胡廣,陳麗霞,喬彥超
(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江寧波 315336)
螺栓是一種常見的標準緊固件,由頭部和螺桿組成,用于緊固連接兩個或多個帶有孔洞的零部件,是零部件在滿足功能使用的情況下不脫離、不滑移、不松脫,其中擰緊力矩是控制被緊固件之間緊固程度的重要參數(shù),通過不同的擰緊力矩達到不同的緊固程度,從而保證被緊固件的功能使用。在發(fā)動機使用過程中,螺栓緊固失效是常見的一種問題,失效后對發(fā)動機產(chǎn)生不可挽回的后果。
某機型在臺架試驗過程中發(fā)動機前端異響,拆解發(fā)現(xiàn)減震皮帶輪螺栓組件松脫。螺栓連接如圖1所示。本文對該螺栓失效進行分析。
圖1 螺栓連接結構
對減震皮帶輪及螺栓等配合件進行拆卸分析,前端配合如圖2所示,其中減震皮帶輪與曲軸正時帶輪配合位花鍵配合(如圖3)[2]。
圖2 減震皮帶輪連接結構
圖3 連接配合結構
1)減震皮帶輪。螺栓安裝面存在生銹情況,安裝面無磕傷等異常問題,螺栓過孔嚴重磨損,存在擴孔現(xiàn)象(如圖4),相關尺寸無法評價,對同批次產(chǎn)品進行關鍵尺寸檢測,尺寸均合格(如表1),減震皮帶輪花鍵側存在異常,花鍵存在嚴重磨損痕跡,表面狀態(tài)已被破壞(如圖5),正常試驗拆解狀態(tài)如圖6所示,花鍵狀態(tài)完好,花鍵無嚴重磨損問題。
圖4 減震皮帶輪螺栓安裝面
圖5 故障件花鍵狀態(tài)
圖6 正常件拆解后花鍵狀態(tài)
表1 減震皮帶輪螺栓安裝面尺寸
對故障件花鍵進行檢測(如圖7),大徑處與小徑處輪廓度為0.03 mm,輪廓度要求為0.15 mm,且同一直徑處30個齒的高度差約0.039 mm(如圖8),貼合滿足設計要求。
圖7 花鍵尺寸結構
圖8 花鍵輪廓數(shù)據(jù)
2)曲軸正時皮帶輪。帶輪花鍵部位存在磨損(如圖9),分析為螺栓松脫后,減震皮帶輪和正時皮帶輪存在相對運動,導致花鍵磨損,對相關尺寸檢測,均滿足要求,無異常。
3)減震皮帶輪螺栓組件。故障螺栓損壞,桿部存在明顯圓周性損傷(如圖10),尺寸無法檢測,對庫存同批次螺栓進行分析(如表2),滿足圖樣要求[1]。
圖9 曲軸正時皮帶輪
圖10 故障螺栓
表2 螺栓相關尺寸
4)擰緊排查。對故障機前后10臺發(fā)動機裝機擰緊曲線排查(如圖11)[6],失效機螺栓最終擰緊力矩較正常值低約40~50 N·m(如圖12),50 N·m后轉角較正常值大約30°(如圖13),50 N·m后擰緊曲線斜率較正常值小0.5(如圖14)[3]。初步分析結論是:該失效機螺栓屬異常擰緊,異常裝配導致螺栓虛假擰緊[4]。
圖11 螺栓擰緊曲線
圖12 最終力矩
圖13 50 N·m后轉角
圖14 50 N·m后曲線斜率
5)裝配過程。生產(chǎn)線裝配操作人員單手抓取減震皮帶輪后,將其放在曲軸正時皮帶輪前端,另一單手將螺栓帶入,再用手持擰緊槍將螺栓預擰緊,最后生產(chǎn)線設備完成最終擰緊[8]。
該裝配過程存在問題,生產(chǎn)線發(fā)動機前端面相對于水平面90°放置,在自然狀態(tài)下減震皮帶輪花鍵與曲軸正時帶輪花鍵不會進行自定位(重力影響),減震皮帶輪裝配過程無花鍵對正操作,在花鍵不對正狀態(tài)下進行擰緊,造成花鍵擠壓,擰緊過程產(chǎn)生虛假力矩。
通過對故障件(如圖15)與正常裝配件(如圖16)進行花鍵壓痕對比,故障件花鍵接觸面呈非對稱壓痕且花鍵頂部被擠壓,正常裝配狀態(tài)下,花鍵接觸面呈對稱壓痕。初步分析結果是:該故障皮帶輪花鍵裝配異常,導致螺栓松脫[5]。
圖15 花鍵非對稱壓痕
圖16 花鍵對稱壓痕
6)故障復現(xiàn)。錯齒裝配花鍵Z(TVD花鍵及正時皮帶輪花鍵),生產(chǎn)線人工預擰緊,生產(chǎn)線設備最終擰緊,拆卸減震皮帶輪螺栓及螺栓,擰緊曲線如圖17所示,錯齒裝配狀態(tài)下,螺栓擰緊數(shù)據(jù)與故障機擰緊數(shù)據(jù)相當。驗證零件外觀表現(xiàn):在錯齒裝配狀態(tài)下,其花鍵壓痕與故障機表現(xiàn)類似,呈非對稱壓痕(如圖18)。故障機TVD裝配狀態(tài)與錯齒裝配狀態(tài)相似,即故障機TVD花鍵異常裝配[7]。
圖17 錯齒裝配擰緊曲線
圖18 錯齒裝配壓痕
因失效機TVD花鍵呈非對稱壓痕,屬花鍵非正常咬合,生產(chǎn)線皮帶輪裝配工位發(fā)動機姿態(tài)不利于花鍵對正及自定心,且皮帶輪裝配過程無花鍵對正操作,減震皮帶輪花鍵裝配不到位,致使皮帶輪花鍵與曲軸正時帶輪花鍵未正常咬合,造成螺栓虛假擰緊,發(fā)動機運轉過程中,未正常咬合的花鍵齒面存在相對運動,最終導致螺栓卸載松脫[9]。
1)裝配減震皮帶輪組件過程中,增加對正操作,便于兩花鍵齒(TVD花鍵與曲軸正時皮帶輪花鍵)自定心及齒面正確咬合;2)生產(chǎn)線發(fā)動機前端面相對于水平面75°放置,利于花鍵對正及自定心;3)新增擰緊力矩110~180 N·m區(qū)間曲線斜率為1.1~1.7,最終擰緊力矩監(jiān)控范圍由120~250 N·m調整為190~240 N·m,保證失效擰緊被設備識別報警。
經(jīng)過2臺3000次冷熱沖擊、2臺800 h循環(huán)耐久、4臺整車路試,皮帶輪及螺栓均通過驗證,未出現(xiàn)類似故障。截至當前,無減震皮帶輪螺栓組件脫落類似失效故障,證明整改有效。
針對減震皮帶輪松脫問題,通過對失效螺栓及配合零部件進行匹配尺寸檢測,識別異常尺寸,并對失效件的外觀表現(xiàn)識別失效模式,分析失效原因,針對螺栓失效需要對擰緊工藝進行排查分析,通過對故障機的擰緊曲線及正常發(fā)動機的擰緊曲線對比差異并結合現(xiàn)場裝配擰緊工藝,確定在裝配過程中由于特殊結構花鍵存在未裝配到位情況,致使螺栓擰緊后產(chǎn)生虛假螺栓力矩,在發(fā)動機運轉過程中螺栓逐步反松,造成螺栓脫落,導致問題發(fā)生。