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      燒結(jié)終點(diǎn)溫度控制對(duì)余熱發(fā)電的影響

      2022-06-24 06:52:46陽(yáng)習(xí)端王顯龍
      冶金動(dòng)力 2022年3期
      關(guān)鍵詞:煙溫冷機(jī)煙道

      陽(yáng)習(xí)端,郭 亮,王顯龍

      (1.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司,湖南婁底 417000;2.中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所,廣東廣州 510640)

      前言

      我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能突破10 億t,鋼鐵工業(yè)一直是我國(guó)工業(yè)能耗大戶,而燒結(jié)工序占鋼鐵生產(chǎn)總能耗10%~15%,經(jīng)過近10 多年燒結(jié)余熱回收技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)燒結(jié)生產(chǎn)線基本都安裝了余熱發(fā)電設(shè)備,燒結(jié)能耗有了較大幅度的降低,根據(jù)部分重點(diǎn)鋼企統(tǒng)計(jì),單位燒結(jié)工序能耗從2005年的64.83 kgce/t下降到2018年的48.60 kgce/t[1-2]。

      漣源鋼鐵的130 m2、180 m2及280 m2三條燒結(jié)線配套安裝了一套余熱發(fā)電系統(tǒng)(280 余熱電站),為三爐一機(jī)配置,裝機(jī)18 MW,經(jīng)過近幾年的運(yùn)行和挖潛,280 余熱電站日發(fā)電量為30 萬(wàn)kWh 左右,冬季日發(fā)電量約為28 萬(wàn)kWh,并于2020 年底安裝階梯式自密封余熱回收裝置,電站在冬季運(yùn)行歷史性達(dá)到18 MW 額定負(fù)荷。日發(fā)電量進(jìn)一步提升后,在設(shè)備上挖潛的空間已經(jīng)不大。由于實(shí)際運(yùn)行中燒結(jié)余熱溫度波動(dòng)較大,電站負(fù)荷也隨之波動(dòng),如果通過燒結(jié)運(yùn)行的操作控制穩(wěn)定負(fù)荷,仍有進(jìn)一步的挖潛空間。通過對(duì)燒結(jié)熱平衡中對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電影響因素進(jìn)行分析,并測(cè)試280 m2燒結(jié)相關(guān)數(shù)據(jù)分析終點(diǎn)溫度對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收的影響,提出通過穩(wěn)定控制終點(diǎn)溫度的燒結(jié)操作運(yùn)行方式進(jìn)一步提升余熱回收能力。

      1 燒結(jié)工藝參數(shù)

      漣源鋼鐵280 燒結(jié)余熱電站三爐包括130 m2、180 m2、280 m2燒結(jié)三條線,以其中的280 m2燒結(jié)線為研究對(duì)象,280 m2燒結(jié)線的工藝參數(shù)如表1。

      表1 280m2燒結(jié)線工藝參數(shù)表

      2 燒結(jié)熱平衡分析

      2.1 熱平衡中可利用余熱的分布

      在燒結(jié)熱平衡分析中,各個(gè)鋼廠的設(shè)備、原料及操作水平不盡相同,燒結(jié)設(shè)計(jì)手冊(cè)給出典型燒結(jié)廠熱平衡圖如圖1[8]所示。根據(jù)熱平衡圖可知,針對(duì)特定燒結(jié)線,在原料不變、產(chǎn)量確定的前提下,燒結(jié)過程中熱輸入及熱支出的大部分子項(xiàng)不會(huì)變化很大。其中燒結(jié)煙氣熱量占比約為15%~20%,燒結(jié)礦顯熱占比約為30%~45%,但燒結(jié)煙氣和燒結(jié)礦顯熱總和占比基本不變,約占熱支出的50%~60%,即對(duì)同一燒結(jié)線煙氣熱量少了,燒結(jié)礦顯熱就多了。所以對(duì)于環(huán)冷機(jī)余熱回收,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,可以通過終點(diǎn)溫度控制,降低燒結(jié)煙氣的排放溫度,提高進(jìn)入環(huán)冷機(jī)的燒結(jié)礦溫度(顯熱)。

      圖1 典型燒結(jié)廠熱平衡圖

      2.2 燒結(jié)煙氣顯熱與燒結(jié)礦顯熱關(guān)系

      選取漣鋼280 m2燒結(jié)中2 個(gè)常見燒結(jié)工況的參數(shù)分析,在燒結(jié)上料量、固體燃耗等參數(shù)相同的情況下,終點(diǎn)溫度不同導(dǎo)致大煙道的排煙溫度及熱量不同,在熱量平衡的情況下,大煙道排煙的熱量增減直接反饋在進(jìn)入環(huán)冷機(jī)的燒結(jié)礦熱量增減上,兩者熱量總和基本保持一致。工況分析如表2。由于280 m2燒結(jié)新安裝大煙道余熱回收鍋爐,分析中將大煙道余熱鍋爐產(chǎn)汽熱量折算,計(jì)算出原實(shí)際排煙溫度(不安裝大煙道余熱鍋爐的情況下)。

      表2 280m2燒結(jié)2個(gè)常見工況余熱分布表

      3 燒結(jié)終點(diǎn)溫度對(duì)余熱回收的影響

      為了進(jìn)一步研究終點(diǎn)溫度變化對(duì)余熱回收的影響,聯(lián)合廣州能源研究所研究人員對(duì)燒結(jié)機(jī)參數(shù)進(jìn)行測(cè)試研究分析,在穩(wěn)定上料量、固體燃耗、配料等的情況下,并固定環(huán)冷機(jī)余熱回收風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、風(fēng)門,對(duì)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行1 d 的數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣分析(采樣周期為0.5 h)。研究燒結(jié)終點(diǎn)溫度對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收煙氣溫度、大煙道煙氣溫度、環(huán)冷機(jī)余熱鍋爐中壓蒸汽產(chǎn)量的關(guān)鍵參數(shù)的影響。

      3.1 燒結(jié)終點(diǎn)溫度對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口溫度的影響

      280 m2燒結(jié)線環(huán)冷機(jī)余熱回收煙罩有4 個(gè)抽口,燒結(jié)終點(diǎn)溫度變化導(dǎo)致進(jìn)入環(huán)冷機(jī)的礦溫變化,直接反饋在環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫的變化。在連續(xù)1 d 的采集數(shù)據(jù)中,燒結(jié)終點(diǎn)溫度變化與環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫變化如圖2所示。

      由于溫度同步記錄,圖2 中燒結(jié)終點(diǎn)溫度變化與環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫沒有特別強(qiáng)的相關(guān)性,這是由于燒結(jié)終點(diǎn)溫度變化對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱影響是一個(gè)滯后過程,燒結(jié)礦從燒結(jié)臺(tái)車進(jìn)入環(huán)冷機(jī)換熱冷卻被余熱鍋爐吸收,按照燒結(jié)臺(tái)車速度為1.2 m/min、環(huán)冷機(jī)臺(tái)車速度為1.1 m/min 計(jì)算,燒結(jié)臺(tái)車上的礦料在環(huán)冷機(jī)上換熱約滯后0.5~1 h。通過對(duì)比發(fā)現(xiàn):當(dāng)將燒結(jié)終點(diǎn)溫度的采樣值超前環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫2 個(gè)數(shù)值單位后,二者的曲線變化過程呈現(xiàn)出一定的相關(guān)度,燒結(jié)終點(diǎn)溫度上升,則環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫下降;燒結(jié)終點(diǎn)溫度下降,則環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫上升,兩者相關(guān)性很強(qiáng),如圖3 所示。這表明二者之間存在一個(gè)時(shí)滯,滯后時(shí)長(zhǎng)在0.5~1 h 之間。即降低燒結(jié)終點(diǎn)溫度一段時(shí)間后,環(huán)冷機(jī)余熱回收煙氣溫度隨之提高。說明降低燒結(jié)終點(diǎn)溫度后,進(jìn)入燒結(jié)大煙道的煙氣顯熱減少,進(jìn)入環(huán)冷機(jī)的燒結(jié)礦溫度提高,顯熱增加,有利于環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電回收提升。

      圖2 燒結(jié)終點(diǎn)溫度與環(huán)冷機(jī)1#抽口煙溫同步采樣

      圖3 燒結(jié)終點(diǎn)溫度超前采樣

      3.2 燒結(jié)礦在環(huán)冷機(jī)上冷卻的煙氣溫度變化

      沿著環(huán)冷機(jī)運(yùn)行方向,在環(huán)冷機(jī)余熱回收煙罩上約55 m 的回收段均勻布置溫度測(cè)點(diǎn),測(cè)量環(huán)冷機(jī)煙氣溫度變化,經(jīng)過對(duì)大量的數(shù)據(jù)測(cè)量和分析,選取3個(gè)能夠代表高、中、低不同環(huán)冷機(jī)下料口煙氣溫度的測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比,如圖4所示。

      圖4 不同礦料溫度工況下燕趙內(nèi)煙氣溫度分布梯度

      通過測(cè)點(diǎn)溫度分布及趨勢(shì)曲線分析表明:燒結(jié)礦在環(huán)冷機(jī)上的冷卻具有較好的線性梯度,即環(huán)冷機(jī)煙罩上煙氣溫度的換熱相對(duì)均勻分布,與進(jìn)入環(huán)冷機(jī)的礦溫密切相關(guān),整體換熱系數(shù)變化不大,穿透燒結(jié)礦料的冷卻風(fēng)分布均勻,余熱回收設(shè)備改造可以將進(jìn)入環(huán)冷機(jī)的礦料余熱最大效率回收。通過計(jì)算,高溫工況的環(huán)冷機(jī)1 段平均煙溫為438 ℃,2 段平均煙溫為283 ℃,與鍋爐設(shè)計(jì)值基本吻合;中溫工況的環(huán)冷機(jī)1 段平均煙溫為352 ℃,2 段平均煙溫為204 ℃。

      3.3 燒結(jié)終點(diǎn)溫度對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫的影響度分析

      對(duì)燒結(jié)終點(diǎn)溫度和環(huán)冷機(jī)1#抽口煙溫相關(guān)性進(jìn)行分析,在試驗(yàn)時(shí)間段中,兩者各自都有較好的一次線性相關(guān)度,相關(guān)度絕對(duì)值百分比相差僅3%,且互為正負(fù),如圖5所示。通過計(jì)算,在試驗(yàn)工況下燒結(jié)終點(diǎn)溫度與環(huán)冷機(jī)余熱回收1#抽口煙溫的關(guān)系為y=-1.03x+862,其中y 為環(huán)冷機(jī)1#抽口煙氣溫度,單位℃;x為燒結(jié)終點(diǎn)溫度,單位℃。

      圖5 燒結(jié)終點(diǎn)溫度與環(huán)冷機(jī)1#抽口煙溫關(guān)聯(lián)分析

      3.4 燒結(jié)終點(diǎn)溫度對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收中壓蒸汽產(chǎn)量的影響度分析

      在采樣周期內(nèi),終點(diǎn)溫度分布經(jīng)歷3個(gè)階段,如圖6(見圖中虛線方框),隨著燒結(jié)終點(diǎn)溫度的變化,環(huán)冷機(jī)余熱鍋爐中壓蒸汽產(chǎn)量也隨之變化。在圖6中,第一階段為采樣點(diǎn)一期,平均燒結(jié)終點(diǎn)溫度較高,燒結(jié)終點(diǎn)平均溫度為410.9 ℃,平均中壓蒸汽產(chǎn)量為32.4 t/h;第二階段為采樣點(diǎn)二期,平均燒結(jié)終點(diǎn)溫度有所降低,燒結(jié)終點(diǎn)平均溫度為374.6 ℃,平均中壓蒸汽產(chǎn)量為35.6 t/h;第三階段為采樣點(diǎn)三期,平均燒結(jié)終點(diǎn)溫度進(jìn)一步降低,燒結(jié)終點(diǎn)平均溫度為356.5 ℃,平均中壓蒸汽產(chǎn)量為38 t/h。環(huán)冷機(jī)余熱鍋爐中壓蒸汽產(chǎn)量對(duì)余熱發(fā)電負(fù)荷提高的貢獻(xiàn)度較高,所以隨著燒結(jié)終點(diǎn)溫度的降低,余熱發(fā)電設(shè)備的負(fù)荷會(huì)有所提升,負(fù)荷更加穩(wěn)定。

      圖6 燒結(jié)終點(diǎn)溫度對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收中壓蒸汽產(chǎn)量的影響

      4 結(jié)論

      (1)根據(jù)燒結(jié)設(shè)計(jì)值,漣鋼280 m2燒結(jié)設(shè)計(jì)終點(diǎn)溫度為350~420 ℃,雖然影響燒結(jié)余熱的因素非常多,在其他因素已經(jīng)改善的前提下,燒結(jié)終點(diǎn)溫度的控制是進(jìn)一步挖潛余熱回收的重要因素。目前漣鋼燒結(jié)運(yùn)行對(duì)終點(diǎn)溫度控制調(diào)整范圍過大,還不夠及時(shí)到位,波動(dòng)較大,相應(yīng)造成余熱發(fā)電負(fù)荷波動(dòng)大,存在余熱回收損失。

      (2)在額定上料量及保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,漣鋼280 m2燒結(jié)可將燒結(jié)終點(diǎn)溫度位置控制在17 號(hào)風(fēng)箱,溫度控制目標(biāo)確定在350~370 ℃,余熱發(fā)電能夠更高效穩(wěn)定運(yùn)行,要求在運(yùn)行過程中,燒結(jié)終點(diǎn)溫度偏離控制目標(biāo)時(shí)需要及時(shí)調(diào)整。

      (3)研究結(jié)果表明同時(shí)對(duì)漣鋼130 m2、180 m2生產(chǎn)線燒結(jié)終點(diǎn)溫度進(jìn)行更加精確的調(diào)整控制,加上280 m2燒結(jié)大煙道余熱鍋爐蒸汽的并入,280余熱電站可達(dá)到日發(fā)電量42萬(wàn)kWh的目標(biāo),余熱回收效率進(jìn)一步提升。

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