謝新生、陳志耀、麥暉
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007)
隨著消費(fèi)人群年齡及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,汽車作為單一的代步工具功能已不能滿足消費(fèi)者的需求,對(duì)汽車使用性能的要求也日益提高。汽車除了外觀更加新穎、操控更加舒適便利以及更具智能化外,也在朝著好玩好用的方向發(fā)展。汽車尾門(即行李艙蓋,下文統(tǒng)稱為尾門)作為汽車尾部的一個(gè)重要部件,在其開啟后方便貨物取放。根據(jù)汽車尾門打開的方式不同,汽車尾門分為舉升式、側(cè)開式、對(duì)開式以及上部舉升下部下翻式等多種類型。
本司某款車型尾門定義為下翻式,且停車時(shí)尾門打開后可承受約100.0 kg 的載重,使尾門更好玩的同時(shí)更好用。在該車型的下翻尾門設(shè)計(jì)中,采用了扭桿和阻尼器結(jié)構(gòu),以解決下翻式尾門面臨的關(guān)鍵問題:開啟速度不受控且關(guān)閉力大(大于95 N),從而提升下翻尾門的性能。本文著重針對(duì)該車型下翻尾門的扭桿在耐久試驗(yàn)中出現(xiàn)的斷裂失效問題,提出更換材料及若干結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。在結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中運(yùn)用了CAE 工具進(jìn)行應(yīng)力分析,提高了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)質(zhì)量,且縮短了設(shè)計(jì)周期。
根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),尾門子系統(tǒng)耐久試驗(yàn)需滿足3 萬次帶環(huán)境試驗(yàn)工況無開裂、異響和功能失效等問題。該車型尾門扭桿樣件安裝在白車身上進(jìn)行尾門子系統(tǒng)耐久試驗(yàn),4 900 次時(shí)U 形端(連接尾門鉸鏈車身側(cè)端)斷裂(圖1)。更換樣件繼續(xù)試驗(yàn),2 萬次時(shí)L 形端(連接尾門鉸鏈尾門側(cè))斷裂。
圖1 尾門扭桿斷裂故障
該車下翻尾門扭桿是基于三廂車行李艙蓋扭桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理,扭桿尾門端設(shè)計(jì)為L 形,通過螺栓固定在尾門鉸鏈尾門側(cè)端的U 形固定塊內(nèi)。因鉸鏈軸銷處空間較為緊湊,尾門側(cè)端扭桿與鉸鏈軸線同軸,以減小扭桿的運(yùn)動(dòng)包絡(luò),使其只發(fā)生旋轉(zhuǎn)而無位移。車身端設(shè)計(jì)為U 形,固定在尾門鉸鏈車身側(cè)的翻邊臺(tái)階上,在其運(yùn)動(dòng)包絡(luò)區(qū)域進(jìn)行結(jié)構(gòu)避讓(圖2)。
圖2 尾門扭桿結(jié)構(gòu)及與鉸鏈匹配示意
對(duì)比設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),扭桿長度與設(shè)計(jì)狀態(tài)相符。察看試驗(yàn)動(dòng)作,尾門開啟后受自身重力作用,繞鉸鏈向下旋轉(zhuǎn),勢能不便轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,當(dāng)開啟最大角度時(shí),存在較大的震顫現(xiàn)象,對(duì)扭桿受力不利。
下翻尾門扭桿受力情況由圖3可知,根據(jù)力的平衡原理,尾門的關(guān)閉力與尾門自身重力存在如下關(guān)系:
圖3 尾門扭桿受力示意圖
式中F——尾門關(guān)閉力
F——尾門重心重力的切向分力
——尾門重心到鉸鏈軸線的距離
——尾門關(guān)閉位置到鉸鏈軸線的距離
——尾門重心與鉸鏈軸線連線和水平線夾角
——尾門質(zhì)量
——重力加速度
該車尾門中,為270.9 mm,為508.4 mm,為11.8°,m 為19.5 kg,取9.8 m/s,由此可計(jì)算出尾門關(guān)閉力F為98.7 N。
與某對(duì)標(biāo)車型相比,本車的關(guān)閉力過大,分解到扭桿上的力造成扭桿過早地疲勞斷裂。針對(duì)對(duì)標(biāo)車型分析,其下翻尾門關(guān)閉力為53.0 N,單根扭桿只需提供約23.0 N 的關(guān)閉助力。
該故障車的尾門設(shè)計(jì)開啟角度為89.0°,為確保尾門關(guān)閉時(shí)的安全性,在尾門關(guān)閉至0.0°時(shí),扭桿應(yīng)還有適當(dāng)?shù)呐ぞ乇WC尾門繼續(xù)關(guān)閉的趨勢,確保尾門不會(huì)突然回落。結(jié)合扭桿制造誤差因素,扭桿的工作扭轉(zhuǎn)角應(yīng)大于尾門的最小開啟角8.0°左右。
根據(jù)材料力學(xué),扭矩與扭桿直徑間具有如下關(guān)系:
式中——扭桿扭矩
——扭桿直徑
——扭桿有效長度
——材料剪切模量
——扭桿角度
根據(jù)下翻尾門單根扭桿的關(guān)閉助力,可計(jì)算扭桿扭矩:
=2×23×508.4=23 386.4 ≈23.4 N·m
另外,為510.5 mm,取80 000 MPa, 扭桿角度為97.0°,由公式(3)可計(jì)算出扭桿的為5.5 mm。
扭桿材料選擇為TD 級(jí)55SiCr 彈簧鋼,直徑設(shè)計(jì)為5.5 mm,與三廂車行李艙扭桿材料一致。
運(yùn)用Abaqus 軟件對(duì)扭桿結(jié)構(gòu)進(jìn)行CAE 應(yīng)力分析,CAE 分析模型見圖4。尾門扭桿1 左側(cè)(L 形)連接尾門左鉸鏈車身側(cè),右側(cè)(U 形)連接尾門右鉸鏈尾門側(cè);同理,尾門扭桿2 左側(cè)(U形)連接尾門左鉸鏈尾門側(cè),右側(cè)(L 形)連接尾門右鉸鏈車身側(cè)。模型邊界條件如下。
圖4 尾門扭桿CAE 分析
約束:約束尾門左、右鉸鏈車身側(cè)固定支架6 個(gè)自由度(DOF:1~6)。
加載:尾門最大開啟角度89.0°,使尾門扭桿1 和扭桿2 的L 形端隨尾門左/右鉸鏈尾門側(cè)固定支架繞尾門左右鉸鏈軸線旋轉(zhuǎn)89°,即尾門扭桿1 和扭桿2 的L 型端扭轉(zhuǎn)角度為 89.0°。
通過CAE 分析計(jì)算尾門扭桿1 和扭桿2 最大應(yīng)力值,應(yīng)力最大為扭桿與鉸鏈匹配的兩端(圖5)。根據(jù)GB/T 1222-2016《彈簧鋼》中的力學(xué)性能,材料為55SiCr 彈簧鋼的屈服強(qiáng)度為1 300 MPa。而經(jīng)CAE 分析2 根扭桿的最大應(yīng)力約1 128 MPa,低于材料的屈服強(qiáng)度,滿足設(shè)計(jì)要求。
圖5 扭桿CAE 應(yīng)力分析結(jié)果
CAE 分析結(jié)果是理論狀態(tài)的情況,沒有考慮到零件制造裝配尺寸精度、材料性能差異以及零件耐久次數(shù)導(dǎo)致的零件性能衰減問題等信息。對(duì)試驗(yàn)車輛進(jìn)行三坐標(biāo)測量,發(fā)現(xiàn)與扭桿匹配的各安裝點(diǎn)及尾門重量實(shí)際結(jié)果都屬于設(shè)計(jì)公差范圍內(nèi),推測制造裝配精度不是主要影響因素。
經(jīng)對(duì)故障件進(jìn)行硬度測試及斷裂處斷口進(jìn)行金相組織分析,結(jié)果顯示扭桿裂紋源均起于表面,裂紋源處外表面有明顯的缺陷損傷。起始擴(kuò)展區(qū)和快速擴(kuò)展區(qū)的疲勞輝紋以及瞬斷區(qū)的韌窩表明,扭桿屬于正常的疲勞斷裂,硬度和金相組織正常。
對(duì)于下翻尾門扭桿或者三廂車行李艙蓋扭桿的疲勞壽命,目前主要是通過橫向?qū)Ρ菴AE 結(jié)果與模擬實(shí)車驗(yàn)證的結(jié)果差異來間接評(píng)價(jià)。首次試驗(yàn)U 形端最大應(yīng)力為1 128 MPa,試驗(yàn)到4 000 次時(shí)斷裂,L 形端最大應(yīng)力為880 MPa,試驗(yàn)到2 萬次斷裂。
通過以上信息,確定問題優(yōu)化方向一方面是減少CAE 最大應(yīng)力以及連接位置應(yīng)力集中;另一方面是更改材料,選擇抗疲勞強(qiáng)度更好的材料方向進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
通過查看扭桿斷裂的問題發(fā)現(xiàn),斷裂位置屬于CAE 分析應(yīng)力最高位置區(qū)域。重新設(shè)計(jì)校核發(fā)現(xiàn),原設(shè)計(jì)扭桿布置由于受車身空間限制,長度僅有510.5 mm(傳統(tǒng)三廂轎車的行李艙扭桿長度一般大于900.0 mm)。由于L 形端受結(jié)構(gòu)限制及應(yīng)力相對(duì)較小,且斷裂時(shí)試驗(yàn)次數(shù)較高,因此優(yōu)先對(duì)U 形端進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。原設(shè)計(jì)中,扭桿長度約510.5 mm,U 形端寬度為20.0 mm,圓角半徑R 為6.0 mm。對(duì)扭桿長度、U 形口寬度及U 形轉(zhuǎn)角半徑進(jìn)行優(yōu)化,部分優(yōu)化方案如下。
方案1:優(yōu)化長度及加大圓角。優(yōu)化后扭桿長度約535.5 mm,U 形端寬度為20.0 mm,圓角半徑R 為10.0 mm(圖6)。
圖6 方案1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化及CAE 分析結(jié)果
方案2:優(yōu)化長度、U 形端寬度及轉(zhuǎn)角半徑。優(yōu)化后扭桿長度約535.5 mm,U 形端寬度為40.0 mm,小圓角半徑R為6.0 mm,大圓角半徑R為34.0 mm(圖7)。
圖7 方案2 結(jié)構(gòu)優(yōu)化及CAE 分析結(jié)果
方案3:優(yōu)化長度、U 形端寬度及轉(zhuǎn)角半徑。優(yōu)化后扭桿長度約535.5 mm,水平段U 形端寬度為24.0 mm,豎直段U 形端寬度為20.0 mm,小圓角半徑R為6.0 mm,大圓角半徑R為24.0 mm(圖8)。
圖8 方案3 結(jié)構(gòu)優(yōu)化及CAE 分析結(jié)果
從以上優(yōu)化方案得出,加長扭桿長度、優(yōu)化結(jié)構(gòu)及圓角對(duì)U形端應(yīng)力均有改善。綜合成本、質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)因素,方案3 為最優(yōu)。數(shù)據(jù)優(yōu)化后,方案3 豎直段U 形端Z 向上部已與后蒙皮干涉。在方案3 基礎(chǔ)上,降低Z 向U 形端高度,保證其與后蒙皮所需的運(yùn)動(dòng)間隙,即提出方案4(圖9)。
圖9 方案4 結(jié)構(gòu)優(yōu)化及CAE 分析結(jié)果
方案4 中,優(yōu)化后的扭桿長度約540.0 mm,水平段U 形端寬度為24.0 mm,豎直段U 形端寬度為24.0 mm,小圓角半徑R為6.0 mm,大圓角半徑R為30.0 mm。經(jīng)過CAE 分析,扭桿1 的U 形 端應(yīng)力較優(yōu)化前降 低17.9%,扭桿2 的最大應(yīng)力較優(yōu)化前降 低18.4%,較方案3 應(yīng)力變化不大,結(jié)構(gòu)優(yōu)化最終選定方案4。
在方案4的基礎(chǔ)上,對(duì)扭桿材料進(jìn)行了試驗(yàn)對(duì)比,分別選取原設(shè)計(jì)材料、浦項(xiàng)材料及某進(jìn)口材料,制造2套樣件進(jìn)行子系統(tǒng)耐久驗(yàn)證。經(jīng)過驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口材料對(duì)耐久提升最高,其次是浦項(xiàng)材料,原設(shè)計(jì)選用材料最差(圖10)。綜合性能以及成本評(píng)估,最終選擇浦項(xiàng)材料作為零件設(shè)計(jì)材料,零件性能優(yōu)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)20%的情況下,成本最優(yōu),保證足夠的設(shè)計(jì)可靠性。
圖10 材料驗(yàn)證分析結(jié)果
采用優(yōu)化方案4 的結(jié)構(gòu)及浦項(xiàng)材料進(jìn)行小批量試裝,裝車表現(xiàn)為:尾門關(guān)閉力平均由優(yōu)化前的99.0 N 降低至46.0 N,優(yōu)于對(duì)標(biāo)車。但是,尾門開啟速度較快,而且開啟到末端時(shí)震顫現(xiàn)象依然存在。通過聯(lián)合供應(yīng)商資源及鉸鏈區(qū)域空間確認(rèn),決定引入阻尼器零件,裝配測試后,尾門開啟速度平穩(wěn)且開啟到末端時(shí)無震顫現(xiàn)象(圖11)。優(yōu)化后的扭桿及阻尼器組合經(jīng)過了3 輪完整的尾門子系統(tǒng)臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證,扭桿無斷裂故障和功能失效,改進(jìn)效果良好。
圖11 尾門左側(cè)阻尼器布置(左右對(duì)稱)
本文闡述了下翻式尾門系統(tǒng)開發(fā)遇到的扭桿斷裂等問題。通過對(duì)扭桿的結(jié)構(gòu)、材料等調(diào)整,成功解決了下翻式尾門扭桿斷裂問題,同時(shí)改善了下翻式尾門關(guān)閉力大、開啟速度快且開啟到末端時(shí)存在震顫現(xiàn)象等不良感知問題,大幅提升用戶使用體驗(yàn)度。作為產(chǎn)品工程師,不但要熟知所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)典結(jié)構(gòu)及其與周邊系統(tǒng)的匹配關(guān)系,還要了解產(chǎn)品的制造工藝及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。