山東晉煤明水化工集團有限公司明泉化肥廠現(xiàn)有1套145 kt/a處理能力的變壓吸附裝置,運行2年后,現(xiàn)場電磁閥出現(xiàn)不能準確開閉的問題?,F(xiàn)場測量發(fā)現(xiàn):部分電磁閥閥端控制電源電壓降低到16 V左右(24 V控制電源),因控制電源電壓較低,導致閥門不能準確動作,使生產(chǎn)系統(tǒng)受到影響。
該套變壓吸附裝置共有170多只電磁閥,安裝時選用的1.5 mm2電源線,DCS控制柜到現(xiàn)場電纜距離200 m左右。投運前2年,運行正常。隨著使用年限延長,電壓降越來越大,在2012年6月開始出現(xiàn)電磁閥拒動問題。如果要徹底解決問題,必須對控制線路進行更新改造,才能保障控制電源電壓。但更換線路工作量太大,同時改造周期長會影響生產(chǎn)運行,投資也太大,所以重新更換控制線路的方案不可行。
經(jīng)過對現(xiàn)場設備及工藝控制的詳細分析,針對裝置運行時每次同時開斷35只閥門的工藝要求,結(jié)合電磁閥正負兩極供電情況,提出解決方案:將電磁閥分成5組,每組控制回路使用1根公用負極線,將原正負極線路合并成1根作為電磁閥正極控制線路,這樣正極電源線截面可達到3.0 mm2,而負極電源使用5根10.0 mm2銅芯軟電纜,到每只電磁閥前再使用2.5 mm2銅芯線引出到電磁閥接線端子。為保障接線效果、降低電阻,所有2.5 mm2銅芯線與10.0 mm2銅芯軟電纜接頭處T接好后再使用錫焊焊接。施工中,先將電纜全部鋪設好,同時,每只電磁閥的引出線全部焊接完畢,因裝置輕負荷運行時每組閥動作間隔時間在90 s左右,所以電磁閥單閥電源改造工作完全可以在系統(tǒng)正常運行中進行。
2012年7月改造完成后,經(jīng)過現(xiàn)場測量,電磁閥端電壓達到23 V左右,完全可以保障電磁閥的準確動作,至今運行正常。本次改造僅使用1 000 m 左右10.0 mm2多股銅芯線及100 m左右2.5 mm2銅芯線,總投資不到1萬元;現(xiàn)場改造完全在裝置正常運行過程中進行,時間總計不到7 d。如果通過正常的更換2.5 mm2雙芯阻燃電纜的方法進行改造,僅材料費用就達25萬元,再加上到DCS控制柜拆線、接線等,必須停車方可進行,造成的經(jīng)濟損失更大。本次改造投入費用較少、工作強度非常小、效果非常理想,同時也證明該控制方式完全可行。