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      氣壓制動系統(tǒng)的節(jié)能措施效果分析與驗證

      2022-03-03 09:08:22鄧希凡孫瑞曉贠蓓璐鄔江濤
      客車技術(shù)與研究 2022年1期
      關(guān)鍵詞:氣泵駐車卸荷

      鄧希凡, 孫瑞曉, 顧 杰, 贠蓓璐, 鄔江濤

      (金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司, 江蘇 蘇州 215000)

      GB 30510—2018《重型商用車輛燃料消耗量限值》中要求,最大設(shè)計總質(zhì)量16.5~18 t的客車百公里油耗低于21.3 L,因此節(jié)能技術(shù)也越來越受到重視。為降低油耗,需要充分挖掘每一個能量消耗單元的節(jié)能潛力。大型客車制動系統(tǒng)一般都是氣壓式,需要發(fā)動機匹配打氣泵進行供能。本文從更換打氣泵結(jié)構(gòu)形式和減少制動用氣量兩個方面來降低整車的油耗。

      1 更換打氣泵結(jié)構(gòu)形式及效果

      1.1 更換打氣泵結(jié)構(gòu)形式

      普通排氣卸荷空壓機達到預(yù)定的排氣壓力時,將高壓氣體經(jīng)由干燥器泄壓閥排到大氣中,空壓機仍在正常工作,消耗一定的能量。為降低打氣泵的能量消耗,將普通排氣空壓機改進為進氣卸荷空壓機。

      進氣卸荷空壓機可以使容積腔與缸蓋進氣腔或者預(yù)設(shè)的單獨氣腔相通,當(dāng)干燥器氣壓達到預(yù)定排氣壓力值時,其反饋口傳導(dǎo)出高壓氣體,推動空壓機中的執(zhí)行機構(gòu)實現(xiàn)卸荷。這時空壓機將不再從外界進氣,也不向外部排氣,即進、排氣閥門均不再工作。所以在達到預(yù)設(shè)壓力后,進氣卸荷空壓機的能耗將大大小于普通排氣空壓機。

      1.2 效果驗證

      1.2.1 空壓機參數(shù)確定

      試驗車輛為11 m空氣懸架大客車,儲氣筒容積為120 L。根據(jù)制動系統(tǒng)對儲氣筒容量、打氣時間及布置結(jié)構(gòu)的要求,選擇的空壓機排量為359 L/min(2 200 r/min),額定工作壓力為12 bar,對應(yīng)工作功率為4.7 kW,速比為1,空濾后取氣方式。

      圖1 進/排氣空壓機卸荷時功率對比

      選用2款以上參數(shù)完全相同的空壓機進行對比,其中一臺為進氣卸荷空壓機,另一臺為普通排氣卸荷空壓機。根據(jù)廠家提供的臺架參數(shù),2臺空壓機的軸功率對比如圖1所示。

      1.2.2 臺架試驗

      為提高試驗的準(zhǔn)確性,本次試驗在轉(zhuǎn)鼓試驗臺架上進行。按照最新標(biāo)準(zhǔn)GB/T 38146.2—2019中客車部分CHTC-C的路譜進行試驗。

      將1.2.1中的2款不同類型的空壓機分別在同一輛車上進行油耗測試,每組試驗做3次,取平均值。試驗數(shù)據(jù)見表1。

      表1 不同類型空壓機整車100 km油耗對比 L

      從表1可以看出,在整個CHTC-C循環(huán)中,油耗降低很小,只降低了0.2%。這是因為在CHTC-C循環(huán)中,高速工況只占了1/3,其余為城市道路和一般公路。城市工況下,由于制動駐車、開門等較為頻繁,空濾后取氣空壓機的負(fù)荷率較高,一般在50%左右,未能體現(xiàn)出進氣卸荷空壓機的卸荷優(yōu)勢。

      針對這一情況,單獨截取整個循環(huán)中的高速工況進行對比,試驗數(shù)據(jù)見表2。

      表2 不同類型空壓機高速工況100 km油耗對比 L

      從表2可以看出,在高速工況下油耗降低了1.37% 。

      1.2.3 高速工況理論分析

      分析CHTC-C循環(huán)中高速工況中的路譜,得知車輛的平均車速為78 km/h。根據(jù)車輛的后橋速比、變速器速比、輪胎半徑等參數(shù)可以反推出發(fā)動機的平均轉(zhuǎn)速為1 226 r/min。根據(jù)圖1可以估算出普通空壓機的卸荷功率=1 kW,進氣卸荷空壓機的卸荷功率=0.23 kW。同時根據(jù)車輛高速工況的一般經(jīng)驗,打氣泵卸荷時間占比約為95%,查閱發(fā)動機的MAP圖,對應(yīng)的油耗=210 g/(kW·h)。燃油密度=840 g/L,則可以計算出高速工況100 km節(jié)省的油耗:

      =(-)×100×095(×78)=0234 L

      與高速工況試驗結(jié)果0.25 L基本一致。

      2 減少制動用氣量措施及效果

      對于長時間在城市道路運行的車輛,采用進氣卸荷空壓機的節(jié)能效果不明顯。需要考慮減少制動用氣量來降低制動系統(tǒng)的能耗。

      2.1 當(dāng)前制動用氣量分析

      車輛制動用氣主要包括行車制動和駐車制動。其中行車制動涉及功能面廣,更改難度大,故不作更改。本文只考慮駐車制動用氣量的優(yōu)化。

      當(dāng)前整車制動系統(tǒng)的最高壓力為10 bar,駐車制動系統(tǒng)工作壓力上限為8 bar。后橋駐車制動的氣室容積為1.52 L,連接用管路容積約為0.76 L,單次駐車用氣量換算到標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力下的容積為8×(1.52×2+0.76×1.1)=31(L),式中1.1為管路的膨脹系數(shù)。

      針對上述理論計算結(jié)果,選擇一輛樣車進行測試。在駐車儲氣筒上連接壓力表。打氣泵持續(xù)打氣,直到整車制動儲氣筒(容積100 L)打滿氣壓,干燥器卸荷后,實施駐車制動,記錄每次氣壓表的壓力,直到壓力降低到8 bar左右。記錄試驗數(shù)據(jù)共2組,見表3。

      表3 駐車制動氣耗試驗氣壓數(shù)據(jù) bar

      則第一組試驗平均用氣量(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓狀態(tài)):

      (9.8-8.1)÷5×100 L=34 L

      第二組試驗平均用氣量(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓狀態(tài)):

      (9.9-8.1)÷5×100 L=36 L

      2組試驗中每次駐車的平均用氣量為35 L(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓狀態(tài))。

      2.2 改進后的駐車用氣量分析

      目前駐車制動所使用的限壓閥限制壓力為8 bar,實際上解除駐車制動不需要這么高的壓力值,可以適當(dāng)降低該壓力以降低駐車的用氣量,從而節(jié)能減耗。

      考慮到整車設(shè)定的起步壓力為5.5 bar,本文將駐車制動系統(tǒng)使用的壓力上限設(shè)定為6.5 bar。則理論上單次駐車的用氣量變?yōu)?.5×(1.52×2+0.76×1.1)=25.2(L),可節(jié)省用氣5.8 L。

      將改進方案實施在同一樣車上后,進行與2.1節(jié)相同的試驗。

      對數(shù)據(jù)進行整理,計算出2組試驗的平均每次駐車的氣耗為29.15 L,即實際測試每次駐車節(jié)省用氣量為5.85 L。

      2.3 燃油城市客車減少駐車用氣后的能耗分析

      根據(jù)公交城市道路運行的一般經(jīng)驗,每公里駐車制動工作約3次。則可計算出改進后100 km節(jié)省的用氣量=5.85×3×100=1 755(L)。

      根據(jù)CHTC-C循環(huán)中的城市工況進行轉(zhuǎn)鼓油耗測試,發(fā)動機轉(zhuǎn)速曲線如圖2所示,對應(yīng)的發(fā)動機平均轉(zhuǎn)速約1 000 r/min。

      圖2 轉(zhuǎn)鼓試驗曲線

      根據(jù)前述的空壓機參數(shù),可以計算出轉(zhuǎn)速約 1 000 r/min時空壓機的排量=359×1 000/2 200=163(L/min),工作時功率=4.7×1 000/2 200=2.14(kW),空轉(zhuǎn)時功率=0.125 2 kW。

      查詢發(fā)動機MAP圖對應(yīng)的城市工況油耗=290 g/(kW·h)。可以計算出改進后100 km節(jié)省的油耗=(-)(60)=0.125 L。

      同時,在車輛轉(zhuǎn)鼓試驗中測得城市工況100 km油耗34 L,則減少駐車用氣后油耗降低0.125×100%/34=0.367%。說明此改進方案的節(jié)能效果不明顯。

      2.4 純電動城市客車減少駐車用氣后的能耗分析

      選用一輛10 m純電動城市客車來進行能耗分析,10 m城市客車的百公里電耗一般為100 kW·h。選用空壓機排量=250 L/min,功率=3 kW。

      純電動車都采用的是電動空壓機,可以通過整車控制器控制空壓機的啟停。即當(dāng)整車氣壓達到設(shè)定壓力后,空壓機停止工作,這樣空壓機是沒有空轉(zhuǎn)損失的。同時因為電動空壓機的轉(zhuǎn)速是恒定的,所以其功率不受車速影響。

      根據(jù)以上參數(shù),可以計算出改進后100 km節(jié)省的電耗=(60)=0.351 kW·h。

      與車輛100 km電耗100 kW·h相比,改進后電耗降低0.351×100%/100=0.351%。節(jié)能效果也不明顯。

      2.5 減少駐車用氣節(jié)能效果不明顯原因

      駐車制動降低使用壓力減少用氣量后,純電動車和燃油車在城市工況下節(jié)能效果均不明顯,主要是因為駐車制動的能耗在整車能耗中占比很小。以純電動城市客車為例,改進前駐車制動總能耗=35×100×3(60)=2.1 kW·h,只占整車總能耗的2.1%,導(dǎo)致其節(jié)能效果不明顯。

      3 結(jié)束語

      本文對更改打氣泵的形式和減少駐車制動用氣量的方案節(jié)能效果進行理論分析和試驗測試。為客車及其他車型降耗措施的采取提供參考。

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