shí),會與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為940r/min以下的點(diǎn)火激勵(lì)耦合。而該發(fā)動(dòng)機(jī)的怠速轉(zhuǎn)速處于該區(qū)間,會導(dǎo)致怠速振動(dòng)嚴(yán)重劣化,不可行。

      (2)往上避頻,即使動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的剛體模態(tài)Roll方向頻率提高到19.00Hz以上,可以避免蠕行工況的頻率耦合。但是,Roll方向頻率在19.00Hz以上時(shí),會與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1200r/min以上的點(diǎn)火激勵(lì)耦合。而該發(fā)動(dòng)機(jī)的冷車熱機(jī)轉(zhuǎn)速處于該區(qū)間,會導(dǎo)致冷車熱機(jī)過程的振動(dòng)嚴(yán)重劣化,不可行。

      因此,對該車存在問題,考慮采用抑制共振的策略進(jìn)行改善。

      3.2問題的優(yōu)化的理論依據(jù)

      根據(jù)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的隔振原理,不同阻尼系數(shù)下的頻率比與振動(dòng)傳遞率的關(guān)系式公式為:

      式中TA——振動(dòng)傳遞率

      λ——頻率比

      C——阻尼比

      由此可得到以下結(jié)論。

      3.3問題的實(shí)物驗(yàn)證

      對于普通橡膠懸置而言,其阻尼直接由橡膠材料決定。常規(guī)的橡膠材料阻尼基本在2~4,很難通過調(diào)整橡膠材料在實(shí)現(xiàn)較大的阻尼。而該系統(tǒng)中,為獲得較好的車輛平順性,右懸置設(shè)計(jì)為液壓懸置,故考慮優(yōu)化液壓懸置的液壓特性,使其既具有較好的整車平順性,又能改善該蠕行共振問題。

      車輛平順性主要體現(xiàn)在整車過顛簸路工況,動(dòng)力總成上的振幅PP(峰峰值)在1.00 mm以上,頻率在11.00 Hz左右。故要求液壓懸置在此振幅與頻率下應(yīng)具有大阻尼的特性,該特性在初始設(shè)計(jì)中已實(shí)現(xiàn)。

      而蠕行共振問題的動(dòng)力總成振幅與顛簸路工況的振幅并不一致,其頻率為17.50 Hz。對問題車采集的右懸置主動(dòng)端振動(dòng)加速度進(jìn)行二次積分,得到右懸置主動(dòng)端的振動(dòng)位移曲線如圖4所示,可知該問題工況的共振振幅PP約為0.12 mm。

      對右懸置的阻尼角進(jìn)行改制調(diào)試,分別制作PP為0.10 mm振幅下,17.50Hz時(shí)不同阻尼角的樣件,裝車進(jìn)行主觀評價(jià)和客觀測試??陀^測試結(jié)果如圖5所示,主觀評價(jià)結(jié)果見下表3。

      由客觀測試結(jié)果和主觀評價(jià)結(jié)果可知,在阻尼角大于6°時(shí),共振有明顯改善;在阻尼角大于8°時(shí),共振問題已可接受。

      4結(jié)束語

      本文通過對問題點(diǎn)的實(shí)測和解析,初步判斷出問題的根本原因,然后運(yùn)用Adams多體動(dòng)力學(xué)仿真手段對問題的根本原因進(jìn)行確定,并根據(jù)動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的隔振原理優(yōu)化液壓懸置特性進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證。結(jié)果表面,優(yōu)化方案解決了該車型蠕行工況整車共振問題,相比優(yōu)化前取得了明顯的改善效果。也進(jìn)一步表明,當(dāng)出現(xiàn)共振問題無法避頻時(shí),采取提高共振系統(tǒng)阻尼的措施同樣能取得良好的效果。

      作者簡介:

      馬艷恒,本科,工程師,研究方向?yàn)閼抑孟到y(tǒng)集成設(shè)計(jì)。

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