宋 超
(晉能控股煤業(yè)集團雁崖煤業(yè)有限公司,山西 大同 037031)
帶式輸送機是掘進工作面重要機電設備之一,與傳統(tǒng)電機車相比帶式輸送機具有運輸量、運輸連續(xù)[1]、運輸距離遠且受地質(zhì)條件影響小等優(yōu)點,被煤礦廣泛用于采掘工作面中,但是在實際巷道掘進過程中,由于巷道空間有限、巷道內(nèi)粉塵濃度大以及運輸量影響,帶式輸送機在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障,一旦輸送機出現(xiàn)故障后不能及時進行維修,很容易造成巷道停產(chǎn)現(xiàn)象[2],所以在巷道掘進過程中,帶式輸送機一旦出現(xiàn)故障,必須及時發(fā)現(xiàn)故障源,并進行檢修,只有這樣才能保證帶式輸送機安全高效運行。
晉能控股煤業(yè)集團雁崖煤業(yè)有限公司2309巷位于三盤區(qū)西翼,巷道東部為盤區(qū)大巷,南部為8309工作面,西部為井田邊界,北部為實煤區(qū)。
2309巷設計長度為950 m,巷道設計斷面規(guī)格為寬×高=4.5 m×3.5 m,巷道沿4#煤層底板進行掘進,4#煤層平均厚度為3.5 m,平均傾角為3°,煤層結(jié)構(gòu)復雜,煤層內(nèi)含多層夾矸,主要以炭質(zhì)泥巖為主;2309巷采用綜合機械化掘進工藝,采用EBZ260型掘進機,掘進機尾部搭接一部SSJ-800型帶式輸送機,帶式輸送機與盤區(qū)帶式輸送機搭接進行聯(lián)合出煤。
截止目前巷道已掘進420 m,巷道在前期掘進過程中由于受施工工藝以及輸送機操作維護等影響,帶式輸送機在運輸過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障,導致巷道掘進效率不足4.2 m/d,嚴重制約巷道安全快速掘進。
SSJ-800型帶式輸送機主要由電機、減速機、滾筒、阻燃膠帶、H架、各類保護、清掃器、張緊裝置等部分組成,如圖1所示,帶式輸送機主要利用驅(qū)動裝置帶動滾筒運轉(zhuǎn),利用滾筒摩擦作用帶動環(huán)形輸送帶運行。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),2309巷安裝的帶式輸送機常見故障主要包括電機故障、 輸送帶故障及托輥故障等。
電機是帶式輸送機運行過程中主要動力源,一旦電機出現(xiàn)故障,帶式輸送機失去動力將出現(xiàn)運行狀態(tài)異常,常見的電機故障主要有電機軸承斷裂、電機燒毀、電機發(fā)熱、電機振動異常等。
常見的電機軸承斷裂主要原因有以下兩方面,一是帶式輸送機使用年限長,輸送機電機磨損嚴重,電機軸承未及時進行更換出現(xiàn)斷裂;另一方面是由于輸送機在運輸物料時負荷大,超出了電機承載負荷,導致電機軸承斷裂。電機燒毀原因主要是由于電機在狹小空間內(nèi)周期運轉(zhuǎn),散熱效果差,電機匝圈燒毀,以及電機頻繁啟動和過負荷,導致電機燒毀[3]。電機振動異常主要由于電機內(nèi)部螺絲或配件松動,導致電機出現(xiàn)振動等。
阻燃輸送帶常見故障主要有輸送帶斷帶、打滑、跑偏等,其中斷帶對帶式輸送機影響最大,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),2309巷在前期掘進過程中共計發(fā)生9起斷帶事故,其主要原因主要有以下幾方面:(1)帶式輸送機安裝質(zhì)量不合格,輸送機安裝后輸送帶中心線與卸煤滾筒、尾滾筒軸線不垂直,導致輸送機在運輸過程中輸送帶產(chǎn)生側(cè)向拉力,造成輸送帶出現(xiàn)撕帶現(xiàn)象;(2)2309巷輸送帶主要采用皮帶卡機械連接,連接時輸送帶出現(xiàn)對接不嚴現(xiàn)象,當輸送機在運輸物料時,輸送帶連接處受力不均,出現(xiàn)接口處斷帶。
輸送帶跑偏時主要是由于輸送機在安裝時輸送帶張緊力不足,導致輸送機在運輸物料時出現(xiàn)打滑、跑偏現(xiàn)象,同時輸送機在裝卸物料時,物料對輸送帶產(chǎn)生沖擊力,導致輸送帶運轉(zhuǎn)失穩(wěn),產(chǎn)生跑偏。
輸送機托輥是對輸送帶產(chǎn)生摩擦動力的主要配件,托輥質(zhì)量以及安裝質(zhì)量對輸送帶跑偏、打滑現(xiàn)象有著直接影響,在巷道實際掘進過程中,由于巷道內(nèi)粉塵濃度大、有積水,導致托輥表面附著大量煤壁,改變了托輥曲徑,致使輸送帶出現(xiàn)摩擦受力不均現(xiàn)象,從而造成輸送帶跑偏、撒料等[4];當托輥與輸送帶出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象時,輸送帶在運轉(zhuǎn)時卡塞異物對托輥以及輸送帶產(chǎn)生嚴重摩擦,導致輸送帶斷裂、磨損以及托輥斷裂等。
針對2309巷在前期掘進過程中SSJ-800型帶式輸送機常見故障,機掘一隊通過技術(shù)研究制定了相應的故障處理措施。
目前井下采用的輸送機電機具有故障斷電功能,當電機一旦出現(xiàn)故障停機后靜止立即重啟,及時判斷故障源:(1)若發(fā)現(xiàn)電機內(nèi)腔有糊焦味且伴隨著有濃煙冒出,可確定為電機燒毀,必須及時更換電機;(2)發(fā)現(xiàn)電機轉(zhuǎn)動但是存在異響且減速機不轉(zhuǎn)動,確定為電機與減速機軸承存在問題,軸承安裝不到位可重新進行安裝,若軸承斷裂、變形時必須及時更換。
為了防止帶式輸送機在運輸過程中因運輸負荷大造成電機燒毀現(xiàn)象,帶式輸送機在運輸物料時保證輸送機物料運輸均勻,禁止大塊煤矸石直接運輸,運輸停運前必須將輸送機物料運輸干凈,防止下一次啟動輸送機時因輸送帶存在物料增加了電機啟動瞬發(fā)電機,造成電機匝圈燒毀。
阻燃輸送帶屬于帶式輸送機易磨損部件,一般鋼芯輸送帶使用周期在12~18月,若發(fā)現(xiàn)輸送帶磨損嚴重,輸送帶表面出現(xiàn)裂紋或者磨損顯現(xiàn)出鋼芯,必須對輸送帶及時進行更換;若輸送帶對接處質(zhì)量不合格或者傳統(tǒng)機械對接工藝滿足不了運輸要求時,因?qū)斔蛶犹幉捎镁郯滨チ蚧幚?,即在對接處機械對接后,對輸送帶表層進行打磨,然后在表層處安裝纖維層,并對纖維層采用聚氨酯進行覆蓋,如圖2所示。
由于一部帶式輸送機安裝上下托輥數(shù)量較多且少數(shù)托輥出現(xiàn)故障后不會直接影響輸送機運行,所以托輥出現(xiàn)故障后很難及時發(fā)現(xiàn),為了減少托輥故障率,每天安排專人對輸送機托輥進行檢查,發(fā)現(xiàn)變形、斷裂,及時更換托輥。
為了防止托輥表面附著煤泥導致輸送帶跑偏、撒料等現(xiàn)象,對帶式輸送機每隔50 m安裝一套電控防跑偏裝置,該套裝置已在同忻、塔山煤礦進行應用,該裝置主要由輸送帶跑偏傳感器、控制器、電控跑偏托輥等部分組成;一旦傳感器監(jiān)測到輸送帶跑偏,可及時將跑偏信號傳送至控制器內(nèi),控制器接收信號后控制電控托輥對跑偏輸送帶進行糾偏[5]。
截止2020年9月27日2309巷已掘進到位,針對巷道掘進前期SSJ-800型帶式輸送機主要存在的故障,并采取相應措施后,巷道在后期掘進過程中斷帶、電機燒毀事故率降至2%以下,全年輸送機維修費用減少了25余萬元,保證了掘進巷道安全高效運輸,巷道后期掘進效率提高至8.7 m/d,取得了顯著效果。