文/胡紹磊 孫岳琦 侯金龍
實(shí)習(xí)編輯 李楠楠
鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部煤粉系統(tǒng)于2008 年竣工投產(chǎn),采用中速磨制粉工藝。其主要由原煤儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)、干燥氣制備系統(tǒng)以及供氣動(dòng)力系統(tǒng)五部分組成。年平均為鲅魚(yú)圈高爐提供噴吹用煤粉100 萬(wàn)t,為鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部?jī)勺郀t的穩(wěn)定順行提供了有利保障。
鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部煤粉噴吹系統(tǒng)采用全氮?dú)鈬姶?,氮?dú)庀牧看?,氮?dú)馐敲悍凵a(chǎn)成本中的重要組成部分。
煤粉工序用氮?dú)夥譃榈蛪罕0驳獨(dú)狻?高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)狻?和2高爐噴吹、倒罐充壓用氮?dú)狻?高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)?、煤粉布袋除塵用氮?dú)獾任鍌€(gè)部分。其中低壓保安氮?dú)庥糜谌齻€(gè)方向,一部分供給磨機(jī)入口、磨機(jī)和磨機(jī)出口,一部分供給布袋箱保安氮?dú)?,最后一部分用于燃燒爐爐頂元件冷卻和管道吹掃。1、2高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)鈱儆诟邏旱獨(dú)?,一旦煤槍停煤開(kāi)啟環(huán)冷風(fēng)對(duì)煤槍進(jìn)行冷卻,這部分氮?dú)庀牧枯^大。1和2高爐噴吹、倒罐充壓用氮?dú)鈱儆诟邏旱獨(dú)?,這部分主要包括噴吹罐充壓、底部和錐體流化、噴吹二次補(bǔ)氣風(fēng)量,其中噴吹罐充壓和二次補(bǔ)氣風(fēng)量用氮?dú)饬枯^大。煤粉布袋除塵用氮?dú)鈱儆?.5 MPa 的中壓氮?dú)?,用? 臺(tái)布袋箱和2 臺(tái)倉(cāng)頂布袋的氮?dú)饷}沖。
鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部煤粉噴吹系統(tǒng)采用全氮?dú)鈬姶担3址€(wěn)定的氮?dú)饪偣軌毫κ菄姶迪到y(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的必要條件,正常氮?dú)饪偣軌毫υ?.4 ~1.5 MPa 之間,一旦氮?dú)庀牧看?,將造成氮?dú)饪偣軌毫ο陆担?dāng)?shù)獨(dú)饪偣軌毫档偷絿姶倒拊O(shè)定的臨近罐壓,煤粉噴吹系統(tǒng)將無(wú)法繼續(xù),只能停止產(chǎn)煤,嚴(yán)重影響高爐的生產(chǎn)順行。在鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部所有生產(chǎn)工序中煤粉是氮?dú)庀牡摹按髴簟?,氮?dú)庀氖敲悍凵a(chǎn)成本中的一個(gè)重要指標(biāo),氮?dú)庀牧看髸?huì)導(dǎo)致煤粉生產(chǎn)成本升高。煤粉區(qū)域有很多閥門(mén),由于年久失修存在外漏或內(nèi)漏現(xiàn)象,一旦某區(qū)域出現(xiàn)氮?dú)庑孤┎⒋罅烤奂?,崗位人員在巡檢或在此處作業(yè)時(shí)將會(huì)出現(xiàn)氮?dú)庵舷?,輕則出現(xiàn)嘔吐,重則導(dǎo)致人員傷亡事故的發(fā)生。由此可見(jiàn),如何控制氮?dú)庀氖敲悍凵a(chǎn)工序中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),降低氮?dú)庀挠? 個(gè)優(yōu)點(diǎn):一是可以保持穩(wěn)定的氮?dú)饪偣軌毫?,繼而保證煤粉噴吹系統(tǒng)的正常生產(chǎn);二是降低工序生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗;三是消除區(qū)域內(nèi)的安全環(huán)保隱患,保證企業(yè)的安全生產(chǎn)。
1.低壓保安氮?dú)?/p>
低壓保安氮?dú)庵饕饔每刂颇C(jī)、布袋箱等部位的氧含量,一旦氧含量超標(biāo)立即啟動(dòng)保安氮?dú)饨档脱鹾?,在制粉系統(tǒng)啟動(dòng)和停止期間對(duì)磨機(jī)出口充氮降氧降溫,另外為防止磨機(jī)入口積煤自燃,需要定期對(duì)磨機(jī)入口進(jìn)行氮?dú)獯祾?。燃燒爐爐頂元件冷卻和管道吹掃采用低壓保安氮?dú)猓瑺t頂元件冷卻需要24 h 連續(xù)使用,氮?dú)庀牧枯^大。其中制粉系統(tǒng)啟停充氮和磨機(jī)入口氮?dú)獯祾邔儆诔R?guī)作業(yè),燃燒爐管道吹掃只是在檢修作業(yè)時(shí)使用,可以忽略。對(duì)于低壓保安氮?dú)庀牡目刂拼胧?,一是降低制粉系統(tǒng)氧含量,減少充氮頻次;二是燃燒爐爐頂元件冷卻改用壓縮空氣。
2.煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)?/p>
1、2高爐煤槍環(huán)冷風(fēng)用氮?dú)鈱儆诟邏旱獨(dú)?,?dāng)某顆煤槍因風(fēng)口或其他原因停煤時(shí)需要對(duì)煤槍通氮?dú)饫鋮s,鲅魚(yú)圈分公司煉鐵部?jī)勺郀t72 顆煤槍每天都有煤槍停煤,每顆煤槍冷卻需要氮?dú)饬吭?00 m/h 左右,氮?dú)庀牧烤薮?。針?duì)這個(gè)問(wèn)題,通過(guò)研究采取停煤煤槍停氮?dú)猓⒚簶尰赝?,最大限度保護(hù)煤槍?zhuān)⒔档偷獨(dú)庀摹?/p>
3.噴吹罐噴吹、倒罐充壓用氮?dú)?/p>
噴吹罐罐壓、二次補(bǔ)氣風(fēng)量與氮?dú)庀牧砍烧汝P(guān)系,合理的噴吹罐罐壓和二次補(bǔ)氣氮?dú)怙L(fēng)量不但可以提高噴煤的準(zhǔn)確性,而且可以節(jié)約氮?dú)庀?。根?jù)不同的噴煤量調(diào)節(jié)噴吹罐罐壓和二次補(bǔ)氣風(fēng)量,表1 為在不同噴煤量條件下噴吹罐壓、二次補(bǔ)氣風(fēng)量和末端壓力的關(guān)系,在條件滿足的情況下實(shí)現(xiàn)濃相噴吹,將二次補(bǔ)氣風(fēng)量控制在1 000 ~1 500 m/h。
4.布袋除塵用氮?dú)?/p>
布袋除塵用氮?dú)鉃橹袎旱獨(dú)?,為煤?~4布袋箱除塵器和1、2倉(cāng)頂布袋除塵器提供脈沖氮?dú)猓總€(gè)除塵器都設(shè)有一臺(tái)氮?dú)怙L(fēng)包,用于儲(chǔ)存氮?dú)夂驼{(diào)節(jié)氮?dú)鈮毫?。氮?dú)饷}沖壓力過(guò)高會(huì)造成布袋脫落,氮?dú)庀脑黾?,過(guò)低起不到脈沖效果,造成布袋粘附煤粉,留下著火隱患。通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐證明,氮?dú)鈮毫υ?.25 MPa 時(shí),不但可以降低氮?dú)庀?,還可以有效清除布袋粘附的煤粉。
5.系統(tǒng)閥門(mén)泄漏
制粉噴吹系統(tǒng)個(gè)別閥門(mén)由于磨損等因素出現(xiàn)內(nèi)漏或外漏現(xiàn)象,大量氮?dú)鈴拈y門(mén)及管道泄漏,一旦此處有人作業(yè)易發(fā)生氮?dú)庵舷⑹鹿省@?,磨機(jī)沖氮閥門(mén)出現(xiàn)過(guò)泄漏現(xiàn)象,造成磨機(jī)檢修人員無(wú)法進(jìn)入,影響了生產(chǎn)進(jìn)度。針對(duì)此類(lèi)閥門(mén),作業(yè)區(qū)通過(guò)強(qiáng)化崗位巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更換閥門(mén),杜絕氮?dú)庑孤┣闆r的發(fā)生。此外,噴吹系統(tǒng)個(gè)別閥門(mén)用風(fēng)為氮?dú)猓?jīng)常出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,通過(guò)與設(shè)備部門(mén)的協(xié)調(diào)逐步將噴吹系統(tǒng)所有閥門(mén)的用風(fēng)全部改為壓縮空氣,解決了閥門(mén)泄漏所引起的危害。
1.安全管控
煤粉制粉系統(tǒng)日常主要的安全管控手段是控制系統(tǒng)的“氧含量”。在制粉生產(chǎn)以及粉塵爆炸要素中,“氧含量”是唯一可控因素,也是粉塵爆炸條件中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。制粉系統(tǒng)的惰性氣體主要有兩種,一種是煤粉燃燒爐干燥氣和高爐熱風(fēng)爐廢氣的混合煙氣,此煙氣是控制磨煤機(jī)入口的“氧含量”,是將燃燒爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔?,通過(guò)與高爐熱風(fēng)爐的低溫廢氣綜合,形成較低溫、低氧的惰性氣體,既滿足原煤的干燥又滿足“氧含量”的控制;另一種是由能源動(dòng)力部提供的中壓保安氮?dú)夂透邏旱獨(dú)猓袎旱獨(dú)鉃槟C(jī)、制粉收集系統(tǒng)及布袋脈沖提供惰性保護(hù)氣體,確?!把鹾俊薄?2%以下。高壓氮?dú)馐菄姶迪到y(tǒng)所使用的氮?dú)?,由于噴吹系統(tǒng)內(nèi)部的煤粉含量極大,基本不具備懸浮狀態(tài),且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于煤粉爆炸極限的上限,因此,高壓氮?dú)獾闹饕饔脼槊悍圯斔凸δ?,氣體惰化為輔的效能。
表1 噴吹系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定表
鲅魚(yú)圈分公司結(jié)合工藝特點(diǎn)在制粉噴吹系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)合理設(shè)置多個(gè)固定式氧氣報(bào)警儀,避免由于氮?dú)庑孤┰斐裳矙z作業(yè)人員窒息事故,同時(shí)利用安全生產(chǎn)費(fèi)采購(gòu)磨機(jī)入口、磨機(jī)出口、布袋箱出口氧分析儀,為系統(tǒng)高效安全運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支撐。惰化氣體氮?dú)獾目茖W(xué)使用,使之成為制粉系統(tǒng)安全保障運(yùn)行的有效措施之一。
2.優(yōu)化降本
降低氮?dú)庀南嚓P(guān)措施實(shí)施后,氮?dú)庀闹笜?biāo)明顯有了改善,2018年鲅魚(yú)圈分公司煤粉制備所用氮?dú)鈫挝欢~實(shí)際為106.516 m/t,2019 年下降至99.053 m/t,2019全年節(jié)約氮?dú)饨当?47.98 萬(wàn)元。氮?dú)饪偣軌毫Ψ€(wěn)定在1.4 MPa 以上,為煤粉噴吹生產(chǎn)提供了有效保證,為下道工序高爐生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。改進(jìn)后閥門(mén)泄漏現(xiàn)象得到有效控制,氮?dú)庑孤?dǎo)致窒息的隱患徹底消除,崗位人員作業(yè)環(huán)境及安全環(huán)保指標(biāo)得到了優(yōu)化和提高。(本文作者單位系鞍鋼股份有限公司鲅魚(yú)圈鋼鐵分公司)