繆宣和,莫偉樹,許忠杰,曾憲民
(東風柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545005)
隨著經濟的不斷發(fā)展,汽車已深入各家各戶,國民對汽車的要求也不僅限于代步,對汽車各方面的性能要求也不斷增加,車內NVH 性能的好壞直接關系到人的主觀感受,因此一款性能優(yōu)異的汽車,在車輛行駛過程,是不應該有各種異響聲,尤其是連續(xù)的轟鳴聲。
排氣系統(tǒng)與車身的連接主要由排氣吊鉤實現,振動能量也主要由其傳遞。好的吊鉤設計,能有效控制排氣系統(tǒng)對整車NVH 的不良影響。在設計汽車排氣系統(tǒng)吊鉤懸掛時,吊鉤的結構和位置的選擇,對整車的NVH 有很大的影響。因此在設計吊鉤時需要考慮吊點位置的選擇,吊鉤的一階模態(tài)和動剛度以及整車的布置空間。
吊鉤的位置選擇利用Hypermesh 軟件通過平均驅動自由度位移的方法:
模態(tài)分析基本理論:
每一模態(tài)都有對應的固有頻率、阻尼和振型,這些參數可通過試驗獲取,但在前期分析的過程中,沒有實物樣件,因而通過CAE 來計算模態(tài)成為最常用的方法,也可以不斷優(yōu)化設計結構[1-3]。對模態(tài)分析方程來說,振動頻率和模態(tài)振型是兩個非常重要的幾何參數,其基本方程[1]:
式中:[K]為剛度矩陣;[M]為質量矩陣;ωi為第i階振動頻率;ψi為第i階模態(tài)振型。
車內轟鳴產生機理:
車內聲壓計算公式[4]:
ATFj為聲腔傳遞函數;Areaj為聲固耦合的面積;VTF為振動傳遞函數;F為車身接附點受到的激勵力。
在密閉的空間內,車身內空氣作為彈性體會產生多個空腔模態(tài),當車身受到外界激勵的情況下,車身上的某些鈑金件的振動模態(tài)和聲腔內的部分模態(tài)產生耦合,空腔會在車內產生很高的壓力脈動,引起人耳不適或產生惡心等現象[4-5]。
某1.8T MPV 車型反饋加速工況在2 700 r/min以上車內存在連續(xù)轟鳴,客戶車輛使用體驗差,經實車排查:車身端5 號吊鉤(圖1)影響較大。如圖2~圖4 為5 號吊鉤裝上與斷開狀態(tài)車內噪聲圖,由圖可知,在3 500~4 000 r/min 附近,吊鉤支架斷開狀態(tài)比未斷開車內前排總階噪聲降低約6 db,2 階噪聲降低約7 db;中排總階噪聲降低約9 db,2 階噪聲降低約13 db;后排總階噪聲降低不明顯,約為3 db,2 階噪聲降低約5 db。由圖5 可知,5 號吊鉤,安裝點動剛度偏低,受排氣系統(tǒng)激勵,引發(fā)轟鳴。5 號吊鉤被動支架通過螺栓固定至車身,本體一階模態(tài)為120 Hz(對應3 500 r/min@2 階),建議后續(xù)的優(yōu)化方案將該吊鉤的模態(tài)提升,且同時提高安裝點的動剛度。
圖1 5 號排氣吊鉤
圖2 車前排噪聲圖(粗實線:5 號吊鉤支架未斷開,粗虛線:5 號吊鉤支架斷開)
圖3 車中排噪聲圖(粗實線:5 號吊鉤支架未斷開,粗虛線:5 號吊鉤支架斷開)
圖4 車后排噪聲圖(粗實線:5 號吊鉤支架未斷開,粗虛線:5 號吊鉤支架斷開)
圖5 吊鉤動剛度曲線
基于上述分析,可知,車內在2 700 r/min以上連續(xù)轟鳴主要貢獻為車身5 號吊鉤,針對該吊鉤,提出5 條優(yōu)化方案:
針對上述5 個方案,分別分析,如下表1 所示,排氣吊鉤動剛度和模態(tài)只有方案1 和方案5 滿足優(yōu)化要求,其余方案皆不通過。數模DMU 分析可知,方案1 新增的安裝點無法使用工具擰緊,操作空間不足,故該方案也不可行。
表1 吊鉤優(yōu)化方案分析
圖6 吊鉤優(yōu)化方案
方案5 優(yōu)化后吊鉤一階模態(tài)為418 Hz,較原狀態(tài)139 Hz 提升279 Hz,滿足大于350 Hz 目標要求。優(yōu)化后吊鉤安裝點X、Z 向動剛度有明顯提升,基本滿足500 N/mm 目標的要求,如圖7 虛線優(yōu)化吊鉤剛度曲線所示。
圖7 方案5 的動剛度曲線(實線:原狀態(tài),虛線:優(yōu)化狀態(tài))
基于以上分析,我們結合CAE 分析和數模DMU校核可知,實物樣件需要按方案5 來加工制作。
制作方案5 樣件,將其裝至NVH 測試車實測驗證:車內前排在3 500~4 100 r/min 時,2 階和總階車內噪聲有3dB(A)改善,中排3 500 r/min 時,2 階7 dB(A)左右改善,總階噪聲降低3 dB(A),后排3 500 r/min 時,2 階和總階約有2 dB(A)左右改善,如圖8~10 所示。
圖8 車內前排吊鉤改進前后噪聲對比(粗實線:5 號吊鉤支架改進前,粗虛線:5 號吊鉤支架改進后)
圖9 車內中排吊鉤改進前后噪聲對比(粗實線:5 號吊鉤支架改進前,粗虛線:5 號吊鉤支架改進后)
圖10 車內后排吊鉤改進前后噪聲對比(粗實線:5 號吊鉤支架改進前,粗虛線:5 號吊鉤支架改進后)
由圖11~12 可知,優(yōu)化后的5 號吊鉤2 階X向和Z向振動加速度在3 500~4 100 r/min 有明顯下降。
圖11 振動加速度對比(X 向2 階)(粗實線:5 號吊鉤支架改進前,粗虛線:5 號吊鉤支架改進后)
圖12 振動加速度對比(Z 向2 階)(粗實線:5 號吊鉤支架改進前,粗虛線:5 號吊鉤支架改進后)
基于上述實車測試驗證,方案5 優(yōu)化的排氣吊鉤支架結構CAE 結果和實車測試結果相符,車內前中后排總階和二階噪音都有一定程度降低,對2 700 r/min 加速工況車內轟鳴聲有改善,主觀評價人員在車內不會引起人耳不適或產生惡心等現象,主觀評價分值升高達到評價要求。
本文通過CAE 仿真分析和實車測試驗證,說明了車子在2 700 r/min 以上加速工況產生連續(xù)轟鳴聲的主要是因為排氣吊鉤的模態(tài)和動剛度偏低,和車身發(fā)生耦合引起共振所致。通過優(yōu)化吊鉤支架的結構,提高吊鉤的本體一階模態(tài)和動剛度,能有效地解決車內轟鳴引起的人耳不適和惡心等癥狀。