徐金超 劉公平 張言偉 黎建濤 李玉亭
(洛陽軸承研究所有限公司,河南 洛陽 471039)
軸承試驗(yàn)中時有故障發(fā)生,針對試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障,分析原因,對原試驗(yàn)方案進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,試驗(yàn)驗(yàn)證改進(jìn)后方案的可行性。
某航空發(fā)動機(jī)主軸軸承,DN值高,試驗(yàn)時出現(xiàn)試驗(yàn)故障,報警停機(jī),經(jīng)分析發(fā)生跑圈現(xiàn)象。軸承跑圈分為內(nèi)圈跑圈與外圈跑圈,內(nèi)圈跑圈為軸承的內(nèi)圓與軸的接觸有了間隙,產(chǎn)生與軸不同步旋轉(zhuǎn)現(xiàn)象。外圈跑圈為產(chǎn)生外圈在軸承室內(nèi)打滑,有跟隨軸旋轉(zhuǎn)的趨勢。以某型航空發(fā)動機(jī)主軸軸承試驗(yàn)中出現(xiàn)的跑圈現(xiàn)象為例,研究分析跑圈問題。
試驗(yàn)軸承為滾子軸承,軸承內(nèi)徑為110mm,轉(zhuǎn)速為27 100r/min,DN值為298×104mm r/min,3個噴油嘴,供油溫度100℃,供油壓力0.5MPa,每個噴嘴的流量為2.8L/min,試驗(yàn)時載荷1 300N~8 750N。
根據(jù)軸承的尺寸、轉(zhuǎn)速、載荷等特點(diǎn),選擇ZYS-106型試驗(yàn)器。ZYS-106型軸承試驗(yàn)器可完成內(nèi)徑尺寸在Φ40~Φ110mm范圍內(nèi)的球和滾子軸承的試驗(yàn),最高轉(zhuǎn)速30 000r/min,最大軸向載荷20kN,最大徑向載荷15kN,滑油加熱最高溫度200℃,滑油最大供油壓力1MPa,試驗(yàn)器主要技術(shù)指標(biāo)和功能滿足項(xiàng)目要求。試驗(yàn)前對試驗(yàn)設(shè)備的加載系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、電氣測控系統(tǒng)等進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查,試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)滿足軸承試驗(yàn)條件要求。試驗(yàn)監(jiān)控參數(shù):軸承外圈溫度、載荷、進(jìn)油溫度、回油溫度、振動、轉(zhuǎn)速、滑油壓力等。
試驗(yàn)軸系為簡支梁結(jié)構(gòu),試驗(yàn)軸承位于軸系的中間,一次試驗(yàn)兩套。電主軸通過柔性聯(lián)軸器與試驗(yàn)主軸的軸伸端相連,提供轉(zhuǎn)速。試驗(yàn)軸承的徑向載荷由徑向加載裝置施加于中間試驗(yàn)軸承上,加載大小為試驗(yàn)軸承徑向載荷的2倍。試驗(yàn)方案如圖1所示。
圖1 改進(jìn)前的試驗(yàn)方案
工裝加工完畢后,進(jìn)行裝配調(diào)試,調(diào)試時出現(xiàn):(1)振動大,異常響聲;(2)隨轉(zhuǎn)速升高,振動異常增大,振動達(dá)到7.5g個,報警停機(jī)?,F(xiàn)場檢查,手盤主軸,旋轉(zhuǎn)靈活,無卡滯。
根據(jù)試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障,建立故障樹,查找原因,故障樹如圖2所示。(1)軸承質(zhì)量方面,軸承的出廠檢驗(yàn)記錄表明軸承各項(xiàng)參數(shù)均在設(shè)計范圍內(nèi);(2)試驗(yàn)設(shè)備方面,試驗(yàn)設(shè)備是經(jīng)過檢驗(yàn)合格的設(shè)備;(3)試驗(yàn)潤滑方面,打開試驗(yàn)設(shè)備的主體壓蓋,啟動潤滑系統(tǒng)檢查潤滑狀況,供油正常;(4)試驗(yàn)工裝方面,對零件的尺寸公差,形位公差與設(shè)計要求相比,檢驗(yàn)結(jié)果表明,零件的尺寸公差,形位公差均在設(shè)計要求范圍內(nèi),3個噴嘴的位置均正確,流量在要求的范圍內(nèi);(5)工裝裝配方面,裝配過程按照操作規(guī)范進(jìn)行。
圖2 故障樹
軸承外觀檢測發(fā)現(xiàn),外圈和保持架外觀正常,滾子外觀正常,軸承內(nèi)圈端面有滑蹭痕跡,如圖3所示。軸系上與滾子軸承內(nèi)圈接觸的隔圈端面有滑蹭痕跡,如圖4所示。試驗(yàn)主軸上有磨損環(huán)帶,如圖5所示。
圖3 軸承內(nèi)圈滾道
圖4 隔套內(nèi)圈端面
圖5 軸承內(nèi)圈滾道
經(jīng)分析,試驗(yàn)主軸上有磨損環(huán)帶,軸系振動大的主要原因是跑圈造成的。由于軸承內(nèi)圈與軸熱膨脹量不同,軸承內(nèi)圈與軸之間的過盈配合可能變成間隙配合,若此時壓緊力不足,端面摩擦力矩不足以克服軸承阻力距,軸承內(nèi)圈與軸發(fā)生相對轉(zhuǎn)動,軸承內(nèi)圈端面與套圈端面產(chǎn)生磨損,進(jìn)而導(dǎo)致軸系運(yùn)轉(zhuǎn)失穩(wěn),異常磨損,軸承溫度升高,設(shè)備振動增大,報警停機(jī)。
由于線膨脹量及壓緊力不足造成軸承跑圈,采取如下改進(jìn)措施:
(1)采用機(jī)械限動措施,該措施能有效防止隔套在工作狀態(tài)下轉(zhuǎn)動。
(2)更換軸的材料,軸的材料改成線膨脹系數(shù)大的材料,避免軸承內(nèi)圈與軸產(chǎn)生間隙配合。
(3)保證端面壓緊力,改變壓緊方式,由原來的端蓋壓緊改成螺釘壓緊。
(4)細(xì)化裝配工藝,裝配時,提高軸承內(nèi)圈加熱溫度,確保軸承端面貼近軸端面,用塞尺檢查。
改進(jìn)后的試驗(yàn)方案如圖6所示,仍采用簡支梁結(jié)構(gòu),試驗(yàn)軸承位于軸系的中間。左隔套與右隔套在軸向鉆4個孔,軸上相對應(yīng)位置在軸向加工螺紋孔,隔套裝上后,裝上緊定螺釘,左端試驗(yàn)軸承與左端陪試軸承用左端壓蓋壓緊,右端試驗(yàn)軸承與右端陪試軸承用右端壓蓋壓緊。
圖6 改進(jìn)前的試驗(yàn)方案
方案改進(jìn)后,進(jìn)行工裝返修、加工,安裝、調(diào)試,對改進(jìn)后的試驗(yàn)方案進(jìn)行驗(yàn)證。為提高對比性,在同一臺試驗(yàn)機(jī)安裝該型號軸承,在相同潤滑及相同載荷轉(zhuǎn)速下進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)過程中:(1)軸承溫度穩(wěn)定,無異常聲音出現(xiàn);(2)左試驗(yàn)軸承溫度較原方案軸承溫度低了6℃左右,左試驗(yàn)軸承溫度較原方案軸承溫度低了5℃左右;(3)主體振動較原方案低了2.5g左右。對比試驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線見圖7~9,停機(jī)后檢查軸承外觀,內(nèi)圈端面外觀正常,無打滑蹭傷。可知,改進(jìn)后方案的試驗(yàn)軸承在溫升、振動均優(yōu)于原方案,改進(jìn)措施有效,改進(jìn)方案合理可行,故障排除。
圖7 左試驗(yàn)軸承溫度對比曲線
圖8 右試驗(yàn)軸承溫度對比曲線
圖9 振動對比曲線
根據(jù)軸承試驗(yàn)中的跑圈的故障方式,對試驗(yàn)方案進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后,跑圈現(xiàn)象消失,主體振動及軸承溫度降低,軸承試驗(yàn)順利進(jìn)行。