高周玉 李堅 趙宣
摘要:E式風(fēng)機是皮帶輪懸臂安裝、葉輪安裝在兩軸承之間的結(jié)構(gòu)形式的風(fēng)機,包括單進風(fēng)和雙進風(fēng)兩種進風(fēng)方式,主要由電機、風(fēng)機殼、皮帶輪、皮帶、軸承、軸承座、葉輪、軸、集流器、底座、減震器等零部件構(gòu)成。風(fēng)機振動高是此類風(fēng)機運行過程中最常見的缺陷,風(fēng)機能保持長期有效運行、延長使用壽命,及時發(fā)現(xiàn)及處理缺陷至關(guān)重要。
關(guān)鍵詞:E式風(fēng)機;振動;底座;皮帶;減震器
背景描述
E式風(fēng)機應(yīng)用廣泛,很多行業(yè)都用E式風(fēng)機來給廠房進行通風(fēng),尤其核電行業(yè),且核電行業(yè)對風(fēng)機運行的標(biāo)準(zhǔn)尤為嚴(yán)格,確保各個廠房處在安全可靠運行狀態(tài),因此,E式風(fēng)機缺陷的及時處理也顯得尤為重要。
E式風(fēng)機振動高是最常見的缺陷,也是最難根治的缺陷,出現(xiàn)缺陷需從各個方面逐層分析,從根源入手進行處理,方可保證風(fēng)機正常運行。
缺陷分析及處理方法
(1)皮帶抖動大
現(xiàn)場核實風(fēng)機運行期間皮帶的抖動幅度,如皮帶傳動過程中出現(xiàn)皮帶間相互摩擦或者皮帶打到皮帶罩,則很大可能是因為皮帶抖動大導(dǎo)致風(fēng)機振動超標(biāo)。發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象則需立即停機更換皮帶。
(2)動平衡不合格
風(fēng)機振動高也可能是葉輪動平衡超標(biāo)所致。如葉輪動平衡不合格,則導(dǎo)致風(fēng)機葉輪在旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生偏心力,葉輪旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的渦流也會導(dǎo)致不平衡,種種不平衡作用在風(fēng)機本體上,進而導(dǎo)致風(fēng)機振動超標(biāo)。
對于經(jīng)常出現(xiàn)振動超標(biāo)的風(fēng)機,每次檢修時需對葉輪進行動平衡測量,目前很多企業(yè)都是進行線下測量,也就是將葉輪拆除,在測量動平衡儀器上進行測量,如哪個方向上超重,則打磨掉此方向上的材料,如哪個方向上缺少重量,則在此方向上增加加重塊,無論增減,都要保證葉輪整體的形狀不變,按此方法調(diào)整,直到葉輪動平衡測量值在合格范圍內(nèi)。此方法只能粗略測量葉輪的動平衡,但也能滿足現(xiàn)場需求,如需精確測量風(fēng)機葉輪動平衡,最佳方法是在線測量,這樣可以排除運行時濕度、渦流等原因?qū)е碌牟黄胶庖蛩?,目前浙江上風(fēng)有這方面技術(shù)。
(3)風(fēng)機底座不水平
風(fēng)機底座不水平也是造成風(fēng)機振動高的原因之一。風(fēng)機在運行過程中本身會產(chǎn)生固有振動,不過振動很小,如果風(fēng)機底座不水平,導(dǎo)致某個角落有虛角,則風(fēng)機的振動幅度將會在此處進一步放大,從而導(dǎo)致風(fēng)機整體振動超標(biāo)。
風(fēng)機底座不平這類缺陷需在設(shè)備出廠前進行處理,風(fēng)機加工完成后采用切一刀工藝保證風(fēng)機底座水平,如中途需更換底座,則也需保證與風(fēng)機連接面水平,從而避免風(fēng)機安裝后存在虛角,導(dǎo)致風(fēng)機振動高。
風(fēng)機底座如自行加工,首先要考慮是否具備風(fēng)機底座切一刀的機加條件,如無法執(zhí)行此工藝,建議最好從廠家采購新風(fēng)機底座,我廠就有一實例,計劃機加加固底座來減小風(fēng)機振動,但沒考慮到風(fēng)機底座水平,安裝后風(fēng)機振動雖然穩(wěn)定很多,但振動值下降不多,不建議按此方法執(zhí)行,耗費人力物力且效果不佳。
(4)支架剛度和強度不夠
支架剛度和強度不夠也會造成風(fēng)機振動超標(biāo)。支架本身的剛度和強度一定,且隨時間推移會逐漸下降,如風(fēng)機設(shè)計上不合理或者風(fēng)機運行時間過長,則可能導(dǎo)致風(fēng)機支架剛度和強度不能滿足風(fēng)機運行需求。風(fēng)機運行過程中一直產(chǎn)生振動,且風(fēng)機本身質(zhì)量較大,長此以往,風(fēng)機支架會根據(jù)受力不同在不同方位產(chǎn)生不同程度的變形,導(dǎo)致風(fēng)機振動在此處放大,最終導(dǎo)致超標(biāo)。
無論支架剛度和強度不足是設(shè)計上的不足還是運行時間過久導(dǎo)致,都要經(jīng)過增加輔助支架過增強支架剛度來消除缺陷。
(5)減震器布置不合理
減震器顧名思義其作用為減輕振動,風(fēng)機運行過程中將振動傳到減震器,減震器經(jīng)過緩沖將振動傳給地面,常規(guī)設(shè)計上,風(fēng)機減震器都是均勻分布在風(fēng)機底座下方,能滿足大部分用戶的需求,但由于安裝和使用環(huán)境不同,有些風(fēng)機會出現(xiàn)減震器范圍外的地方振動超標(biāo)的現(xiàn)象,最終導(dǎo)致風(fēng)機振動超標(biāo),減震器老化致使減震效果。
減震器為防止老化,需定期進行更換,防止到使用壽期無法起到減震效果,如均勻布置無法滿足使用要求,則根據(jù)振動情況進行布置,有很多核電采用此類方法徹底解決了風(fēng)機振動高的缺陷,此法可根據(jù)風(fēng)機安裝及運行的實際情況來布置減震器,盡最大限度的發(fā)揮減震器的作用。
從缺陷原因著手,根據(jù)不同原因?qū)嵤┎煌臋z修步驟,最后進行驗證,如啟機后依然振動高,則再綜合所有原因進一步分析處理。
總結(jié)
E式風(fēng)機振動高缺陷出現(xiàn)后,首先就地檢查風(fēng)機皮帶是否抖動大,如抖動大,則停運風(fēng)機進行皮帶調(diào)整或更換;若皮帶問題處理后仍振動高,則需對風(fēng)機進行解體檢查,風(fēng)機葉輪做動平衡,檢查減震器是否老化,如老化則進行更換;若解體處理后仍有振動高的缺陷,則可能是支架或底座剛性不足導(dǎo)致,可在線通過增加墊鐵進行調(diào)整,當(dāng)然,增加墊鐵只是臨時處理措施,可臨時緩解振動高問題,但運行一段時間墊鐵有松動的可能,要想從根源上解決問題,需增加支架或更換加強底座;風(fēng)機底座不平可能性較低,如不更換底座,可以考慮根據(jù)測振數(shù)據(jù)進行分析,通過非對稱布置減震器來彌補風(fēng)機底座剛性不足的缺陷。
參考文獻:
[1]浙江上風(fēng)實業(yè)股份有限公司,CJX42EOMI02180A44GN-風(fēng)機安裝、運行、維護手冊,D CFC