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      鍍黑鉻工藝實(shí)踐及故障處理措施研究

      2022-07-11 10:23:34楊志業(yè)陸志軍王進(jìn)軍李陽(yáng)崔恩狀
      中國(guó)設(shè)備工程 2022年13期
      關(guān)鍵詞:硝酸鈉硫酸根一氧化氮

      楊志業(yè),陸志軍,王進(jìn)軍,李陽(yáng),崔恩狀

      (1.沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司;2.沈陽(yáng)環(huán)東電鍍有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110850)

      1 引言

      鍍黑鉻層中含金屬鉻約44%,其余成分主要為鉻的氧化物。鍍黑鉻層是由50~90nm的球狀微粒聚集而成的疏松組織,這種結(jié)構(gòu)有利于光的吸收。通常鉻層中鉻的氧化物含量越高,黑度也越深。隨基體金屬前處理工藝不同,可以獲得有光澤或無(wú)光澤的黑鉻鍍層,無(wú)光澤的黑鉻鍍層具有消光作用。鍍黑鉻層耐蝕性、耐久性優(yōu)于黑鎳層,硬度為HV130~350,耐磨性與鍍鉻層相近,但長(zhǎng)期使用時(shí)顏色會(huì)逐漸減退,常用于負(fù)荷不大的工作條件下,耐磨與防護(hù)鍍鉻、300~600℃條件下防氧化鍍鉻及有黑色外觀要求的零件。

      2 鍍黑鉻工藝影響因素

      2.1 鉻酐

      鉻酐是鍍黑鉻槽液中主鹽,其含量在150~400g/L范圍內(nèi)均可獲得黑鉻鍍層。鉻酐含量低,鍍液覆蓋能力和深鍍能力差,鍍層色調(diào)偏黃;鉻酐濃度高,鍍液分散能力提高,但鍍層脆性增大,鍍層與基體結(jié)合力變差,鍍層抗磨性也會(huì)下降。

      2.2 硝酸鈉

      硝酸鈉在鍍黑鉻溶液中起發(fā)黑劑作用。硝酸鈉含量偏低,鍍層顏色偏黃褐色,鍍液導(dǎo)電率低,槽電壓高;硝酸鈉含量過(guò)高時(shí),鍍液的分散能力和深鍍能力差,鍍層易發(fā)脆且鍍層外觀掛灰嚴(yán)重。

      2.3 氟離子

      氟離子在鍍黑鉻溶液中主要起催化作用,氟離子低時(shí),電流效率低,鍍層呈棕褐色,光澤較暗,分散能力差;當(dāng)氟離子濃度高時(shí),分散能力、黑度、亮度、硬度均提高;當(dāng)氟離子濃度過(guò)高時(shí),鍍層脆性增大。需要注意的是,當(dāng)需要無(wú)光澤鍍黑鉻層時(shí),不應(yīng)使用含氟離子的鍍黑鉻配方。

      2.4 溫度

      鍍黑鉻溶液溫度在25~30℃時(shí),鍍黑鉻層外觀、鍍黑鉻溶液的深鍍能力和均鍍能力最好。溫度高于40℃時(shí),鍍層表面產(chǎn)生灰綠色浮灰,鍍液深鍍能力降低。

      2.5 電流密度

      電流密度過(guò)小時(shí),鍍黑鉻層呈彩虹色或灰黑色;電流密度過(guò)大時(shí),鍍黑鉻層易燒焦,且鍍黑鉻溶液升溫嚴(yán)重。

      2.6 電鍍時(shí)間

      在規(guī)定工藝條件下,電鍍15~20min,鍍黑鉻層厚度為4~5μm。沉積時(shí)間小于15min,鍍件深凹處或大件平面中心處,黑度不足,鍍件表面色澤不均。電鍍時(shí)間超過(guò)20min后,鍍層沉積速率將明顯降低。

      2.7 陽(yáng)極

      鍍黑鉻工藝應(yīng)采用鎳陽(yáng)極,純鉛陽(yáng)極在鍍黑鉻溶液中溶解較快,鉛銻陽(yáng)極在黑鉻槽液中表面易氧化,影響陽(yáng)極導(dǎo)電情況。

      2.8 三價(jià)鉻

      鍍黑鉻槽液中不含三價(jià)鉻時(shí),則鍍黑鉻層軟,外觀黑度不足且掛灰嚴(yán)重。含氟硼酸、氟硅酸的鍍黑鉻槽液中,三價(jià)鉻濃度控制為3~6g/L。

      2.9 雜質(zhì)離子影響

      鍍黑鉻槽液中存在硫酸根時(shí),鍍層呈淡黃色。

      鍍黑鉻槽液中存在氯離子根時(shí),將降低鍍液分散能力,鍍層呈褐黃色甚至發(fā)花,高電流密度區(qū)燒焦,低電流密度區(qū)漏底。

      鍍黑鉻槽液中存在銅離子超過(guò)1g/L時(shí),鍍層出現(xiàn)褐色條紋。鍍黑鉻槽液中存在鐵離子超過(guò)3g/L時(shí),鍍液覆蓋能力下降,鍍層出現(xiàn)發(fā)灰或發(fā)紫現(xiàn)象。

      3 鍍黑鉻故障處理

      3.1 故障描述

      某廠按照HB 5072配方1配制了1000L鍍黑鉻溶液(鉻酐 250~300g/L、硝酸鈉 2~5g/L),并參照 HB/Z 5092-1978進(jìn)行鍍黑鉻槽液分析。

      在分析硝酸鈉過(guò)程中,因加熱待測(cè)液時(shí)未出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)中所提到的棕黑色,一直未對(duì)硝酸鈉含量進(jìn)行分析。

      在長(zhǎng)期使用后,鉻酐含量已超出規(guī)定下限值,僅240 g/L。為調(diào)整槽液,操作工在鍍黑鉻溶液中補(bǔ)加了鉻酐,將鉻酐含量調(diào)整為290g/L。但在補(bǔ)加鉻酐后,鍍層顏色不但沒(méi)有加深,反而呈現(xiàn)灰白色,且鍍層外觀也很粗糙。

      3.2 硝酸鈉測(cè)定問(wèn)題分析及驗(yàn)證

      3.2.1 現(xiàn)用分析方法

      鍍黑鉻溶液中硝酸鈉分析方法原理為,先在弱堿性條件下加入氯化鋇,使鉻酸根生成鉻酸鋇沉淀,鉻酸、鐵離子生成氫氧化鉻、氫氧化鐵沉淀。在分離液中,硝酸根氧化二價(jià)鐵生成三價(jià)鐵,在用重鉻酸鉀氧化還原三價(jià)鐵,進(jìn)而計(jì)算除硝酸鈉含量。主要反應(yīng)方程式如下:

      現(xiàn)用分析方法操作步驟如下:取10ml槽液置于100ml容量瓶中,滴加200g/L氫氧化鈉溶液至pH8.0~9.0,加熱近沸騰。震蕩下加入100g/L氯化鋇溶液直至上層澄清液不顯黃色,使鉻酸沉淀完全,于溫?zé)崽幏胖?min,冷卻后,以水稀釋至刻度。用中速濾紙將溶液過(guò)濾到洗凈干燥的200ml燒杯中。取濾液50ml于250ml錐形瓶中,準(zhǔn)確加入硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液10.00ml,攪拌下慢慢加入濃硫酸25ml,氯化鈉0.5g,此時(shí)溶液應(yīng)呈棕黑色,加熱煮沸3min(棕黑色變?yōu)槌吻妩S綠色),取下稍冷,以水沖洗瓶壁,流水冷卻,加入鄰菲羅啉亞鐵混合指示劑5滴,用重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液滴定至深綠色為終點(diǎn)。另以去離子水代替濾液,進(jìn)行空白試驗(yàn)。

      現(xiàn)用分析方法計(jì)算公式如下:

      C1——重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度,mol/L;

      V1——滴定空白時(shí)重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液消耗體積,mL;

      V2——滴定試樣時(shí)重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液消耗體積,mL;

      28.33——硝酸鈉的摩爾質(zhì)量[M(1/3Na-NO3)],g/mol;

      V0——測(cè)量時(shí)樣品的體積,mL。

      與HB/Z 5092-1978《電鍍黑鉻溶液分析方法》相比,現(xiàn)用分析方法除以硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液替代穩(wěn)定性較差的硫酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液外,還在加入濃硫酸后增加了加入氯化鈉,將PA酸指示劑(笨基代鄰氨基苯甲酸指示劑/釩試劑)改為以鄰菲羅啉亞鐵指示劑。氯化鈉也可起到催化劑作用,加快氧化還原反應(yīng)的發(fā)生。鄰菲羅啉亞鐵指示劑與PA酸指示劑作用類似。因此,現(xiàn)有分析方法與HB/Z 5092-1978給出分析方法基本相同,無(wú)實(shí)質(zhì)差異。

      3.2.2 問(wèn)題分析

      針對(duì)在分析硝酸鈉過(guò)程中,加熱待測(cè)液時(shí)未出現(xiàn)HB/Z 5092及現(xiàn)用分析方法中所提到的棕黑色這一問(wèn)題,從原理上分析,待測(cè)液產(chǎn)生棕黑色原因?yàn)橄跛岣谳^熱的硫酸溶液中被二價(jià)鐵離子還原生成一氧化氮?dú)怏w,一氧化氮與剩余的硫酸亞鐵結(jié)合生成棕黑色Fe(NO)SO4。在加熱條件下Fe(NO)SO4分解為硫酸亞鐵及一氧化氮,一氧化氮?dú)怏w逸出,待測(cè)液變?yōu)槌吻妩S綠色。反應(yīng)方程式如下:

      NO+FeSO4= Fe(NO)SO4(棕黑色)

      Fe(NO)SO4= NO+FeSO4

      根據(jù)原理可知,未產(chǎn)生棕黑色的原因可能有如下幾種:

      (1)待測(cè)液體積過(guò)大,催化作用不足,生成一氧化氮過(guò)少。

      (2)硫酸亞鐵加入量過(guò)少,生成Fe(NO)SO4較少。

      (3)硫酸加入量過(guò)少,催化作用不足,生成一氧化氮過(guò)少。

      (4)氯化鈉加入量過(guò)少,催化作用不足,生成一氧化氮過(guò)少。

      (5)硝酸鈉含量過(guò)少,生成一氧化氮過(guò)少。

      為驗(yàn)證待測(cè)液未產(chǎn)生棕黑色原因,保持其他參數(shù)不變,按上述原因分別進(jìn)行了驗(yàn)證性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

      表1 添加量對(duì)待測(cè)液顏色的影響

      從試驗(yàn)結(jié)果可知,在分析硝酸鈉過(guò)程中,加熱待測(cè)液時(shí)未出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)中所提到的棕黑色主要原因?yàn)橄跛徕c含量較少,生成的一氧化氮、Fe(NO)SO4較少,不足以使待測(cè)液呈棕黑色。

      為驗(yàn)證待測(cè)液未產(chǎn)生棕黑色是否會(huì)對(duì)硝酸鈉測(cè)定造成影響,采用鉻酐濃度為275g/L、硝酸鈉濃度為3.5g/L的鍍黑鉻溶液進(jìn)行測(cè)定,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 標(biāo)準(zhǔn)回收率測(cè)試結(jié)果

      從試驗(yàn)結(jié)果可知,按照現(xiàn)用硝酸鈉分析方法,硝酸鈉標(biāo)準(zhǔn)回收率為98.00%~99.14%,分析誤差較小,測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確,滿足工業(yè)分析精度要求,待測(cè)液是否出現(xiàn)棕黑色不會(huì)對(duì)測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生影響。

      3.3 鍍層呈灰白色問(wèn)題分析及解決

      通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)制造記錄及槽液分析結(jié)果,可以確定鉻酐(290g/L,要求值250~300g/L)、硝酸鈉濃度(4.7g/L,要求值2~5g/L)、槽液溫度(約25℃,該槽配有水套冷卻裝置)、電流密度(約100A/dm2,要求值80~100A/dm2)、電鍍時(shí)間(8min,要求值2~10min)均符合要求。初始配制槽液時(shí),已按HB 5072要求,加入2g/L碳酸鋇去除硫酸根,且HB 5072鍍黑鉻配方1中,不添加氟離子,對(duì)三價(jià)鉻含量也不做要求。

      考慮到故障是在添加鉻酐后出現(xiàn),且鍍層整體變?yōu)榛野咨?,鍍層低電流密度區(qū)無(wú)異常、鍍層無(wú)條紋缺陷,可排除溶液中氯離子、鐵銅離子超標(biāo)造成故障可能性,初步判斷可能導(dǎo)致問(wèn)題出現(xiàn)的主要原因?yàn)殄兒阢t槽液中存在硫酸根。

      經(jīng)詢問(wèn)槽液維護(hù)人員,在添加鉻酐時(shí),為去除鉻酐中存在的硫酸,已按帶入硫酸理論量計(jì)算并加入了碳酸鋇處理硫酸根。計(jì)算方式過(guò)程如下:

      M(BaCO3)=M(BaCO3)×n(BaCO3)= M(BaCO3) ×n(H2SO4)

      = M(BaCO3) ×m(CrO3)×0.004÷98.08 ≈ 400g

      但碳酸鋇加入鍍黑鉻槽液后,除與硫酸根反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀,還可能會(huì)與鉻酸反應(yīng),生成鉻酸鋇沉淀,導(dǎo)致溶液中仍存在硫酸根離子,反應(yīng)式如下:

      BaCO3+H2CrO4=BaCrO4(黃色沉淀)+H2O+CO2

      BaCO3+H2SO4=BaSO4(白色沉淀)+H2O+CO2

      為處理該問(wèn)題,采用5L燒杯進(jìn)行試驗(yàn),在攪拌下補(bǔ)加碳酸鋇,并采用補(bǔ)加碳酸鋇后的溶液進(jìn)行電鍍,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

      表3 碳酸鋇添加量對(duì)試片外觀影響

      從表3可知,碳酸鋇累計(jì)添加量達(dá)到理論添加量5倍時(shí),鍍黑鉻層外觀有明顯改觀,當(dāng)碳酸鋇累計(jì)添加量達(dá)到理論添加量6倍時(shí),試片鍍層外觀才滿足要求。需要注意不同廠家或不同批次的鉻酐中帶入硫酸含量存在差異,采用新的鉻酐時(shí),應(yīng)通過(guò)試驗(yàn)確定碳酸鋇加入量。

      按試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)鍍黑鉻槽液補(bǔ)加碳酸鋇處理硫酸根后,鍍層外觀呈黑色,符合質(zhì)量要求,排除了鍍黑鉻層呈灰白色故障。

      在電鍍工藝管理中,僅排除故障還不夠,更重要的是找到問(wèn)題出現(xiàn)的根本原因,并采取糾正措施,避免故障的再次發(fā)生。

      為分析該故障發(fā)生的根本原因,采用質(zhì)量分析工具5why分析法進(jìn)行了問(wèn)題分析,5why分析圖見(jiàn)圖1。

      圖1 根本原因5why分析圖

      通過(guò)上述根本原因分析可知,鍍黑鉻工藝出現(xiàn)鍍層呈灰白色故障直接原因是槽液中硫酸根雜質(zhì)含量過(guò)高,根本原因則是缺乏系統(tǒng)性的槽液維護(hù)管理文件,為避免此類故障再次發(fā)生,編制了系統(tǒng)性的槽液配制、使用、維護(hù)指導(dǎo)性文件,不僅對(duì)槽液的配制濃度、配制方法做出了要求,還對(duì)槽液在使用過(guò)程中過(guò)濾、電解處理、三價(jià)鉻調(diào)整進(jìn)行了規(guī)定,也對(duì)后續(xù)槽液調(diào)整,如藥品添加、碳酸鹽去除、有機(jī)雜質(zhì)去除給定了方法。

      在后續(xù)操作過(guò)程中,每次添加鉻酸時(shí),按配制、使用、維護(hù)指導(dǎo)性文件要求,按加入沉淀鉻酐帶入硫酸所需碳酸鋇理論量6倍加入了碳酸鋇,后續(xù)未出現(xiàn)鍍層呈灰白色問(wèn)題。

      4 結(jié)語(yǔ)

      鍍黑鉻槽液雖然成分較為簡(jiǎn)單,但因其外觀要求一般較嚴(yán),對(duì)工藝控制要求較高,在分析測(cè)試及藥品添加時(shí)均應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行。鍍黑鉻槽液中硝酸鈉含量為2~5g/L時(shí),在分析硝酸鈉過(guò)程中,加熱待測(cè)液時(shí)未出現(xiàn)棕黑色為正?,F(xiàn)象,不會(huì)對(duì)硝酸鈉的測(cè)定造成影響。鍍黑鉻槽液中存在硫酸根是造成鍍黑鉻鍍層呈灰白色的主要原因,無(wú)論在初始配制槽液時(shí),還是在后續(xù)補(bǔ)加鉻酐時(shí),均應(yīng)在攪拌時(shí)加入過(guò)量碳酸鋇,完全沉淀鉻酐中的帶入硫酸。

      在電鍍現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題處理中,僅處理故障還不夠,更重要的是找到問(wèn)題出現(xiàn)的根本原因,并采取糾正措施,避免故障的再次發(fā)生。為查找導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生的根本原因,可采用5why分析法等質(zhì)量工具進(jìn)行問(wèn)題分析。

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