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      中能化工航天爐渣口改造小結(jié)

      2021-12-24 02:49:08黃玉兵
      中氮肥 2021年1期
      關(guān)鍵詞:粉煤煤種爐渣

      黃玉兵

      (航天長征化學(xué)工程股份有限公司,北京 100000)

      0 引 言

      安徽晉煤中能化工股份有限公司(簡稱中能化工)150kt/a甲醇項目(即一期航天爐項目)采用HT-L粉煤加壓氣化技術(shù),設(shè)計有效氣(CO+H2)生產(chǎn)能力100×104m3/d,單爐日處理原料煤750t,航天爐運行壓力4.0MPa。一期航天爐項目于2006年10月開工建設(shè),2008年8月開始系統(tǒng)聯(lián)動試車,2008年10月31日航天爐一次投料開車成功。在多年的應(yīng)用過程中,HT-L粉煤加壓氣化裝置不斷改進和完善,從一個沒有經(jīng)過小試、中試的示范裝置一步步走向規(guī)范化、成熟化的高產(chǎn)低耗的先進粉煤氣化裝置,其運行的穩(wěn)定性和可駕馭性不斷提升。

      中能化工200kt/a合成氨裝置原料路線改造工程(即二期航天爐項目),在總結(jié)一期航天爐項目運行經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,確定合成氨裝置氣化系統(tǒng)仍然配套航天爐(二期),二期航天爐設(shè)計粗煤氣生產(chǎn)能力123×104m3/d,日處理原料煤800t,航天爐運行壓力4.0MPa。二期航天爐項目于2009年開工建設(shè),2011年6月開始單體試車,2011年12月系統(tǒng)開始聯(lián)動試車,2012年1月4日二期航天爐一次投料開車成功,但在之后的運行過程中,二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量始終低于一期航天爐,后通過不斷地優(yōu)化改進——對航天爐渣口進行縮徑改造,目前二期航天爐逐步實現(xiàn)了經(jīng)濟、穩(wěn)定運行。以下對有關(guān)情況作一介紹。

      1 二期航天爐系統(tǒng)工藝流程簡介

      中能化工二期航天爐仍采用干法進料、濕法除塵的工藝設(shè)計。空分裝置來純度99.6%以上的氧氣與粉煤在航天爐爐膛內(nèi)燃燒,產(chǎn)生高溫粗煤氣,粗煤氣組分為H2、CO、CO2及少量其他氣體;高溫粗煤氣快速流動經(jīng)渣口進入激冷室,激冷后的灰渣部分通過渣鎖斗排出,部分細渣通過水系統(tǒng)排至灰水處理系統(tǒng)進行下一步處理;激冷后的粗煤氣(含飽和水蒸氣)沿上升管上升、折流后經(jīng)粗煤氣出口進入文丘里洗滌器增濕除塵,之后進入洗滌塔進一步除塵,降溫除塵合格后的粗煤氣出洗滌塔進入變換系統(tǒng)。

      2 二期航天爐系統(tǒng)運行狀況

      一期航天爐渣口設(shè)計尺寸為φ550mm,由于中能化工航天爐使用煤種較多,原料煤煤質(zhì)差別較大,一期航天爐運行中經(jīng)常出現(xiàn)渣口壓差不穩(wěn)定、渣口堵渣等現(xiàn)象;為確保二期航天爐渣口壓差能處于正常水平,二期航天爐設(shè)計時渣口擴徑為φ650mm。二期航天爐投運以后,渣口直徑的擴大對渣口的順暢排渣起到了一定的作用,其渣口壓差較一期航天爐降低5kPa左右,但同時帶來一個突出的問題是粗煤氣中的有效氣含量相對偏低:使用氮氣作為粉煤輸送載氣時,二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效含量在85%左右,而一期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量在89%左右(使用CO2作為粉煤輸送載氣);2018年二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣用于生產(chǎn)甲醇期間,航天爐粉煤輸送載氣調(diào)整為CO2,粗煤氣中的有效氣含量得到一些改善,有效氣含量可達87%左右,同時爐況的穩(wěn)定性也得到一定提高,但相較于一期航天爐來說有效氣含量仍偏低,即在同等負荷、煤種、粉煤輸送介質(zhì)等條件下二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量仍偏低2%左右,這對氣化裝置的產(chǎn)氣量造成一定影響,導(dǎo)致二期氣化裝置比煤耗相對偏高。

      通過分析研判,認為二期航天爐渣口尺寸的變化對爐內(nèi)煤的燃燒氣化造成了一定的影響,進而影響所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量。對二期航天爐渣口進行技改,可以提高其所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量。

      3 氣化反應(yīng)機理及技改理論依據(jù)

      3.1 航天爐內(nèi)的主要化學(xué)反應(yīng)

      3.2 化學(xué)反應(yīng)速率的影響因素

      化學(xué)反應(yīng)速率通常用單位時間內(nèi)某反應(yīng)物濃度的減少或某一生成物濃度的增加來表示。航天爐爐膛內(nèi)反應(yīng)的生成物主要是CO和H2,這兩種氣體組分約占粗煤氣總組分的90%,分析影響CO和H2生成的因素,可以為提高有效氣含量提供方法和思路。通常,影響化學(xué)反應(yīng)速率的主要因素如下。

      (1)反應(yīng)物濃度?;瘜W(xué)反應(yīng)速率與各反應(yīng)物濃度的冪次(冪次數(shù)等于化學(xué)反應(yīng)方程式中反應(yīng)物的系數(shù))乘積成正比。

      (2)反應(yīng)溫度。實踐表明,反應(yīng)溫度每升高10℃,反應(yīng)速率一般會增至原來的2~4倍。

      (3)反應(yīng)壓力。對于氣體反應(yīng)來說,當反應(yīng)溫度一定時,化學(xué)反應(yīng)速率與反應(yīng)壓力成正比;如果參與反應(yīng)的物質(zhì)是固體、液體或溶液時,可以認為反應(yīng)壓力與其化學(xué)反應(yīng)速率無關(guān)。

      (4)催化劑。催化劑可加快或減慢化學(xué)反應(yīng)的速度。

      3.3 技改的理論依據(jù)

      航天爐內(nèi),煤(主要成分為碳)和氧的燃燒反應(yīng)屬于放熱反應(yīng),同時設(shè)計為缺氧的不完全燃燒,則主要生成物為CO,CO是生產(chǎn)甲醇或合成氨等所需的有效成分之一,越多越好。從航天爐內(nèi)的主要化學(xué)反應(yīng)(方程式)及影響反應(yīng)的因素來看,CO的生成主要源于碳與氧的不完全燃燒,其余來自CO2與碳的還原反應(yīng),CO2與碳的還原反應(yīng)為吸熱反應(yīng),在氣化用原料煤熱值穩(wěn)定、氧純度和流量一定、氧煤比穩(wěn)定以及氣化率相對穩(wěn)定的情況下,氣化系統(tǒng)的反應(yīng)熱是能相對平衡的。對于航天爐來說,反應(yīng)物濃度、溫度一般不會有太大變化,氣化反應(yīng)也不存在添加催化劑的情況,因此,據(jù)前述化學(xué)反應(yīng)速率的影響因素可知,可以嘗試通過改變氣體反應(yīng)體系的壓力來提高反應(yīng)速率,從而提高CO和H2的產(chǎn)率。也就是說,在航天爐內(nèi)反應(yīng)溫度、反應(yīng)物濃度相對穩(wěn)定的情況下,適當縮小航天爐渣口尺寸可以提高航天爐渣口的阻力,相對提高反應(yīng)物在航天爐爐膛內(nèi)的壓力,并利于延長粉煤在爐膛內(nèi)的停留時間,提高反應(yīng)速率,利于促進CO和H2的生成,從而可提高粗煤氣中的有效氣含量,提高裝置運行的經(jīng)濟性。

      4 運行優(yōu)化及二期航天爐渣口技改

      4.1 二期航天爐渣口尺寸初始選擇的依據(jù)

      中能化工一期航天爐是一套示范裝置,當時沒有成熟的案例可供借鑒,在航天爐渣口尺寸設(shè)計時,考慮設(shè)計煤種(見表1)、粗煤氣產(chǎn)量、氣體流速、爐內(nèi)燃燒流場的分布等因素,通過模擬計算確定一期航天爐渣口尺寸為φ550mm。實際運行中,考慮到裝置運行的經(jīng)濟性,一期航天爐無法穩(wěn)定地使用單一煤種,需通過配煤來滿足航天爐的穩(wěn)定運行需求,氣化用煤種類多達10余種,煤質(zhì)特性各有不同,混燒后煤灰性質(zhì)產(chǎn)生一定的改變,操作指標一旦控制不好,就會引起煤灰粘度增加或降低,超出控制范圍,從而造成渣口堵塞,影響航天爐的穩(wěn)定運行,且渣口堵塞還會造成出口粗煤氣偏流,影響激冷環(huán)下降管的安全運行;此外,渣口堵塞還造成粗煤氣夾渣的流速增大,導(dǎo)致灰渣拉絲,進而引起激冷室結(jié)垢,影響裝置的長周期、穩(wěn)定運行。鑒于一期航天爐的運行情況,二期航天爐設(shè)計時渣口尺寸在一期航天爐渣口尺寸的基礎(chǔ)上擴大了100mm,即渣口尺寸設(shè)計為φ650mm。

      表1 航天爐設(shè)計煤種(大砭窯煤)分析數(shù)據(jù)

      4.2 通過混、配煤優(yōu)化解決渣口堵塞問題

      2012年1月,二期航天爐系統(tǒng)2#爐投煤運行后,渣口壓差總體低于一期航天爐5kPa左右,但運行過程中由于配煤、混煤的不穩(wěn)定,2#爐渣口壓差仍然出現(xiàn)不同程度的波動,煤質(zhì)波動大時渣口壓差上升明顯??梢?,渣口擴徑并沒能解決渣口堵塞的問題,反而帶來二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量明顯低于一期航天爐的突出問題。為此,中能化工從2014年開始嚴抓原料煤煤質(zhì)和混煤管理,從煤種、煤質(zhì)、混煤的均勻性等方面著手解決渣口堵渣問題:①據(jù)來煤的礦點、性質(zhì)不同分類堆放;②混燒時,使用煤種、煤質(zhì)相近的煤進行不同比例混合,通過總結(jié)分析找出適合航天爐氣化用煤的煤質(zhì)及其混配比例;③清除干凈混配煤中的雜物,做到精細配煤,加強煤場盤存,避免抓錯煤種的情況發(fā)生,控制輸煤穩(wěn)定。

      通過煤種、混煤配比的優(yōu)化,一期、二期航天爐運行工況和渣口壓差趨于穩(wěn)定,接下來開始解決二期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中有效氣含量偏低的問題。

      4.3 二期航天爐渣口技改

      4.3.1 技改方案

      二期航天爐渣口縮徑技改,從理論上看雖然渣口越小對CO和H2生成越有利,但渣口不宜太小,需兼顧煤種變化可能造成渣口堵塞的問題。鑒于一期航天爐渣口φ550mm的設(shè)計,其運行狀況還算相對比較穩(wěn)定的實際情況,確定參照一期航天爐渣口進行技改,即將二期航天爐渣口由φ650mm縮小為φ550mm,與一期航天爐渣口直徑一致。

      二期航天爐渣口進行縮徑技改,首先須將激冷室所有內(nèi)件拆除并移出航天爐,將與渣口相連接的水管空間管斷開,爆開渣口法蘭與錐盤的焊縫,通過工裝將渣口從航天爐與破渣機連接口(N-1口)移出;技改完成后,渣口安裝按照其拆除的逆序進行。

      4.3.2 技改的實施

      4.3.2.1 渣口拆除

      (1)拆除航天爐燒嘴,移開破渣機,打開人孔蓋;系統(tǒng)隔離置換合格,清理渣口附近的灰渣及渣口與主盤管連接處周圍,盡量將焊縫露出,以便進行下一步的工作;拆除與上升管連接的周向支撐,拆除過程中需保持支撐的完整性,以便安裝使用。

      (2)拆除上升管連接緊固件,將上升管通過工裝分段移出激冷室,注意保持上升管的完整性,以便安裝使用;由于作業(yè)空間受限,據(jù)拆除激冷水管、渣口水管空間管和渣口法蘭的需要對折流板進行針對性拆除;施工人員進入激冷室的氣液分離空間,將激冷水管兩端與航天爐殼體和激冷環(huán)連接的法蘭拆開;在下降管外壁焊接2個臨時吊耳,用吊車將下降管在豎直方向吊??;拆除激冷環(huán)與渣口法蘭連接的螺栓,然后將激冷環(huán)通過工裝移出激冷室。

      (3)將渣口水管兩端與航天爐殼體和渣口法蘭焊接的空間管割開,用電葫蘆連接工裝將渣口托住,然后割開渣口法蘭與錐盤的焊縫,之后將渣口移出激冷室。

      4.3.2.2 更換新渣口

      (1)將縮徑后的新渣口通過工裝吊起,調(diào)整好渣口盤管上部與主盤管下直段的間隙,并將渣口法蘭水平找正,將渣口法蘭與錐盤焊接,之后完成渣口進出水管的焊接,并對渣口盤管進行整體水壓試驗。

      (2)用吊車將激冷環(huán)吊起,找好安裝方位后,用螺栓將激冷環(huán)固定在渣口法蘭上;通過螺栓將激冷水管兩端分別與航天爐殼體和激冷環(huán)連接的法蘭連接。

      (3)耐火料施工可根據(jù)實際情況,在焊接完渣口法蘭之后即可進行。

      (4)打磨激冷環(huán)下部和下降管頭部的焊接坡口,焊接坡口打磨完成后,用吊車通過工裝將下降管在豎直方向吊起到激冷環(huán)底部,然后對下降管進行垂直找正,之后將下降管與激冷環(huán)進行焊接。

      (5)安裝上升管及周向支撐,安裝折流板;拆除所有腳手架;安裝破渣機,封閉人孔。至此,縮徑后的新渣口更換工作完成。

      5 技改效果

      2018年年底中能化工利用裝置停車機會完成了二期航天爐渣口的技改,重新投運后,航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量得到一定改善,技改前后(使用CO2作為粉煤輸送載氣)二期航天爐有關(guān)運行數(shù)據(jù)(均值)的對比見表2??梢钥闯觯杭几暮?,航天爐渣口壓差由技改前的20.4kPa提高至22.2kPa,提高了1.8kPa,但仍遠低于設(shè)計指標50kPa,表明渣口縮徑技改是可行的,不會對航天爐的安全、穩(wěn)定運行造成影響;使用CO2作為粉煤輸送載氣時,粗煤氣中的有效氣含量由技改前的平均86.89%提升至技改后的平均88.56%,提高了1.67% (使用氮氣作為輸送載氣時有效氣含量可達87%左右),有效氣含量最高提至88.93%,與一期航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量基本一致,達到了技改目的;與此同時,受航天爐粉煤輸送載氣及保護氣系統(tǒng)載氣的影響,技改后所產(chǎn)粗煤氣中的CO2含量上升明顯。

      表2 技改前后二期航天爐有關(guān)運行數(shù)據(jù)(均值)的對比

      從綜合數(shù)據(jù)來看,二期航天爐渣口技改前,使用氮氣作為粉煤輸送載氣時所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量在85%左右,使用CO2作為粉煤輸送載氣時所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量在87%左右,可見粉煤輸送載氣的改變可以提高粗煤氣中的有效氣含量;渣口技改后,粗煤氣中的有效氣含量在原有基礎(chǔ)上再提高,有效氣含量最高提升2%左右,進一步促進了航天爐的經(jīng)濟運行。

      按二期航天爐設(shè)計有效氣產(chǎn)量58317m3/h、年產(chǎn)200kt合成氨、年運行300d計算,每生產(chǎn)1t合成氨耗有效氣2100m3/h;按照二期航天爐渣口技改后有效氣含量提高2%、實際年運行時間350d計算,每年多產(chǎn)的合成氨帶來的純利潤在100萬元以上。

      6 結(jié)束語

      從眾多煤化工裝置配套航天爐的運行情況來看,不同型號的航天爐渣口尺寸并不相同,渣口尺寸偏小,可能造成航天爐堵渣,影響氣化裝置的長周期、穩(wěn)定運行;渣口過大,又會對航天爐內(nèi)的氣化反應(yīng)造成不利影響,所以選擇合適的渣口尺寸對航天爐運行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性非常重要。中能化工對其二期航天爐渣口實施技改的實踐表明,渣口適當縮徑后,相當于提高了粗煤氣出航天爐爐膛的阻力,延長了粉煤在爐膛燃燒停留的時間,同時有利于粉煤的返混燃燒,粉煤燃燒效率得以提高,從而可提高航天爐所產(chǎn)粗煤氣中的有效氣含量,有利于煤化工裝置的節(jié)能降耗。目前,部分使用航天爐的企業(yè)也對其渣口進行了相應(yīng)的優(yōu)化技改,取得了一定的效益。下一步,中能化工將繼續(xù)利用先進的科學(xué)技術(shù)并結(jié)合實際運行經(jīng)驗,為航天爐渣口的設(shè)計提供更科學(xué)、合理的依據(jù),為充分發(fā)掘航天爐的經(jīng)濟性發(fā)揮積極的作用。

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