邊 圣 海
(中國(guó)石化齊魯分公司,山東 淄博 255411)
流程模擬技術(shù)是近幾十年發(fā)展起來的,利用計(jì)算機(jī)模擬進(jìn)行生產(chǎn)優(yōu)化的綜合技術(shù),是過程系統(tǒng)工程的重要技術(shù)之一。作為采用信息技術(shù)提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整體水平的重要舉措,流程模擬是實(shí)現(xiàn)裝置精細(xì)化管理的有效手段,是分析現(xiàn)有流程性能、改進(jìn)現(xiàn)有裝置操作的有力工具。利用流程模擬軟件,通過對(duì)相關(guān)化工裝置建立數(shù)學(xué)模型并對(duì)其工況進(jìn)行模擬,分析和診斷生產(chǎn)裝置的操作方案、工藝參數(shù)、裝置潛力和瓶頸,可在裝置節(jié)能降耗、挖潛增效、技術(shù)改造等方面取得良好效果。流程模擬技術(shù)已經(jīng)成為設(shè)計(jì)、研究部門和生產(chǎn)車間強(qiáng)有力的輔助工具,并在煉化裝置優(yōu)化中得到廣泛應(yīng)用[1-4]。
本課題針對(duì)某煉油廠加氫裂化尾氣脫硫與溶劑再生裝置存在的能耗偏高現(xiàn)象,通過 Aspen Plus 模擬軟件對(duì)該套裝置進(jìn)行模型優(yōu)化,通過調(diào)整胺液量、再沸器蒸汽負(fù)荷等優(yōu)化措施,對(duì)裝置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
裝置共有兩股物料,分別是來自裝置自身的低壓分離氣(低分氣)和液化氣,經(jīng)冷卻后進(jìn)入分液罐,去除固體與液體雜質(zhì)后進(jìn)入脫硫塔下部,在脫硫塔的上部噴入貧胺液以吸收硫化氫。脫硫后的低分氣送至裝置的氫提濃部分回收氫氣,脫硫后的液化氣送出裝置。
吸收了硫化氫的富胺液(干氣脫硫塔的富液直接經(jīng)換熱后進(jìn)入溶劑再生塔)進(jìn)入富胺液閃蒸罐,經(jīng)緩沖、脫氣、換熱后進(jìn)入胺溶劑再生塔(C604)。在此,通過塔底再沸器將溶劑再生,使硫化氫自塔頂逸出。再生后的貧液自塔底部流出,經(jīng)換熱冷卻后進(jìn)入溶劑儲(chǔ)罐,再由貧液泵抽出分別送往本裝置的循環(huán)氫、低分氣、干氣與液化氣4個(gè)脫硫塔,流程示意見圖1。
圖1 加氫裂化尾氣脫硫及溶劑再生流程
化學(xué)吸收法是以可逆的化學(xué)反應(yīng)為基礎(chǔ),以堿性溶劑甲基二乙醇胺(MDEA)為吸收劑的脫硫方法,溶劑與含硫氣中的酸性組分(主要是H2S)反應(yīng)生成銨鹽;吸收了酸氣的富液在升溫、降壓的條件下,銨鹽又能分解而放酸氣。主要反應(yīng)方程式為:
(1)
(2)
式中:R為—CH2—CH2OH;R′為—CH3。
上述反應(yīng)為可逆反應(yīng),較低溫度下(25~40 ℃),反應(yīng)向右進(jìn)行(吸收);較高溫度下(大于105 ℃),反應(yīng)向左進(jìn)行(解吸),此時(shí)生成胺的硫化物分解,析出H2S,醇胺溶劑被再生,可以循環(huán)利用[5-6]。
應(yīng)用Aspen Plus自帶流程圖繪制功能,建立了加氫裂化尾氣脫硫及溶劑再生模型流程,物性計(jì)算采用ELECNRTL方法,C601,C602 ,C604的流程模擬采用Radfrac模型。
加氫裂化尾氣脫硫裝置對(duì)脫后氣體質(zhì)量要求如下:C601、C602塔頂氣H2S體積分?jǐn)?shù)不大于0.004%,塔釜液H2S質(zhì)量濃度不大于30 g/L。
C601、C602和C604模擬條件、模擬結(jié)果和實(shí)際工況對(duì)比分別見表1~表6??梢钥闯?,3個(gè)塔工藝參數(shù)模擬值和實(shí)際值均吻合較好,說明模型能夠較好地反映裝置實(shí)際操作狀況,可以進(jìn)行后續(xù)應(yīng)用分析。
表1 C601模擬條件
表2 C601工藝參數(shù)模擬值與實(shí)際值對(duì)比
表3 C602模擬條件
表4 C602工藝參數(shù)模擬值與實(shí)際值對(duì)比
表5 C604模擬條件
表6 C604工藝參數(shù)模擬值與實(shí)際值對(duì)比
4.1.1塔頂壓力對(duì)脫后低分氣、干氣H2S含量的影響
C601、C602的壓力主要來自原料氣的壓力,壓力是關(guān)系到H2S吸收效果的主要參數(shù)之一?;诟邏号c低溫均有利于吸收的原則,提高壓力會(huì)增強(qiáng)原料氣的脫硫效果,對(duì)低分氣與干氣質(zhì)量提高有利;但過高的壓力會(huì)增加再生塔的負(fù)荷,導(dǎo)致頂部酸性氣不合格,影響硫磺生產(chǎn)。降低壓力雖能減少再生塔的負(fù)荷,提高H2S的純度,但很容易使凈化氣中的H2S含量超標(biāo),造成凈化氣質(zhì)量不合格。C601、C602塔頂壓力對(duì)脫后低分氣和脫后干氣中H2S含量和溶劑中MDEA含量的影響分別如圖2、圖3所示。
圖2 C601塔頂壓力對(duì)脫后低分氣H2S、MDEA含量的影響
圖3 C602塔頂壓力對(duì)脫后干氣H2S、MDEA含量的影響
由圖2可見,當(dāng)C601塔頂壓力低于2.07 MPa時(shí),塔頂脫后低分氣的H2S質(zhì)量濃度大于40 mg/m3,導(dǎo)致出塔低分氣質(zhì)量不合格。同樣,從圖3可見,當(dāng)C602塔頂壓力低于0.53 MPa時(shí),塔頂脫后干氣中H2S質(zhì)量濃度大于100 mg/m3,導(dǎo)致出塔頂干氣H2S質(zhì)量不合格。
另外,過低的壓力還會(huì)使MDEA溶液被帶到瓦斯系統(tǒng),影響加熱爐的正常操作,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成吸收塔沖塔,由圖2、圖3可以看出,隨著塔頂壓力的降低,脫后低分氣和脫后干氣中的MDEA含量皆呈增加趨勢(shì)。
4.1.2貧胺液MDEA濃度對(duì)脫后低分氣、干氣H2S含量的影響
固定貧胺液進(jìn)料量為38 t/h,貧胺液中H2S質(zhì)量濃度為1.6 g/L,改變貧胺液中MDEA濃度,考察MDEA濃度對(duì)脫后低分氣H2S含量的影響,結(jié)果見圖4。由圖4可以看出,隨著貧胺液中MDEA濃度的降低,脫后低分氣中H2S含量升高,當(dāng)貧胺液中MDEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于33%時(shí),脫后低分氣H2S質(zhì)量濃度大于40 mg/m3。因此,為確保低分氣質(zhì)量合格,貧胺液中MDEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)不小于33%。
圖4 貧胺液MDEA濃度對(duì)脫后低分氣H2S含量的影響
固定貧胺液進(jìn)料量為17 t/h,貧胺液中H2S質(zhì)量濃度為1.6 g/L,改變貧胺液中MDEA濃度,考察MDEA濃度對(duì)脫后干氣H2S含量的影響,結(jié)果見圖5。由圖5可以看出,隨著貧胺液中MDEA濃度的降低,脫后干氣中H2S含量升高,當(dāng)貧胺液中MDEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于28%時(shí),脫后干氣H2S質(zhì)量濃度大于100 mg/m3,因此,為確保干氣質(zhì)量合格,貧胺液中MDEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)不小于28%。
圖5 貧胺液MDEA濃度對(duì)脫后干氣H2S含量的影響
4.1.3貧胺液進(jìn)塔溫度對(duì)脫后低分氣、干氣H2S含量的影響
原料低分氣和干氣帶到吸收塔內(nèi)的烴類在遇冷的情況下會(huì)發(fā)生凝聚,從而造成溶劑發(fā)泡,進(jìn)一步影響吸收效果,所以進(jìn)吸收塔的貧胺液溫度必須控制在至少比原料氣進(jìn)塔溫度高5~6 ℃的水平,C601/C602貧胺液的溫度通過調(diào)節(jié)E602/E603的循環(huán)上水控制閥的開度來控制。
因此,固定氣相進(jìn)料溫度為30 ℃,按照貧胺液進(jìn)塔溫度比氣相進(jìn)塔溫度高5~6 ℃的原則,在35~50 ℃范圍內(nèi),考察了貧胺液進(jìn)塔溫度對(duì)脫后低分氣、干氣H2S含量的影響,同時(shí)考察了吸收塔塔頂、塔釜溫度的變化,結(jié)果見表7、表8。
表7 貧胺液進(jìn)C601溫度對(duì)參數(shù)的影響
表8 貧胺液進(jìn)C602溫度對(duì)參數(shù)的影響
由表7可見,貧胺液進(jìn)C601溫度為35 ℃時(shí),脫后低分氣中H2S的質(zhì)量濃度為30.9 mg/m3,隨著貧胺液溫度的升高,低分氣中H2S的含量升高,當(dāng)貧胺液溫度為48 ℃時(shí),低分氣中H2S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40.2 mg/m3。因此為確保脫后低分氣質(zhì)量合格,貧胺液進(jìn)C601溫度應(yīng)低于48 ℃。
由表8可見,貧胺液進(jìn)C602溫度為35 ℃時(shí),脫后干氣中H2S的質(zhì)量濃度為47.1 mg/m3,隨著貧胺液溫度的升高,干氣中H2S的含量升高,但在溫度分析范圍內(nèi)皆滿足脫后干氣中H2S的質(zhì)量濃度小于100 mg/m3的要求。
另外,隨著貧胺液進(jìn)塔溫度的升高,C601、C602的塔頂和塔釜溫度皆呈增加的趨勢(shì)。
4.1.4貧胺液進(jìn)料量對(duì)脫后低分氣、干氣H2S含量的影響
固定貧胺液中H2S的質(zhì)量濃度為1.6 g/L,考察C601貧胺液進(jìn)料量在21~45 t/h范圍內(nèi)對(duì)脫后低分氣中H2S含量的影響,結(jié)果見圖6。由圖6可見,隨著貧胺液進(jìn)料量的降低,脫后低分氣中H2S含量逐漸增加,當(dāng)貧胺液進(jìn)料量降至21 500 kg/h時(shí),脫后低分氣中H2S質(zhì)量濃度為40.1 mg/m3,因此為保證脫后低分氣質(zhì)量合格,C601貧胺液進(jìn)料量應(yīng)大于21 500 kg/h。
圖6 C601貧胺液進(jìn)料量對(duì)脫后低分氣中H2S含量的影響
固定貧胺液中H2S的質(zhì)量濃度為1.6 g/L,考察C602貧胺液進(jìn)料量在13.5~27.0 t/h范圍內(nèi)對(duì)脫后干氣中H2S質(zhì)量濃度的影響,結(jié)果見圖7。
由圖7可見,同樣隨著貧胺液進(jìn)料量的降低,脫后干氣中H2S含量也呈現(xiàn)逐漸增加趨勢(shì)。在貧胺液進(jìn)料量13.5~27.0 t/h范圍內(nèi),脫后干氣中H2S質(zhì)量濃度皆小于100 mg/m3,即質(zhì)量合格。據(jù)此結(jié)果,操作過程中可以考慮適當(dāng)降低C602貧胺液進(jìn)料量。
再沸器蒸汽負(fù)荷對(duì)C604是非常重要的調(diào)節(jié)參數(shù),再生塔塔底熱量主要是由塔底再沸器(E606)提供,其次來自進(jìn)料。調(diào)整E606蒸汽量是維持塔內(nèi)正常溫度的主要手段。較高的操作溫度對(duì)提高溶劑的再生效果有利,按設(shè)計(jì)要求E606的蒸汽量要確保再生后貧液中的H2S質(zhì)量濃度低于2 g/L,相應(yīng)地,在一定貧液量條件下,也可保證吸收塔塔頂凈化氣H2S質(zhì)量濃度不超過100 mg/m3。如果E606提供的蒸汽不足,再生溫度達(dá)不到要求,會(huì)使貧液內(nèi)H2S含量升高,最終導(dǎo)致凈化氣不合格。
為此考察了再沸器蒸汽負(fù)荷變化對(duì)C604運(yùn)行參數(shù)的影響,結(jié)果見表9。由表9可見,隨著再沸器蒸汽負(fù)荷提高,貧胺液中H2S的含量逐漸減小,當(dāng)再沸器負(fù)荷為11.9 MW時(shí),貧胺液中H2S的質(zhì)量濃度為1.98 g/L,滿足質(zhì)量控制要求,故C604塔底再沸器蒸汽負(fù)荷應(yīng)不低于11.9 MW,此時(shí)塔釜、塔頂溫度分別為123.7 ℃與103.6 ℃,塔頂回流量為6 851 kg/h,塔頂去硫磺回收裝置的氣相流量為6 745.4 kg/h。
表9 再沸器蒸汽負(fù)荷變化對(duì)C604參數(shù)的影響
C604塔底有兩組再沸器,共用0.3 MPa蒸汽21 t/h,蒸汽溫度145 ℃。C604塔底蒸汽流量與對(duì)應(yīng)產(chǎn)生熱負(fù)荷關(guān)系如表10所示。
由表10可見,當(dāng)C604塔底蒸汽流量為20 t/h時(shí),對(duì)應(yīng)產(chǎn)生熱負(fù)荷11.9 MW。因此,C604塔底蒸汽流量可由21 t/h降至20 t/h,每小時(shí)可節(jié)約0.3 MPa蒸汽1 t左右。
表10 C604塔底蒸汽流量與對(duì)應(yīng)產(chǎn)生熱負(fù)荷關(guān)系
當(dāng)C601貧胺液進(jìn)料量高于21.5 t/h時(shí),脫后低分氣中H2S質(zhì)量濃度低于40.1 mg/m3,脫后低分氣質(zhì)量合格。目前,C601貧胺液實(shí)際進(jìn)料量為38 t/h,通過詳細(xì)的模擬計(jì)算建議進(jìn)料量降至24 t/h。
C602貧胺液進(jìn)料量在13.5~27.0 t/h范圍內(nèi),隨著貧胺液進(jìn)料量的減少,脫后干氣中H2S含量的呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。在此分析范圍內(nèi),脫后干氣中H2S質(zhì)量濃度皆小于100 mg/m3,即質(zhì)量合格。目前,C602貧胺液實(shí)際進(jìn)料量為17 t/h,通過模擬計(jì)算建議進(jìn)料量降至13.5 t/h。
C601和C602貧胺液進(jìn)料量降低到最佳值后,C604再沸器熱負(fù)荷降低約6%,相應(yīng)的蒸汽消耗量降低1.2 t/h。
(1)采用Aspen軟件完成了某煉油廠加氫裂化尾氣脫硫與溶劑再生裝置的建模優(yōu)化。以此為基礎(chǔ)分別提出了針對(duì)每套裝置具體的操作優(yōu)化建議,具有較好的節(jié)能優(yōu)化效果。
(2)對(duì)加氫裂化尾氣脫硫與溶劑再生裝置的優(yōu)化分析表明:滿足凈化氣H2S含量控制指標(biāo)前提下,吸收塔C601貧胺液進(jìn)料量由38 t/h降至24 t/h,吸收塔C602貧胺液進(jìn)料量由17 t/h降至13.5 t/h,再生塔C604再沸器熱負(fù)荷降低6%,節(jié)約低壓蒸汽1.2 t/h;再生塔塔釜再沸器蒸汽流量由21 t/h降至20 t/h,可節(jié)約低壓蒸汽約1 t/h。