崔朝陽,曹國金,高建民,杜 謙
(哈爾濱工業(yè)大學(xué) 能源科學(xué)與工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001)
受一次能源儲(chǔ)量、分布和能源發(fā)展等諸多因素制約,占我國能源資源70%的煤,成為我國北方地區(qū)城市傳統(tǒng)的熱源。目前經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已采用電、天然氣等清潔能源,但無法在我國大面積推廣。冬季供暖以燃煤鍋爐為主是由我國國情所決定、長期無法改變的現(xiàn)實(shí)。因此,對以工業(yè)鍋爐為主體設(shè)備的供暖系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),具有極大的環(huán)保、節(jié)能及經(jīng)濟(jì)意義。我國是以煤為主要一次能源的經(jīng)濟(jì)大國,發(fā)電及供暖行業(yè)的迅速發(fā)展使得我國煤炭消耗量持續(xù)增長,同時(shí)我國建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的兩型社會(huì)對節(jié)能、節(jié)水、減排提出了明確要求?!豆?jié)水型社會(huì)建設(shè)“十三五”規(guī)劃》中,提出了節(jié)水要求,發(fā)布了19項(xiàng)高耗水行業(yè)取水定額國家標(biāo)準(zhǔn),其中包括發(fā)電、煤炭行業(yè)。同時(shí),《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中,也提出了節(jié)能要求,將工業(yè)低品位余熱資源創(chuàng)新性地應(yīng)用于城市集中供熱等[1-4]。
冷凝換熱工藝可參考燃?xì)忮仩t的余熱回收技術(shù)路線,在鍋爐運(yùn)行中,存在熱利用率低、煙氣余熱溫度排放過高的問題。僅排煙熱損失就占總熱損失的70%~80%,國內(nèi)外發(fā)展出了大量的余熱回收裝置[5-8],較為先進(jìn)的有翅片管式、熱管式換熱器,氟塑料換熱器等,但仍以傳統(tǒng)的間壁式換熱方式為主,存在著設(shè)備腐蝕、余熱利用不徹底、造價(jià)高昂等問題。近幾年國內(nèi)出現(xiàn)了直接接觸式換熱方式的余熱回收系統(tǒng)[9],具有較高的余熱利用率和較好的系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。處理對象是濕法脫硫后煙溫52.5 ℃左右的煙氣。
劉少卿[10]在直徑為250 mm的中試直接接觸冷凝塔內(nèi),對125Y型規(guī)整填料內(nèi)的直接接觸冷凝傳熱過程進(jìn)行了研究。
譚長斌[11]以內(nèi)徑72 mm吸收塔為主體,研究了250X型金屬孔板波紋以及Dg16塑料階梯環(huán)兩種填料內(nèi)水蒸氣與SO2的傳質(zhì)過程。
李雪峰[12]研究了立裝250Y型金屬板波紋填料的流體力學(xué)及傳質(zhì)性能。
趙志強(qiáng)[13]研究了旋轉(zhuǎn)規(guī)整填料床內(nèi)氣相壓降的變化規(guī)律,采用NaOH溶液吸收CO2,測定傳質(zhì)能力。
本文對鍋爐最終排放的濕煙氣進(jìn)行余熱回收,研發(fā)出適用于燃煤鍋爐余熱回收的通用設(shè)備及系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法,達(dá)到提高熱電廠供暖能力、降低供暖能耗、降低熱源廠燃煤鍋爐耗煤量,并減排NOx、SO2、粉塵,降低供暖及環(huán)保成本。系統(tǒng)匹配方面,對供暖系統(tǒng)中的核心設(shè)備之一吸收式熱泵,通過Aspen Plus仿真的方式進(jìn)行理論計(jì)算,能夠?qū)崿F(xiàn)熱泵的理論設(shè)計(jì)計(jì)算及優(yōu)化運(yùn)行方案。
搭建填料塔中試試驗(yàn)臺,模擬工程實(shí)際情況,研究煙氣-水逆流換熱過程中填料種類、空塔氣速及液氣比等因素影響下的換熱規(guī)律,以及填料種類、空塔氣速及液氣比等因素影響下的塔壓降規(guī)律。
如圖1所示,試驗(yàn)臺內(nèi)填充規(guī)整填料作為接觸構(gòu)件,塔身為三段式鋼管連接,底部焊接填料支撐板,填料逐層放置其上。填料層頂部安裝填料壓板,防止填料盤竄動(dòng)。噴淋水自水箱經(jīng)液體分布器分布到填料上,氣體自風(fēng)機(jī)從塔側(cè)面送入,直接入塔。填料塔中普遍存在的 “壁流”現(xiàn)象可通過在頂部填料安裝防壁流圈解決。填料塔還存在初始煙氣分布質(zhì)量及初始液體分布質(zhì)量不佳的問題,根據(jù)塔徑及工況設(shè)計(jì)煙氣入塔分布器及液體分布器,并在安裝時(shí)注意塔體調(diào)直及液體分布器調(diào)節(jié)水平,可保證填料塔具有良好的初始液體及氣體分布質(zhì)量,保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果正確。同時(shí),試驗(yàn)臺配備風(fēng)機(jī)、水泵等輔助設(shè)備,設(shè)計(jì)溫度測點(diǎn)、煙氣流速測點(diǎn)及噴淋水流量測點(diǎn),和相應(yīng)的流量控制裝置,滿足試驗(yàn)工況所要求的空塔氣速、噴淋水量及測試要求。
圖1 試驗(yàn)系統(tǒng)圖注:1-水床出口煙道;2-回?zé)煹y;3-送煙蝶閥;4-托盤式液體分布器;5-規(guī)整填料;6-水箱;7-填料塔本體;8-U型管;9-浮子流量計(jì);10-球閥;11-離心水泵;12-離心風(fēng)機(jī);13-翻板門;14-出水口及水封;V1-煙速測點(diǎn);T1~T9-溫度測點(diǎn)
試驗(yàn)臺搭建及調(diào)試完畢,測量精度滿足要求,在脫硫后煙氣初始溫度、噴淋水初始溫度不同的現(xiàn)場條件下,調(diào)整空塔氣速及液氣比,進(jìn)行各工況下塔內(nèi)煙溫、水溫及填料層阻力的測量。本章為試驗(yàn)研究,結(jié)合壓降數(shù)據(jù),主要介紹非液泛工況下HX-250Y規(guī)整填料的一維溫度場分布,分析溫度變化規(guī)律。
表1 填料層壓降測量噴淋水量表/m3·h-1
進(jìn)行壓降測量過程中發(fā)現(xiàn),在0.5~1.5 m/s氣速下,增大液氣比至7 L/Nm3均未發(fā)現(xiàn)液泛現(xiàn)象,而在2.0 m/s氣速下,液氣比增至6.0 L/Nm3時(shí)發(fā)現(xiàn)壓降達(dá)到740 Pa,認(rèn)為以上工況下發(fā)生了液泛現(xiàn)象,并觀察到測溫槍泄流孔處有較多液體流出,說明此時(shí)液相被氣相夾帶發(fā)生逆流現(xiàn)象,至少已經(jīng)發(fā)生了霧沫夾帶液泛。
表2 HX-250Y填料壓降/Pa
根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),壓降主要與填料空隙率及煙氣流量相關(guān),與噴淋密度關(guān)系較小,濕塔壓降范圍在一定范圍內(nèi)波動(dòng),變化范圍較小??紤]到熱態(tài)實(shí)驗(yàn)使用工質(zhì)為煙氣及溫水,受到煙道負(fù)壓及噴淋水量儲(chǔ)存的限制,將工況設(shè)置為空塔氣速0.5~2.0 m/s,對應(yīng)液氣比設(shè)置為1.0~4.5 L/Nm3,在非液泛工況下進(jìn)行后續(xù)溫度場測量。
如圖2所示,2.0 m/s空塔氣速工況下,噴淋水溫度由頂層填料至底層填料逐漸升高,噴淋水初溫為27.5 ℃,最大溫升22.5 ℃,最小溫升7.5 ℃。較小液氣比下,噴淋水溫始終保持上升趨勢,隨液氣比增加,噴淋水溫上升趨勢逐漸平緩,60~120 cm高度填料層基本保持不變;入塔煙氣初溫為52 ℃,在進(jìn)入填料層之前,煙氣與入塔段內(nèi)水滴換熱,造成煙氣在底層填料處溫度下降,且隨液氣比增大,煙氣在入塔段的溫降越大,入填料層溫度越小。煙氣入填料層最高溫度51.5 ℃,最低溫度46.5 ℃,均高于同工況下水溫。液氣比較小時(shí),煙氣溫度變化較為平緩,隨液氣比增加,煙氣溫降在0~60 cm高度填料層下降趨勢較大,在60~120 cm高度填料層趨于平緩,這與水溫變化反映的規(guī)律是一致的。
圖2 2.0 m/s空塔氣速下塔內(nèi)水溫及煙溫分布
如圖3所示,0.5 m/s空塔氣速下,隨液氣比增加,煙氣總放熱量增加,并在3.5 L/Nm3液氣比開始趨于平穩(wěn),穩(wěn)定在0.027 t/h左右,填料段換熱量先增加后減小,在3.5 L/Nm3液氣比達(dá)到最高值0.018 t/h,入塔段換熱量與填料層換熱量趨勢相反;1.0 m/s空塔氣速下,隨液氣比增加,煙氣總放熱量增加,并在3.0 L/Nm3液氣比開始趨于平穩(wěn),穩(wěn)定在0.058 t/h左右,填料段換熱量先增加后減小,在2.0 L/Nm3液氣比逐漸下降,最大值0.028 t/h,入塔段換熱量與填料層換熱量趨勢相反;1.5 m/s空塔氣速下,隨液氣比增加,煙氣總放熱量增加,在較大液氣比下仍有較明顯的上升趨勢,可達(dá)0.085 t/h左右,填料段換熱量存在先增加后減小再增加再減小的趨勢,在3.0 L/Nm3液氣比下達(dá)到最大值0.052 t/h,入塔段換熱量與填料層換熱量趨勢相反;2.0 m/s空塔氣速下,隨液氣比增加,煙氣總放熱量增加,在3.0 L/Nm3后趨于平穩(wěn),可達(dá)0.11 t/h左右,填料段換熱量存在先增加后減小的趨勢,在2.5 L/Nm3液氣比下達(dá)到最大值0.067 t/h。
圖3 HX-250Y填料塔內(nèi)換熱情況(初始水溫27.5 ℃/煙溫52.0 ℃)
通過增設(shè)填料塔及熱泵機(jī)組來回收煙氣余熱用于供暖,回收凝結(jié)水用于系統(tǒng)補(bǔ)水,降低排煙溫度并減輕煙囪冒白煙的現(xiàn)象。根據(jù)鍋爐額定負(fù)荷設(shè)計(jì)填料塔,根據(jù)鍋爐負(fù)荷及熱網(wǎng)的調(diào)研情況進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),增設(shè)逆流填料塔使燃煤鍋爐脫硫后的煙氣溫度降低。
利用Aspen繪制了節(jié)能節(jié)水技術(shù)流程圖;參考文獻(xiàn)進(jìn)行熱泵系統(tǒng)的物熱平衡計(jì)算,確定各流股及設(shè)備的溫度、壓力及組分參數(shù);得到了仿真結(jié)果。
圖4中,流股1~12代表熱泵內(nèi)部LiBr溶液及冷劑(水),13代表驅(qū)動(dòng)蒸汽,17代表熱網(wǎng)水,15代表余熱水;B1及B2組成發(fā)生器,利用飽和蒸汽的熱量,將稀溶液部分冷劑(水)蒸發(fā),濃溶液與水蒸氣分離,水蒸氣進(jìn)入冷凝器B3變?yōu)槟Y(jié)水并將熱網(wǎng)水再次升溫,之后凝結(jié)水經(jīng)B4膨脹閥變?yōu)槠旌衔镞M(jìn)入B5蒸發(fā)器,提取余熱水的熱量再次變?yōu)樗魵猓@部分水蒸氣及濃溶液一同進(jìn)入由B6、B9組成的吸收器,放出吸收熱,對熱網(wǎng)水進(jìn)行初次升溫,混合后變?yōu)橄∪芤航?jīng)溶液泵B10進(jìn)入發(fā)生器,完成循環(huán);熱泵內(nèi)部通過B7、B11組成的溶液熱交換器進(jìn)行濃溶液向稀溶液的放熱Q1,稀溶液升溫、濃溶液降溫有利于促進(jìn)稀溶液在發(fā)生器內(nèi)沸騰及吸收器內(nèi)的水蒸氣吸收放熱過程。
圖4 第Ⅰ類LiBr吸收式熱泵流程圖
仿真過程:(1)Properties設(shè)定。使用Eiecnrtl方法電離LiBr溶液,Steamnbs方法應(yīng)用于自由水,使用Aspen自帶的Elec Wizard設(shè)定組分,如圖2所示;(2)搭建流程圖,如圖1所示;(3)Simulation設(shè)定。各流股(Steams,1~19)的溫度、壓力、流量及組分的輸入,注意流股的熱力狀態(tài)(液相、氣相或混合相);各設(shè)備(Blocks,B1~B15)的溫度或壓力設(shè)定,熱力狀態(tài)設(shè)定。仿真結(jié)果見表3。
表3 Blocks,B1~B15的溫度或壓力設(shè)定
計(jì)算換熱量:COP為1.704。在仿真過程中,需要調(diào)整閃蒸罐的汽化分率滿足水蒸氣流量要求,調(diào)整蒸汽流量滿足熱量平衡要求,認(rèn)為除驅(qū)動(dòng)蒸汽、冷劑節(jié)流閥及蒸發(fā)器出口以外均為嚴(yán)格液相,否則存在氣相條件下,LiBr溶液的濃度無法定義,會(huì)造成誤差。
表4 換熱量情況
本文通過現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)研發(fā)了濕煙氣-水直接接觸式換熱器,用于濕法脫硫后低溫高濕煙氣處理,回收煙氣中的水分及余熱,并通過Aspen Plus仿真計(jì)算進(jìn)行了填料塔-吸收式熱泵耦合技術(shù)路線開發(fā),完成了濕煙氣節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)匹配。主要結(jié)論如下:
(1)填料塔可回收煙氣中50%以上的余熱,可提高鍋爐效率10%以上;與同類噴淋塔直接接觸式換熱器相比,填料塔具有低液氣比(約降低50%)、高換熱系數(shù)的特點(diǎn),同時(shí)系統(tǒng)具有大溫差、小流量、低阻力的特性,可減小設(shè)備投資及運(yùn)行費(fèi)用。
(2)確定了規(guī)整填料塔的最優(yōu)設(shè)計(jì)參數(shù):空塔氣速2.0 m/s,液氣比4.0 L/Nm3,噴淋水初始水溫27.0 ℃,填料型號HX-250Y,填料層厚度1.2 m。
(3)LiBr型第一類吸收式熱泵與填料塔耦合,COP系數(shù)可達(dá)1.704,可實(shí)現(xiàn)提高熱電廠供暖能力、降低供暖能耗、降低熱源廠燃煤鍋爐耗煤量的目標(biāo)。