張 振
(山西交通控股集團(tuán)有限公司運城北高速公路分公司,山西 運城 044000)
高速公路在運營使用一段時間后,會出現(xiàn)裂縫、磨光、車轍等病害,降低路面使用性能和行車安全。為了及時修復(fù)病害,防止病害進(jìn)一步發(fā)展,常采用預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的方式對路面結(jié)構(gòu)開展養(yǎng)護(hù)。低噪抗滑超表處可降低行車噪聲,提高路面結(jié)構(gòu)的抗滑性能和行車舒適性。結(jié)合垣孫高速公路瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)實踐,通過對路面使用狀況調(diào)查確定養(yǎng)護(hù)方案,分析低噪抗滑超表處技術(shù)的應(yīng)用,養(yǎng)護(hù)后分別對路面抗滑性能、噪聲檢測等指標(biāo)進(jìn)行檢測,分析確定預(yù)防性養(yǎng)護(hù)效果。
山西省內(nèi)垣孫高速公路于2012年建成通車,設(shè)計車速100 km/h。其中垣曲蒲掌至聞喜東鎮(zhèn)段設(shè)計全長82.812 km,采用雙向四車道,路基設(shè)計寬度為26 m;聞喜東鎮(zhèn)至萬榮榮河段設(shè)計全長75.98 km,采用雙向四車道,設(shè)計日交通量34 222輛;萬榮榮河至臨猗孫吉段及孫吉至終點段設(shè)計全長20.79 km,其中榮河至孫吉段設(shè)計采用雙向四車道,孫吉至終點段采用雙向六車道,設(shè)計路基寬度33.5 m。由于長時間運營通車,瀝青路面出現(xiàn)了裂縫、磨光、坑槽、沉陷等病害,為防止路面病害進(jìn)一步發(fā)展降低路面使用性能,擬瀝青路面采用低噪抗滑超表處、微表處等預(yù)防性養(yǎng)護(hù)措施進(jìn)行處治[1-2]。
采用人工徒步配合檢測車的方式進(jìn)行路面使用狀況調(diào)查,對路面病害類型和數(shù)量、破損位置等進(jìn)行記錄。通過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)路面局部有輕微橫向和縱向裂縫,主要集中在行車道附近。路面橫向裂縫主要是基層收縮開裂導(dǎo)致產(chǎn)生的反射裂縫,縱向裂縫主要為荷載型裂縫,主要分布在輪跡位置。長下坡段和急彎路段瀝青路面表面磨光嚴(yán)重,路面抗滑性能嚴(yán)重不足,亟需進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修。調(diào)查發(fā)現(xiàn)路面磨光的主要原因一方面是車路頻繁制動加劇了磨損,另一方面是原瀝青路面結(jié)構(gòu)中所采用的骨料偏軟,抗滑性能不足造成的。結(jié)合調(diào)查結(jié)果,擬對垣孫高速公路K33+000~K142+200段開展預(yù)防性養(yǎng)護(hù),其中低噪抗滑超表處養(yǎng)護(hù)處治面積為29 006.25 m2。低噪抗滑超表處技術(shù)是將層間界面劑、膠結(jié)料、耐磨抗滑降噪骨料和表面保護(hù)劑同步施作在需養(yǎng)護(hù)的路面上部,提高原路面抗滑性能,降低行車噪聲。
層間界面劑可以再生舊瀝青路面的老化瀝青,提高瀝青的黏彈性,進(jìn)而提高低噪抗滑超表處結(jié)構(gòu)層與原路面的黏結(jié)力,防止施工后出現(xiàn)片狀剝落。低噪抗滑超表處界面劑應(yīng)滿足25 ℃拉拔試驗黏結(jié)強(qiáng)度不低于1.0 MPa的要求,否則不得選用。
低噪抗滑超表處膠結(jié)料選用復(fù)合改性乳化改性瀝青[3],為快凝陽離子乳化瀝青,其主要技術(shù)要求見表1。
表1 復(fù)合改性乳化改性瀝青主要技術(shù)要求
低噪抗滑超表處骨料采用耐磨抗滑降噪骨料,選擇粒徑或級配的骨料,通常選用玄武巖、輝綠巖、閃長巖或石灰?guī)r、高彈橡膠顆粒等,其主要技術(shù)要求如表2所示。
表2 耐磨抗滑降噪骨料主要技術(shù)要求
低噪抗滑超表處表面保護(hù)劑選用熱固交聯(lián)型高分子黏結(jié)材料,在施工過程中同步灑布在超表處結(jié)構(gòu)層表面,有效改善施工早期的粘輪問題。減少養(yǎng)護(hù)時間,提前開放交通。另外,表面保護(hù)劑還可以對乳化復(fù)合改性瀝青進(jìn)行二次改性,提高超表處結(jié)構(gòu)層的路面使用性能,延長使用壽命。
低噪抗滑超表處養(yǎng)護(hù)完工后,為了確定路面抗滑性能的改善效果,選取有代表性的路段進(jìn)行檢測[4]。路面抗滑性能檢測內(nèi)容包括原有舊路面檢測和新路面檢測,通過對比分析確定抗滑性能的改善情況。本文選取K38+200~K38+700段檢測結(jié)果作為研究對象,共500 m,每隔100 m檢測一個點,檢測結(jié)果如表3所示。
表3 瀝青路面養(yǎng)護(hù)前后抗滑性能檢測結(jié)果
分析表3檢測結(jié)果可知,采用低噪抗滑超表處養(yǎng)護(hù)后路面構(gòu)造深度有了一定幅度的增加,檢測結(jié)果平均值從養(yǎng)護(hù)前的1.01 mm增加到1.14 mm,在通車6個月后構(gòu)造深度有小幅下降,為1.08 mm,仍高于原路面構(gòu)造深度檢測值。構(gòu)造深度下降是由于完工后車輛反復(fù)碾壓,使超表處結(jié)構(gòu)層進(jìn)一步被壓實,表面孔隙縮小造成的。但低噪抗滑超表處屬于單一粒徑薄層結(jié)構(gòu),進(jìn)一步被壓實的幅度較小。養(yǎng)護(hù)前后擺值改善明顯,由養(yǎng)護(hù)前的61.6增加到71.4,養(yǎng)護(hù)后6個月擺值下降到67.2,下降幅度較小。養(yǎng)護(hù)后擺值明顯提高,可有效提高路表行車摩擦力,改善路面抗滑性能,保證行車安全。通車6個月后出現(xiàn)了小幅下降,這也是由于完工后車輛碾壓造成的。橫向力系數(shù)在養(yǎng)護(hù)后有了一定幅度的提高,從養(yǎng)護(hù)前的51.8增加到59.4,通車6個月以后為55.8,說明路面抗滑性能得到了一定幅度的改善。總之,通過分析養(yǎng)護(hù)前后路面構(gòu)造深度、擺值和橫向力系數(shù)檢測結(jié)果,采用低噪抗滑超表處處治后路面抗滑性能得到了明顯提升,經(jīng)過半年的跟蹤觀測路面抗滑性能各指標(biāo)衰減較小,說明養(yǎng)護(hù)后路面抗滑性能得到了有效改善,可以保證行車安全[5]。
行車噪聲過大會影響行車舒適性,低噪抗滑超表處可以降低行車噪聲。為檢驗低噪抗滑超表處養(yǎng)護(hù)施工后的降噪效果,選取試驗段分別對車內(nèi)和車外開展噪聲檢測,檢測結(jié)果如表4所示。車外噪聲檢測將噪聲儀架設(shè)在距護(hù)欄0.7 m、離地50 cm位置,在小轎車和中型貨車行駛速度為80 km/h時進(jìn)行噪聲檢測,車內(nèi)檢測主要檢測小轎車在80 km/h時的噪聲水平。
表4 瀝青路面養(yǎng)護(hù)前后噪聲檢測結(jié)果 dB
分析表4數(shù)據(jù),可以得出養(yǎng)護(hù)后路面噪聲水平有小幅下降,由于原路面只是輕微破損,可見采用低噪抗滑超表處可明顯改善路面的行車噪聲水平。與微表處等預(yù)防性養(yǎng)護(hù)技術(shù)相比,低噪抗滑超表處具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。
結(jié)合垣孫高速公路瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)實踐,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況制定方案采用低噪抗滑超表處進(jìn)行養(yǎng)護(hù),以恢復(fù)瀝青路面抗滑性能,降低行車噪聲,提高行車安全性。通過對養(yǎng)護(hù)路段路面破損情況進(jìn)行調(diào)查,制定養(yǎng)護(hù)維修方案并分析確定原材料的技術(shù)要求。為檢驗瀝青路面低噪抗滑超表處技術(shù)養(yǎng)護(hù)效果,分別對路面抗滑性能各指標(biāo)和噪聲水平進(jìn)行檢測,得出養(yǎng)護(hù)前后瀝青路面抗滑性能和噪聲水平得到了明顯提高。另外,在路面養(yǎng)護(hù)維修后半年內(nèi)進(jìn)行跟蹤觀測,得出瀝青路面的抗滑性能和噪聲水平衰減較小,說明低噪抗滑超表處可明顯改善路面性能,提高行車安全性,具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。