戴勁
中國石化催化劑有限公司長嶺分公司 湖南 岳陽 414012
某化工企業(yè)的主要產(chǎn)品為催化裂化催化劑。Y型分子篩是催化劑的主要活性組分,制備過程主要包括NaY分子篩合成和改性,改性過程中多利用無機(jī)銨鹽的交換作用降低分子篩中氧化鈉的含量,交換濾液及洗滌液中含有高濃度氨氮。高氨氮含量污水采用脫氨裝置處理,裝置出水與其他微氨氮含量的污水混合后,由綜合污水處理系統(tǒng)處理合格,最后通過管道排入長江。為滿足污水符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),去除氨氮是催化劑裝置污水處理的重要內(nèi)容之一[1]。
某化工企業(yè)現(xiàn)有新舊兩套閃蒸汽提脫氨裝置,舊裝置于2009年投用,設(shè)計(jì)能力50m3/h,新裝置于2013年投用,設(shè)計(jì)能力75m3/h,實(shí)際處理能力105m3/h,兩套裝置均由天華化工機(jī)械及自動化研究設(shè)計(jì)院、北京化工大學(xué)提供技術(shù)方案,可將污水氨氮含量由3000—5000mg/l處理到15mg/l以下,裝置的副產(chǎn)品硫酸銨則作為分子篩制備過程中的銨鹽予以回用[2]。作為含氨污水處理系統(tǒng)的最主要單元,汽提脫氨裝置的運(yùn)行好壞不僅關(guān)系到系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定與否,同時也是制約上游催化劑制造單元連續(xù)運(yùn)行的關(guān)鍵,如果污水處理氨氮含量超標(biāo)將迫使上游生產(chǎn)裝置停工。因此,裝置的日常運(yùn)行監(jiān)控以及出現(xiàn)問題后的原因排查分析,制定針對性的應(yīng)對措施就顯得尤為重要。
新的汽提脫氨裝置2013年投用以來,2014年平均每小時處理污水量為83.39噸,2015年平均每小時處理污水量為93.22噸,對氨氮的去除率達(dá)到99.9%以上,裝置運(yùn)行參數(shù)如下,一直比較穩(wěn)定。
汽 提 段:85~98KPa;
一級閃蒸段:40~60KPa;
二級閃蒸段:15~30KPa;
一級混合段:15~30KPa;
二級混合段:40~60KPa。
汽提段:塔頂:92~95℃,塔釜:95~98℃;
一級閃蒸段:80~85℃;
二級閃蒸段:58~63℃;
一級混合段:50~60℃;
二級混合段:70~80℃。
2015年5 月,裝置出現(xiàn)出水不合格的情況,P2934出口采樣氨氮含量從0直接上升到300~500mg/l,通過裝置重新開工可恢復(fù)正常,間隔數(shù)天又會發(fā)生,兩次的間隔時間不固定,短則一兩天,長則半個月,且次數(shù)越來越頻繁,直接威脅到上游裝置的連續(xù)生產(chǎn)。通過對裝置處理質(zhì)量的影響因素逐一分析、排查,最終確定了原因,保證了出水水質(zhì)的達(dá)標(biāo)排放。
熱泵閃蒸汽提脫氨技術(shù),其關(guān)鍵設(shè)備為復(fù)合汽提脫氨塔、氨氣吸收塔和飽和塔、熱泵機(jī)組等,主要利用組合的熱泵技術(shù)和閃蒸技術(shù)并結(jié)合傳統(tǒng)的汽提脫氨技術(shù)對高氨氮廢水進(jìn)行汽提脫氨。其工藝原理為:當(dāng)廢水中pH值在11.5~12.0時,溶液中銨離子將轉(zhuǎn)變成游離氨,其反應(yīng)原理如下:
此時廢水中的游離氨通過蒸汽汽提的方法易于從液相進(jìn)入氣相,進(jìn)入氣相的氨一部分進(jìn)入飽和吸收與稀硫酸反應(yīng)生成硫酸銨,其反應(yīng)方程如下:
生成的硫酸銨可作為催化劑制備過程中的原料回用,從而達(dá)到廢水脫氨的目的。
工藝流程是將預(yù)處理后的氨氮廢水與脫氨后的廢水經(jīng)過閃蒸的蒸汽通過文丘里噴射器直接加熱后,加入堿液調(diào)節(jié)pH值,送入脫氨塔汽提段的頂部,與脫氨塔汽提段底部來的蒸汽進(jìn)行逆流接觸,汽、液兩相在塔內(nèi)的填料層發(fā)生傳質(zhì),廢水中的游離氨氣進(jìn)入汽相。
脫氨后的廢水進(jìn)行二級閃蒸降溫,閃蒸產(chǎn)生的蒸汽再進(jìn)入文丘里噴射器和高氨氮廢水混合加熱預(yù)處理的高氨氮廢水,實(shí)現(xiàn)脫氨前廢水和脫氨后廢水的熱量交換。閃蒸后的脫氨廢水溫度降至60℃左右排放。
脫氨塔頂部出來的含氨蒸汽經(jīng)過蒸汽循環(huán)熱泵增壓后進(jìn)入飽和吸收塔進(jìn)行氨氣吸收[3]。循環(huán)吸收液經(jīng)硫酸循環(huán)液泵由塔上部進(jìn)入塔內(nèi)。在吸收塔的填料層中汽、液相發(fā)生傳質(zhì)及酸堿中和反應(yīng),蒸汽中的氨被硫酸循環(huán)吸收液所吸收,重新變得潔凈的蒸汽,以及硫酸和氨反應(yīng)放熱產(chǎn)生的蒸汽一道經(jīng)過蒸汽噴射器,由公用工程來的補(bǔ)充蒸汽引射增壓后,送入到汽提脫氨塔循環(huán)使用。
從熱泵閃蒸汽提脫氨技術(shù)的工藝原理分析,影響脫氨效果的因素有如下幾點(diǎn)
2.2.1 反應(yīng)pH值。當(dāng)廢水中pH值在11.5~12.0時,溶液中銨離子轉(zhuǎn)變成游離氨,當(dāng)pH值達(dá)不到條件值,轉(zhuǎn)變率會大幅降低,氨仍然以離子態(tài)存在于污水中,致使出水氨氮含量超標(biāo)。實(shí)際運(yùn)行中,汽提出水P2934出口pH值基本保持在12.0~12.5之間,滿足反應(yīng)條件,為排除意外情況,通過加大液堿用量,控制出水pH>13,問題依舊,該因素排除。
2.2.2 反應(yīng)溫度。根據(jù)天華院工藝包,汽提塔頂溫度范圍93-98℃,溫度過低則蒸汽通過量不足,影響汽提效果,溫度過高則影響后續(xù)的玻璃鋼吸收塔的設(shè)備安全。實(shí)際運(yùn)行中,為降低能耗,塔頂溫度一直在下限運(yùn)行,試驗(yàn)逐步提高塔頂溫度,直至98℃,出水依然有不合格現(xiàn)象,該因素排除。
2.2.3 其他因素。根據(jù)以往的操作經(jīng)驗(yàn),影響閃蒸汽提脫氨效果的因素還有很多,例如熱泵頻率、吸收液循環(huán)量,吸收液pH值,飽和塔液位,噴射泵流量,包括在線工藝儀表假數(shù)據(jù)等都會造成脫氨不完全,出水氨氮超標(biāo)。通過對這些因素的逐一排查,沒有發(fā)現(xiàn)問題。
2.3.1 汽提脫氨塔。汽提塔集汽提脫氨,真空閃蒸為一體,是廢水脫氨系統(tǒng)的核心設(shè)備,其主要由5部分組成,從上到下依次為:減壓汽提段、一級閃蒸段、二級閃蒸段、一級混合段、二級混合段。
汽提塔的上部為減壓汽提段,作用是將高氨氮廢水進(jìn)行汽提脫氨,將廢水中的氨氮汽提出來。汽提塔的中間段為一、二級減壓閃蒸段,其結(jié)構(gòu)主要由閃蒸霧化器和集液段等部件組成,該閃蒸霧化器的作用是高度霧化脫氨后的廢水,使廢水迅速降溫,產(chǎn)生的蒸汽用于加熱預(yù)處理的高氨氮廢水。汽提下部是一、二級混合段,作用為將未處理的廢水加熱,使脫氨廢水和沒有脫氨的廢水進(jìn)行熱量交換。復(fù)合汽提脫氨塔筒體材質(zhì)為碳鋼,填料選用增強(qiáng)聚丙烯(RPP)填料。
在以往對舊裝置的汽提塔進(jìn)行檢修時,發(fā)現(xiàn)增強(qiáng)聚丙烯填料有因高溫大片熔化板結(jié)的現(xiàn)象,也有老化變脆在重壓下坍塌粉碎的現(xiàn)象。由于氨氮廢水在汽提段內(nèi)與蒸汽進(jìn)行逆流接觸,汽、液兩相要在塔內(nèi)的填料層發(fā)生傳質(zhì),廢水中的游離氨氣才進(jìn)入汽相,如果填料層發(fā)生大面積的板結(jié)或者粉化坍塌,汽、液兩相的傳質(zhì)效率將大幅降低,氨氮脫除效果變差,也會引起出水氨氮不合格。通過打開汽提塔各段的人孔進(jìn)行檢查,增強(qiáng)聚丙烯填料基本完好,只有很少量的碎片,沒有發(fā)現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象。
2.3.2 文丘里噴射器。文丘里水噴射器(見圖1)是真空閃蒸技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備之一。文丘里水噴射器和復(fù)合汽提脫氨塔第一、二閃蒸段結(jié)合在一起其目的就是將復(fù)合汽提脫氨塔減壓汽提段的脫氨廢水進(jìn)行閃蒸,并和高氨氮廢水進(jìn)行換熱,將高氨氮廢水進(jìn)行加熱,達(dá)到一級脫氨塔脫氨要求的溫度,實(shí)現(xiàn)了熱量的回收,并解決的普通換熱器由于硅酸鹽結(jié)晶造成的堵塞問題。
圖1 文丘里水噴射器結(jié)構(gòu)圖
文丘里水噴射器工作原理,具有一定壓力的工作介質(zhì)水,通過噴嘴向吸入室高速噴出,將水的壓力能變?yōu)閯幽?,形成高速射流;吸入室中的氣體被高速射流強(qiáng)制攜帶與之混合,形成氣液混合流,進(jìn)入擴(kuò)壓器,從而使吸入室壓力降低,形成真空,在擴(kuò)壓器的擴(kuò)張段內(nèi),混合射流的動能轉(zhuǎn)變?yōu)閴毫δ埽俣冉档蛪毫ι?,周而?fù)始達(dá)到抽真空的目的。單級水噴射泵的噴嘴可以是由一個漸縮噴嘴構(gòu)成的單噴嘴結(jié)構(gòu),也可以是在一個孔板上開設(shè)多個孔口的多噴嘴結(jié)構(gòu)。汽提裝置使用的文丘里是多噴嘴結(jié)構(gòu),共有9個孔徑φ16的噴嘴,并以6度的角度向中心點(diǎn)傾斜。根據(jù)伯努利方程:
式中:p為流體中某點(diǎn)的壓強(qiáng),v為流體該點(diǎn)的流速,ρ為流體密度,g為重力加速度,h為該點(diǎn)所在高度,C是一個常量。
可知當(dāng)流體密度、高度差不變的情況下,負(fù)壓大小與流速成反比。在排除循環(huán)泵的流量和壓力正常后,影響流速的只有噴嘴的孔徑了。由于污水中含有一定量的固體顆粒,經(jīng)過2年的運(yùn)行,在持續(xù)的高壓沖刷下,噴嘴的孔徑會變大,進(jìn)而使流速下降,負(fù)壓減小。
拆卸文丘里噴射器的蓋板,發(fā)現(xiàn)花板本體及噴嘴銹蝕嚴(yán)重,9個噴嘴有3個發(fā)生堵塞,孔徑也有些許變大。按照原設(shè)計(jì)圖紙重新加工制作了花板,裝上運(yùn)行后,一閃二閃的負(fù)壓基本恢復(fù)正常,但出水不合格的情況仍有發(fā)生,發(fā)生的間隔時間變長。
通過持續(xù)跟蹤并仔細(xì)分析裝置運(yùn)行的各項(xiàng)工藝參數(shù),發(fā)現(xiàn)當(dāng)出水不合格情況發(fā)生時,一閃的負(fù)壓PI2904比正常運(yùn)行時有10~20KPa左右的提高,最高可達(dá)到80KPa,離正常工藝指標(biāo)40~60KPa偏離較遠(yuǎn),說明文丘里的抽真空性能不穩(wěn)定。查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)真空度下降時,文丘里噴射器會發(fā)生“反流”現(xiàn)象,既工作介質(zhì)不能全部經(jīng)擴(kuò)壓管流出,而是有一些工作介質(zhì)從噴嘴噴出以后返流到被抽真空的容器中。結(jié)合裝置的故障現(xiàn)象,可以完美解釋出水不合格的原因。X2930/2、3文丘里噴射器所使用的工作介質(zhì)是一混段的未經(jīng)脫氨的污水,抽吸的是二閃的蒸汽,當(dāng)發(fā)生返流時,會有少量未脫氨的污水直接進(jìn)入二閃段,跟已經(jīng)完成脫氨的污水混合在一起經(jīng)泵排出,造成出水氨氮不合格。
真空度下降的原因除了噴嘴磨損過大以外,還有設(shè)備和管道密封不嚴(yán),如密封墊老化、破損、管子破裂、螺栓松動等。將X2930/2、3文丘里噴射器的外部保溫拆除后仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)在3#文丘里的喉部管壁已腐蝕變薄,并有兩處腐蝕沖刷造成的沙眼。重新訂制新的文丘里噴射器,為了增強(qiáng)抗腐蝕性,將材質(zhì)由碳鋼改為304不銹鋼,設(shè)備安裝后,一閃、二閃的負(fù)壓恢復(fù)到設(shè)計(jì)值,裝置運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)過長期運(yùn)行,沒有發(fā)生因“返流”造成的出水氨氮不合格,裝置的蒸汽耗量也有大幅的下降(見下表),至此,問題解決。
表1 近三年同期蒸汽單耗數(shù)據(jù)表
減壓汽提脫氨裝置的負(fù)壓情況影響裝置的蒸汽耗量。文丘里噴射器的噴嘴沖刷磨損后會引起真空度的下降。文丘里噴射器設(shè)備和管道密封不嚴(yán),會造成“反流”現(xiàn)象。
通過對本次減壓汽提脫氨裝置出水不合格問題的排查和處理,對同類裝置的穩(wěn)定操作有一定的借鑒作用。