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      鐵水包渣厚和成分硫變化分析

      2022-02-28 18:17:38陳貴
      科技信息·學術版 2022年6期
      關鍵詞:鐵水

      陳貴

      【摘要】針對鐵水進入煉鋼廠后鐵水硫增多的現(xiàn)象,研究了鐵水包中的渣厚變化與對應清理后的魚雷罐使用次數(shù)、渣中硫元素的變化。對鐵水渣的相關測量、檢測和計算,發(fā)現(xiàn)鐵水包渣的厚度和渣中硫含量,與清理后的魚雷罐使用次數(shù)有關。控制好魚雷罐清理后的使用次數(shù),可以降低鐵水包渣的硫含量。

      【關鍵詞】鐵水、硫元素、渣厚、魚雷罐

      0、前言

      梅鋼公司高爐鐵水采用魚雷罐儲存和運輸,在煉鋼廠進行倒罐到鋼廠用鐵水包,由鐵水包采用鎂粉石灰粉的復合噴吹法進行脫硫,而噴吹鎂粉量由脫硫模型計算,其中主要由鐵水原始硫確定,因此他們對鐵水脫硫效果影響很大,相關研究也非常多。但鐵水脫硫效果除這因素影響外,鎂粉脫硫還受原始鐵水渣量和鐵包渣中硫含量的影響,而梅鋼公司還采用魚雷罐加廢鋼工藝,廢鋼中的雜質元素、魚雷罐耐材等均影響最終的脫硫效果。同時煉鐵的鐵水產量以煉鋼廠倒罐時計量為準,并采用固定扣渣方式計產,而高爐出鐵帶渣量也成為影響鐵水產量計量的關鍵因素。鐵包渣的成分含量以及影響因素等的研究分析并不多,需要我們進行進一步的分析和研究。為了解引起鐵水從煉鐵廠到煉鋼廠后硫增多的原因,以及鐵水包中渣的重量,開展了鐵水渣的測量、檢測和計算等工作。進行了鐵水渣的厚度測量,并取了高爐渣樣和鐵水包渣樣進行密度測量。

      1、鐵水包渣厚測量分析

      本次實驗(6月18日、21日和22日共三天)分三次測量了11個鐵水包次的渣厚,并且在測量前對魚雷罐加廢鋼情況、鐵水包渣的渣況進行了分類。分為干渣和油渣、加廢鋼與不加廢鋼、鐵水溫度幾種狀態(tài)。具體渣厚測量數(shù)據(jù)見表1。

      根據(jù)表1數(shù)據(jù)可知,鐵水包渣厚與鐵包的渣況,即干渣還是油渣,對應關系不明顯在這兩種情況下,油渣的渣厚都比較低,最大值僅3.8cm,最小圍毆2.0cm,因此在油渣情況下,渣厚是較薄的。鐵水包渣厚與魚雷罐加或不加廢鋼,對應關系也不明顯,加廢鋼時,最大值為9.0cm,最小值為2.0cm,不加廢鋼時,最大為10.5cm,最小為2.5cm,變化較大,無規(guī)律。鐵水包渣厚,與鐵水溫度的高低,對應關系也不明顯,溫度低時,1335℃時渣厚達到10.5cm,溫度高達1402℃時為2.5cm。鐵水包渣厚,與清理后的魚雷罐使用次數(shù),有一定的關聯(lián)性,如6月18日測量的制造命令號分別是31108299和31108337,清理后的魚雷罐使用次數(shù)分別是25次和35次,對應的鐵水包渣厚分別高達9.0厘米和10.5厘米,而渣厚在2.0-5.0厘米的其余9包次的清理后魚雷罐使用次數(shù)的平均值是10.1次,即魚雷罐清理后的使用次數(shù)增加,則鐵水包渣厚有增厚的趨勢,反之,有降低的趨勢。

      本次測量的渣厚平均為4.44厘米,與往年相比,渣厚數(shù)值最低。歷次測量的鐵水包渣厚見表2。

      往年測量了三次,分別是2009年、2010年和2017年,但2010年測量的鐵水包渣厚數(shù)值不穩(wěn)定,波動太大,在3.5-14厘米,當時渣況不良,鐵水包表面的渣呈團塊狀,引起測量偏差大,數(shù)值客觀性不強,故不作對比分析用。而引起前面三次渣厚值大的因素是清渣后的使用次數(shù)多引起。

      2、鐵水包渣重的計算

      鐵水包的渣重指的是熱態(tài)下的重量。鐵水包渣的直徑為344.2厘米,渣厚平均為4.44厘米。所取的鐵水包渣的冷態(tài)密度平均為2.35g/cm3,高爐渣的冷態(tài)密度平均是2.84g/cm3,熱態(tài)密度平均為3.34g/cm3,高爐渣的冷態(tài)密度比熱態(tài)密度平均小14.97%。

      在取鐵水包渣樣時,由于取樣條件不具備,致使所取的渣樣不符合要求,混有泥土、揮發(fā)份和鐵,使得各鐵水包渣樣的冷態(tài)密度波動大(2.27-2.75g/cm3),正因為如此,其熱態(tài)密度沒做成。

      而高爐渣冷態(tài)密度波動?。?.70-2.90g/cm3),熱態(tài)密度波動也?。?.28-3.37g/cm3),因此按高爐渣密度代替鐵水包渣密度較合理。另外,由于計算的是熱態(tài)鐵水包的渣重(所測量的渣厚也是熱態(tài)下的),故按高爐熱態(tài)渣密度計算客觀。

      鐵水包渣重按如下公式計算:

      渣重=3.14*R2*h*γ

      式中:

      R:鋼包內徑之半,cm;

      H:渣厚,cm;

      γ:渣密度,g/cm3

      故渣重計算為:

      3.14*(344.2cm/2)2*4.44cm*3.34g/cm3=1379179.6g≈1.38噸

      由以上計算可見,本次測量的鐵水包渣重平均為1.38噸(占鐵水重量百分比1.01%),與往年歷次測量的鐵水包渣重及占鐵水重量百分比的對照情況見表3。

      由表3可見,本次測量的鐵水包渣重數(shù)值接近2009年,但與2017年的有一定差距。由于往年計算渣重時,使用的渣密度是冷態(tài)密度,不是熱態(tài)密度。由上所知,冷態(tài)密度比熱態(tài)密度小14.97%,故計算出的渣重客觀性不強,因此,必須對往年計算的渣重進行修正,才能進行對比分析。

      本次計算鐵水包渣重時,密度值是熱態(tài)下的渣密度,然后用熱態(tài)的渣厚數(shù)值進行計算,這樣得出的熱態(tài)下的渣重比較合理。因此,對前表3中的2009年和2017年的渣重加以修正,多增加14.97%,則這三次的鐵水包中的渣重情況如表4所示。

      可見,對前二次計算的鐵水包渣重進行修正后,這三年的鐵水渣所占鐵水重量百分比波動相對小了些,基本在1.0%左右。說明梅鋼鐵水包的渣占鐵水重量百分比是相對穩(wěn)定的。因此上文中提到本次測量的鐵水包渣厚和渣重的數(shù)值是這三年三次中最低的,其實是目前煉鋼轉爐加料實現(xiàn)“大廢鋼比”而減少了鐵水包裝入量,渣也隨著減少,但從渣鐵重量百分比來看,都是基本處于同一水平。

      3、高爐鐵水渣與鐵水包渣的硫分析

      取了鐵水包渣樣9個,高爐渣樣11個,做了硫分析。詳細見表5和表6。

      由表5所示的高爐渣硫含量的情況可見,不論是幾號高爐(渣樣編號分隔號前一位是高爐號),其渣硫含量比較穩(wěn)定,在1.0%左右,說明高爐生產是穩(wěn)定的,高爐渣中的硫含量也基本穩(wěn)定,符合高爐冶煉脫硫原理,梅鋼公司高爐生產的原料條件和脫硫也穩(wěn)定。

      但表6所示的鐵水包渣的硫含量總體比較低,但波動較大,最低僅0.162%,最高達1.5%以上,其中有兩包渣的硫含量達到1.547%和1.569%,經過對比,發(fā)現(xiàn)與其對應的清理后的魚雷罐使用次數(shù)有一定的關聯(lián)性,即清理后的魚雷罐使用次數(shù)高,則鐵水包渣的硫含量有增高趨勢,這部分數(shù)據(jù)應該是反常數(shù)據(jù),從理論上分析,高高爐出鐵帶入魚雷罐中的渣的來源看,主要是由以下來源,高爐渣、鐵溝料、魚雷罐加廢鋼帶入渣,鐵水包中渣,而高爐渣已經檢測出值,鐵溝料中的硫含量雖然未檢測,但也不會高,魚雷罐加廢鋼所帶入的硫含量雖受廢鋼中雜質元素比如油污等影響,但這些油污在加入時會揮發(fā),不會過多的帶入硫含量。而使硫含量增高的可直接測量的來源是鐵水包脫硫后,鐵包中殘存的鐵渣所引起,因為鐵水包脫硫是一個高效脫硫,使鐵水中硫含量聚集到鐵水渣的過程,如果鐵包渣未到干凈或者殘留,會引起鐵包取渣樣硫含量的準確性。但魚雷罐清渣也是控制魚雷罐渣量的最有效的辦法,特別是魚雷罐使用次數(shù)多時。因此,當清理后的魚雷罐的使用次數(shù)在20次以下時,可以有效規(guī)避魚雷罐使用的影響。

      4、結論

      對鐵水包渣的工作,從渣厚、密度、渣重和硫含量等方面進行了測量、檢測、統(tǒng)計和計算,相關結論如下:

      鐵水包渣厚平均為4.44厘米,比往年測量數(shù)值有不同程度的降低,主要是清渣后魚雷罐使用次數(shù)控制較好。在正常使用時,鐵水包的渣厚在4.2厘米之內。如果鐵水包渣厚過高,則首先要考慮魚雷罐使用次數(shù)這個因素。

      鐵水包渣厚與渣況(即干渣還是油渣),與魚雷罐加或不加廢鋼,與鐵水溫度的高低等,未顯示出關聯(lián)性。

      測量的鐵水包渣厚和渣重的數(shù)值比往年低,其實是目前煉鋼因實現(xiàn)“大廢鋼比”而減少了鐵水包裝入量,渣也隨著減少,但從渣鐵重量百分比來看,都是基本處于同一水平。

      本次對渣樣分析了硫含量,發(fā)現(xiàn)鐵水包渣的硫含量波動性大,而高爐渣硫含量穩(wěn)定性好。經對照清理后的魚雷罐使用次數(shù),發(fā)現(xiàn)與使用次數(shù)的高低有一定的關聯(lián)性,即使用次數(shù)高,則鐵水包渣的硫含量就有高的趨勢,反之,就有低的趨勢。根本原因與鐵包渣清理關系較大,今后要重點關注鐵水包掛渣的影響。同時也顯示出鎂粉脫硫后扒渣的重要作用。

      在本次鐵水包渣的測量工作中,最為突出的問題就是鐵水包渣的厚度與渣中硫含量,都與清理后的魚雷罐使用次數(shù)存在如上所述的關聯(lián)性。

      參考文獻:

      [1]張京周,鄧云川.LNG接收站工藝管道爆破吹掃技術[J].化工設計,2019,29(05):21-25+1.

      [2]朱仁良.寶鋼大型高爐操作與管理.冶金工業(yè)出版社,2015,第一版

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