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      尿素裝置蝶閥調(diào)節(jié)過程中的失效分析及解決措施

      2021-12-24 02:49:08毛大軍
      中氮肥 2021年1期
      關(guān)鍵詞:閥板閥位閥桿

      毛大軍

      (呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021506)

      1 概 述

      調(diào)節(jié)閥在現(xiàn)代化工廠的自動(dòng)控制中起著十分重要的作用,是組成工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),被稱為生產(chǎn)過程自動(dòng)化的“手足”,正確選擇調(diào)節(jié)閥是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。調(diào)節(jié)閥一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥體部件組成:按所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用的動(dòng)力區(qū)分,可分為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、液動(dòng)調(diào)節(jié)閥3種;按閥體類型來區(qū)分,常用的有直通單座、直通雙座、角形、隔膜、三通、蝶形、套筒式、球形等調(diào)節(jié)閥。

      呼倫貝爾金新化工有限公司(簡(jiǎn)稱金新化工)尿素裝置中有多臺(tái)氣動(dòng)蝶閥,運(yùn)行過程中出現(xiàn)了閥板卡澀、閥位波動(dòng)大等問題。蝶閥是一種常用的控制閥,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、材料耗用省、安裝尺寸小等特點(diǎn),適用于大口徑的閥門。蝶閥在調(diào)節(jié)時(shí),以閥桿為軸心帶動(dòng)閥板旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到開關(guān)或調(diào)節(jié)的目的,閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不作升降運(yùn)動(dòng),因而閥桿填料不易破壞、密封可靠,全開時(shí)有效流通面積較大,流體阻力較小。

      蝶閥按結(jié)構(gòu)形式可分為中心對(duì)稱蝶閥和偏心蝶閥。中心對(duì)稱蝶閥的結(jié)構(gòu)特征是閥桿軸心、蝶板中心及本體中心在同一位置上,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造方便。偏心蝶閥主要有單偏心、雙偏心及三偏心等:?jiǎn)纹氖侵傅宓幕剞D(zhuǎn)中心相對(duì)于蝶板中心在軸向存在偏心距h;雙偏心在單偏心的基礎(chǔ)上增加了蝶板的回轉(zhuǎn)中心相對(duì)于蝶板中心在徑向存在偏心距e;三偏心是在雙偏心的基礎(chǔ)上閥座所在圓錐形的高線與閥體通道軸線有一個(gè)夾角a,即角偏心。

      2 尿素裝置蝶閥調(diào)節(jié)過程中存在的問題

      金新化工尿素裝置共有12臺(tái)單偏心蝶閥,工藝介質(zhì)的壓力、溫度都不高,介質(zhì)溫度40~180℃,壓力最低40kPa(A)、最高1.1MPa,主要用于閃蒸分離器工藝氣及低壓蒸汽的壓力調(diào)節(jié),以及蒸汽冷凝液的流量、溫度調(diào)節(jié)。這些氣動(dòng)蝶閥安裝調(diào)試時(shí)閥門動(dòng)作平穩(wěn)、順暢,無任何問題,然而在尿素裝置運(yùn)行過程中一些蝶閥開關(guān)過程閥位波動(dòng)很大,造成系統(tǒng)工況出現(xiàn)較大的波動(dòng),有些蝶閥甚至出現(xiàn)卡澀、不動(dòng)作的情況。

      以低壓調(diào)溫水系統(tǒng)(其工藝流程見圖1)為例,低壓調(diào)溫水通過低壓調(diào)溫水循環(huán)泵(P306A/B)進(jìn)行循環(huán),通過調(diào)節(jié)閥(TV3201)和旁路閥(FV3205)控制流過低壓調(diào)溫水冷卻器(E306)的水量來控制低壓調(diào)溫水的溫度,然后低壓調(diào)溫水進(jìn)入低壓甲銨冷凝器(E303)與甲銨液換熱。

      圖1 低壓調(diào)溫水系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖

      FV3205是氣關(guān)閥,工作介質(zhì)溫度65℃、壓力0.45MPa,關(guān)閉壓差為0.8MPa,氣源故障時(shí)打開,其執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)為AT600DAF1436,最大輸出扭矩為1064N·m,該閥有副線。TV3201屬于氣開閥,工作介質(zhì)溫度65 ℃、壓力0.45MPa,關(guān)閉壓差為0.8MPa,氣源故障時(shí)關(guān)閉,其執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)為AT700S11AF1646,最大輸出扭矩為949.4N·m,該閥無副線。執(zhí)行機(jī)構(gòu)正常工作的儀表氣源壓力為0.5MPa。

      在調(diào)節(jié)閥前后沒有工藝介質(zhì)流過的時(shí)候,閥門動(dòng)作很正常,但當(dāng)管內(nèi)流過溫度65℃、壓力0.45MPa的冷凝液時(shí),F(xiàn)V3205關(guān)到15%左右就不再動(dòng)作了,開啟副線切斷閥至20%開度后,F(xiàn)V3205調(diào)節(jié)正常。TV3201在運(yùn)行了10多天后,閥門卡在了15%左右開度的位置,無論主控輸入多大的開度信號(hào),該調(diào)節(jié)閥都不動(dòng)作,用手輪開閥門,在小開度的位置可明顯感覺到閥板卡澀,并且閥位波動(dòng)較大。

      3 可能原因

      上述蝶閥都是采用單作用氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為意大利AT品牌產(chǎn)品,配置AVP302電-氣閥門定位器,調(diào)試時(shí)閥位正確,排除了定位器的問題,那么,蝶閥出現(xiàn)上述問題的可能原因有哪些呢?

      3.1 工況條件變化

      如果運(yùn)行工況條件與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了較大的偏離,如介質(zhì)溫度、壓力及調(diào)節(jié)閥關(guān)閉壓差等與設(shè)計(jì)不符,或者流過調(diào)節(jié)閥的介質(zhì)潔凈度太差,都會(huì)導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥無法正常運(yùn)行。

      3.2 數(shù)據(jù)表不準(zhǔn)確

      在調(diào)節(jié)閥數(shù)據(jù)表上,最大工作壓差是最重要的基本數(shù)據(jù)之一,如果該數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,將可能導(dǎo)致所選擇的執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力不足,也有可能導(dǎo)致閥門結(jié)構(gòu)形式的選擇出現(xiàn)錯(cuò)誤,閥門達(dá)不到允許壓差要求而關(guān)閉不嚴(yán)。閥門正常工作時(shí),閥前的壓力通常不能作為允許壓差的計(jì)算根據(jù),正常工作時(shí)閥前后的壓差可能并不大,但隨閥位開度逐漸變小,閥前后壓差會(huì)逐漸增大。

      以閥門在正常工況下運(yùn)行時(shí)閥前后的壓力計(jì)算出來的壓差作為允許壓差往往偏小,最大工作壓差的含義是指閥門即將關(guān)閉時(shí)可能出現(xiàn)的差壓值,閥門即將關(guān)閉時(shí),流體輸送設(shè)備出口壓力將達(dá)到設(shè)備運(yùn)行的最高壓力,使得非正常工況下閥前后的壓差遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正常工作時(shí)的壓差,如此可能導(dǎo)致閥門開到某個(gè)閥位時(shí)就不再動(dòng)作了。

      3.3 選型設(shè)計(jì)不合理

      閥門選型過程中必須知道兩個(gè)參數(shù):一個(gè)是關(guān)閉閥門所需的扭矩,另一個(gè)是執(zhí)行機(jī)構(gòu)的最大輸出扭矩。為實(shí)現(xiàn)閥門的完全關(guān)閉,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的最大輸出扭矩一般應(yīng)不小于關(guān)閉閥門所需扭矩的1.3倍,設(shè)備廠家在選擇執(zhí)行機(jī)構(gòu)的時(shí)候,必須考慮這個(gè)條件,對(duì)于有聯(lián)鎖要求的,還需加大閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)的輸出力以實(shí)現(xiàn)快速關(guān)閉或者打開。

      閥門在設(shè)計(jì)時(shí),其允許壓差除了與閥門的結(jié)構(gòu)形式有關(guān)外,還與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的推力有關(guān)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)的推力越大,閥門的允許壓差越大,但當(dāng)允許壓差超出一定范圍后,可能無法配用更大推力的執(zhí)行機(jī)構(gòu),這時(shí)就應(yīng)選用允許壓差更大的閥門結(jié)構(gòu)形式了。因此,執(zhí)行機(jī)構(gòu)扭矩大小的選擇及閥體結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)非常重要,在一些工況中壓差比較大的場(chǎng)合,所需的執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩也比較大,必須達(dá)到相應(yīng)的要求,否則可能因執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力不夠而致閥門關(guān)閉不嚴(yán)。

      4 尿素裝置蝶閥調(diào)節(jié)失效的原因排查

      對(duì)2臺(tái)蝶閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)TV3201閥板密封面受損,出現(xiàn)了明顯的凹槽,閥板密封面處有變形,確認(rèn)是因?yàn)殚y板密封面處有變形的情況下閥板在即將脫離閥座的時(shí)候阻力增加,增大了閥門的開啟扭矩,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥不動(dòng)作;檢查FV3205,確認(rèn)其閥板、閥座完好,接入儀表空氣,再次調(diào)校閥門,閥門動(dòng)作正常,閥位也正確,開啟工藝管道副線切斷閥部分開度后,調(diào)節(jié)閥前后壓差減小,F(xiàn)V3205調(diào)節(jié)正常,于是對(duì)FV3205執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩進(jìn)行核算。

      雖然在很多因素的影響下,閥門扭矩計(jì)算值并沒有試驗(yàn)得出的結(jié)果精確,但閥門扭矩計(jì)算值仍有很大的參考意義。閥門扭矩計(jì)算要兼顧閥板與閥座的摩擦,閥軸與填料的摩擦,以及介質(zhì)在不同壓差下對(duì)閥板的推力。閥板、閥座、填料的種類較多,每一種都有著不同的摩擦力,接觸面大小各異,填料壓緊程度也不同,因此蝶閥閥桿扭矩(MD)計(jì)算時(shí)要考慮密封面間摩擦力矩(MM)、閥桿軸承的摩擦力矩(MC)、密封填料的摩擦力矩(MT)、靜水力矩(Mj)、動(dòng)水力矩(Md)。蝶閥閥桿扭矩(MD)按下式進(jìn)行計(jì)算:

      計(jì)算蝶閥在關(guān)閉或開啟過程中的閥桿扭矩(MD),在蝶閥關(guān)閉最終或開啟最初時(shí),由于此時(shí)蝶閥處于密封狀態(tài)(靜止?fàn)顟B(tài)),因而Md=0,且閥桿垂直安裝,Mj=0;閥門在關(guān)閉或開啟過程中,即閥門處于動(dòng)態(tài)過程時(shí),關(guān)閉過程的Md為正值,開啟過程Md為負(fù)值。

      偏心蝶閥閥桿扭矩(MD)計(jì)算時(shí),其MM、MC、MT、Md按下式計(jì)算:

      雙活塞雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸,其活塞推力(FT)和活塞拉力(FL)為單活塞桿雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸活塞推力和活塞拉力的2倍。

      計(jì)算MM、MC、MT、Md時(shí)涉及到的量符號(hào)及其意義見表1。

      表1 計(jì)算中涉及到的量符號(hào)及其意義

      設(shè)計(jì)數(shù)據(jù):FV3205全開時(shí)流量Q=2244 m3/h;閥座直徑為300mm,蝶板的密封半徑R=150mm;公稱壓力p=1.6MPa;密封面的接觸寬度bM=12mm;閥桿與蝶板中心的偏心距h=30mm;閥桿直徑dF=30mm;填料層總高度hT=30mm;蝶閥的關(guān)閥時(shí)間t=5s。查表得密封面的摩擦系數(shù)fM=0.15,軸承的摩擦系數(shù)fC=0.15,填料與閥桿的摩擦系數(shù)uT=0.1,密封比壓qM=4.7MPa。

      當(dāng)管道內(nèi)無工藝介質(zhì)時(shí),管道內(nèi)壓力為0,由上述公式可知,此時(shí)MC、MT、Md趨于零,即MD1=MM,由式(2)計(jì)算得MM=776478.7 N·mm。當(dāng)管道內(nèi)有工藝介質(zhì)流過時(shí),蝶閥關(guān)閥過程Md最大時(shí),查表得λa=146200、ζa=3620、ζ0=0.065。將設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)代入上述計(jì)算式,由式(9)計(jì)算得介質(zhì)流速V0=8822.8mm/s,由式(7)、式 (8)計(jì)算得最大靜水壓頭H=405720mm,由式(5)計(jì)算得動(dòng)水力矩Md=281.4N·mm,由式(6)計(jì)算得作用在閥桿軸承上的載荷QC=281394.5N,由式(3)得閥桿軸承的摩擦力矩MC=633137.6N·mm,由式(4)得密封填料的摩擦力矩MT=6782.4N·mm,則由式(1)得閥桿的最大扭矩MD2=MM+MC+MT+Mj+Md=776478.7+633137.6+6782.4+0+281.4=1416680.1N·mm≈1416.7N·m。

      通過上述計(jì)算可以很清晰地知道:當(dāng)管道內(nèi)無工藝介質(zhì)時(shí),閥桿扭矩MD1=776.5N·m<1064N·m(最大輸出扭矩),閥門動(dòng)作正常;當(dāng)管道內(nèi)流過工藝介質(zhì)時(shí),閥桿扭矩MD2=1416.7N·m>1064N·m(最大輸出扭矩),執(zhí)行機(jī)構(gòu)扭矩偏小,閥門出現(xiàn)閥位波動(dòng)、卡澀等現(xiàn)象。

      5 解決措施

      (1)單偏心蝶閥被開啟后,蝶板并不能迅速脫離閥座,蝶板與閥座之間處于擠壓狀態(tài),增大了蝶板與閥座間的磨損,加大了開啟扭矩。而FV3205所配置的執(zhí)行機(jī)構(gòu)扭矩偏小,導(dǎo)致在閥前后壓差較大的情況下執(zhí)行機(jī)構(gòu)扭矩?zé)o法克服蝶閥開啟時(shí)的閥桿扭矩,因此,需解決單偏心蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)扭矩偏小的問題。為節(jié)省投資,充分利用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,對(duì)單偏心蝶閥原有執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行雙作用(取掉執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩側(cè)的彈簧,成為雙活塞雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu))最大輸出扭矩(Mmax)的驗(yàn)算——最大輸出扭矩(Mmax)為活塞力(F)與力臂(L,為旋轉(zhuǎn)軸徑的半徑)的乘積。據(jù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)——執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣源壓力pS=0.5MPa,活塞直徑D=180mm,旋轉(zhuǎn)軸徑120mm,活塞軸截面長(zhǎng)60 mm、寬30 mm,結(jié)合式 (11)、式(12)得出執(zhí)行機(jī)構(gòu)最大扭矩Mmax1=2FTL=1220.8N·m、Mmax2=2FLL=1454.0N·m。

      通過上述計(jì)算可以很清晰地知道,將單偏心蝶閥改為雙活塞雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu),可以增大執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩,但是執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩Mmax1依然小于管道內(nèi)流過工藝介質(zhì)時(shí)閥桿的最大扭矩MD2(MD2=1416.7N·m),即將單偏心蝶閥改為雙活塞雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)并不能使問題得到解決。于是,決定將 FV3205 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)更換為AT650DAF1646,AT650DAF1646的最大輸出扭矩為1787N·m。更換后,F(xiàn)V3205調(diào)節(jié)正常,問題得以解決。

      (2)將TV3201調(diào)節(jié)閥閥板密封面受損部位維修處理后,TV3201調(diào)節(jié)正常。

      (3)對(duì)尿素裝置其余單偏心蝶閥,通過類似計(jì)算進(jìn)行調(diào)節(jié)失效分析后,新增雙作用放大器,并對(duì)儀表氣路重新配管。技改后單偏心蝶閥閥桿最大扭矩符合要求,閥門動(dòng)作明顯改善——卡澀現(xiàn)象得以消除,閥位波動(dòng)問題得到解決,滿足了工藝人員的操控要求。

      6 結(jié)束語

      蝶閥在設(shè)計(jì)時(shí),正常開度一般在60% ~80%,當(dāng)?shù)y在小開度下運(yùn)行時(shí),閥前后的壓差較大,閥門未在原設(shè)計(jì)工況下工作,就可能出現(xiàn)閥位波動(dòng)的現(xiàn)象。因此,調(diào)節(jié)閥要盡量在設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行,小開度的工況不僅易損壞閥門,大大縮短閥門的使用壽命,而且可能導(dǎo)致閥門無法正常工作。當(dāng)然,在閥門采購(gòu)之初,更要準(zhǔn)確提供閥門的數(shù)據(jù)表,這是保障閥門穩(wěn)定運(yùn)行的前提。

      對(duì)于介質(zhì)潔凈度差的設(shè)備及管道,除儀表人員要定期檢查、清理設(shè)備、閥門外,工藝人員也要定期清洗管道及設(shè)備內(nèi)的雜質(zhì),并在某些關(guān)鍵位置采取相應(yīng)的措施,如在閥前加濾網(wǎng)、管道上增設(shè)低點(diǎn)排污導(dǎo)淋等,如此可大大降低閥門出現(xiàn)故障的幾率,提高裝置運(yùn)行的可靠性與穩(wěn)定性。

      綜上所述,金新化工尿素裝置單偏心蝶閥運(yùn)行中出現(xiàn)的閥位波動(dòng)大、閥板卡澀等問題,都是源于蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩較小,未能克服蝶閥開啟時(shí)的閥桿扭矩,因執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力不足而致調(diào)節(jié)失效。找到蝶閥調(diào)節(jié)失效的原因后,金新化工采取了更改氣路、改變執(zhí)行機(jī)構(gòu)作用方式、更換為輸出扭矩更大的執(zhí)行機(jī)構(gòu)等解決措施,其目的都是為了增大執(zhí)行機(jī)構(gòu)的扭矩。解決措施落實(shí)后,蝶閥運(yùn)行中閥位波動(dòng)大、閥板卡澀等問題得以解決,滿足了工藝操作的基本要求。希望上述關(guān)于單偏心蝶閥調(diào)節(jié)失效的解決措施,對(duì)業(yè)內(nèi)類似工況下類似問題的解決有一定的借鑒作用。

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