秦 軍,王 勇,陳曉山
(新疆八一鋼鐵股份有限公司制造管理部)
Q355B 低合金中厚板廣泛應用于橋梁建造、 建筑工程、機械制造、鍋爐爐殼爐板、壓力容器、造船工業(yè)、汽車工業(yè)等國民經濟的重要領域[1]。低合金中厚板產品是新疆八鋼公司長期生產的主導產品,能批量穩(wěn)定生產8~50mmQ355B低合金高強度鋼板,并獲得了穩(wěn)定的經濟效益。
2020年下半年Q355B 18~30mm低合金高強度鋼板材在生產過程中存在性能不穩(wěn)定的情況,主要表現(xiàn)延伸率不合格,影響合同交期。通過采用金相分析等方法,對造成延伸不合格的原因進行了分析并提出了改進措施。
生產流程:鐵水→轉爐冶煉→ LF 爐精煉→板坯連鑄→加熱爐加熱→軋制
煉鋼生產主要工藝控制:(1) 轉爐出鋼后鋼水條件S ≤0.030%,P≤0.018%;(2)LF 精煉采用鈣處理,加精煉渣,吹氬精煉方式;(3)連鑄采用全程保護澆鑄。
其中,連鑄機半徑為 9m,平均工作拉速為0.84 m /min,鑄坯斷面為 250 mm ×1800 mm。
Q355B鋼板執(zhí)行 GB/T 15191-2018標準,主要成分要求及力學性能要求見表1。
表1 Q355B鋼板主要成分要求及力學性能要求(GB/T 1591-2018)
為查找原因,對出現(xiàn)拉伸不合格的 Q355B 鋼中厚板進行取樣分析。
(1)化學成分檢測。磨制試樣,用 SPECRTO-LAB M9 型光電直讀光譜儀對鋼板化學成分進行檢測。
拉伸不合格的Q355B鋼中厚板的化學成分分析見表2,均符合標準GB/T 1591-2018要求。
表2 拉伸不合格 Q355B鋼中厚板的化學成分 %
(2)金相分析。在樣品缺陷部位、正常部位分別截取金相試樣磨制、拋光,在 GX51 金相顯微上進行金相分析。
選擇八鋼公司生產的兩批典型的性能不合的18~30mmQ355B試樣,其性能統(tǒng)計如表 3。從表3可見,抗拉強度普遍偏高,均高于 530MPa,強度主要集中在 540~560MPa,而延伸率低于標準(20%),可見延伸率(偏低)不合格是影響 Q355B性能合格率的主要原因。
表3 拉伸不合格Q355B的力學性能
兩批延伸不合試樣的拉伸斷口見圖1、圖2。根據(jù)對拉伸斷口附近區(qū)域取樣化驗化學成分,與原連鑄成品樣成分進行了對比(表4)。從表4可以看出,斷口樣1和2的S元素相比原成品成分增高3~4倍,認為S元素的偏析富集是影響延伸率的重要原因。
表4 連鑄成品樣和斷口樣成分對比表 %
分別對延伸率不合格的試樣進行金相組織分析, 兩個延伸率不合格的 Q355B金相組織分析結果見表5, 典型的金相組織見圖3。
表5 延伸不合試樣的組織金相分析
照片3 500x 照片4 100x
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通過試驗檢測,綜合分析認為,中心偏析嚴重,S元素在試樣斷口區(qū)域富集是造成試樣延伸不合的主要原因。
中心偏析是宏觀偏析,往往與中心疏松相伴存在,降低了鋼的韌性和耐蝕性[2]。鑒于心部的偏析是造成延伸不合的主要原因,重點考慮降低心部的偏析??紤]到Q355B強度富余量50~80MPa,而C、Mn均是強偏析元素,在強度富余的情況下有對C、Mn成分優(yōu)化的可能。根據(jù)現(xiàn)場經驗,Q355B鋼化學成分中0.01%C貢獻約10MPa強度,0.01%Mn貢獻約1MPa。考慮到如單獨優(yōu)化成分C成分至0.115%,將增大轉爐冶煉難度和板坯角裂風險。綜合評估后,采取了同時優(yōu)化C、Mn的方案,即降低0.015%C、0.20%Mn,預計強度降低35MPa。改進前后的內控成分對比見表6,改進前后的性能對比見表7。
表6 改進前后Q355B成分對比 %
表7 改進優(yōu)化前后Q355B性能對比
從表6可以看出,成分優(yōu)化后合金成本降低約21元/噸鋼。從表7可以看出,改進后Q355B的強度下降了約30MPa,但延伸率上升3%,延伸合格率由原來的81.3%提高到95.4%,達到了預期的效果。
(1)斷口分析和金相組織分析表明,中心偏析嚴重,S元素在試樣斷口區(qū)域富集是造成試樣延伸不合的主要原因。
(2)根據(jù)八鋼現(xiàn)場實踐經驗,在強度性能有富余量時,針對鋼板延伸不合的情況可通過對原成分進行優(yōu)化設計的方法解決。同時優(yōu)化C、Mn成分含量,在不提升冶煉難度的前提下,適度降低整體強度,可增強鋼板韌性,提高延伸率和延伸合格率,同時可以降低合金成本,可降本增效。