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      葫蘆素選煤廠降低塊精煤水分的生產(chǎn)實(shí)踐

      2021-12-25 03:00:53丁建偉王小斌王永剛
      煤炭加工與綜合利用 2021年1期
      關(guān)鍵詞:來料精煤離心機(jī)

      丁建偉,王小斌,王永剛

      (1.中天合創(chuàng)煤炭分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000;2.北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

      1 概 述

      中天合創(chuàng)葫蘆素選煤廠是中天合創(chuàng)煤制烯烴項(xiàng)目配套的礦井型動(dòng)力煤選煤廠,設(shè)計(jì)能力13.00 Mt/a,服務(wù)年限為90.0 a。洗選工藝為塊煤重介分選[1],即粒度150~13 mm塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,產(chǎn)品為塊精煤和塊矸石;13.0~0.5 mm粒級(jí)末煤不入洗,直接作為混煤產(chǎn)品;3~0.5 mm粒級(jí)粗煤泥經(jīng)離心機(jī)脫水后作為混煤產(chǎn)品;小于0.5 mm粒級(jí)煤泥經(jīng)濃縮機(jī)濃縮澄清后,通過煤泥加壓過濾機(jī)和快開壓濾機(jī)聯(lián)合回收,脫水煤泥配入產(chǎn)品煤中。產(chǎn)品煤可以汽車裝車地銷,也可通過葫蘆素選煤廠輸煤棧橋膠帶輸送至圖克工業(yè)園區(qū),供中煤鄂爾多斯能源化工有限公司圖克大化肥和中天合創(chuàng)煤制烯烴2個(gè)項(xiàng)目使用。

      目前,葫蘆素選煤廠的精煤產(chǎn)品經(jīng)配煤通過長(zhǎng)距離帶式輸送機(jī)直接運(yùn)輸至煤制烯烴項(xiàng)目,用作水煤漿氣化爐的原料煤及熱電鍋爐燃料煤使用。中天合創(chuàng)煤制烯烴項(xiàng)目主要由4.2 Mt/a甲醇、3.0 Mt/a二甲醚及其配套的600 MW熱電聯(lián)供電廠組成,其使用的原料煤要求全水分Mt不大于15%,灰分Ad不大于10%,收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar不小于24.00 MJ/kg;燃料煤要求全水分Mt不大于14%,灰分Ad不大于20%,收到基低位發(fā)熱量Qnet,ar不小于21.90 MJ/kg。烯烴項(xiàng)目所用的原料煤、燃料煤對(duì)于水分要求都比較嚴(yán)格,水分高導(dǎo)致帶式輸送機(jī)溜槽粘煤堵塞,嚴(yán)重會(huì)影響裝置供料,因此控制精煤水分很有必要。同時(shí),煤制烯烴項(xiàng)目所需原料煤煤量較大,因精煤缺口較大,每年需從外部調(diào)配精煤進(jìn)行摻配供應(yīng)。因此,提高葫蘆素選煤廠精煤煤質(zhì)一方面是保證烯烴項(xiàng)目用煤水分要求,另一方面降低水分能提高熱值,相應(yīng)通過配煤比例調(diào)整,提高供煤煤量,減少外購(gòu)精煤煤量。葫蘆素選煤廠精煤產(chǎn)品主要由精煤離心機(jī)脫水后的13~40 mm粒級(jí)小塊精煤和40~150 mm粒級(jí)的大塊精煤經(jīng)破碎后混合組成。其中精煤離心機(jī)采用3臺(tái)WL1400型臥式振動(dòng)離心脫水機(jī),篩籃直徑1 400 mm,篩縫為0.5 mm,單臺(tái)處理能力190 t/h。

      2 精煤水分現(xiàn)狀分析

      葫蘆素選煤廠入洗本礦井的出井原煤,原煤為不粘煤、長(zhǎng)焰煤及弱粘煤。原煤開采涌水量大,排水困難,同時(shí)原煤的變質(zhì)程度低,孔隙發(fā)達(dá),毛細(xì)管作用強(qiáng),與水接觸后大量吸附水分,導(dǎo)致原煤水分高,比未經(jīng)洗選的產(chǎn)品混煤水分高[2-3],而且給后續(xù)的洗煤產(chǎn)品脫水帶來困難。2017—2019年,葫蘆素選煤廠精煤年平均水分分別為12.34%、12.17%、12.09%,三年精煤平均水分為12.20%。由于煤的水分高直接影響了煤的使用、運(yùn)輸和儲(chǔ)存,水分增加,煤中有用成分相對(duì)減少,且水分在燃燒時(shí)變成蒸汽要吸熱,因而降低了商品煤的發(fā)熱量[4-5],同時(shí)也造成車輛運(yùn)輸過程中往外瀝水,影響環(huán)保,還增加了無效運(yùn)輸[6]。

      對(duì)于動(dòng)力用煤,產(chǎn)品煤中的水分過高,除了增加煤炭產(chǎn)品的無效運(yùn)輸,同時(shí)在燃燒過程中帶走大量熱能,降低商品煤發(fā)熱量。水分指標(biāo)不僅是生產(chǎn)技術(shù)的一個(gè)重要指標(biāo),更是動(dòng)力選煤廠提高經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)。因此,從經(jīng)濟(jì)效益角度出發(fā),降低精煤產(chǎn)品水分,提高精煤產(chǎn)品熱值是必要的。

      3 精煤水分高的原因分析

      精煤產(chǎn)品的水分管理是選煤廠日常生產(chǎn)技術(shù)管理的一項(xiàng)重要工作[7]。對(duì)影響葫蘆素選煤廠精煤產(chǎn)品水分的原因進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),造成精煤水分高的原因主要是塊精煤中細(xì)粒級(jí)物料水分大、含量高[8]。一方面通過對(duì)精煤離心機(jī)來料做粒度分析,其中大于13 mm粒級(jí)物料占比86.9%、13~6 mm粒級(jí)物料占比7.1%、6~3 mm粒級(jí)物料占比3.8%、小于3 mm粒級(jí)物料占比2.2%,由此可知,塊精煤中小于6 mm粒級(jí)物料占比13.1%,該部分細(xì)粒級(jí)物料進(jìn)入離心機(jī),導(dǎo)致離心機(jī)脫水困難,嚴(yán)重會(huì)堵塞或糊死離心機(jī)篩籃[9],造成精煤離心機(jī)出料水分高;另一方面是精煤離心機(jī)來料13~40 mm粒級(jí)小塊精煤總體水分高,導(dǎo)致離心機(jī)出料水分相應(yīng)升高。對(duì)精煤脫介篩出料(即精煤離心機(jī)來料)和精煤離心機(jī)出料進(jìn)行取樣分析,離心機(jī)來料13~40 mm粒級(jí)小塊精煤水分13.67%,經(jīng)離心脫水后水分為12.5%,離心機(jī)脫水降低水分不明顯,現(xiàn)有精煤離心機(jī)的篩籃篩縫為0.5 mm,沒有增加篩縫大小的必要[10],因此需控制精煤離心機(jī)的來料水分。根據(jù)以上2個(gè)方面的分析并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié),造成精煤細(xì)粒級(jí)物料含量高主要有如下幾個(gè)因素。

      3.1 原煤分級(jí)脫泥效果差

      原煤預(yù)濕分級(jí)篩分級(jí)效果不好,一是來料刮板機(jī)分配不均;二是原煤濕粘,篩板分級(jí)效果受到影響。原煤分級(jí)效果不好造成原煤中小于13 mm的物料進(jìn)入重介淺槽分選機(jī),同時(shí)預(yù)濕3 mm脫泥段效果不好,導(dǎo)致小于3 mm的細(xì)粒級(jí)粉煤進(jìn)入重介淺槽分選機(jī),這兩部分細(xì)粒級(jí)物料進(jìn)入精煤離心脫水機(jī),導(dǎo)致脫水機(jī)來料中細(xì)粒物料含量增加,脫水時(shí)物料透水性差,嚴(yán)重時(shí)糊死篩籃篩縫,直接影響離心脫水機(jī)的脫水效果。

      3.2 精煤脫介篩脫水脫泥效果差

      精煤脫介篩篩上噴水不能有效地將塊煤上細(xì)粒級(jí)物料沖洗干凈,導(dǎo)致進(jìn)入破碎機(jī)的大塊精煤和進(jìn)入離心脫水機(jī)的小塊精煤的表面均附著細(xì)粒級(jí)物料,直接影響精煤產(chǎn)品水分。

      3.3 精煤脫介篩脫水、脫介面積不足

      精煤脫介篩篩前兩排篩板為分級(jí)段,篩孔為40 mm,篩上大于40 mm的塊精煤直接進(jìn)入塊精煤破碎機(jī)破碎,40~13 mm的塊精煤進(jìn)入離心脫水機(jī)脫水。精煤篩稀介段共有5排篩板,篩分面積小,導(dǎo)致篩上物料不能充分脫水、脫介,造成篩前出料水分高。

      3.4 生產(chǎn)外水混入影響

      生產(chǎn)外水混入主要是由于生產(chǎn)系統(tǒng)停車檢修時(shí),現(xiàn)場(chǎng)在沖洗溜槽和振動(dòng)篩篩板作業(yè)過程中外水進(jìn)入精煤帶式輸送機(jī),洗選系統(tǒng)啟車前未能將帶式輸送機(jī)上的積水全部清理,或者設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),各處的清掃衛(wèi)生用水進(jìn)入產(chǎn)品帶式輸送機(jī)等。外水混入會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品精煤水分升高。

      4 降低精煤水分的具體措施

      通過對(duì)葫蘆素選煤廠精煤產(chǎn)品水分高的原因進(jìn)行分析,從洗選生產(chǎn)過程管理和技術(shù)改造兩方面降低精煤產(chǎn)品水分,有效提高精煤產(chǎn)品質(zhì)量。葫蘆素選煤廠從以下角度出發(fā),降低選煤廠精煤產(chǎn)品水分。

      4.1 加強(qiáng)洗選生產(chǎn)過程管理,降低精煤水分

      4.1.1 提高原煤分級(jí)篩分級(jí)和脫泥效果

      原煤分級(jí)脫泥篩選用進(jìn)口組裝的4.2m×8.5m單層香蕉篩,干篩段篩孔φ13 mm,篩分效率85%,脫泥段篩孔φ3 mm,不銹鋼編織篩板。針對(duì)礦井原煤水分高、易泥化的特性,為提高篩分效率,根據(jù)原煤水分情況,選煤廠通過對(duì)不同類型篩板篩分效果對(duì)比試驗(yàn),選擇了彈性桿或自清潔篩板替代原有不銹鋼編織篩板,提高了原煤分級(jí)篩的分級(jí)效果,有效降低了分級(jí)篩竄末煤現(xiàn)象。在原煤水分高,濕粘特別嚴(yán)重的情況下,洗選系統(tǒng)減量生產(chǎn),保證原煤分級(jí)篩分級(jí)脫泥效果,減少細(xì)粒煤泥在生產(chǎn)系統(tǒng)中的循環(huán)量[11-12],進(jìn)而降低細(xì)粒煤泥對(duì)洗選系統(tǒng)和產(chǎn)品精煤水分控制的影響。

      4.1.2 提高精煤脫介篩脫泥、脫水效果

      精煤脫介篩選用TH型單層直線振動(dòng)篩,有效篩分尺寸為3.6m×7.3m,F(xiàn)=26.28 m2,傾角5°,出料端1 200 mm,出料端篩孔φ40 mm,兼起塊煤分級(jí)的作用,合格介質(zhì)段篩縫φ0.5 m,稀介質(zhì)段篩縫φ1.0 m,處理能力330 t/h,精煤脫介篩篩上設(shè)置有3道噴水。日常生產(chǎn)過程中加強(qiáng)篩上噴水管理,發(fā)現(xiàn)噴水嘴堵塞及時(shí)疏通,掉落及時(shí)更換,在篩上噴水上加設(shè)擋水膠皮,避免篩上噴水竄段進(jìn)入篩前塊煤分級(jí)系統(tǒng),降低篩前出料精煤水分。

      4.1.3 加強(qiáng)精煤離心機(jī)來料分配管理

      4臺(tái)精煤脫介篩對(duì)應(yīng)3臺(tái)離心機(jī),3臺(tái)離心機(jī)來料通過精煤分配刮板進(jìn)行配料。因此根據(jù)離心機(jī)來料煤量、來料物料粒度組成和出料水分大小調(diào)整精煤離心機(jī)來料分配刮板,保證離心機(jī)來料均衡,提高精煤離心機(jī)脫水效果。

      4.1.4 加強(qiáng)生產(chǎn)外水混入管理

      洗選系統(tǒng)生產(chǎn)前做好各產(chǎn)品帶式輸送機(jī)上積水清理,通過在產(chǎn)品帶式輸送機(jī)上加裝液壓卸水裝置實(shí)現(xiàn)電控機(jī)械卸水,節(jié)約卸水時(shí)間。在卸水位置加裝攝像頭,嚴(yán)格把控帶式輸送機(jī)卸水作業(yè)。清理衛(wèi)生時(shí),嚴(yán)禁清掃水混入煤流,日常加強(qiáng)生產(chǎn)工藝管理考核[13],從根本上杜絕生產(chǎn)外水混入。

      4.2 結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,開展技術(shù)改造,降低精煤水分

      4.2.1 改善原煤分級(jí)篩分級(jí)效果

      原先原煤預(yù)濕分級(jí)篩的篩上噴水共3道,其中1道篩上噴水為洗選系統(tǒng)的磁選機(jī)尾礦通過泵打到篩上的,因磁選尾礦中含有一定量的煤泥,該部分噴水將導(dǎo)致分級(jí)篩噴水效果差,噴嘴易堵。通過技術(shù)改造,將洗選系統(tǒng)的磁尾噴水改為系統(tǒng)循環(huán)水,提高原煤分級(jí)篩預(yù)濕脫泥效果。同時(shí)為了提高分級(jí)篩上物料預(yù)濕效果,采用聚氨酯單幕和雙幕的噴嘴相結(jié)合,前后錯(cuò)開安裝,防止噴水出現(xiàn)交叉打架現(xiàn)象,確保篩上噴水能全斷面覆蓋料層,提高原煤分級(jí)篩的篩上物料預(yù)濕分級(jí)效果。

      針對(duì)原煤分級(jí)篩來料分配刮板分料不均,導(dǎo)致分級(jí)篩上物料厚薄不均勻,篩上物料分級(jí)效果差的問題,選煤廠將原煤分配刮板機(jī)的對(duì)開式液壓閘板改成階梯插銷式閘板,改造后刮板機(jī)閘板即使調(diào)小后,閘板面整體都會(huì)落料,分料效果明顯得到改善。現(xiàn)場(chǎng)也可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,原煤分級(jí)篩來料分配效果有顯著提高,有效提高了原煤分級(jí)篩篩面的分級(jí)效果。

      針對(duì)原煤分級(jí)篩篩前脫泥段分級(jí)效果差,導(dǎo)致細(xì)粒級(jí)末煤進(jìn)入塊煤淺槽分選機(jī),影響重介洗選和后續(xù)精煤產(chǎn)品水分和灰分的問題。選煤廠對(duì)原煤分級(jí)篩脫泥段進(jìn)行了改造,在原有的2排脫泥篩板基礎(chǔ)上增加到3排脫泥篩板,提高了原煤分級(jí)篩3 mm脫泥效果,減少進(jìn)入塊煤洗選系統(tǒng)中細(xì)粒級(jí)物料含量。

      4.2.2 延長(zhǎng)精煤脫介篩篩上物料脫水時(shí)間

      為保證精煤脫介篩脫水脫泥效果,在稀介段上加設(shè)3排帶檔水堰的篩板,延長(zhǎng)精煤脫介篩上的塊精煤通過時(shí)間,提高精煤篩脫泥、脫水效果。

      為降低進(jìn)入離心機(jī)前的塊精煤水分,在篩板出料端增加1排脫介脫水篩板,并將精煤脫介篩的稀介段篩下接料溜槽延長(zhǎng),提高精煤脫介篩的篩上稀介段脫水脫介面積,一方面降低精煤產(chǎn)品帶介量,提高介質(zhì)回收效果;另一方面降低精煤脫介篩出料水分,降低進(jìn)入精煤離心機(jī)物料的水分。

      5 應(yīng)用效果

      通過采取以上措施,葫蘆素選煤廠精煤產(chǎn)品水分降低明顯。通過對(duì)精煤脫介篩出料、精煤離心機(jī)出料和精煤產(chǎn)品帶式輸送機(jī)上物料進(jìn)行取樣分析,大于40 mm粒級(jí)物料水分為11.2%,13~40 mm粒級(jí)小塊精煤水分為13.27%,小塊精煤離心脫水后水分為12.1%,精煤產(chǎn)品整體水分由原來的12.2%,降低到11.8%,降低0.4個(gè)百分點(diǎn),精煤熱值提升0.126 MJ/kg。精煤水分降低后精煤煤質(zhì)大幅提高,供煤制烯烴項(xiàng)目原料煤、燃料煤中精煤比例降低,供煤量提高,減少外來精煤調(diào)配煤量,企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益得到提高。

      6 結(jié) 語(yǔ)

      通過對(duì)葫蘆素選煤廠精煤產(chǎn)品水分高的原因進(jìn)行分析研究及長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)改造試驗(yàn),降低了精煤產(chǎn)品水分。首先是提高原煤13 mm分級(jí)和3 mm脫泥效果,減少細(xì)粒煤泥進(jìn)入塊煤系統(tǒng),并降低細(xì)粒級(jí)煤泥在生產(chǎn)系統(tǒng)中循環(huán)量;其次通過降低精煤篩出料物料水分,降低離心機(jī)出料水分,最終精煤產(chǎn)品水分得以降低。本文主要側(cè)重于從加強(qiáng)洗選生產(chǎn)過程管理和技術(shù)改造兩方面降低精煤水分,通過生產(chǎn)實(shí)踐論證,效果比較顯著。但就選煤廠精煤產(chǎn)品離心脫水困難、出料水分仍較高等問題,仍需進(jìn)一步對(duì)生產(chǎn)和工藝進(jìn)行研究探索。

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