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      SDMP塔盤脫硫塔壓差高、 氣相帶液原因分析及解決對(duì)策

      2022-01-05 07:35:14趙闖
      石油石化綠色低碳 2021年6期
      關(guān)鍵詞:胺液低分傳質(zhì)

      趙闖

      (中國石化廣州分公司,廣東廣州 510726)

      1 脫硫系統(tǒng)介紹及塔盤改造前存在的問題

      某企業(yè)柴油加氫改質(zhì)裝置脫硫系統(tǒng)由循環(huán)氫脫硫和低分氣脫硫兩部分組成,其工藝流程分別見圖1和圖2。

      圖1 循環(huán)氫脫硫工藝流程

      圖2 低分氣脫硫工藝流程

      冷高分氣經(jīng)循環(huán)氫旋流脫烴器(V-9106)分液后,進(jìn)入循環(huán)氫脫硫塔(T-9101)底部。貧胺液經(jīng)循環(huán)氫脫硫塔貧胺液泵(P-9103A/B)升壓后進(jìn)入T-9101頂部與循環(huán)氫進(jìn)行逆流傳質(zhì),脫硫后的循環(huán)氫經(jīng)T-9101塔頂內(nèi)部循環(huán)氫旋流脫烴器分液后自塔頂送出,經(jīng)循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐(V-9107)后進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)(C-9101)升壓。

      自V-9105來的含硫低分氣、廢氫進(jìn)入低分氣冷卻器(E-9208)冷卻后進(jìn)入低分氣分液罐(V-9203)分液。分液后的氣體進(jìn)入低分氣脫硫塔(T-9203)底部。貧胺液經(jīng)低分氣脫硫塔貧胺液泵(P-9206A/B)升壓后進(jìn)入T-9203頂部。自塔頂出來的脫硫后低分氣進(jìn)入干氣分液罐(V-9204)分液后出裝置。

      自裝置進(jìn)入第二運(yùn)行周期末期,循環(huán)氫脫硫塔及低分氣脫硫塔出現(xiàn)塔壓差高、氣相頻繁帶液的異常工況,導(dǎo)致原料氣脫硫效果變差、脫硫塔運(yùn)行不穩(wěn)定。尤其是循環(huán)氫脫硫塔帶液存在聯(lián)鎖停循環(huán)氫壓縮機(jī)的風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重威脅著裝置的安全平穩(wěn)連續(xù)運(yùn)行。經(jīng)分析研究認(rèn)為,造成上述異常工況的主要原因是脫硫塔浮閥塔板堵塞。為確保下一運(yùn)行周期末期脫硫塔能夠安全平穩(wěn)運(yùn)行,決定引進(jìn)新型高效抗堵型噴射態(tài)塔盤(SDMP)技術(shù),在大修期間對(duì)裝置脫硫塔塔盤進(jìn)行升級(jí)改造。

      2 SDMP塔盤介紹及脫硫塔塔盤改造

      SDMP塔盤結(jié)構(gòu)及實(shí)物分別如圖3、4所示,該塔盤對(duì)氣液傳質(zhì)過程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),規(guī)定塔盤上氣相及液相的流動(dòng)路徑,氣液流動(dòng)互不干擾。塔盤上設(shè)計(jì)的帽罩為氣液兩相噴射傳質(zhì)的空間,氣體高速流動(dòng)狀態(tài)下帶動(dòng)液體形成噴射狀態(tài)。帽罩內(nèi)液體被高速流動(dòng)的氣體粉碎為細(xì)小的液滴、液絲、液沫等,液體表面不斷更新并實(shí)現(xiàn)氣液兩相傳質(zhì)過程。經(jīng)過傳質(zhì)后的氣液兩相物質(zhì)在帽罩頂部氣液分離擋板作用下實(shí)現(xiàn)分離,液體返回塔板液層,氣體進(jìn)入下一層塔板。

      圖3 SDMP塔盤結(jié)構(gòu)

      柴油加氫改質(zhì)裝置T-9101、T-9203均采用SDMP技術(shù)進(jìn)行改造,提高脫硫塔的抗堵塞性能,并高效脫除循環(huán)氫和低分氣中的H2S氣體。并以T-9101、T9203的原內(nèi)件水力學(xué)計(jì)算數(shù)據(jù)、脫硫塔運(yùn)行的DCS歷史數(shù)據(jù)及進(jìn)出脫硫塔物流的化驗(yàn)清單作為模擬計(jì)算及塔內(nèi)件水力學(xué)計(jì)算的設(shè)計(jì)基礎(chǔ),設(shè)計(jì)改造內(nèi)容及參數(shù)如表1所示。

      圖4 SDMP塔盤

      表1 T-9101、T-9203改造內(nèi)容及參數(shù)

      3 塔盤改造后脫硫塔運(yùn)行情況

      T-9101及T-9203 SDMP塔盤改造完成后至2020年8月前,兩脫硫塔均未出現(xiàn)塔壓差高、氣相帶液及凈化氣指標(biāo)不合格的現(xiàn)象。但T-9203自2020年8月初開始斷續(xù)出現(xiàn)塔內(nèi)差壓升高現(xiàn)象,壓差由10 kPa 升高至42 kPa左右,凈化氣中H2S含量小于5 mg/m3, 未超工藝指標(biāo)。經(jīng)操作調(diào)整后,低分氣脫硫塔隨后恢復(fù)正常。在此期間,T-9101運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)異常。10月3日晚,T-9203突然出現(xiàn)塔內(nèi)壓差升高現(xiàn)象(最高45 kPa),且低分氣中H2S含量超標(biāo)(大于 20 mg/m3)。經(jīng)調(diào)整工藝參數(shù)后指標(biāo)仍未恢復(fù)正常。2 h后,循環(huán)氫脫硫塔突然出現(xiàn)壓差升高(最高105 kPa,正常運(yùn)行時(shí)為55 kPa)、氣相帶液引起V-9107液位突升及脫后H2S含量超標(biāo)現(xiàn)象,經(jīng)操作調(diào)整工藝參數(shù)后異常工況并未恢復(fù)正常。

      10月4日,對(duì)T-9101、T-9203進(jìn)行切塔水洗操作,T-9101水洗時(shí)間4 h,T-9203水洗時(shí)間6 h。水洗之后兩臺(tái)塔重新開車,重新開車后低分氣脫硫塔壓降恢復(fù)正常,循環(huán)氫脫硫塔塔壓降相較之前正常工況下略有增加,但開車后兩臺(tái)塔的凈化氣指標(biāo)均恢復(fù)正常,說明水洗過程對(duì)降低塔壓差起到明顯作用。T-9101、T-9203于10月5日恢復(fù)正常運(yùn)行,之后均未出現(xiàn)壓差高、氣相帶液現(xiàn)象。

      4 SDMP塔盤脫硫塔壓差高影響因素分析

      4.1 塔盤結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響

      塔盤上氣液傳質(zhì)過程如圖5所示,帽罩下端與塔盤板之間設(shè)置底隙并作為液體進(jìn)入帽罩的通道,底隙高度為60 mm,是傳統(tǒng)浮閥塔盤設(shè)計(jì)值的6倍。當(dāng)塔盤上固體雜質(zhì)沉積厚度小于60 mm,不會(huì)堵塞液相進(jìn)入帽罩的通道,如果液相通道堵塞,則塔板效率顯著降低,但液相通道堵塞時(shí)氣相通道不會(huì)發(fā)生堵塞,塔板壓降不會(huì)增大。

      圖5 塔盤上氣液傳質(zhì)過程

      兩脫硫塔塔板傳質(zhì)單元結(jié)構(gòu)相同,見圖6。單個(gè)傳質(zhì)單元的整體高度在240 mm左右,套筒的下部開孔高度在50 mm左右,升氣管的高度在60 mm左右。從圖6可知,T-9101的降液管底隙為40 mm,T-9203的降液管底隙高度為30 mm。一方面,由于塔板上噴嘴的高度相較降液管底隙更高,因此噴嘴的抗堵能力強(qiáng)于降液管底隙;另一方面,由于噴嘴內(nèi)有連續(xù)氣體噴出,對(duì)噴嘴上部的沉淀物有一定的沖刷作用,因此其抗堵能力要優(yōu)于降液管底隙。同時(shí),若套筒下隙被堵住,會(huì)導(dǎo)致板上液層無法進(jìn)入套筒,使得噴嘴上沒有液相流體,從而會(huì)出現(xiàn)壓降低于 正常值的情況,但該次出現(xiàn)的是壓降升高的現(xiàn)象,故導(dǎo)致此次塔壓差高的原因不是套筒下隙堵塞。

      圖6 塔板傳質(zhì)單元結(jié)構(gòu)

      綜合以上分析,可以判斷發(fā)生堵塞的位置為降液管底隙。降液管底隙堵塞導(dǎo)致上層塔板液流無法順利通過降液管朝下層塔板流動(dòng),當(dāng)降液管內(nèi)積滿液相流體后會(huì)逐漸推高上層塔板液相高度,直至浸沒塔板傳質(zhì)結(jié)構(gòu),從而導(dǎo)致氣相壓差變大、氣相帶液。

      4.2 塔盤改造前后循環(huán)氫、低分氣組成變化的影響

      通過氣相色譜儀分析測(cè)得塔盤改造前后循環(huán)氫、低分氣組成見表2。從表中可看出,循環(huán)氫脫硫塔在SDMP塔盤改造前后,循環(huán)氫組成未見明顯變化。且在整個(gè)運(yùn)行期間內(nèi)循環(huán)氫氣量始終維持在210 000~250 000 m3/h之間,處于塔正常操作范圍內(nèi);低分氣脫硫塔在SDMP塔盤改造前后,低分氣組成也未見明顯變化,且在整個(gè)運(yùn)行期內(nèi),低分氣量始終維持在5 000~9 500 m3/h之間,處于塔正常操作范圍內(nèi)。循環(huán)氫脫硫塔及低分氣脫硫塔內(nèi)件設(shè)計(jì)滿足工況運(yùn)行條件,塔盤改造前后循環(huán)氫、低分氣組成變化不是造成脫硫塔塔壓差高、氣相帶液的原因所在。

      表2 塔盤改造前后循環(huán)氫、低分氣成分對(duì)比 %(φ)

      4.3 塔盤改造前后胺液組成變化的影響

      表3為塔盤改造前后胺液質(zhì)量分析數(shù)據(jù)。

      表3 塔盤改造前后胺液質(zhì)量分析數(shù)據(jù)對(duì)比

      從表3可以看出,胺液中熱穩(wěn)定鹽濃度由2019年的4.61%升高至2020年的5.27%;鐵離子濃度由33.83 mg/L升高至48.62 mg/L。上述數(shù)據(jù)表明運(yùn)行胺液有比較嚴(yán)重的胺液降解問題,胺液輸送管道系統(tǒng)腐蝕情況嚴(yán)重。塔盤改造后胺液理化性質(zhì)與改造前相比有顯著的惡化趨勢(shì)。

      水洗清塔后,對(duì)沖洗水進(jìn)行取樣分析,靜置7天及靜置6個(gè)月的樣品如圖7所示。從圖7可以看到靜置7天后瓶底聚集大量黑色固體雜質(zhì),靜置6個(gè)月后沖洗水底部黑色固體雜質(zhì)顏色由黑色變?yōu)榧t棕色。對(duì)靜置7天后的沖洗水上部液體及其底部黑色固體雜質(zhì)送檢,檢測(cè)結(jié)果如表4所示。從表中可看出沖洗水中硫離子含量最多,其次是銨根離子,再其次是硫酸根離子,沖洗水中也含有少量氯離子。有研究表明硫酸鹽、硫代硫酸鹽、氯鹽為胺液系統(tǒng)中熱穩(wěn)態(tài)鹽的主要成分[1],由此說明胺液系統(tǒng)中存有大量熱穩(wěn)態(tài)鹽,這與表3中熱穩(wěn)態(tài)鹽含量升高的現(xiàn)象契合。底部黑色固體雜質(zhì)檢測(cè)結(jié)果見表5,由于X射線熒光光譜法是以各元素氧化物為標(biāo)準(zhǔn)品測(cè)定,該法僅能測(cè)定樣品的元素組成及含量,由表5數(shù)據(jù)可看到黑色固體雜質(zhì)的主要元素組成為鐵和硫,還含有少量錳及磷,又因胺液輸送金屬管道中的鐵易在H2S的腐蝕作用下生成黑色的FeS,為此,可初步推斷黑色固體雜質(zhì)的主要成分為FeS;實(shí)驗(yàn)表明FeS易被空氣中的氧氣氧化,生成紅棕色的Fe2O3,而靜置6個(gè)月后沖洗水底部黑色固體雜質(zhì)變?yōu)榧t棕色固體。在以上元素檢測(cè)數(shù)據(jù)及固體雜質(zhì)顏色變化現(xiàn)象的支撐下,足以說明從塔中沖洗出來的黑色固體雜質(zhì)的主要成分為FeS。大修期間對(duì)兩脫硫塔進(jìn)行開蓋拆檢,發(fā)現(xiàn)兩塔浮閥塔板上均有黑色及紅棕色固體的存在,見圖8,且隨著暴露在空氣中的時(shí)間延長,塔板上黑色固體逐漸減少,紅棕色固體逐漸增多,上述現(xiàn)象再次驗(yàn)證了塔板上沉積的黑色固體雜質(zhì)的主要成分為硫化亞鐵。

      圖8 T-9101、T-9203浮閥塔盤面貌

      表4 沖洗水上部液層離子檢測(cè)結(jié)果

      表5 沖洗水底部固體雜質(zhì)檢測(cè)結(jié)果

      圖7 脫硫塔沖洗水取樣樣品

      綜合以上分析,可認(rèn)定:在塔內(nèi)氣液兩相傳質(zhì)傳熱的過程中,胺液輸送管道H2S腐蝕產(chǎn)物—FeS在降液管內(nèi)長期沉積,部分堵塞了降液管底隙,造成液相流體流動(dòng)不暢,使得上層塔板液層高度不斷增大,最終浸沒塔板傳質(zhì)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致氣相壓差增大、氣相帶液,而大量熱穩(wěn)態(tài)鹽的存在易引起胺液發(fā) 泡,也會(huì)在較大程度上加劇上述異常工況的惡化。

      5 SDMP塔盤脫硫塔壓差高解決對(duì)策

      綜合以上分析,針對(duì)SDMP塔盤脫硫塔壓差高問題提出以下4點(diǎn)切實(shí)有效的解決對(duì)策:

      1)胺液系統(tǒng)中潛在的易腐蝕區(qū)域選用不銹鋼材質(zhì)

      碳鋼極易被H2S腐蝕,生成固態(tài)硫化亞鐵,硫化亞鐵在脫硫塔內(nèi)長期積累易堵塞降液管底隙,造成塔壓差高、氣相帶液的情況。為此最好在設(shè)計(jì)階段將諸如吸收塔底部、再生塔頂部、貧液/富液換熱器等部位材質(zhì)選用不銹鋼材料,以減輕高濃度H2S對(duì)上述易腐蝕區(qū)域設(shè)備管線的腐蝕。

      2)穩(wěn)定胺液系統(tǒng)操作

      研究表明,當(dāng)富胺液酸性氣負(fù)載過大且溫度較高時(shí),溶劑中的H2S極易釋放出來從而腐蝕設(shè)備管線。為此在日常工作中將脫硫塔氣、液相負(fù)荷及貧液、富液溫度控制在合理指標(biāo)范圍內(nèi)極為重要。

      3)在裝置內(nèi)或裝置外增設(shè)胺液過濾器

      由于胺液系統(tǒng)為循環(huán)再生系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)不能自清除,故應(yīng)在裝置內(nèi)或裝置外設(shè)置通量大、濾徑小的高效過濾器,單獨(dú)或集中清除胺液系統(tǒng)中的硫化亞鐵、炭粉等固態(tài)雜質(zhì),以防止這些固態(tài)雜質(zhì)在塔板沉積造成降液管底隙堵塞。

      4)凈化胺液,防止熱穩(wěn)態(tài)鹽生成

      采用先進(jìn)的工藝方法,如離子交換樹脂法[1]、電滲析法[2]脫除胺液中的穩(wěn)態(tài)鹽離子,減少熱穩(wěn)態(tài)鹽的生成,防止胺液發(fā)泡。

      6 結(jié)論

      造成SDMP塔盤脫硫塔壓差高、氣相帶液的主要原因是胺液系統(tǒng)中的H2S腐蝕產(chǎn)物FeS部分堵塞了降液管底隙。在塔內(nèi)氣液兩相傳質(zhì)傳熱的過程中,胺液系統(tǒng)中的FeS在脫硫塔降液管內(nèi)沉積,部分堵塞降了液管底隙,造成液相流體流動(dòng)不暢,使得上層塔板液層高度不斷增大,最終浸沒塔板傳質(zhì)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致氣相壓差增大、帶液,而胺液系統(tǒng)中 大量熱穩(wěn)態(tài)鹽的存在極易引起胺液發(fā)泡,也在較大程度上加劇了脫硫塔運(yùn)行工況的惡化。通過用軟化水對(duì)脫硫塔進(jìn)行在線沖洗可帶走部分塔板上長期積累的FeS固體雜質(zhì),從而可在短期內(nèi)顯著改善脫硫塔壓差高、氣相帶液的情況。但水洗清塔治標(biāo)不治本,不利于脫硫塔長周期安全平穩(wěn)運(yùn)行。通過對(duì)設(shè)備選材及胺液系統(tǒng)運(yùn)行操作進(jìn)行控制,防止FeS的生成;增設(shè)胺液過濾、凈化單元,過濾除去胺液系統(tǒng)中的固體雜質(zhì)及凈化胺液系統(tǒng)中的熱穩(wěn)態(tài)鹽離子才是破解脫硫塔壓差高、氣相帶液難題的有效 手段。

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