謝軍,,孫宏超,葉全旺,賈煒,裴古堂
(1.中國石油獨山子石化公司煉油廠,新疆獨山子833699; 2.中國石油獨山子石化公司乙烯廠,新疆獨山子833699)
煉油廠含油污泥具有成分復(fù)雜、含水率高、含有致癌致畸的有毒物質(zhì),屬于《國家危險廢物名錄》HW08類危險廢物。隨著國家環(huán)保管控越來越嚴(yán)格,特別是《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第四條明確要求“固體廢物污染環(huán)境防治堅持減量化、資源化和無害化的原則。任何單位和個人都應(yīng)當(dāng)采取措施,減少固體廢物的產(chǎn)生量,促進(jìn)固體廢物的綜合利用,降低固體廢物的危害性?!币虼?,石化企業(yè)如何實現(xiàn)含油污泥的減量化、資源化和無害化處理是當(dāng)前石油化工行業(yè)的重要課題。
某煉油廠污水處理裝置建成投運于20世紀(jì)80年代,主要承擔(dān)煉油廠南廠區(qū)含油污水以及含鹽污水處理。隨著環(huán)保要求日趨升級,公司污水實現(xiàn)集中處理,煉油和化工污水全部送至乙烯廠凈化水聯(lián)合車間污水處理場,集中處理后達(dá)標(biāo)排放。其中煉油老區(qū)污水預(yù)處理設(shè)施分為南廠區(qū)和北廠區(qū),2019年為消減污染點源,實施煉油南廠區(qū)污水改北廠區(qū)污水預(yù)處理項目。污水改入北廠區(qū)后,南廠區(qū)2 000 m3隔油池以及5 000 m3均質(zhì)池處于靜置狀態(tài),2019年大修期間2 000 m3隔油池接收了約1 270 t油泥,分別來自火炬集水池、污水罐、焦化污油罐、蒸餾電脫鹽以及各檢修裝置。
含油污泥對環(huán)境的危害性極大,主要體現(xiàn)在油泥來源多、成分復(fù)雜有惡臭、懸浮物多且分離難度大、油泥揮發(fā)烴類存在著火爆炸風(fēng)險[1]。2 000 m3隔油池內(nèi)油泥來自2019年大修期間煉油廠各檢修裝置,含有硫醇、硫醚、氨等惡臭組分,含有惡臭組分的廢氣進(jìn)入工業(yè)水生物除臭設(shè)施進(jìn)行處理,增加了生物滴濾床負(fù)荷,存在臭氣濃度超標(biāo)風(fēng)險。油泥中含有高效除臭鈍化廢液等化學(xué)清洗劑成分,其污水化學(xué)需氧量(COD)通常分析在10~100 g/L,油泥處理過程產(chǎn)生污水易對下游污水處理場形成沖擊,導(dǎo)致污水排放口出現(xiàn)水質(zhì)不合格事件。油泥中不可處理雜物多,含有的塑料薄膜、小石頭、鐵絲、泥沙、樹葉等雜物易堵塞上料管路。池底油泥存在少量板結(jié),流動性差;池面約20 cm浮油,在處理過程易形成油氣爆炸環(huán)境,增加了油泥處理難度與安全風(fēng)險。
隨著公司原油加工量的增加,含油污泥量在不斷增加,每年需面對巨大的安全環(huán)保管控壓力,并承擔(dān)高處置費用和高安全風(fēng)險。因此,含油污泥依據(jù)固廢法要求實現(xiàn)減量化、無害化和資源化處置,應(yīng)了解掌握油泥特性和處理技術(shù),選擇應(yīng)用成熟、安全穩(wěn)定性好、滿足環(huán)境法律法規(guī)要求的技術(shù)方案。
溶劑萃取技術(shù)是一種較簡單的技術(shù)方法,其原理是首先將含油污泥中的油相富集在萃取劑中,再通過蒸餾等方法將油相從萃取劑中分離出來。常用的萃取劑有汽油、乙烷等,油相回收率較高,但萃取劑存在二次污染,投資較高,應(yīng)用局限性較大[2]。
熱水洗方法主要通過投加化學(xué)試劑改變含油污泥中油液相和油泥界面的性質(zhì),降低油泥黏度,再經(jīng)沉降和旋轉(zhuǎn)過程實現(xiàn)油、污泥和水的分離。化學(xué)清洗雖簡單,但需要高效的清洗劑,目前無法完全滿足組分復(fù)雜的油泥處理需求。
熱分解技術(shù)是在400~600℃的高溫缺氧或厭氧環(huán)境中,利用催化劑解吸含油污泥中的油相,冷凝后回收。具有處理效率高、量大等特點,但能耗高,對高含水油泥處理不適用[3]。
生物處理技術(shù)利用微生物的代謝產(chǎn)物并復(fù)配表面活性劑來分解含油污泥中的有機(jī)質(zhì),主要包含堆肥法、生物反應(yīng)器法及生物浮選法等,適用于處理各類油田和煉油廠污泥,成本較低,但對微生物降解的環(huán)境條件要求較高,時間長[2-4]。
調(diào)質(zhì)—機(jī)械分離技術(shù)通常是先對油泥中浮油進(jìn)行收集,然后在進(jìn)料油泥中添加一定的絮凝劑、破乳劑、調(diào)節(jié)劑和清洗劑等,再使用疊羅機(jī)或離心機(jī)實現(xiàn)固液分離的一種方法。該方法具有操作簡單、能耗低、可撬裝移動、處理高效等優(yōu)勢,但在處理過程產(chǎn)生的廢水易對污水系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊。
超聲波法屬于一項新技術(shù),目前仍處在小范圍應(yīng)用階段,通過破壞含油污泥中水和油的乳化狀態(tài),最終達(dá)到水、油和泥的分離受超聲波的頻率和功率、電解液含量、泥水比以及處理時間影響[5-6]。
在實際處理中,應(yīng)盡量利用污泥處理處置過程中的能量和物質(zhì),以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)約能源的效果[7-10]。結(jié)合裝置實際運行情況以及隔油池內(nèi)油泥的特性,該次油泥處理采用調(diào)質(zhì)-機(jī)械分離技術(shù)進(jìn)行預(yù)處理,實現(xiàn)污泥的減量化后再實施深度處理。
調(diào)質(zhì)-機(jī)械分離-焚燒技術(shù)基本流程為使用隔膜泵將油泥從隔油池中抽至預(yù)處理罐,加入石粉并攪拌均勻,再用泵提升至調(diào)質(zhì)罐,經(jīng)蒸汽加溫、攪拌后和聚丙烯酰胺等絮凝劑一起送入離心機(jī)進(jìn)行固液分離,油泥經(jīng)過螺旋輸送機(jī)送至油泥桶中后集中送入凈化水聯(lián)合車間焚燒處理,污水進(jìn)入油水分離罐沉降分離,上層污油通過自流進(jìn)入油罐,然后回收至污油罐。取樣分析確認(rèn)下層污水化學(xué)需氧量COD≤1 000 mg/L,油含量≤500 mg/L后,將污水并入系統(tǒng)污水管網(wǎng)處理,見圖1。若污水化驗分析不合格,罐內(nèi)污水則用泵輸送至隔油池內(nèi)循環(huán)處理。該技術(shù)運行方式采用24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)。
圖1 調(diào)質(zhì)-機(jī)械分離技術(shù)流程
在實施該技術(shù)初期,主要存在上料過濾器頻繁堵塞、生產(chǎn)油泥含油量大、現(xiàn)場異味大以及池底油泥結(jié)塊等問題。
1)上料管線與上料泵頻繁堵塞
因隔油池內(nèi)油泥中含有編織袋、手套、鐵絲、樹葉、碎毛氈等雜物,每次上料過程都會出現(xiàn)上料過濾器堵塞情況,平均需清理3~4次,人員工作強(qiáng)度大。同時,清理過程造成周邊異味大。
2)生產(chǎn)油泥含油量大
在處理初期,因隔油池內(nèi)油泥量大且含油多,在上料含固率大,均質(zhì)罐加溫溫度控制在50~55℃時,油水分離效果差,導(dǎo)致離心機(jī)出泥油含量高,見圖2。不能達(dá)到油含量≤5%的技術(shù)要求。
圖2 初期生產(chǎn)的油泥
3)現(xiàn)場異味大
《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)針對檢維修要求“用于輸送、儲存和處理含揮發(fā)性有機(jī)物、惡臭物質(zhì)的廢水設(shè)施應(yīng)密閉,產(chǎn)生的廢氣應(yīng)接入有機(jī)廢氣回收或處理裝置?!痹谟湍嗌狭稀⒕|(zhì)加溫、離心機(jī)下料口處油泥裝桶過程,都存在VOCs氣體逸散,特別是離心機(jī)下料口處,監(jiān)測VOCs數(shù)值平均達(dá)300 μg/g,造成周邊異味大,不能滿足環(huán)保管控要求。
4)池底油泥結(jié)塊
由于油泥密度大于水,流動性差,積存在池底,部分區(qū)域存在結(jié)塊現(xiàn)象,見圖3,泵無法抽吸,影響項目施工的連續(xù)性。
圖3 隔油池底部塊狀油泥
針對上料過濾器頻繁堵塞、生產(chǎn)油泥含油量大、現(xiàn)場異味大以及池底油泥結(jié)塊等問題,采取措施如下。
1)改進(jìn)過濾器。將現(xiàn)有籃式過濾器更換為錐形過濾器,綁扎在進(jìn)料管口。上料時先使用高壓水?dāng)噭?、沖散泥塊,再集中上料,根據(jù)泥料情況移動進(jìn)料管線,實現(xiàn)進(jìn)料過程的連續(xù)性。遇到進(jìn)口管線過濾器被雜物堵塞時,可提起管線快速清理錐形過濾器表面雜物,進(jìn)料效率提升的同時降低了人員工作強(qiáng)度。
2)提高調(diào)質(zhì)罐溫度。因隔油池油泥中油含量高,使用隔膜泵將隔油池池面污油輸轉(zhuǎn)至污油罐,并增加高壓沖洗水量,當(dāng)調(diào)質(zhì)罐溫度提高至65~70℃時,生產(chǎn)油泥中油含量明顯降低,達(dá)到油含量≤5%的技術(shù)要求,見圖4。
圖4 提高調(diào)質(zhì)罐溫度后生產(chǎn)油泥
3)增加廢氣集氣措施。在預(yù)處理罐、調(diào)質(zhì)罐以及油水分離罐頂部增加廢氣集氣管路,離心機(jī)下料口處增加文丘里風(fēng)機(jī)負(fù)壓抽風(fēng)設(shè)施,將油泥處理過程產(chǎn)生的廢氣引入污水處理廠生物除臭設(shè)施,集中處理后達(dá)標(biāo)排放,現(xiàn)場異味得到有效管控。
上述措施實施后,上料過濾器頻繁堵塞、生產(chǎn)油泥含油量大、現(xiàn)場異味大以及池底油泥結(jié)塊等問題均得到解決,不但滿足了安全環(huán)保法律法規(guī)要求,還提高了油泥處理效率,項目施工期間日產(chǎn)油泥從初期的30~35桶提高至45~50桶。
項目實施初期油泥量約為1 270 t,油泥減量化結(jié)束后實際產(chǎn)生油泥約490 t,油泥消減量為780 t。按油泥委外單價2 100元/t計算,年節(jié)約油泥委外處置費用163.8萬元,取得顯著經(jīng)濟(jì)效益。
通過采用調(diào)質(zhì)-機(jī)械分離技術(shù)對隔油池油泥進(jìn)行初步減量化處理,然后采用焚燒技術(shù)就近對油泥進(jìn)行焚燒處理,可減少油泥儲存和長距離運輸風(fēng)險,最大量的縮小污泥體積,基本可以實現(xiàn)含油污泥處理的減量化、資源化和無害化。在未來的生產(chǎn)過程,還需要不斷研究優(yōu)化油泥處理技術(shù)與裝備,降低處理成本。