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      實(shí)車沖擊試驗(yàn)在汽車開發(fā)中的運(yùn)用

      2022-07-21 07:51:40王蛟龍
      環(huán)境技術(shù) 2022年3期
      關(guān)鍵詞:扭力實(shí)車懸架

      王蛟龍

      (廣汽三菱汽車有限公司,長(zhǎng)沙 410100)

      前言

      汽車是人們?nèi)粘;顒?dòng)中的重要出行工具,對(duì)搞高生活的便捷性起了重要的作用,所以在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)現(xiàn)的當(dāng)下,越來越多的人購買汽車來提升自我的生活品質(zhì)。而且我國汽車工業(yè)經(jīng)過幾十年快速發(fā)展,我國的汽車產(chǎn)品的開發(fā)由技術(shù)引進(jìn),逆向開發(fā)轉(zhuǎn)向正向自主開發(fā)。汽車購買者從以前關(guān)注汽車的價(jià)格、外觀,到現(xiàn)在更關(guān)注汽車的各方面性能,因?yàn)樾阅苡绊懼{駛的安全性和舒適性,可靠性和耐久性影響汽車的安全性。

      在現(xiàn)如今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下,各汽車公司新車上市的速度亟需加快,因此汽車研發(fā)及驗(yàn)證需加快。汽車開發(fā)驗(yàn)證一般分為虛擬試驗(yàn)(CAE 分析),臺(tái)架試驗(yàn)和整車道路試驗(yàn)[1]。虛擬試驗(yàn)可靠性低,一般在車型開發(fā)初期對(duì)部件開發(fā)進(jìn)行輔助[2];臺(tái)架試驗(yàn)只對(duì)汽車某個(gè)系統(tǒng)的驗(yàn)證,而且不能反應(yīng)實(shí)際汽車行駛的受力情況;整車道路是汽車開發(fā)驗(yàn)證中必不可少的環(huán)節(jié)。本文介紹了汽車正向開發(fā)中一種考核懸架系統(tǒng)可靠性的整車試驗(yàn)方法,評(píng)價(jià)懸架系統(tǒng)在受到外力沖擊的情況,懸架系統(tǒng)各部件可靠性,并對(duì)某車型在進(jìn)行此試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的問題進(jìn)行了分析。

      1 實(shí)車沖擊試驗(yàn)方法

      1.1 Wash Out 試驗(yàn)

      Wash Out 試驗(yàn)是模擬汽車高速過溝壑減速時(shí),汽車懸架受到過大沖擊力時(shí),懸架系統(tǒng)的可靠性。試驗(yàn)道路如梯形,角度為45 °溝壑長(zhǎng)度1 000 m,具體要求如圖1 所示。試驗(yàn)時(shí)汽車按整備質(zhì)量以60 km/h 速度行駛,然后按規(guī)定的減速度進(jìn)行減速,每個(gè)減速度工況試驗(yàn)6次,試驗(yàn)完后檢查懸架的部件狀況和螺栓扭力的衰減情況。

      圖1 Wash Out 試驗(yàn)路面要求

      1.2 緣石試驗(yàn)

      緣石試驗(yàn)是模擬汽車中速單邊過臺(tái)階時(shí),汽車懸架受到過大沖擊力時(shí),懸架系統(tǒng)的可靠性。道路要求如圖2,臺(tái)階高度200 mm。試驗(yàn)時(shí)汽車按整備質(zhì)量以40 km/h 單邊過臺(tái)階,第一階左右輪各三次過臺(tái)階,第二階段左右輪各7 次過臺(tái)階,試驗(yàn)方法圖表2。試驗(yàn)完后檢查懸架的部件狀況和螺栓扭力的衰減情況,如Wash Out試驗(yàn)。

      表2 緣石試驗(yàn)方法

      圖2 緣石試驗(yàn)路面要求

      1.3 突起乘越試驗(yàn)

      突起乘越試驗(yàn)是模擬汽車高速過凸臺(tái)時(shí),汽車懸架受到過大沖擊力時(shí),懸架系統(tǒng)的可靠性。凸臺(tái)高度100 mm,長(zhǎng)度500 mm,角度如公式所示,詳細(xì)要求如圖3。試驗(yàn)時(shí)汽車按整備質(zhì)量以60 km/h 通過凸臺(tái),試驗(yàn)次數(shù)20 次,具體方法如表3。試驗(yàn)完后檢查懸架的部件狀況和螺栓扭力的衰減情況,如Wash Out 試驗(yàn)。

      圖3 突起乘越試驗(yàn)路面要求

      表3 突起乘越試驗(yàn)方法

      2 實(shí)車沖擊試驗(yàn)實(shí)例

      2.1 事例描述

      某車型在試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)車沖擊試驗(yàn)(緣石試驗(yàn)、Wash Out 試驗(yàn)和突起乘越試驗(yàn)),每項(xiàng)試驗(yàn)前后都要檢查重要連接部位螺栓的扭力,其中突起乘越試驗(yàn)每隔5 回要檢查重要連接部位螺栓的扭力,當(dāng)?shù)谒拇螜z查突起乘越試驗(yàn)車的前懸架上擺臂與球銷緊固螺栓的扭力時(shí),發(fā)現(xiàn)左側(cè)三個(gè)螺栓(見圖4)的扭力下降嚴(yán)重,超出了允許范圍實(shí)測(cè)扭力為零,部件出現(xiàn)了開裂如圖5。

      圖4 螺栓分布圖

      圖5 扭力下降圖

      通過實(shí)車沖擊時(shí)發(fā)現(xiàn)了前懸架上擺臂存在嚴(yán)重的制造質(zhì)量問題。

      2.2 原因分析

      對(duì)扭力下降的前懸架左上擺臂總成進(jìn)行外觀及拆解分析,發(fā)現(xiàn)擺臂與球銷干涉如圖6,擺臂與球銷三個(gè)螺栓孔配合面間隙過大(圖7)。

      圖6 擺臂與球銷圖

      圖7 配合面間隙圖

      擺臂與球銷配合的三個(gè)螺栓孔配合面間隙過大,是導(dǎo)致扭力下降的主要原因,因此須改善擺臂與球銷配合的三個(gè)螺栓孔配合面的間隙,需從三方面進(jìn)行改:對(duì)擺臂下板的鈑金件模具進(jìn)行整改,以使下板的鈑金件三個(gè)螺栓孔處的平面度及平行度得到改善;增加上下板焊接后,擺臂與球銷配合面處的間隙檢查,使配合間隙達(dá)到要求(≤0.1 mm)的擺臂流入到下一工序,間隙達(dá)不到要求的作為整改件或不良件處理;改善螺栓緊固的作業(yè)方法,保證擺臂與球銷不干涉。

      表1 Wash Out 試驗(yàn)方法

      2.3 對(duì)策

      1)修整上擺臂下板的折彎,成形工程的模具

      模具整改如圖8,修模后將模具成形面修整為一體構(gòu)造提高了面精度,同時(shí)調(diào)整了整體的接觸面,提高了下板的鈑金件三個(gè)螺栓孔處的平面度和平行度。

      圖8 模具整改圖

      2)制造簡(jiǎn)易檢具,檢查上擺臂三個(gè)螺栓孔的平行度,要求最大間隙不能超過0.1 mm(圖9)。

      圖9 檢具圖

      3)改善螺栓緊固的作業(yè)方法

      如圖10 所示,改善前將產(chǎn)品設(shè)定到設(shè)備上后直接按照上記順序逐個(gè)鎖緊螺栓。當(dāng)首先鎖緊螺栓1 時(shí),球頭也隨著螺栓回轉(zhuǎn)方向輕微轉(zhuǎn)動(dòng),導(dǎo)致球頭與板金部品干涉。改善后先將3 螺栓手動(dòng)擰到一半后目視確認(rèn)兩端間隙是否均一,再按照下記順序逐個(gè)鎖緊以防止在鎖緊過程中球頭回轉(zhuǎn)移動(dòng)。

      圖10 螺栓緊改善圖

      2.4 效果驗(yàn)證

      整改后再次行實(shí)車沖擊試驗(yàn),前上擺臂與球銷緊固螺栓扭力有輕微下降,但都在規(guī)格要求范圍內(nèi),因此整改對(duì)策是有效的。通過對(duì)前懸架上擺臂的整改,使前上擺臂與球銷連接螺栓的扭力在實(shí)車沖擊試驗(yàn)時(shí)滿足了要求,整改達(dá)到了目標(biāo)。

      3 結(jié)論

      汽車懸架作為汽車傳遞車輪與車身之間力和力矩,緩沖路面?zhèn)鹘o車身的沖擊力,衰減振動(dòng)的重要系統(tǒng)之一[3]。在汽車行駛時(shí)常受到路面的沖擊力,因此在汽車開發(fā)驗(yàn)證中,需一套特別的試驗(yàn)方法驗(yàn)證其可靠性,本文針對(duì)此目的,介紹了實(shí)車沖擊試驗(yàn)方法,以驗(yàn)證汽車懸架系統(tǒng)在苛刻路面條件下的可靠性,并對(duì)某車型在實(shí)車沖擊試驗(yàn)中出現(xiàn)的總是進(jìn)行分析,提出對(duì)策,為汽車開發(fā)驗(yàn)證和品質(zhì)改善提供借鑒。

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