曹力元
(中國石化華東油氣分公司泰州采油廠, 江蘇泰州 225300)
CO2驅(qū)油作為三次采油的重要手段,可在提高采收率的同時實(shí)現(xiàn)CO2捕集和封存,有助于“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),為綠色低碳環(huán)保開發(fā)提供了技術(shù)支撐[1–4]。蘇北油田低滲透油藏較多,注水驅(qū)油困難,于2005年在草舍油田泰州組油藏進(jìn)行了CO2驅(qū)油先導(dǎo)試驗(yàn),鑒于前期增油效果較好,目前蘇北油田CO2驅(qū)油開發(fā)的單元已增至15個,其中草中阜三段、臺南阜三段等油藏均取得了較好的開發(fā)效果[5–7]。
蘇北油田CO2驅(qū)油開發(fā)單元使用常規(guī)籠統(tǒng)注氣工藝時存在吸氣剖面不均勻、高滲層氣竄嚴(yán)重和低滲層動用程度低等問題,嚴(yán)重制約著CO2驅(qū)油的增產(chǎn)效果,限制了CO2驅(qū)油技術(shù)的進(jìn)一步推廣。針對上述問題,在分析傳統(tǒng)分層注氣工藝特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合蘇北油田注氣井地層情況和完井結(jié)構(gòu),借鑒國內(nèi)分層注氣技術(shù),設(shè)計了分層注氣管柱和配套了調(diào)配等技術(shù),形成了CO2驅(qū)油同心雙管分層注氣技術(shù),提升了長期注氣可靠性和調(diào)配精度。該分層注氣技術(shù)操作簡單可靠,可實(shí)現(xiàn)高精度分層調(diào)配。
常規(guī)油套分層注氣管柱采用水力錨+封隔器+喇叭口組合,利用油套環(huán)空通道和油管通道分別對上下層注氣;井口安裝2套地面定量配氣裝置,分別控制上下層段的注氣量。
油套分層注氣管柱結(jié)構(gòu)簡單,可實(shí)現(xiàn)分層注氣量地面調(diào)配,但存在以下缺點(diǎn):油套分層注氣管柱氣密封性和可靠性較差,長期注氣易造成封隔器解封困難,影響修井作業(yè);上部油層套管長期承受注氣高壓,且CO2易腐蝕套管,造成套管錯斷等問題。
同心測調(diào)一體分層注氣工藝?yán)脺y試電纜將測調(diào)儀下入井筒內(nèi),與可調(diào)氣嘴對接后根據(jù)地面指令進(jìn)行調(diào)節(jié),并將井下流量、壓力等數(shù)據(jù)傳輸至地面。
該工藝能夠滿足多段分注的要求,但存在以下缺點(diǎn):配氣器的氣嘴易刺壞,對材質(zhì)要求較高;井下測調(diào)需采用特制鋼管電纜,以保證密封性,成本較高;井下測調(diào)施工復(fù)雜,井口操作風(fēng)險較高;CO2在地層條件下為超臨界狀態(tài),常規(guī)流量計不能正常工作,新型井下CO2流量計設(shè)計難度大。
有纜式智能分層注氣設(shè)備主要包括有纜智能配氣器、過電纜封隔器和地面控制系統(tǒng)等。每個注氣層段對應(yīng)一個智能配氣器,利用電纜連接地面控制系統(tǒng),通過控制氣嘴開度控制各層注氣量。
該工藝具有可實(shí)時調(diào)配注氣量、操作方便等優(yōu)點(diǎn),但電纜需隨井下工具入井,對施工質(zhì)量要求較高;電子元件在井下高溫高壓環(huán)境下易失效,可靠性較低,且更換井下電子元件時需要起下注氣管柱,成本較高;井下環(huán)境中CO2流量計計量誤差較大。
針對傳統(tǒng)分層注氣工藝存在的不足,為保證分層注氣管柱在高壓差下保持不失穩(wěn),分層注管氣柱需具有較好的穩(wěn)定性;為保證套管起壓率較低,同心雙管分層注氣管柱需具有較好的氣密封性;為降低后期作業(yè)成本和縮短施工周期,同心雙管分層注氣管柱應(yīng)具有防回流的功能;為保證同心雙管分層注氣管柱的使用壽命,需具有一定的防腐蝕性能;為保證注氣量調(diào)配施工安全高效,保證較高的調(diào)配成功率和調(diào)配精度,流量誤差需控制在10%以下。
同心雙管分層注氣管柱設(shè)計了2條注氣通道,分別通過外管柱與內(nèi)管柱的環(huán)空和內(nèi)管柱對上、下層位注氣。同心雙管分層注氣管柱主要由注氣外管柱、注氣內(nèi)管柱、注氣封隔器、注氣閥、注氣丟手接頭和分注器等構(gòu)成(見圖1)。注氣丟手接頭和Y445型注氣封隔器的丟手機(jī)構(gòu)使同心雙管分層注氣管柱具備了較好的丟手性能,能夠滿足后期施工不同工況下的丟手要求。
圖1 同心雙管分層注氣管柱結(jié)構(gòu)示意Fig.1 stratified gas injection pipe string structure with co-ncentric double pipe
2.1.1 同心雙管分層注氣管柱結(jié)構(gòu)
注氣外管柱從下至上由多功能注氣閥+Y441型注氣封隔器+注氣丟手接頭+分注器+Y445型注氣封隔器+外管滑套+?73.0 mm氣密封油管組成。注氣內(nèi)管柱從下至上由內(nèi)插管+中心管+內(nèi)管滑套+?36.0 mm 空心桿組成。
同心雙管分層注氣管柱中,分注器起樞紐作用,將內(nèi)外管來氣分別輸送到不同層位,在外管下入完畢后,再下內(nèi)管,最終通過插入密封機(jī)構(gòu)完成內(nèi)外管連接。分注器設(shè)置有側(cè)流道和中心流道,在徑向上外殼和密封外管之間形成側(cè)流道,密封內(nèi)插管和密封外管軸向芯部共同構(gòu)成中心流道。多功能注氣閥使注氣管柱具備了防回流的功能。注氣井停注時,井底流體壓力將球壓緊在球座上,無法回流至油管內(nèi),實(shí)現(xiàn)了注氣管柱的安全控制。
2.1.2 管柱氣密封性設(shè)計
1)注氣油管設(shè)計。注氣油管使用籠統(tǒng)注氣工藝廣泛使用的?73.0 mm氣密封特殊螺紋油管,以保證注氣管柱的氣密封性。該油管的上扣扭矩為2 580~3 030 N·m,最佳扭矩為 2 810 N·m。為使氣密封油管上扣達(dá)到規(guī)范要求,使用扭矩控制記錄儀控制氣密封油管上扣扭矩,設(shè)定扭矩范圍,要求油管上扣扭矩曲線符合標(biāo)準(zhǔn)。
氣密封油管入井前需進(jìn)行氣密封性檢測。氣密封油管完成上扣后,內(nèi)部下入帶有上、下2個膠筒的封隔器,卡封油管絲扣兩端形成密封空間,然后注入含有氦氣的混合氣。若探測設(shè)備在外部未測到氦氣泄漏,說明油管絲扣氣密封性符合要求;若探測到氦氣泄漏,說明油管絲扣的氣密封性不合格。
2)空心桿設(shè)計。內(nèi)管選用?36.0 mm空心桿,采用氫化丁腈橡膠材質(zhì)的O形密封圈,以保證氣密封及耐CO2腐蝕性能??招臈U上扣后,需測試其氣密封性,以確保滿足分層注氣要求。
2.1.3 防腐性能
為保證注氣管柱防腐性能,選用3Cr材質(zhì)的油管,井下工具鋼體采用30Cr13不銹鋼材質(zhì)。注氣封隔器的膠筒和井下工具的密封部件采用抗CO2氣侵的氫化丁腈橡膠。向油套環(huán)空注入咪唑啉類CO2緩蝕劑,增強(qiáng)套管防 CO2腐蝕性能[8–13]。
2.1.4 施工步驟
1)組配并下入注氣外管柱,管柱下至設(shè)計深度后,向油套環(huán)空注入CO2緩蝕劑。
2)通過磁定位調(diào)整管柱下入深度,坐封封隔器,打開多功能注氣閥。
3)組配并下入注氣內(nèi)管柱,管柱下至設(shè)計深度后,打開分注器,加壓,驗(yàn)證封隔器、空心桿等的氣密封性。
4)連接地面分注調(diào)配系統(tǒng),調(diào)整閥門試注。
5)開始注氣,調(diào)整地面流量控制閘門,控制上、下層位的注氣量。
該工藝能夠?qū)崿F(xiàn)細(xì)分層注氣的目的,主要具有以下特點(diǎn):1)調(diào)配效率高。免去了儀器調(diào)配工序,大幅提高了工作效率,降低了成本。2)調(diào)配成功率高。利用地面節(jié)流閥調(diào)節(jié)注氣量,調(diào)配成功率和調(diào)配精度較高[14–17]。
2.3.1 長期注氣可靠性
初期設(shè)計了2種同心雙管分層注氣管柱,分別是“Y441型注氣封隔器+Y341型注氣封隔器”管柱和“Y445型注氣封隔器+Y441型注氣封隔器”雙級錨定式管柱。前1種管柱包括Y441型注氣封隔器、Y341型注氣封隔器和配注器等。因Y341型封隔器坐封后無錨定功能,在一定壓差下油管存在失穩(wěn)風(fēng)險,可能會導(dǎo)致封隔器失封。
為此,研制了“Y445型注氣封隔器+Y441型注氣封隔器”雙級錨定式管柱。Y445型和Y441型注氣封隔器坐封后雙向卡瓦錨定,密封、錨定性能可靠,能夠長期承受35 MPa的壓力,滿足長期分層注氣要求。同心雙管分層注氣管柱上部采用Y445型注氣封隔器(見圖2),其主要通過液壓和管柱自身重量坐封,封隔器膠筒發(fā)生應(yīng)力松弛時,管柱自身重量可以迅速增補(bǔ)載荷,使套管與膠筒的接觸應(yīng)力維持恒定,具備雙向承壓能力,可長期承受高壓差,預(yù)防管柱發(fā)生蠕動,進(jìn)一步提高封隔器的密封性能[18–21]。同心雙管分層注氣管柱下部采用Y441型注氣封隔器(見圖3),其具備雙向承壓能力,并附加了管柱自身重量持續(xù)壓縮膠筒功能,提高了其密封性能。
圖2 Y445型注氣封隔器的結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of Y445 gas injection packer
圖3 Y441型注氣封隔器的結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of Y441 gas injection packer
2.3.2 封隔器膠筒“氣爆”
分層注氣井層間矛盾大,注氣壓力較高,注氣封隔器需具備可靠的耐高壓性能。前期現(xiàn)場試驗(yàn)時,部分注氣封隔器在壓力達(dá)到30 MPa左右時會出現(xiàn)突然失封現(xiàn)象。室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,在120 ℃溫度下,注氣壓力升至30 MPa時,部分注氣封隔器膠筒發(fā)生損壞。
檢查發(fā)現(xiàn),膠筒表面損壞較小,肩部損壞較嚴(yán)重。分析認(rèn)為,膠筒損壞是由一種特殊的“氣爆”現(xiàn)象引起。由于徑向上套管內(nèi)壁的支撐作用,使膠筒表面橡膠不會徑向膨脹,避免了外表面“氣爆”。為解決膠筒內(nèi)部“氣爆”問題,膠筒兩端設(shè)置鋼性支撐,設(shè)計了雙層鋼碗,改進(jìn)后的注氣封隔器能承受35 MPa壓差,避免了“氣爆”現(xiàn)象的發(fā)生。
2.3.3 流量計精度
CO2流量計一般由注水用渦輪流量計改進(jìn)而成,由于CO2流體特性與水差異較大,渦輪流量計不能滿足CO2的流量計量要求。為提高注氣量調(diào)配的精度、降低誤差,使用精度較高的質(zhì)量流量計,并進(jìn)行了質(zhì)量流量計精度檢測試驗(yàn),結(jié)果見表1。由表1可看出,質(zhì)量流量計的測量誤差最大0.45%,符合流量測量標(biāo)準(zhǔn),滿足分層注氣的調(diào)配精度要求。
表1 質(zhì)量流量計精度檢測試驗(yàn)結(jié)果Table 1 Accuracy test results of mass flowmeter
草舍油田 C1 井注氣層段為 3 087.40~3 104.00 m、3 112.00~3 132.00 m,吸氣剖面顯示層間吸氣量差異大,下層為主要吸氣層,相對吸入量100%,已形成氣竄通道。2021年C1井進(jìn)行了同心雙管分層注氣試驗(yàn),注氣外管柱下至設(shè)計深度,管柱上提1.50 m,投球,依序加壓5~20 MPa,坐封封隔器,給管柱施加100 kN下壓力,打開注氣閥;下入注氣內(nèi)管柱,內(nèi)管柱插入分注器后,油管環(huán)空加壓至26 MPa打開分注器;繼續(xù)擠液,壓力在30 MPa穩(wěn)定,油套環(huán)空、空心桿無返液,驗(yàn)封合格。
依照地質(zhì)方案,分為上、下2套注入層系,配注量分別為20和10 t/d,通過調(diào)整地面控制閘門,控制注氣內(nèi)外管柱的注入量,從而調(diào)節(jié)上、下層的注入量。施工前上層注入量為0,下層為30.09 t/d;施工后上層注入量為 20.12 t/d,下層為 9.9 t/d。
C1井應(yīng)用同心雙管分層注氣技術(shù)后,各項指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計要求,實(shí)現(xiàn)了分層注氣的目的,目前該井累計注 CO2達(dá) 6 500 t,應(yīng)用效果較好。
1)通過設(shè)計“Y445型注氣封隔器+Y441型注氣封隔器”雙級錨定式管柱、優(yōu)選質(zhì)量流量計、改進(jìn)注氣閥等井下工具,形成了CO2驅(qū)油同心雙管分層注氣技術(shù),基本滿足了分層注氣的要求。
2)為保證注氣管柱的氣密封性,需使用氣密封油管、扭矩控制記錄儀等設(shè)備,并進(jìn)行氣密封性檢測,同時采取防CO2腐蝕措施。
3)CO2驅(qū)油同心雙管分層注氣技術(shù)應(yīng)用效果較好,對解決同類型的問題具有指導(dǎo)和借鑒意義。但由于井況復(fù)雜,實(shí)際應(yīng)用中,部分井下工具仍存在適應(yīng)性不足等問題。建議進(jìn)一步提高注氣封隔器等井下工具長期處于高壓環(huán)境下的可靠性。