潘博文 張勝斌 楊昆昆
樁基礎(chǔ)是建筑地基處理中較為常見的一種處理方式,針對復(fù)雜的地質(zhì)情況采用合適的成孔鉆機(jī)顯得尤為重要。河北省第四屆園林博覽會建設(shè)項目山水邯鄲主場館主要由雜填土、建筑垃圾、礫石、粉質(zhì)黏土等組成,選用合適的施工鉆機(jī)成孔關(guān)系到場館乃至整個項目的工期。
經(jīng)過試樁,采用長螺旋鉆機(jī)無法穿透鋼渣層以及粉質(zhì)黏土層;采用旋挖鉆機(jī),穿過雜填土層進(jìn)入第二層礫石層時,出現(xiàn)礫石持續(xù)塌孔,旋挖鉆在該孔深處始終無法進(jìn)尺。項目部最終決定采用旋挖鉆機(jī)+長螺旋鉆機(jī)接力成孔的方式進(jìn)行施工,成樁效率大大提高,保證了整個項目的順利完工。
山水邯鄲主場館位于邯鄲市復(fù)興區(qū)齊村南側(cè),該區(qū)域原為沁河老河道,邯鋼十幾年前開始在此地排放鋼渣等煉鋼廢棄物,下面埋有舊廠房舊混凝土路等。山水邯鄲主場館范圍內(nèi)為 CFG地基處理,CFG 樁徑 700mm,樁長 20m。山水邯鄲周邊金屬網(wǎng)架基礎(chǔ)為鋼筋混凝土灌注樁,樁徑 700mm,樁長 15m、20m、25m。
經(jīng)地勘報告顯示,山水邯鄲主場館基底標(biāo)高-3.200m 以下,第一層為雜填土,主要有鋼渣及其板結(jié)層、建筑垃圾、舊基礎(chǔ)、砼路面并含有少量生活垃圾,堆積時間 5 年,成分不均勻,層厚 3.60~9.60m;如圖1 所示。第二層礫石,母巖成分為中風(fēng)化砂巖,顆粒多呈亞圓形,粒徑 2~50mm,卵石含量較少,級配一般,充填物為中砂,夾淤泥,層厚 0.50~4.00m;如圖2 所示。第三層粉質(zhì)粘土,棕黃色,夾灰綠色條帶,硬塑~堅硬,切面稍光滑,稍有光澤,干強(qiáng)度和韌性中等,搖振無反應(yīng),含鈣質(zhì)結(jié)核及褐色團(tuán)塊,局部見膠結(jié),夾粘土及砂薄層,層厚23.10~27.70m。
圖1
地下水位埋深 0.00~8.20m,穩(wěn)定水位高程 78.05~78.81m,歷史最高水位高程約 81.50m。場地內(nèi)含水層主要為第一層填土,屬潛水,水位升降主要受大氣降水及河流滲透補(bǔ)給。
圖2
自 2019 年 11 月 4 日開始,按照設(shè)計圖紙要求進(jìn)行試樁,探索成樁工藝。
方案一采用兩臺 480 功率的長螺旋鉆機(jī)進(jìn)行成孔試驗,在鋼渣板結(jié)的孔位上,鉆頭無法磨碎板結(jié)層而繼續(xù)鉆進(jìn);在無堅硬地層的孔位上,當(dāng)鉆桿穿透第二層礫 石層進(jìn)入第三層粉質(zhì)黏層后,由于粉質(zhì)粘土抱鉆產(chǎn)生的巨大摩阻力,此小功率鉆 機(jī)無法克服摩阻力繼續(xù)成孔。
方案二采用 SR280C 旋挖鉆機(jī),在泥漿護(hù)壁的情況下進(jìn)行成孔。由于第二層為礫石層,在礫石層完成護(hù)壁,需要調(diào)大泥漿比重,因此采用 1 ∶4 比重的泥漿進(jìn)行成孔試驗。在旋挖鉆穿過雜填土層進(jìn)入第二層礫石層時,出現(xiàn)礫石持續(xù)塌孔,旋挖鉆在該孔深處始終無法進(jìn)尺。后將泥漿比重調(diào)整至 1.5 后,該情況并未得到解決,成孔失敗。
為解決此難題,項目部技術(shù)團(tuán)隊提出兩種方法,分別是:旋挖鉆全護(hù)筒跟進(jìn)、旋挖鉆和長螺旋鉆機(jī)接力成孔,項目部對兩種方法進(jìn)行了評估:(1)旋挖鉆全護(hù)筒跟進(jìn)施工速度慢,機(jī)械費高,成樁質(zhì)量易保證;(2)旋挖鉆和長螺旋鉆機(jī)接力成孔施工速度快,費用低,對鉆機(jī)操作工技術(shù)要求較高。
配備 10 臺旋挖鉆全護(hù)筒跟進(jìn)的方案下,施工成本為6 841 854 元,平均每天成樁 40 根(包括機(jī)械故障、原材料供應(yīng)不足等因素),工期為 1 804/40=46 天。配備 3 臺旋挖鉆+10臺 680 長螺旋鉆機(jī)接力成孔的方案下,施工成本為4 038 498 元,平均每天成樁 80 根(包括機(jī)械故障、原材料供應(yīng)不足等因素),工期為 1 804/80=23 天。
經(jīng)分析,旋挖鉆和長螺旋鉆機(jī)接力成孔經(jīng)濟(jì)合理,能夠滿足工期要求。然而還需要解決一個難題,長螺旋鉆機(jī)進(jìn)入第三層粉質(zhì)黏土后,由于粘性大,黏土將鉆頭和螺旋鉆桿緊緊包住,附著了黏土的鉆頭失去切削土體的能力,鉆桿出現(xiàn)空鉆不進(jìn)尺的情況。
項目部經(jīng)過研究和探索,找到了如下方法:在每臺長螺旋鉆機(jī)上加裝空壓機(jī),導(dǎo)氣管從空壓機(jī)出來后通過鉆桿通到鉆頭處,鉆桿上焊接角鋼對導(dǎo)氣管進(jìn)行保護(hù)。在鉆進(jìn)過程中,空壓機(jī)將高壓氣體通過導(dǎo)氣管傳到鉆頭處,鉆頭處的出氣口將附 著在鉆頭的黏土吹落,使得鉆頭始終保持良好的切削土體的能力,如圖3、圖4 所示。
圖3
圖 4
(1)埋設(shè)護(hù)筒:采用直徑 1.0m 的鋼護(hù)筒埋深 1.5m,護(hù)筒中心軸線對正測定的樁位中心,嚴(yán)格控制護(hù)筒的垂直度,穩(wěn)定孔口土壤和保護(hù)孔壁不坍塌。
(2)旋挖鉆機(jī)成孔:鉆機(jī)就位,精準(zhǔn)調(diào)平,確保施工中不發(fā)生傾斜移位。采用十字交叉法對中孔位。啟動鉆機(jī)慢速運轉(zhuǎn)研磨板結(jié)層,不可進(jìn)尺太快,鉆機(jī)過程中用檢測尺隨時觀察檢測,調(diào)整和控制鉆桿垂直度。在穿過雜填土層后(約在操作面以下7~8m 的位置)進(jìn)入礫石層之前,提起鉆桿移開旋挖鉆。
(3)長螺旋鉆機(jī)接力成孔:長螺旋鉆機(jī)就位,調(diào)整鉆桿垂直度變差小于 1%,樁位偏差控制在 0.4 倍樁徑以內(nèi)。鉆桿下達(dá)礫石層位置,啟動動力頭,啟動空壓機(jī),鉆進(jìn)速度控制在1.5~2.5m/min 以內(nèi)。達(dá)到設(shè)計深度后,空轉(zhuǎn) 30s 停鉆。
(4)灌注混凝土成樁:成孔達(dá)到設(shè)計深度后,用高壓泵將混凝土通過導(dǎo)管和鉆桿送至孔底,提鉆速度必須與混凝土泵送速度一致,勻速提鉆并保證鉆頭始終埋在混凝土內(nèi),在穿過礫石層時(約 2~3m)特別注意提鉆要慢,防止礫石坍塌造成樁身縮頸。鉆桿提升出孔位后,保護(hù)好樁頭,就此成樁完成。
鋼筋混凝土灌注樁成樁工藝在完成(1)~(4)后,采用后插筋工藝進(jìn)行鋼筋籠的下插。
將鋼筋籠按照設(shè)計圖紙要求綁扎成型,特別注意在端頭1m 范圍內(nèi)加工成圓錐狀。將振動錘連接振動管,振動管穿過鋼筋籠,吊裝就位調(diào)整好鋼筋籠垂直度和樁位偏差后,先靠自重將鋼筋籠壓入未初凝的混凝土中,至無法壓入時再啟動振動錘將鋼筋籠振入設(shè)計標(biāo)高。這樣能防止振動錘振動導(dǎo)致鋼筋籠偏移。下插至設(shè)計標(biāo)高后上提振動錘,提升過程中每提3m開啟振動錘一次,以保證混凝土的密實性,如圖5 所示。
圖5 效果檢查
在采用了接力成樁工藝后,統(tǒng)計得出節(jié)省工期 23 天,節(jié)約成本 2 803 356 元。經(jīng)第三方檢測單位檢測,Ⅰ類樁占比91%,Ⅱ類樁占比 8%,樁身承載力全部滿足設(shè)計要求,在如此復(fù)雜地質(zhì)中,保證了成樁質(zhì)量。
在復(fù)雜的地質(zhì)中,由于地層條件多樣,成樁中會遇到多種不可控因素,需要解決各種突發(fā)問題。為保證順利成樁和成樁質(zhì)量,需要多方案試驗,比選各方案的經(jīng)濟(jì)性和可行性,來確定最佳施工方案。