楊旭
(中核海洋核動(dòng)力發(fā)展有限公司 上海 200125)
在壓水堆核電廠中,汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)(GCT)設(shè)計(jì)功能是提供一個(gè)人工負(fù)荷,平衡反應(yīng)堆和汽輪機(jī)之間的功率差,將多余蒸汽量排向凝汽器(蒸汽凝汽器排放系統(tǒng)(GCTc),其設(shè)計(jì)容量可接納85%的最大蒸汽流量)和大氣(蒸汽大氣排放系統(tǒng)(GCTa)),保證反應(yīng)堆安全運(yùn)行。在汽輪機(jī)出現(xiàn)大負(fù)荷變化時(shí),汽輪機(jī)能夠很快關(guān)小調(diào)節(jié)汽閥,降低汽輪機(jī)輸出功率,而反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)只能慢慢地以5%~10%速度逐步降功率,兩者間功率差通過汽機(jī)旁路系統(tǒng)來吸收,提供一個(gè)暫時(shí)的緩沖功能。蒸汽大氣排放系統(tǒng)(GCTa)是在蒸汽凝汽器排放系統(tǒng)(GCTc)不可用時(shí)投入使用。汽機(jī)旁路系統(tǒng)允許將反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)冷卻到余熱排出系統(tǒng)能夠投入工作的工況點(diǎn)、把蒸汽發(fā)生器控制在零負(fù)荷時(shí)的壓力,并維持冷卻劑平均溫度(Tavg)保持在其熱停堆值附近、在瞬態(tài)過程中可避免蒸汽發(fā)生器安全閥的開啟。此外,在汽輪機(jī)啟動(dòng)前GCTc承擔(dān)主蒸汽管道的暖管和升溫的控制,并協(xié)助汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、升速直至帶上0%~15%負(fù)荷。在反應(yīng)堆正常停堆或緊急停堆時(shí)導(dǎo)出反應(yīng)堆殘余熱量,直至一回路設(shè)備余熱排除系統(tǒng)投入運(yùn)行為止。
蒸汽凝汽器排放既可以用蒸汽壓力控制,也可以用冷卻劑平均溫度控制。所謂溫度控制是它產(chǎn)生的GCTc 開啟信號正比于反應(yīng)堆冷卻劑平均溫度與代表蒸汽負(fù)荷大小的參考平均溫度之差。所謂壓力控制是將蒸汽集管的壓力維持在手動(dòng)預(yù)定值水平,控制回路是比例積分回路。兩種控制模式的切換采用手動(dòng)控制。
在兩種控制方式下,通過調(diào)節(jié)傳感器來的信號控制每一個(gè)閥門連續(xù)的開啟,開啟順序是逐級進(jìn)行的,即只有當(dāng)前面的閥門或閥門組全開時(shí),才依次開啟后面的閥門或閥門組;第一組閥門是逐個(gè)開啟的,先GCT121VV,其次GCT117VV,最后開啟GCT113VV;第二組和第三組各組中的閥門是一起開啟的。當(dāng)接收到調(diào)節(jié)開關(guān)命令時(shí),按相反的次序動(dòng)作,最后開啟的首先關(guān)閉。每組閥都有調(diào)節(jié)開啟和快速開啟兩種開啟方式,快開信號的動(dòng)作點(diǎn)對應(yīng)于調(diào)節(jié)全開的信號,以免調(diào)節(jié)開啟和快速開啟之間切換時(shí)對系統(tǒng)產(chǎn)生較大的擾動(dòng);由于壓力控制在低功率下(15%功率)使用,為避免閥門動(dòng)作過快造成對一回路的沖擊,不設(shè)置快開功能。為了避免閥門故障開啟對反應(yīng)堆的不利影響,在啟動(dòng)蒸汽旁路時(shí)設(shè)置了聯(lián)鎖,主要有凝汽器不可用(C9非)、平均溫度低(P12)、停堆信號(P4)、ATWT信號、汽機(jī)負(fù)荷變化信號(C7A、C7B)和短電網(wǎng)故障信號,同時(shí)在主控室配有閉鎖開關(guān)。
2.1.1 事件描述
2005 年10 月12 日,1號機(jī)組670MW滿功率運(yùn)行。14∶55 分,1#機(jī)組開始進(jìn)行1GRE024MP 的T1 試驗(yàn),14∶56分,主控操縱人員突然注意到主控室電功率表在快速降低,立即轉(zhuǎn)身查看控制棒和DEH,發(fā)現(xiàn)控制棒在持續(xù)下插,DEH 上出現(xiàn)RUNBACK 信號,且MW回路已退出,同時(shí)出現(xiàn)報(bào)警1RGL405AA(Tavgmin低)、1RGL506AA(環(huán)路1、2 超功率△T)、1RGL502AA報(bào)警(C2報(bào)警)。
2.1.2 直接原因
當(dāng)進(jìn)行1#機(jī)組的T1 試驗(yàn)時(shí),需要對1GRE024MP加測試信號,此時(shí)1GCT旁排調(diào)節(jié)信號1GCT402CS2有輸出,汽機(jī)旁路排放閥1GCT117VV閥門開啟。主蒸汽母管壓力從5.522 MPa 降低至5.462 MPa,發(fā)電機(jī)負(fù)荷由67O MW 降至660 MW 從而加大閥門開度從49%~59%,同時(shí)蒸汽流量從1 880 t/h 上升至2 008 t/h;由于參考溫度(Tref)增加需要棒組D 快速提升,但是1RGL502EC信號C2閉鎖了棒的提升,引起超功率信號C4 觸發(fā)約33 s,從而觸發(fā)機(jī)組RUNBACK 約33 s,使機(jī)組負(fù)荷最終降至613 MW。
1GCT117VV的鎖定閥油脂干固,引發(fā)鎖定閥不能正常工作導(dǎo)致了閥門誤開啟。
2.1.3 故障分析及技改
原設(shè)計(jì)中汽機(jī)旁路系統(tǒng)溫度控制模式下的調(diào)節(jié)回路中使用的壓力信號與反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)、蒸發(fā)器給水調(diào)節(jié)是同一個(gè)信號(GRE023/024MP),在每次T1 試驗(yàn)時(shí)功率調(diào)節(jié)和給水調(diào)節(jié)信號可以主控手動(dòng)切換,不影響這兩大調(diào)節(jié)系統(tǒng),而GCTc調(diào)節(jié)回路中的信號不能切除,在試驗(yàn)過程中會產(chǎn)生100%的調(diào)節(jié)信號(通過GRE024MP 產(chǎn)生)或汽機(jī)負(fù)荷變化信號(C7A、C7B)和短電網(wǎng)故障信號(通過GRE023MP 產(chǎn)生),若閥門氣回路的鎖定閥故障會使閥門快速開啟,就會造成一回路超功率或過冷甚至出現(xiàn)安注等重大事故。
為了避免TI實(shí)驗(yàn)時(shí)對GCTc控制回路引入真實(shí)信號,就地增加兩塊壓力變送器直接進(jìn)入GCTc的控制回路,使旁路調(diào)節(jié)和功率調(diào)節(jié)、給水調(diào)節(jié)獨(dú)立,減少T1試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和對一回路的影響。在變送器安裝時(shí)考慮到不能在高壓缸重新開孔安裝引壓管線,而送DEH的汽機(jī)負(fù)荷信號(VVP031/032/033MP)參與的壓力控制回路沒有投運(yùn),綜合考慮從VVP031/032MP 的引壓管線上通過三通直接引到新增變送器GRE025/026MP。
為保障旁路調(diào)節(jié)和功率調(diào)節(jié)、給水調(diào)節(jié)三大調(diào)節(jié)系統(tǒng)的協(xié)調(diào)動(dòng)作,通過每年定期校驗(yàn)變送器的方法保證控制信號的可靠。
2.2.1 事件描述
2004 年6 月27 日,2#機(jī)組668MWe 滿功率運(yùn)行。凌晨4∶00,運(yùn)行現(xiàn)操現(xiàn)場巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)2GCT124VV閥門上一壓空管線脫落(壓空漏氣聲音很大),主控緊急呼維修儀控人員現(xiàn)場搶修。儀控人員維修完漏氣的壓空管線后,運(yùn)行現(xiàn)操恢復(fù)該閥的供氣。6時(shí)26分,在重新供氣的過程中,閥門氣控回路的另一路GCT快開信號的壓空管線斷開,失去壓空后,2GCT124VV閥門打開,開度為42.32%;6 時(shí)27 分引起反應(yīng)堆超功率ΔT 保護(hù)動(dòng)作(觸發(fā)C4信號),汽機(jī)甩負(fù)荷,電功率從666 MW甩到590 MW。主控迅速穩(wěn)定機(jī)組狀態(tài),并讓現(xiàn)場人員關(guān)閉2GCT124VV 前的手動(dòng)隔離閥2GCT112VV,開啟2GCT127VL,重新投入兆瓦回路,最后機(jī)組電功率穩(wěn)定在585 MW。
2.2.2 直接原因
由于蒸汽旁排系統(tǒng)振動(dòng)大,管子接頭處承受的負(fù)荷比較大,加上機(jī)組瞬態(tài)旁路閥開啟時(shí)的強(qiáng)大振動(dòng)對壓空管線的沖擊使汽機(jī)旁路調(diào)節(jié)閥(2GCT124VV)快開電磁閥下游供汽管線上的一個(gè)螺紋接頭斷裂,導(dǎo)致2GCT124VV 調(diào)節(jié)閥迅速開啟,引起一回路超功率ΔT保護(hù)動(dòng)作(C4信號),汽機(jī)RUNBACK動(dòng)作,汽機(jī)電功率從666 MW甩負(fù)荷到590 MW。
旁排閥門選型不合理,設(shè)計(jì)上有缺陷。這種氣缸式的閥門控制復(fù)雜,供氣回路附件多,設(shè)計(jì)上只考慮到失去壓空總管線壓空后,閥門能保持關(guān)閉狀態(tài),而沒有考慮失去部分控制回路壓空會造成旁排閥打開,一旦快開電磁閥后面氣管斷裂能使氣缸上部失氣,旁排閥就會開啟。閥門振動(dòng)大。閥門的振動(dòng)分為兩種:一是機(jī)組瞬態(tài)(緊急停機(jī)、停堆等)旁路閥開啟時(shí)很大振動(dòng)對壓空管線的沖擊;二是正常運(yùn)行期間,周圍及旁通管線產(chǎn)生的振動(dòng),也會造成壓空管(銅管)疲勞損傷。
2.2.3 故障分析及改進(jìn)
1/2號機(jī)組GCTc氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用的是雙氣缸式氣動(dòng)控制閥,氣源(壓縮空氣)通過聯(lián)鎖裝置供給??捎每扉_和調(diào)節(jié)開啟兩種模式工作。
旁路調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的工作原理:兩個(gè)聯(lián)鎖連接的三通電磁閥S2、S3,用于開啟和關(guān)閉通向閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)的調(diào)節(jié)氣源管路。電磁閥S2、S3根據(jù)所接受的允許信號而啟動(dòng),然后壓縮空氣供給鎖定閥,使定位器的控制氣源能送到旁路閥,調(diào)節(jié)閥門的開度。另一個(gè)電磁閥S1 通過兩位閥(27)切斷氣動(dòng)定位器控制氣源進(jìn)旁路閥的氣缸,它平時(shí)不帶電時(shí)處于1→3通的位置,使得NC兩位閥(27)打開,NO兩位閥(28)關(guān)閉。當(dāng)出現(xiàn)允許信號時(shí)電磁閥S2 和S3 帶電1→3 通,排放閥通過鎖定閥接受來自相關(guān)聯(lián)的氣動(dòng)定位器的調(diào)節(jié)壓縮空氣信號而緩慢開啟。定位器則接受來自電/氣轉(zhuǎn)換器的調(diào)節(jié)信號。當(dāng)快開信號送來時(shí),并且冗余的允許信號有效(在控制邏輯實(shí)現(xiàn)),定位器旁路電磁閥S1動(dòng)作到2→3通的位置,NC兩位閥(27)關(guān)閉,調(diào)節(jié)氣路斷開。而NO兩位閥(28)打開,使得排放閥上氣缸的壓縮空氣釋放,而下氣缸由總管的壓縮空氣直接供給,導(dǎo)致排放閥快速開啟。當(dāng)冗余的允許信號中有一個(gè)失效或兩個(gè)都失效,則S1電磁閥1→3通,S2、S3電磁閥中有一個(gè)或兩個(gè)2→3 通,從而切除定位器過來的調(diào)節(jié)氣路,同時(shí)NC兩位閥(27)打開,NO兩位閥(28)關(guān)閉,導(dǎo)致總管的壓縮空氣通過鎖定閥直接進(jìn)入調(diào)節(jié)閥的上氣缸,而調(diào)節(jié)閥的下氣缸中壓縮空氣通過鎖定閥排到大氣,實(shí)現(xiàn)旁排閥快速關(guān)閉功能。閥門動(dòng)作時(shí)間是:快開要小于2 s,快關(guān)要小于5 s,調(diào)節(jié)開或關(guān)小于10 s。
改變S1電磁閥的工作方式,S1電磁閥入口管線的連接位置。使S1電磁閥得電進(jìn)壓空去快開閥門,從而避免S1 電磁閥所在管線斷裂再造成閥門快開。為保證閥門的正常動(dòng)作,需要將27#兩個(gè)常閉二位閥與28#常開二位閥位置互換,取消助動(dòng)閥對閥門上附件加裝支撐架,減少壓空管線受力,減少管線斷裂的可能。
由于GCTc 手動(dòng)閥門管線壓差大,現(xiàn)場振動(dòng)大,導(dǎo)致手動(dòng)閥全開信號會時(shí)有時(shí)無。此手動(dòng)閥門非全開將發(fā)出GCTc不可用信號,在汽輪機(jī)跳閘后不能投入旁路排放系統(tǒng),使反應(yīng)堆自動(dòng)停堆?,F(xiàn)在1/2 及3/4 號機(jī)組都是閉鎖此手動(dòng)閥信號,以TCA方式管理。1/2號機(jī)采取現(xiàn)場將GCT101~112VV手動(dòng)隔離閥的全開行程開關(guān)擺臂用鐵絲綁扎,保持全開信號一直處于觸發(fā)狀態(tài)。3/4號機(jī)則將此閥門送往RPR的保護(hù)直接閉鎖,這樣可以看到現(xiàn)場閥門限位的情況。不論方式如何,都不是治本的辦法。
二廠4 臺機(jī)組對GCTc 管道振動(dòng)問題經(jīng)行過以下技改,在振動(dòng)較大的6根支管上加裝隔而固阻尼器,并在原來的單薄支吊架上用鋼板焊接來加固,調(diào)整失效的支吊架。在GCT 支管的總管VVP 管道上增加一個(gè)液壓阻尼器來固定管道。這樣消除了振動(dòng)方面的原因后續(xù)建議調(diào)研嶺澳二期等國內(nèi)同類型電廠,盡快推動(dòng)旁路手動(dòng)閥技改換型。
對1/2 機(jī)組根據(jù)I CRF 001,如果CRF001PO跳閘,則關(guān)閉GCT 102/104/106/108/110/112VV,發(fā)出GCT-c A 列不可用信號,如上手動(dòng)閥屬于GCT 第三組閥門。如果CRF002PO 跳閘,則關(guān)閉GCT 101/103/105/107/109/111VV,發(fā)出GCT-c B 列不可用信號,如上手動(dòng)閥屬于GCT第一二組閥門。
對于3/4機(jī)組功率運(yùn)行期間,若CRF001PO需要隔離檢修,需要關(guān)閉手動(dòng)隔離閥GCT 101/103/105/107/109/111VV,這6個(gè)手動(dòng)閥門正好對應(yīng)GCT第一二組閥門。按照運(yùn)行技術(shù)規(guī)格書,會造成GCTc前兩組6個(gè)閥門不可用,需要記錄第一組I0(GCTc4:前兩組閥門中有4 個(gè)閥門不可運(yùn)行),8 h 內(nèi)降功率到10%Pn 以下。若CRF002PO 需要隔離檢修,需要關(guān)閉手動(dòng)隔離閥GCT102/104/106/108/110/112VV,這6 個(gè)手動(dòng)閥門對應(yīng)GCT-C 的114/116/118/120/122/124VV(第三組),按照運(yùn)行規(guī)格書,不用記錄I0。對于汽輪發(fā)電機(jī)組來說,CRF001PO 與CRF002PO 作用是相同的,但由于GCTc前兩組閥門都是對應(yīng)CRF001PO 的,直接導(dǎo)致兩臺CRF循泵隔離檢修時(shí)對機(jī)組所造成的核安全影響不相同。且嚴(yán)格說每次大修啟動(dòng),如果002PO先啟動(dòng),還無法升到10%Pn以上。
關(guān)閉手動(dòng)閥主要考慮保護(hù)凝汽器鈦管。但根據(jù)凝汽器內(nèi)部結(jié)構(gòu),循環(huán)水單側(cè)解列,解列側(cè)對應(yīng)CVI抽真空管線隔離,氣流場會變化,中間沒隔板,蒸汽自然往具備冷卻條件的一側(cè)鈦管流動(dòng)。同時(shí)根據(jù)技術(shù)規(guī)格書要求,每臺凝汽器應(yīng)能滿足循環(huán)水單路進(jìn)出運(yùn)行的要求。凝汽器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮短時(shí)能半側(cè)停運(yùn)清洗,另半側(cè)工作。凝汽器半側(cè)運(yùn)行時(shí),應(yīng)保證機(jī)組能帶75%額定負(fù)荷。
舉例:當(dāng)發(fā)生LGA/LGB 母線失電單一故障時(shí),凝汽器單側(cè)運(yùn)行并且要經(jīng)歷GCTc旁路排放的惡劣工況,所以凝汽器單側(cè)運(yùn)行后需不需要關(guān)手動(dòng)閥還需論證。若設(shè)計(jì)院有具體要求建議將GCTc12 個(gè)旁路閥的控制進(jìn)行修改,均衡兩臺CRF泵對應(yīng)的前兩組GCTc閥門的數(shù)量(一臺循泵對應(yīng)3個(gè))。
二廠1、2 號機(jī)組的設(shè)計(jì)中,VVP 系統(tǒng)每根蒸汽管線上有7臺安全閥,可分為兩組具體如下。
第一組為3 臺加能助動(dòng)式安全閥,其設(shè)計(jì)目的是在二類瞬變工況下限制二次側(cè)壓力值,使之低于蒸汽發(fā)生器的設(shè)計(jì)壓力。助動(dòng)式安全閥的整定點(diǎn)低于蒸汽發(fā)生器和蒸汽管線的設(shè)計(jì)壓力,但高于大氣釋放閥的整定壓力值??紤]到蒸汽管線的壓降、閥門特性和整定點(diǎn)誤差,其整定點(diǎn)定為8.3 MPa·A。
第二組為4 臺自行動(dòng)作的彈簧加載式安全閥。其設(shè)計(jì)目的是用來限制三類、四類瞬變工況時(shí)SG 二次側(cè)的壓力值,使之不超過110%的蒸汽發(fā)生器設(shè)計(jì)壓力。彈簧加載式安全閥的整定值是蒸汽發(fā)生器和蒸汽管道的設(shè)計(jì)壓力,該值可以使系統(tǒng)最大承載處的最大壓力在緊急和發(fā)生故障情況下不超過110%設(shè)計(jì)壓力,考慮到蒸汽管道壓降、閥門特性以及整定值誤差等因素,整定值定為8.7 MPa·A。
由于助動(dòng)式安全閥可靠性不高誤開起可能導(dǎo)致在發(fā)生蒸發(fā)器傳熱管破裂事故時(shí)放射性物質(zhì)向大氣中失控排放,或加重主蒸汽管道破裂事故的后果。3/4號機(jī)組將原來每一條主蒸汽管線上的3個(gè)加能助動(dòng)式安全閥(整定值(8.3±0.05)MPa)改為兩臺彈簧式安全閥(整定值(8.5±0.05)MPa);將原來每一條主蒸汽管線上的4 個(gè)彈簧式安全閥(整定值(8.7±0.1)MPa)改為5臺彈簧式安全閥(整定值(8.7±0.1)MPa)。在VVP 系統(tǒng)第一組安全閥的定值提高以后,必須提升GCTc的可用性與可靠性,以保證在Ⅱ類事故工況下GCTc能夠在一定時(shí)間(10 s)之內(nèi)接受蒸汽排放,確保一/二回路超壓處在驗(yàn)收準(zhǔn)則范圍之內(nèi)。所以3/4號機(jī)組GCTc從非核級系統(tǒng)更改為核級系統(tǒng)。并在技術(shù)規(guī)范中如下約束:
功率≥97%Pn 時(shí),GCTc 的第一組和第二組共6 個(gè)蒸汽排放閥必須可運(yùn)行;
功率≥90%Pn 時(shí),GCTc 的第一組和第二組共6 個(gè)閥中5個(gè)蒸汽排放閥必須可運(yùn)行;
功率≥83%Pn 時(shí),GCTc 的第一組和第二組共6 個(gè)閥中4個(gè)蒸汽排放閥必須可運(yùn)行;
功率≥10%Pn 時(shí),GCTc 的第一組和第二組共6 個(gè)閥中3個(gè)蒸汽排放閥必須可運(yùn)行。
可見安全閥修改后,GCT獨(dú)立承擔(dān)防止在二類事故工況下二回路超過設(shè)計(jì)壓力的重任。特別是在由于冷凝器不可用引起汽機(jī)跳閘以后,必須要求反應(yīng)堆自動(dòng)停堆,以使其核功率水平做相應(yīng)的降低。否則GCTc不能排放多余的熱量,可能導(dǎo)致VVP安全閥開啟。
1/2 號機(jī)組在211 及113 大修期間將實(shí)施技改,更換VVP第一組加能助動(dòng)式安全閥為彈簧式安全閥(整定值(8.4±0.1)MPa)。這樣就必須考慮提高GCTc 的可靠性,對GCTc不可用加以約束以避免二類事故工況下二回路超壓或失控排放。
安全穩(wěn)定運(yùn)行是核電的頭等大事,隨著機(jī)組服役時(shí)間的加長,主要系統(tǒng)設(shè)備或多或少都有技術(shù)變更或是設(shè)備替代,每個(gè)核電員工對這種新的系統(tǒng)設(shè)備都要抱著敬畏之心,不能憑著經(jīng)驗(yàn)主義想當(dāng)然地操作。該文深入淺出地介紹了GCTc 的運(yùn)行方式、運(yùn)行事件,梳理了系統(tǒng)變更的來龍去脈并提出了現(xiàn)存的問題和建議的解決方法,希望對今后該系統(tǒng)的運(yùn)行改造有一定的借鑒作用,也希望核電員工通過不斷的學(xué)習(xí),能游刃有余地處理GCTc 偶發(fā)故障,避免發(fā)生非計(jì)劃停堆停機(jī),為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航。