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      斗輪堆取料機重要故障的診斷分析

      2022-04-09 15:57:29涂建平
      機電信息 2022年7期
      關(guān)鍵詞:診斷故障分析

      摘 要:斗輪堆取料機是堆場作業(yè)不可缺少的主要設(shè)備,負責堆場物料的堆卸和取裝。斗輪堆取料機發(fā)生重大故障會對生產(chǎn)作業(yè)帶來較大影響,所以及時解決其停機故障對生產(chǎn)作業(yè)至關(guān)重要?,F(xiàn)以國能珠海港務(wù)有限公司斗輪堆取料機發(fā)生的重要故障為例,對其進行診斷、分析研究,以滿足快速解決停機故障并恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)的需要。

      關(guān)鍵詞:斗輪堆取料機;故障;診斷;分析

      中圖分類號:TH17? 文獻標志碼:A? 文章編號:1671-0797(2022)07-0056-04

      DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.07.015

      1? ? 斗輪堆取料機的原理

      斗輪堆取料機,是指一種用于大型干散貨堆場的既能堆料又能取料的連續(xù)輸送的高效裝卸機械。臂架型斗輪堆取料機由斗輪機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、帶式輸送機、尾車、俯仰與運行機構(gòu)組成,膠帶可雙向運行。斗輪堆取料機有堆料和取料兩種作業(yè)方式:(1)堆料,即由帶式輸送機運來的散料經(jīng)尾車卸至臂架上的帶式輸送機,從臂架前端拋卸至料場。通過整機的運行,臂架的回轉(zhuǎn)、俯仰,可使料堆形成梯形斷面的整齊形狀。(2)取料,通過臂架回轉(zhuǎn)和斗輪旋轉(zhuǎn)連續(xù)實現(xiàn)。物料經(jīng)卸料板卸至反向運行的臂架帶式輸送機上,再經(jīng)機器中心處下面的漏斗卸至料場帶式輸送機運走。通過整機的運行,臂架的回轉(zhuǎn)、俯仰,可使斗輪將儲料堆的物料幾乎取盡[1]。

      2? ? 重要故障的診斷

      2.1? ? 帶式輸送機機構(gòu)發(fā)生的重要故障

      斗輪堆取料機帶式輸送機機構(gòu)發(fā)生的重要的停機故障主要包括懸皮打滑故障和頭部導(dǎo)料槽無法抬起故障。

      2.1.1? ? 懸皮打滑故障

      2.1.1.1? ? 懸皮皮帶運行打滑的情況

      現(xiàn)階段,斗輪堆取料機作業(yè)過程中多次報皮帶打滑故障。2020-10-20T16:54,SR4在堆料作業(yè)過程中報懸皮打滑故障,皮帶急停,流量約4 900 t/h;2020-10-23

      T05:53,SR3在堆料作業(yè)過程中報懸皮打滑故障,皮帶急停,流量約4 500 t/h,離地高度17 m;2020-10-24T10:40,SR3在堆料作業(yè)過程中報懸皮打滑故障,皮帶急停,流量約3 500 t/h,離地高度17 m;2021-01-11,SR6報懸皮打滑故障,皮帶急停,流量約4 700 t/h。

      2.1.1.2? ? 原因分析

      目前,針對上述大機皮帶打滑故障的情況,對以下幾個可能造成皮帶打滑故障的原因進行了分析。

      原因一:懸皮皮帶張緊力不夠,隨著載荷的增加,滾筒與皮帶之間摩擦力不足,從而產(chǎn)生皮帶打滑現(xiàn)象。

      通過堆取料機的《懸皮膠帶機功率計算書》可知,懸皮膠帶機滿載最大張緊力T為107 508 N,由T=3.14R2P,即107 508=3.14×62.52×P,推出油缸P≈8.76 MPa。

      對SR2/SR3/SR4進行張緊壓力的測量,SR2壓力12 MPa,SR3壓力8 MPa,SR4壓力11.5 MPa。2020年10月23日,SR3張緊壓力調(diào)整至10 MPa時,鎖緊螺桿行程為40 cm;壓力表測試顯示8 MPa時的鎖緊螺桿行程為38.5 cm??梢钥闯?,大機的懸皮張緊力基本符合要求。

      原因二:懸皮皮帶液力耦合器傳動力矩不夠,隨著載荷的增加,皮帶帶速降低,從而產(chǎn)生皮帶打滑現(xiàn)象。

      液力耦合器作為動力傳送機構(gòu),導(dǎo)致其傳動力矩不夠的原因有以下3個方面:

      (1)液力耦合器內(nèi)部渦輪葉片損傷變形或斷裂(大流量堵料后,強制啟動懸皮皮帶排煤)。對SR2/SR3/SR4進行動態(tài)檢查,未發(fā)現(xiàn)有明顯的異響;同時,對SR2/SR3/

      SR4/SR6/SR8液力耦合器進行抽油并送檢,油液檢驗結(jié)果如下:SR2液力耦合器磨損達7級,SR3液力耦合器磨損達5級,SR4液力耦合器磨損達3級,SR6液力耦合器磨損達6級,SR8液力耦合器磨損達6級。

      目前,除SR3和SR4液力耦合器運行狀態(tài)良好外,其余幾臺大機液力耦合器均處于非正常磨損狀態(tài)(達到或超過6級,就屬于非正常磨損,應(yīng)加強取樣檢測)。

      (2)液力耦合器內(nèi)部工作油泄漏,油量減少。對SR2/

      SR3/SR4/SR6進行檢查,未發(fā)現(xiàn)有油液泄漏的情況。

      (3)電機輸出扭矩不夠,目前需要分別進行測試,通過單獨更換液力耦合器和單獨更換電機排除原因。

      原因三:按照集團安全檢查要求,目前新使用的懸皮輸送帶均為EP-300輸送帶,與大機原設(shè)計的鋼絲輸送帶在伸長率、帶面摩擦力等方面可能存在一定差別。

      集團安全檢查明確要求懸皮輸送帶需為EP帆布輸送帶,不能使用鋼絲繩芯輸送帶,以免著火后存在無法斷裂的問題。因此,大機懸皮皮帶不再使用原先的ST1250鋼絲繩芯輸送帶,目前正逐步更換為同等抗拉強度的聚酯阻燃輸送帶EP-300/2000×5×(9+4.5)/D/GB/T 10822。

      目前已經(jīng)更換的大機有:2020年7月5日,SR4更換使用聚酯阻燃輸送帶EP-300;2020年8月24日,SR3更換使用聚酯阻燃輸送帶EP-300;2020年10月18日,SR2更換使用聚酯阻燃輸送帶EP-300。

      從2020年的故障記錄中可以看出,SR2/SR3/SR4懸皮打滑故障大部分出現(xiàn)在更換使用聚酯阻燃輸送帶EP-300后,故初步判斷打滑故障與更換的EP輸送帶有關(guān)。

      原因四:滾筒包膠摩擦力不夠。

      現(xiàn)場對懸皮驅(qū)動滾筒進行檢查,未發(fā)現(xiàn)滾筒包膠損壞的情況。目前,堆場大機SR2/SR3/SR5懸皮驅(qū)動滾筒均為菱形橡膠包膠,其余為陶瓷包膠。從最近的打滑情況來看,橡膠包膠滾筒的打滑情況比陶瓷包膠滾筒多,因此可以推斷,橡膠包膠滾筒在潮濕、泥濘環(huán)境下工作時,表面摩擦系數(shù)存在明顯下降的可能性。

      原因五:輸送帶在張緊力作用下有所拉伸,導(dǎo)致輸送帶張緊力不夠。

      目前,除了SR1/SR5外,其余懸皮輸送帶均更換為EP-300帆布皮帶。按照國標,其受拉力作用后額定伸長率小于4%即為合格,本批EP輸送帶伸長率為0.7%。而鋼絲繩芯輸送帶一般為0.1%~0.3%。

      大機懸皮采用液壓張緊、機械絲桿鎖定的方式進行輸送帶張緊,無法實時自動調(diào)節(jié)張緊力。隨著長期作業(yè)及外載荷的增加,EP皮帶更容易伸長,而輸送帶拉伸將導(dǎo)致皮帶與滾筒之間的摩擦系數(shù)下降,從而出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。

      2.1.1.3? ? 懸皮打滑故障診斷分析結(jié)論

      針對以上原因,經(jīng)過近幾個月的不斷測試、分析研究,最終得出堆取料機懸皮打滑故障的主要原因包括如下幾個方面。

      (1)張緊力不夠。在驅(qū)動電機與液力耦合器都更新的情況下,SR6在更換了新的帆布皮帶后,5天內(nèi)平均每天報兩次失速故障,經(jīng)檢查為張緊力不夠,但每次張緊完后,經(jīng)過多次作業(yè)又報失速故障。總計進行了3次張緊調(diào)整,每次張緊壓力都達到11 MPa,每次大概張緊長度為20 mm,之后就穩(wěn)定下來,不再報懸皮失速故障。由此可以得出結(jié)論:在驅(qū)動電機與液力耦合器都沒問題時,堆取料機失速故障主要是由于張緊力不夠,新更換的帆布皮帶剛開始拉伸的長度較大,一周內(nèi)至少需要再打3次張緊力。

      (2)驅(qū)動電機輸出扭矩不夠。SR2單獨更換液力耦合器,堆料模式下帶速4.8 m/s,與更換之前的4.6 m/s相差不大,證明液力耦合器在油位足夠、磨損不超過正常值的情況下對失速沒有影響。之后,SR2更換驅(qū)動電機,堆取料模式下帶速5.35 m/s,帶速恢復(fù)正常,正常作業(yè)后也沒有報故障。由此可以得出結(jié)論:在張緊力正常、液力耦合器油檢正常時,堆取料機失速故障主要是電機老化導(dǎo)致。

      (3)陶瓷滾筒對失速影響不大。SR2頭部滾筒更換為陶瓷包膠的滾筒,帶速4.7 m/s,與更換之前的4.6 m/s相差不大;此外,SR6更換頭部滾筒后,帶速和更換之前相比也幾乎沒有差距,故采用陶瓷包膠滾筒增大摩擦力對懸皮失速影響不大。

      2.1.2? ? 頭部導(dǎo)料槽無法抬起/到位故障

      堆取料機在堆料作業(yè)時,需要將頭部導(dǎo)料槽抬起。有時設(shè)備會報導(dǎo)料槽無法抬起故障,主要原因有以下幾個方面:

      (1)限位問題:限位問題包括限位感應(yīng)遙遠、限位卡澀、限位卡煤塊、限位損壞;

      (2)液壓管路漏油導(dǎo)致壓力不足;

      (3)液壓站電磁閥損壞。

      排查措施:先檢查限位問題,因為該故障大多是限位問題所致;其次檢查管路和油箱的油位;在確定限位和管路、油箱油位都沒有問題后,則基本可以確定是液壓站里面的電磁閥損壞,這時只需要更換電磁閥就可以解決故障。

      2.2? ? 俯仰機構(gòu)發(fā)生的重要故障

      2.2.1? ? 俯仰無壓力故障

      2021年8月發(fā)生的堆取料機俯仰無壓力故障是珠海碼頭建港以來第二次發(fā)生同樣類型的故障。

      (1)原因分析:

      1)由于之前發(fā)生過同樣類型的故障,所以在判斷故障的原因時仍然按照之前的邏輯去找故障原因。電氣控制單元輸入/輸出模塊指示燈均為綠色,因此在檢查管路沒問題后,以為和之前一樣是液壓站里面的防爆閥損壞了,在更換防爆閥后俯仰依舊無壓力,設(shè)備故障沒有解決。

      2)啟動泵后測試了俯仰油缸出口無壓力,更換換向電磁閥后,俯仰油缸仍然無壓力,故障沒有解決。

      3)啟動泵后再測量主系統(tǒng)壓力為零,那么問題就出現(xiàn)在輸入和輸出模塊,但一開始檢查時發(fā)現(xiàn)模塊的指示燈都是綠色的,以為模塊是正常的,在更換了輸入模塊后,俯仰系統(tǒng)就恢復(fù)了壓力,所以得出如下結(jié)論:輸入模塊其中一個通道損壞了,因為不是整個模塊損壞,所以模塊故障燈不會亮,這導(dǎo)致花了將近4 h才解決故障。

      (2)故障總結(jié):

      1)陷入故障排除誤區(qū),故障排查的順序不對;

      2)液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障90%都是電氣方面的故障,首先應(yīng)該從電氣方面開始排查;

      3)技術(shù)員對液壓理論知識掌握不足,仍然需要加強培訓(xùn)學(xué)習;

      4)維修班缺少專業(yè)的液壓技術(shù)人員,需配備相應(yīng)的懂液壓技術(shù)的人員。

      2.2.2? ? 張緊無壓力故障

      在月度例行調(diào)節(jié)臂架皮帶張緊時發(fā)現(xiàn),張緊油缸伸出距離短,油缸縮回正常。

      原因排查:根據(jù)測量,主泵壓力正常,排查確認換向閥正常,最后測試油缸兩端壓力,發(fā)現(xiàn)伸出壓力與縮回壓力一樣,經(jīng)管路排查,發(fā)現(xiàn)油缸的伸出端和縮回端油管接反了。

      經(jīng)過查詢得知,維修班在換油管時沒有逐條更換,而是兩條油管一起拆卸,且沒有給油管做標記,才導(dǎo)致兩條油管接反。在張緊油管管路中,這兩條需要更換的油管接頭兩端視線被阻擋,容易導(dǎo)致油管接反,但歸根到底是維修班日常維保工作沒有按照要求做到位。

      2.3? ? 動力機構(gòu)發(fā)生的重要故障

      2.3.1? ? 驅(qū)動聯(lián)軸節(jié)異響

      2021年初,堆取料機驅(qū)動聯(lián)軸節(jié)(連接減速機與滾筒的這一端)附近發(fā)出“噠噠噠”的異響(圖1中1的位置),作業(yè)時聲音持續(xù)不斷。

      (1)原因分析:經(jīng)過多次在現(xiàn)場聽音判斷,認為發(fā)出聲音的地方要么是聯(lián)軸節(jié),要么是減速機輸出端。后經(jīng)過振動檢測儀測量,聯(lián)軸節(jié)、減速機、電機的振動都處于正常值范圍;將減速機里面的油放空后,檢查減速機齒輪正常;將減速機輸出端端蓋打開,檢查軸承正常;將滾筒端蓋打開檢查,也沒發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象;另外滾筒膠皮也沒有破裂。經(jīng)過排查,各個機構(gòu)部件都正常,但一旦啟動懸皮,“噠噠噠”的異響依舊存在,因排查各個部件都正常,所以繼續(xù)安排設(shè)備作業(yè)。

      在一次停機檢修中,維修人員更換中心漏洞的襯板時,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動滾筒的右側(cè)與漏洞擋板的縫隙下方夾有一塊比較大的煤塊(圖1中2的位置),位置比較特殊,從上方漏斗的觀察窗無法觀察到。將煤塊處理后,啟動懸皮,發(fā)現(xiàn)之前的異響聲消失了。

      (2)故障總結(jié):異響不一定來自設(shè)備部件,也可能是煤塊或其他原因?qū)е拢枰M行更加細致的排查。

      2.3.2? ? 回轉(zhuǎn)機構(gòu)異響

      SR6回轉(zhuǎn)驅(qū)動機構(gòu)在回轉(zhuǎn)時發(fā)出異響,剛開始聲音很小,繼續(xù)作業(yè)一段時間后,異響聲逐漸增大。

      (1)原因分析:剛開始在每周的例行停機時檢查,減速機開蓋、制動器、聯(lián)軸器都沒發(fā)現(xiàn)異常。因為作業(yè)緊張保持觀察,后續(xù)過了一段時間后異響很大,就協(xié)調(diào)了停機維修。

      因為減速機在開蓋時檢查齒輪無異常,且驅(qū)動部分的制動器和聯(lián)軸器都正常,初步懷疑異響來自減速機的輸入端。將減速機的輸入端拆下來打開后,發(fā)現(xiàn)滾珠軸承223的滾珠[2]卡死不動,深溝球軸承217的鋼球間隙變大,如圖2所示,在更換了這兩個軸承后,試機時異響消失。

      (2)故障總結(jié):因異響來自減速機的輸入端,輸入端為內(nèi)部結(jié)構(gòu),肉眼無法觀察得到,且聽聲音時也無法確定在哪個位置,所以剛開始時判斷不準確,這就需要技術(shù)人員和維修班熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu),了解設(shè)備,才能更好地診斷故障。

      3? ? 結(jié)語

      斗輪堆取料機作為堆場的主要設(shè)備,需連續(xù)不斷作業(yè)。在平常的作業(yè)過程中,上述這些重要故障很少發(fā)生,故障率較低,因此,技術(shù)人員經(jīng)驗不足,對故障進行診斷時不夠準確、時間長,且有時在診斷方法上存在錯誤,很大程度上延長了停機時間,進而又直接影響了生產(chǎn)作業(yè)。通過對上述故障的診斷分析可知,技術(shù)人員和維修班仍需不斷提高理論知識水平,熟悉了解設(shè)備各個機構(gòu)和結(jié)構(gòu),同時也需要不斷轉(zhuǎn)換故障分析思維、分析方法,這樣才能更快解決設(shè)備故障,從而快速恢復(fù)設(shè)備運行,恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)。

      [參考文獻]

      [1] 斗輪堆取料機工作原理[EB/OL].(2020-05-16)[2021-12-27].https://www.ttcad.com/news/jxcs/

      12283.html.

      [2] 梁業(yè).斗輪堆取料機故障分析及解決辦法[J].港口裝卸,2012(3):24-25.

      收稿日期:2022-01-06

      作者簡介:涂建平(1988—),男,廣東湛江人,工程師,研究方向:設(shè)備運維管理。

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