張永平,張文政
(天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司)
隨著高爐強化冶煉技術(shù)的發(fā)展,高爐利用系數(shù)都在逐步提高,鐵水產(chǎn)量不斷增加。為了確保高爐出凈渣鐵,爐前出鐵次數(shù)不斷增加、出鐵時間明顯縮短,導致開、堵鐵口用炮泥、鋼釬等生產(chǎn)物資消耗增加。
本文介紹了天鋼聯(lián)合特鋼公司(后稱聯(lián)合特鋼)高爐出鐵場現(xiàn)狀,分析了目前其存在的問題,以此確定了爐前精細化管理的攻關(guān)任務(wù)和目標。為改善高爐出鐵狀況,提出了高爐合理出鐵次數(shù)的確定,鐵口深度的選擇,爐前設(shè)備管理維護,炮泥質(zhì)量控制,泥套選擇等改進措施。措施實施后,爐前出鐵情況明顯好轉(zhuǎn),達到了預(yù)期的效果。
目前聯(lián)合特鋼爐前出鐵的主要問題是,在出鐵情況不好或想提高鐵水產(chǎn)量時,只是單純增加出鐵次數(shù),不考慮其它因素。實際上出鐵次數(shù)增加,會造成出鐵時間縮短,只是尋求了心理安慰,結(jié)果得不償失。單純增加出鐵次數(shù)會引發(fā)高爐出鐵的一系列問題:
(1)為追求鐵次,關(guān)注重點只是鐵口好不好開,甚至是放棄了對炮泥質(zhì)量的要求。現(xiàn)場存在為追求鐵口好開,降低了炮泥強度,而不去提高開口機能力的傾向。
(2)出鐵頻次的增加,降低了炮泥的燒結(jié)時間,潮鐵口出鐵幾率大幅增加,使炮泥的抗渣性進一步降低。
(3)出鐵次數(shù)越多,炮泥抗渣性越差,爐內(nèi)渣鐵總是處于出不凈狀態(tài),實際上減小了爐缸有效工作容積,完全與理想狀態(tài)的“空爐缸”操作相背離。
(4)維持同樣的鐵口深度打泥量差異較大,造成鐵口維護困難,增加了爐前操作難。
(5)增加出鐵次數(shù),提高了爐前開、堵鐵口設(shè)備操作頻次,而爐前開、堵鐵口設(shè)備笨重、慣性大,增加出鐵次數(shù)加重了爐前設(shè)備操作負荷和損壞進程,同時也加重了鐵口區(qū)域的損壞進程。
高爐的出鐵次數(shù)取決于高爐的安全容鐵量和出鐵速度。高爐合理的安全容鐵量和出鐵速度是保障高爐合理出鐵次數(shù)的前提。
圖2為L2線高密度電法剖面分析可知:電阻率大致均勻分布,物性層位清晰,有一定規(guī)律,能夠反映壩區(qū)基巖內(nèi)部情況及破碎、巖溶發(fā)育情況。表層覆蓋層黃土、碎石、角礫土和下伏強風化基巖,電阻率阻值較低,下部巖石完整,在剖面圖上表現(xiàn)為高阻。點號220~330位置埋深10~30 m處視電阻率曲線變化劇烈,且呈“U”型低阻異常,推測在該處巖石較破碎。在點號460~600位置埋深10~40 m阻值較低,推測該處裂隙發(fā)育,巖石破碎。
2.1.1 高爐安全容鐵量的優(yōu)化控制
高爐的安全容鐵量受爐缸尺寸和爐內(nèi)死焦堆的大小制約,高爐爐缸尺寸隨著高爐的建成是固定的,所以高爐的安全容鐵量取決于爐內(nèi)死焦堆的大小,當爐內(nèi)死焦堆變大時,高爐的安全容鐵量將會變小,從而需要出鐵次數(shù)的增加,因此首先需要控制爐缸死焦堆的體積。
2.1.2 高爐出鐵速度的優(yōu)化控制
出鐵速度是控制出鐵次數(shù)的有效手段,同時受炮泥質(zhì)量和鉆頭尺寸的影響,因此要加強炮泥質(zhì)量監(jiān)控,定期化驗炮泥的成分,保證炮泥的耐沖刷和抗侵蝕強度。
為了保證爐缸及時出凈渣鐵,實際生產(chǎn)中應(yīng)控制出鐵速度略大于渣鐵生成速度,壓縮出鐵間隔,達到合理的出鐵次數(shù)。鉆頭的尺寸大小直接決定了鐵水孔道的大小,鐵水孔道一般選擇分段喇叭狀。出鐵口最初的孔徑是通過開口機鉆頭直徑的改變來控制的,但由于出鐵過程中,鐵口直徑因鐵水的沖刷不斷增大,最初應(yīng)開多大直徑的鐵口,應(yīng)綜合鐵口的擴徑速度來確定,一般鉆頭直徑變化為Φ40 mm~60 mm。適宜的出鐵口孔徑應(yīng)能保證高爐爐缸內(nèi)積存鐵水和熔渣的生成速度與通過出鐵口排出速度相吻合,這樣可延長每次出鐵時間[1]。鐵口通道前期較小,出鐵速度較慢,隨著出鐵時間推移,鐵口通道受鐵水和熔渣的沖刷不斷加大,這時出鐵速度不斷加大,當出鐵速度大于鐵水的生成速度時,爐缸儲鐵量不斷下降。
鐵口深度與高爐的容積和冶煉強度有關(guān),一般要求鐵口深度為爐墻厚度的1.3~1.5倍,隨著高爐的容積增大,鐵口深度也不斷增加。
日常生產(chǎn)中鐵口的深度主要與爐缸泥包的大小有關(guān),泥包的形成與打泥速度和打泥量有關(guān),打泥速度過快,泥包在爐缸內(nèi)不能很好的形成,受到鐵水的漂浮,造成炮泥的浪費。打泥操作與打泥速度大小、打泥壓力高低和人為的停頓有關(guān),為了保證鐵口深度,一般爐前操作采取分階段打泥,控制合理的打泥速度,來維護泥包的大小。打泥量要三班統(tǒng)一,不能由于操作者不同,造成打泥量出現(xiàn)較大的差異。目前聯(lián)合特鋼開發(fā)了一整套爐前精準打泥系統(tǒng),通過流量傳感裝置計算出打泥量,能夠有效的控制打泥量,從而避免鐵口深度的波動、保證有效的鐵口深度。
高爐爐前的主要設(shè)備是泥炮、開口機。加強爐前設(shè)備的維護工作,確保爐前設(shè)備的穩(wěn)定運行,是保障出鐵操作順利進行的保障。
2.3.1 加強開口機的操作與維護
開口機的作用是鉆開出鐵口,保證鐵水順利的流出,開口機主要包括鋼釬鉆桿和液壓系統(tǒng),開口機型式不同,開口效果差異很大。開口機的維護目的是根據(jù)現(xiàn)場情況保證開口機開口的穩(wěn)定性,鉆桿送進平穩(wěn)。而要提升開口機的開口能力,主要工作應(yīng)放在鉆頭冷卻上。針對鐵口工作狀態(tài)的不同,鉆頭直徑大小的匹配會有很大改變,要及時調(diào)整,否則會出現(xiàn)鐵口眼偏移、角度改變、孔道內(nèi)壁改變等問題。
2.3.2 優(yōu)化泥炮工藝參數(shù)
根據(jù)鐵口狀況,要確定合理的打泥系統(tǒng)壓力,合理的泥炮回轉(zhuǎn)速度,消除野蠻操作。泥炮的使用必須協(xié)調(diào)好設(shè)備與工藝崗位之間的“度”,主要問題集中在液壓系統(tǒng)壓力和回轉(zhuǎn)時間的確定上,必須要有合理的定位,無原則的傾向任何一方都會出問題。
(1)優(yōu)化液壓炮回轉(zhuǎn)速度。堵鐵口過程中存在二次撞炮現(xiàn)象,也有現(xiàn)場操作工人用撞炮來代替人工清理泥套,這些現(xiàn)象都是液壓炮回轉(zhuǎn)速度過快引發(fā)的,實際生產(chǎn)中液壓炮要嚴格限制回轉(zhuǎn)速度,尤其是上炮速度。一般全行程上炮時間為8~12 s,在實際調(diào)試設(shè)備時,應(yīng)以滿足生產(chǎn)要求的前提下,盡可能降低上炮速度為宗旨。上炮速度有效的其實只是接近鐵口的區(qū)段,液壓炮回轉(zhuǎn)與機械連桿機構(gòu)不同,全行程速度分布不同,可根據(jù)現(xiàn)場情況確定液壓炮在不同階段合理的回轉(zhuǎn)速度。實際操作中,只要一次上炮聽到二次反彈撞擊的聲音,一定是速度過快了,必須降低速度。
(2)優(yōu)化液壓系統(tǒng)壓力。嚴格限制液壓系統(tǒng)壓力不超設(shè)計壓力,一般22~25 MPa完全可以滿足生產(chǎn)要求,進一步提高只會增加跑冒滴漏,損壞密封,甚至在運行中“崩管”,出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。
(3)要重視液壓系統(tǒng)蓄能器的維護。液壓系統(tǒng)蓄能器可以保障液壓系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定,以及液壓系統(tǒng)增容和應(yīng)急狀態(tài)下的使用,尤其是在液壓系統(tǒng)配置能力不足的情況下,作用更加明顯。爐前操作人員應(yīng)熟練蓄能器的工作原理,熟練掌握蓄能器的應(yīng)用,以避免因此出現(xiàn)安全事故。
提升炮泥質(zhì)量,要求炮泥具有耐高溫、抗渣性好,鐵口無煤氣泄漏、無噴濺,燒結(jié)性能好、快干、速硬,塑性值合適、開口性能好等性能;且具有一定的氣孔率利于揮發(fā)份溢出,消除潮泥。寒冷地區(qū)冬季炮泥一定要做蒸箱加熱,禁止通過烤炮的方式加熱炮泥。
為保證炮泥質(zhì)量滿足高爐強化冶煉的要求,做好炮泥的跟蹤檢查,掌握炮泥的成分變化,做好炮泥改善前后成分對比分析和數(shù)據(jù)積累,與炮泥廠家共同攻關(guān),做好炮泥質(zhì)量的改善工作。同時要重點關(guān)注炮泥的抗渣性,不斷提高炮泥的抗渣性能,炮泥的抗渣性不提高,所有工作基本上都是前功盡棄。
采用澆注泥套,提升泥套工作壽命,穩(wěn)定鐵口工作狀態(tài)。泥套制作以及堵口操作要規(guī)范,要準備好必要的泥套制作、維護使用的工具或耗材。長期使用搗打料泥套的高爐轉(zhuǎn)變?yōu)闈沧⒘夏嗵?,需要專人跟蹤指導,直到爐前人員完全接受轉(zhuǎn)變,并能夠自主制作維護。
細化泥套維護操作。要使用專用泥套澆注料,規(guī)范泥套制作程序,規(guī)范液壓炮控制及使用,控制鐵口煤氣泄漏。沒有爐門板的鐵口,應(yīng)考慮加爐門板,以提高泥套工作的穩(wěn)定性。正面爐門板應(yīng)使用鑄鐵材質(zhì)。
本文通過對聯(lián)合特鋼高爐出鐵過程存在問題的分析,提出了改善高爐出鐵狀況的技術(shù)措施。實踐證明,通過實施這些技術(shù)措施,爐前出鐵情況明顯好轉(zhuǎn),出鐵時間、出鐵次數(shù)有了很大的改善。不僅降低了爐前鉆桿、炮泥等生產(chǎn)物料的消耗,而且做到及時均勻出凈渣鐵,保障了高爐爐況的順行,為高爐強化冶煉起到了積極的作用。同時還延長了爐前設(shè)備的使用壽命,減少了工人的勞動強度,改善了爐前工作環(huán)境,減少對環(huán)境的污染,社會效益和經(jīng)濟效益顯著。