朱偉濤,馮凱文
(北京首發(fā)公路養(yǎng)護工程有限公司,北京 102600)
以高速公路夜間施工照明設備為研究對象,以公路工程理論知識和實際施工經(jīng)驗為依托,通過查閱和比較國內(nèi)外關于公路建設項目設備應用情況,發(fā)現(xiàn)國外用于道路施工的夜間照明設備除使用移動式發(fā)電照明設備,還配備“可穿戴”的照明設備,但其輔助性功能成效并不凸顯。
市場中最常用的是貝利牌PB2000 球形工程車(又稱球型照明燈),根據(jù)多年使用經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)該機具存在三方面弊端:(1)購置和使用成本高,其中平均每臺機具年油耗、維修和保養(yǎng)等費用高達16 000 元。(2)機具采用汽油發(fā)電機提供220 V 電壓,存在較大機電安全隱患。(3)機具運轉產(chǎn)生大量尾氣和噪音,嚴重影響施工現(xiàn)場和周邊區(qū)域的環(huán)保健康。
新能源節(jié)能照明燈由行走裝置、工作裝置、控制裝置和動力裝置四部分組成。行走裝置是移動式四輪推車,前排是萬向輪組,后排是定向輪組;工作裝置分為升降系統(tǒng)和照明系統(tǒng),其中升降系統(tǒng)選裝1.5~3 m 的氣動升降桿搭配12 V 電動氣泵,照明系統(tǒng)由自主設計的燈架(前后各兩組)和總功率是400 W的LED 燈管等部件裝配而成;控制裝置是由兩塊(195 AH、12 V)蓄電池作為動力源,蓄電池采用太陽能和市電雙路充電,太陽能充電為主,市電為輔。
(1)蓄電池充電階段。利用太陽光照射在太陽能電池板上,發(fā)生光電反應,將光能轉化為電能,電能經(jīng)太陽能板端子輸出直流電流,電流存儲至兩塊蓄電池中。(2)升降桿起升階段。人工鎖止行走裝置后,首先旋轉電源總開關,其次正向撥動氣泵開關,氣泵與蓄電池之間形成通路,電動氣泵開始運轉并壓縮空氣,產(chǎn)生的氣壓推動氣動桿進行上升運動。當上升到合適高度時,松開氣泵開關,升降桿將在此高度保持靜止狀態(tài)。(3)夜間照明階段。分別開啟兩側燈具開關,保持燈光光線與車道平行,減少對雙向來往車輛的干擾,根據(jù)作業(yè)工序進度調(diào)整機具位置。(4)回收機具階段。解鎖行走裝置,完成機具回收。升降桿降落階段。在完成作業(yè)后,將機具裝車前,首先負向撥動氣泵開關,使得工作裝置徹底歸位,然后松動開關,最后關閉總電源開關。
圖1 機具運轉流程
根據(jù)機具的總體構造、工作原理、外觀設計(外觀顏色為橘黃色;外觀結構緊湊;表面粗糙度低;移動車體省力)、人機工效設計(設備規(guī)格符合中國普遍成年男性物理特性)和道路施工要求,繪制設備的外觀見圖2~圖5,有助于產(chǎn)品后期研制。
圖2 機具
圖3 機具充電狀態(tài)
圖4 機具充電狀態(tài)
圖5 機具完成充電狀態(tài)
機具重要部件和組成材料選用綜合分析見表1。
表1 機具重要部件和組成材料選用綜合分析
由自制手推式移動車,車體本著“輕便型、緊湊型和最小化”的設計目標,全車使用3×3 方鋼,各連接處采用焊接工藝,后排使用剎車萬向輪,前排使用導向輪,使用螺栓與底盤固連,使用兩塊12 V 電瓶配重,保障車體平穩(wěn)移動。
由燈罩、燈具、升降桿、控制開關和供電系統(tǒng)組成。燈罩是自主研制的屋脊頂防水罩,采用鋁制板制作,減少折程,防止水腐蝕燈具和局部線路;燈具安裝在燈架上,可圍繞升降桿軸心全周旋轉;升降桿重心與機具重心高度重合,通過氣泵傳動,徑向實現(xiàn)升降;供電系統(tǒng)中,蓄電池置于自制沖壓式鋁罩,單塊太陽能板收攏時與機具三點固連,舒展時與機具兩點固連。
控制系統(tǒng)是聯(lián)動整機運轉的關鍵點,采用獨立控制開關(安裝在控制箱上),分為總電源開關、照明開關、升降開關和氣泵開關。
圖6 燈機具實物
動力裝置是兩塊安全可靠蓄電池作為動力,置于行走推車底盤上,采用太陽能和市電雙路充電。
通過模擬調(diào)試一方面為檢驗機具是否存在故障或是缺陷,另一方面通過比對和改進試驗,逐步提高本產(chǎn)品的實操功效。本機具主要對升降桿、燈具、蓄電池和行走車四部分進行遞進式模擬調(diào)試。
(1)升降桿。第一代升降桿使用機械式手搖傳動,存在升降效率低、操作復雜和設備笨拙等缺點。采用氣動升降桿,使得機具操作安全、運轉高效,可在1~3 s 內(nèi)平穩(wěn)完成升降操作。(2)燈具。逐級選用100 W、150 W 燈具并不能滿足夜間道路照明要求,存在光通量低、光強低和夜間照明效果低,最終采用兩副雙排雙向200 W 的燈具,實現(xiàn)了高亮度、單車道寬幅和雙層疊加照明的效果。(3)蓄電池。因單組12 V 蓄電池不能滿足單臺班工作時長,故而并聯(lián)兩塊蓄電池,其平均使用壽命4~5 a,充放電次數(shù)800~1 000 次,機具滿負荷照明持續(xù)時間30 h,自帶太陽能板充滿2 塊蓄電池需15 h。(4)行走車。為提高機具在瀝青路面上速率,使用兩副橡膠輪代替將第一代充氣輪胎。模擬試驗證明,研制出的新能源照明節(jié)能燈機具滿足了夜間施工規(guī)范要求,實現(xiàn)了預期的目標,未出現(xiàn)設備故障或者缺陷。
試驗地點取京哈高速進京方向K24 三車道,試驗時間為23∶00,試驗項目是在路面病害處理施工現(xiàn)場進行移動式照明試驗。機具使用狀況良好,已完成充電。路面病害處理專項工程的主要施工工藝流程[3]見圖7。
圖7 施工工藝流程
完成占路交通導改作業(yè)后,車輛、設備陸續(xù)進入工作區(qū),在卸下新能源照明燈機具后進行調(diào)試機具,并分別放置在上游過渡區(qū)、終止區(qū)和工作區(qū)中各一臺。
(1)試驗一。在路面清掃作業(yè)中,移動機具至銑刨路面中位,實測夜間作業(yè)區(qū)內(nèi)機具應用效果。機具小型輕便,操作靈敏,移動便捷,經(jīng)現(xiàn)場檢測,最高升限3 m 高,在6 級風力下機具整體保持穩(wěn)定;有效照明長度80 m,寬度6 m,滿足施工區(qū)作業(yè)要求;電源常閉計時下,設備滿負荷照明持續(xù)時間為30 h。(2)試驗二。實測夜間行車過程中,機具對作業(yè)區(qū)外部環(huán)境的影響。作業(yè)區(qū)外部其他車道上的車輛在迎燈方向上或是在背燈方向上行駛時,接收到機具的光通量值平均低于30 LM,對駕駛員的安全行使無影響。
該機具樣燈已研制完成,經(jīng)過多次充、放電和現(xiàn)場照明測試,使用試驗分析方法,確定出新能源節(jié)能照明燈機具的主要參數(shù)指標,并與同功能PB2000B 球型照明燈進行比較,得出自主設計的機具符合照明安全技術規(guī)范和現(xiàn)場施工需求。試驗結果見表2。
表2 試驗參數(shù)和指標綜合對比
目前在用照明燈采用汽油發(fā)電機供電,日運轉時長約6 h,油耗約為12 L,日油費約80 元,年工作天數(shù)150 d,年油費約12 000 元,另外機械損耗和維修費用約4 000 元,年使用成本總計16 000 元;改用新能源節(jié)能照明燈,主要零部件使用壽命均在5 a以上,每臺1 a 可節(jié)約資金約16 000 元。球形照明燈原值每臺21 000 元,新能源節(jié)能照明燈單臺制造成本約7 000 元,購置成本每臺可節(jié)約14 000 元。
球形照明燈原值21 000 元,使用壽命8 a,年平均折舊2 600 元;新能源節(jié)能燈制造成本7 000 元,使用壽命5 a,年折舊成本1 400 元。使用新能源節(jié)能燈年節(jié)約購置成本1 200 元。綜上,我單位所需照明工程燈60 臺應用新能源節(jié)能照明燈,較球形照明燈燈每臺每年可節(jié)約總成本17 200 元,60 臺每年可節(jié)約成本103.2 萬元。
蓄電池供電的輸出電壓為12 V,可確保用電安全。LED 照明燈光線柔和,其他非作業(yè)車道的光干擾微乎其微,對來車方向通行車輛無影響,滿足施工區(qū)照明安全技術要求。
可達到“零排放、無噪聲”,完全符合施工安全環(huán)保要求??蓮V泛應用于夜間道路施工、養(yǎng)護作業(yè)、橋隧施工和應急搶險等多個方面,推廣應用前景廣闊。
此機具從根本上解決了夜間道路施工現(xiàn)場照明設備的問題,實現(xiàn)了安全、環(huán)保、可靠、節(jié)能和低成本的目標,同時移動靈敏便捷、設備耐用。設備的機具實現(xiàn)了主要功用,但是生產(chǎn)加工制造工藝水平有有待提高和完善,同時設備的智能化水平設計還有很大提升空間。