梁宏印,孟江華,魏志新
(內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017010)
內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司安裝2 臺350MW 超臨界機(jī)組,汽輪機(jī)主要技術(shù)參數(shù)為:上海汽輪機(jī)廠制造,型號為CJK350-24.2/0.42/566/566,型式為超臨界、一次中間再熱、單軸、抽汽凝汽式間接空冷汽輪機(jī),鄰機(jī)加熱系統(tǒng)是通過將鄰機(jī)的冷再蒸汽引入本機(jī)的2#高加來加熱給水,使給水可以滿足熱態(tài)沖洗的要求,以達(dá)到加快啟動速度、改善啟動條件和減少氮氧化物和燃料消耗的目的。
超臨界機(jī)組對水質(zhì)要求較為嚴(yán)格,為了保證鍋爐受熱面內(nèi)表面清潔,對停運(yùn)時間150h 以上的機(jī)組應(yīng)進(jìn)行鍋爐清洗。鍋爐清洗先進(jìn)行冷態(tài)清洗再進(jìn)行熱態(tài)清洗。在常規(guī)設(shè)計里,熱態(tài)清洗前先啟動燃油系統(tǒng),鍋爐點(diǎn)火后,工質(zhì)溫度逐漸升高,當(dāng)分離器蒸汽溫度達(dá)190℃進(jìn)行熱態(tài)清洗,水質(zhì)合格后便可進(jìn)行汽機(jī)沖轉(zhuǎn)。而鍋爐在點(diǎn)火后,燃燒不穩(wěn),容易使鍋爐汽溫及壁溫的溫度變化率較大,進(jìn)而造成氧化皮的脫落,且由于煙氣溫度達(dá)不到投脫硝要求,使得氮氧化物環(huán)保參數(shù)長時間超標(biāo),給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成巨大壓力。
鄰機(jī)蒸汽加熱系統(tǒng)就是利用其他正常運(yùn)行機(jī)組的蒸汽,加熱待啟動機(jī)組的給水,由加熱過的給水加熱鍋爐受熱面,達(dá)到鍋爐熱態(tài)清洗的溫度要求,由于鄰機(jī)加熱提前將鍋爐預(yù)熱,提高了鍋爐點(diǎn)火燃燒效率,增強(qiáng)鍋爐啟動安全性,在用主再熱蒸汽旁路吹掃氧化皮過程中,鍋爐煙氣溫度大幅提高,配合改造后的脫硝旁路煙道,從而實現(xiàn)零負(fù)荷脫硝。
康巴什熱電1#、2#機(jī)組脫硝均采用現(xiàn)階段較為常見的SCR 法煙氣脫硝工藝,即選擇性催化還原技術(shù),SCR是最成熟的煙氣脫硝技術(shù)??蛋褪矡犭姴捎玫倪€原劑即NH3,通過SCR 反應(yīng)器的噴氨格柵作為催化劑,與NOx 反應(yīng)生成N2和H2O 降低污染物的排放,該法脫硝效率高,價格相對低廉,是電站煙氣脫硝的主流技術(shù)。
但SCR 法脫硝對催化劑的反應(yīng)溫度有一定要求,SCR 反應(yīng)器布置于鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間,催化劑合適的反應(yīng)溫度在300 ~420℃,在機(jī)組負(fù)荷較高時,脫硝裝置進(jìn)口煙溫正好在催化劑正常運(yùn)行范圍,而在機(jī)組負(fù)荷較低(低于50% 額定負(fù)荷)時,脫硝裝置進(jìn)口煙溫較低,低于催化劑的正常使用溫度。因此在機(jī)組啟動過程中及機(jī)組在低負(fù)荷期間,煙氣溫度都無法滿足脫硝催化劑溫度要求,經(jīng)數(shù)據(jù)試驗表明,康巴什熱電開始投產(chǎn)時機(jī)組鍋爐省煤器出口煙溫實際運(yùn)行數(shù)據(jù)及設(shè)計數(shù)據(jù)如表1、2 所示。
表1 省煤器出口實際運(yùn)行煙溫
表2 省煤器出口設(shè)計運(yùn)行煙溫
從表1、2 數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)和設(shè)計計算數(shù)據(jù)表明50%THA 負(fù)荷以下,SCR 脫硝裝置入口處煙氣溫度達(dá)不到催化劑反應(yīng)溫度要求,無法投運(yùn)SCR 脫硝裝置,因此在機(jī)組啟動過程及深度調(diào)峰的過程中,脫硝系統(tǒng)無法正常投入運(yùn)行。
為適應(yīng)電力市場深度調(diào)峰情況,同時滿足機(jī)組在啟、停過程,低負(fù)荷運(yùn)行時脫硝系統(tǒng)的正常投運(yùn),康巴什熱電對1#、2#機(jī)組進(jìn)行了全負(fù)荷SCR 脫硝改造,增加了省煤器煙氣旁路系統(tǒng)。
具體改造情況如下:
在鍋爐省煤器入口左、右側(cè)加裝旁路煙道,旁路煙道的出口連接至SCR 入口煙道(即省煤器出口水平原煙道),旁路煙道上加裝關(guān)斷擋板、調(diào)節(jié)擋板、補(bǔ)償器及支吊裝置等,省煤器出口左、右側(cè)原煙道加裝電動調(diào)節(jié)擋板門。機(jī)組啟停機(jī)、低負(fù)荷運(yùn)行(SCR 入口煙溫低于300℃)時,將旁路煙道擋板門打開,按照設(shè)計部分煙氣從該旁路煙道流通,實現(xiàn)SCR 入口煙氣溫度可調(diào)。實施該改造,機(jī)組啟停機(jī)、低負(fù)荷運(yùn)行,深度調(diào)峰時可較大程度提高SCR入口煙氣溫度。
當(dāng)出現(xiàn)SCR 反應(yīng)器入口煙氣溫度小于300℃時,首先打開省煤器煙氣旁路調(diào)門前插板門,然后緩慢開啟省煤器煙氣旁路調(diào)門,調(diào)整過程中注意觀察爐膛負(fù)壓不要有大幅波動,且SCR 反應(yīng)器入口煙氣溫度緩慢上升。待調(diào)門全開后仍不能滿足煙溫條件,可通過關(guān)小煙氣主路調(diào)門來提升脫硝入口煙氣溫度,關(guān)閉過程中注意負(fù)壓變化及SCR 反應(yīng)器入口煙氣溫度情況,直至調(diào)整至煙溫滿足條件。
煙氣旁路改造后1#機(jī)組參與了多次深度調(diào)峰,跟蹤數(shù)據(jù)均能夠滿足脫硝系統(tǒng)的正常投運(yùn),具體數(shù)據(jù)如表3。
表3 1#機(jī)組2019 年度深度調(diào)峰數(shù)據(jù)
通過數(shù)據(jù)可以看出在電網(wǎng)要求的深度調(diào)峰范圍內(nèi),全負(fù)荷脫硝旁路改造增加省煤器煙氣旁路后完全能夠滿足SCR 反應(yīng)器投入條件,并且有較大的余度,為更好地檢驗其極限值,我們通過跟蹤自2020 年啟機(jī)數(shù)據(jù)得到了以下的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果(表4)。
表4 1#、2#機(jī)組啟動過程中脫硝系統(tǒng)投入時數(shù)據(jù)
由上述數(shù)據(jù)可以看出,在機(jī)組冷態(tài)啟動過程中,基本維持在機(jī)組啟動時28%額定負(fù)荷投運(yùn)脫硝系統(tǒng),此時煙氣旁路系統(tǒng)全開,主路關(guān)至最小10%開度。雖然較旁路煙道改造前脫硝投入時間大幅度增加,但是距離零負(fù)荷脫硝還有較大差距。
鄰機(jī)加熱系統(tǒng)是利用單元制機(jī)組系統(tǒng)互相連接的方式,在兩臺機(jī)組二段抽汽至2#高加管路抽汽逆止門前增設(shè)一條支路與相鄰機(jī)組連接,接入2#高加抽汽電動門后的管路當(dāng)中,抽汽支路增設(shè)電動門、手動門進(jìn)行隔離,增設(shè)調(diào)門進(jìn)行抽汽量調(diào)整,接入管路設(shè)置電動門進(jìn)行隔離。這樣可以有效的通過調(diào)門控制抽汽量,同時,配合機(jī)組的二段抽汽逆止門、電動門有效的進(jìn)行隔離。臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)時,考慮到運(yùn)行機(jī)組和即將啟動的特性,合理的控制運(yùn)行機(jī)組抽汽,保證給水溫度及汽輪機(jī)本體參數(shù)變化在合理范圍內(nèi),保證即將投運(yùn)機(jī)組的溫升率及臨機(jī)抽汽不進(jìn)入汽輪機(jī)是控制的關(guān)鍵和難點(diǎn)。
(1)兩臺機(jī)組臨機(jī)加熱系統(tǒng)長期未投運(yùn),本次投運(yùn)期間供汽管道應(yīng)充分疏水。
(2)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)期間應(yīng)密切注意運(yùn)行機(jī)組的真空,防止機(jī)組掉真空。
(3)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)前應(yīng)確保投運(yùn)機(jī)組高加保護(hù)傳動正常、三臺高加事故疏水手動門、調(diào)門開啟,防止汽輪機(jī)進(jìn)水。
(4)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)前應(yīng)確保高加水側(cè)已投入運(yùn)行。
(5)在機(jī)組真空建立后方可投入臨機(jī)加熱系統(tǒng)。
(6)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)期間應(yīng)密切關(guān)注汽輪機(jī)上下缸溫差的變化,遇有缸溫異常時及時退出臨機(jī)加熱系統(tǒng)。
(7)臨機(jī)加熱投運(yùn)時控制2#高加出口給水溫升率小于2℃/min。
(8)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)期間按照鍋爐升溫、升壓速率控制進(jìn)汽量。
(9)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)前檢查關(guān)閉1#、2#、3#高加抽汽電動門、逆止門關(guān)閉。
(10)臨機(jī)加熱系統(tǒng)投運(yùn)前檢查關(guān)閉1#、2#、3#高加正常疏水調(diào)門、調(diào)門前后手動門。
在2021 年機(jī)組啟動過程中,康巴什熱電優(yōu)化了機(jī)組啟動方式,在運(yùn)用原有的調(diào)整方法之外,利用鄰機(jī)加熱技術(shù),利用運(yùn)行機(jī)組的2 段抽汽加熱啟動機(jī)組的2#高加,引入鄰機(jī)加熱技術(shù)后,同比給水溫度提高了60 ~80℃,爐膛溫度較正常冷態(tài)啟機(jī)提高40 ~60℃,同時為防止啟機(jī)過程中氧化皮脫落及殘留在受熱面當(dāng)中,機(jī)組在汽輪機(jī)定速3000r/min 后全開旁路系統(tǒng)進(jìn)行氧化皮吹掃3h,吹掃過程中亦增加了暖爐時間,進(jìn)一步使煙溫上漲,配合煙氣旁路系統(tǒng)脫硝溫度達(dá)到了投運(yùn)條件,因此,在上述綜合因素的作用下,機(jī)組實現(xiàn)零負(fù)荷脫硝。具體數(shù)據(jù)如下。
(1)未投入鄰機(jī)加熱前機(jī)組啟動給水溫度主要靠投油來提升,使得爐膛壁溫及給水溫度變化率較大。鄰機(jī)加熱系統(tǒng)投入后,在不投油的情況下,給水溫度的提升使得水冷壁溫度全面提升且受熱均勻,爐膛內(nèi)溫度也隨之上升,較高的爐膛溫度也使得鍋爐點(diǎn)火更加順利,蒸汽參數(shù)提升更加平穩(wěn)迅速,減少了過熱器管道氧化皮的脫落,提高了啟動階段的排煙溫度,防止了油煙粘結(jié)在空預(yù)器等尾部受熱面而危及鍋爐安全,降低了空預(yù)器結(jié)露和堵灰的概率,使得機(jī)組啟動時對鍋爐更加安全。
(2)鄰機(jī)加熱系統(tǒng)的投入后將2#高加處溫度提升80 ~130℃,按照投入4 支大油槍烘爐1h 計算,能節(jié)約燃油2.7t/h,同時縮短了機(jī)組啟動時間約2h。
(3)鄰機(jī)加熱系統(tǒng)配合旁路煙道投入,使得機(jī)組首次實現(xiàn)零負(fù)荷脫硝,爭取了環(huán)保電價補(bǔ)貼收入,同時為機(jī)組深度調(diào)峰奠定堅實的基礎(chǔ),為公司環(huán)保稅減免申報工作創(chuàng)造了必要條件。