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      孔莊選煤廠機(jī)械選矸系統(tǒng)研究

      2022-08-28 13:21:28王圣磊
      煤炭加工與綜合利用 2022年7期
      關(guān)鍵詞:排矸重介處理量

      王圣磊

      (上海大屯能源股份有限公司 選煤中心,江蘇 徐州 221611)

      1 孔莊選煤廠概況

      孔莊選煤廠隸屬于中煤集團(tuán)上海大屯能源股份有限公司,為礦井型選煤廠,主要入洗孔莊煤礦原煤,選煤廠原設(shè)計能力為120 萬t/a。2013年對選煤系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,改造后的生產(chǎn)能力達(dá)到200 萬t/a。

      2 孔莊選煤廠存在的問題

      孔莊煤礦現(xiàn)有新、老2個井口,近年來由于是深部開采,采場煤層構(gòu)造復(fù)雜,斷層多,加上局部有偽頂、復(fù)合頂板及夾矸,特別是放頂煤、綜采新工藝的應(yīng)用,使煤質(zhì)發(fā)生較大變化,毛煤灰分增高,含矸量急劇增加。正常生產(chǎn)時,孔莊新井毛煤含矸達(dá)到16.23%,孔莊老井毛煤含矸達(dá)到11.37%。如果井下遇到過斷層等,矸石量將急劇增加,新、老井含矸最大均達(dá)到40%。而孔莊選煤廠在2013年擴(kuò)能升級改造設(shè)計時,只對洗選系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造,原煤準(zhǔn)備車間仍利用原有設(shè)備采用人工手選方法揀出矸石,工人勞動強(qiáng)度大、作業(yè)環(huán)境惡劣、自動化水平低、生產(chǎn)效率低的問題日漸突顯。

      2.1 手選系統(tǒng)存在的問題

      原煤準(zhǔn)備車間手選工人為36人,每天選矸約200 t,每人每天揀矸9 t。工人站立手工作業(yè),勞動強(qiáng)度大,人易于疲勞,人身安全難以保證。周圍噪聲大(高達(dá)90 dB)、粉塵大,嚴(yán)重影響崗位工人身心健康。同時隨著采煤條件越來越差,為提高原煤回采率,勢必產(chǎn)生大量矸石,僅依靠人工選矸,最多能撿出25%左右的矸石,人工手選效率低,大量矸石進(jìn)入洗選系統(tǒng),對生產(chǎn)系統(tǒng)造成嚴(yán)重影響。

      2.2 影響重介旋流器的處理能力,降低原煤入洗能力

      由于人工手選效率低,大量沒有揀出的矸石進(jìn)入主洗系統(tǒng),不但增加了主洗系統(tǒng)的入洗量,更嚴(yán)重的是使三產(chǎn)品重介旋流器的處理量降低??浊f選煤廠主洗系統(tǒng)現(xiàn)用1臺1300/920無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器,處理量只有270~280 t/h,正常情況下處理量應(yīng)該達(dá)到380~450 t/h。由于三產(chǎn)品重介旋流器處理量的大幅度降低,影響原煤入洗能力,嚴(yán)重時會影響礦井正常生產(chǎn)。

      2.3 重介旋流器堵塞,影響生產(chǎn)效率

      進(jìn)入主洗系統(tǒng)矸石量大,經(jīng)常使旋流器堵塞,選煤廠須停產(chǎn)處理。有時出現(xiàn)小時處理量不到200 t,達(dá)不到選煤廠設(shè)計生產(chǎn)能力,影響生產(chǎn)效率。

      2.4 選煤成本增加,影響經(jīng)濟(jì)效益

      由于矸石量大,旋流器處理量降低,選煤廠靠增加開車時間完成入洗能力,保證礦井正常生產(chǎn)。由此而增加了電力消耗、介質(zhì)消耗、設(shè)備磨損等,使選煤成本增加,選煤廠經(jīng)濟(jì)效益降低。

      綜上,為保證升級改造后的洗選系統(tǒng)達(dá)到最佳的生產(chǎn)狀態(tài),進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益,有必要對孔莊選煤廠原煤準(zhǔn)備車間進(jìn)行升級改造,采用機(jī)械選矸代替人工手選。

      3 原煤系統(tǒng)預(yù)先排矸的的必要性

      3.1 適應(yīng)礦井深部開采煤質(zhì)變化的需要

      隨著礦井開采深度的增加,煤的變質(zhì)程度加深,煤層構(gòu)造更加復(fù)雜,斷層多、夾矸層增多、變厚,類似天然焦(密度輕而硬度大,灰分又高)會時而出現(xiàn),使煤層灰分增高、煤質(zhì)波動變大;同時受采煤方法(綜采放頂煤)和掘進(jìn)機(jī)械化程度提高的影響,以及開采壓力的增大,也會增加矸石的混入量,而且從深部已揭露的8層煤情況看,發(fā)現(xiàn)有變薄的現(xiàn)象。因此,隨采掘深度的增加,毛煤含矸、原煤灰分會增加,礦井煤質(zhì)有變差的趨勢??浊f選煤廠選前采用機(jī)械排矸,是適應(yīng)礦井深部開采煤質(zhì)變化的需要。

      3.2 保證礦井及選煤廠安全生產(chǎn)的需要

      孔莊選煤廠選前采用機(jī)械排矸,不僅為降低手選崗位員工們勞動強(qiáng)度、改善工作環(huán)境、提高勞動效率提供了必要的條件,同時也為礦井及選煤廠安全生產(chǎn)提供了可靠的保障。選煤廠實(shí)現(xiàn)機(jī)械排矸,提高選煤廠生產(chǎn)效率和產(chǎn)能,減少不必要的事故停車時間及次數(shù),保證礦井生產(chǎn)及毛煤運(yùn)輸?shù)倪B續(xù)性及均衡性。選煤廠手選臺工作環(huán)境惡劣,噪音大、粉塵大、員工勞動強(qiáng)度大,在這種環(huán)境下工作,不僅對員工身體健康造成影響,同時因勞動強(qiáng)度大造成崗位員工易疲勞,安全意識降低,容易出現(xiàn)安全事故。選煤廠實(shí)現(xiàn)機(jī)械排矸,為保護(hù)企業(yè)員工身心健康和安全工作條件提供可靠的保障。

      3.3 保證礦井正常生產(chǎn)、提升的需要

      機(jī)械排矸設(shè)備處理量大,與礦井提升系統(tǒng)能力相適應(yīng),能夠滿足礦井提升量的要求,是對礦井正常生產(chǎn)的有力保障。

      3.4 保證選煤廠發(fā)揮正常生產(chǎn)能力的需要

      采用機(jī)械排矸,使矸石在進(jìn)入主選系統(tǒng)前排出,可以提高三產(chǎn)品重介旋流器的小時處理量,從而提高選煤廠的入洗能力,保證洗選系統(tǒng)達(dá)到最佳的生產(chǎn)狀態(tài)。

      4 選煤廠機(jī)械排矸方式分析

      目前,國內(nèi)選煤廠主要采用的機(jī)械排矸工藝有動篩跳汰排矸、重介質(zhì)分選機(jī)排矸、無篩板跳汰機(jī)排矸等。

      4.1 動篩跳汰機(jī)

      優(yōu)點(diǎn):工藝系統(tǒng)簡單、輔助設(shè)備少、操作容易、處理量大、耗水量小、煤泥水處理系統(tǒng)簡單、占地面積小,生產(chǎn)成本低等。

      缺點(diǎn):動篩跳汰機(jī)體積龐大,對給料穩(wěn)定性要求高,分選粒級較窄,矸石帶煤損失大(5%以上),設(shè)備運(yùn)行可靠性較差,維修量大。

      4.2 重介質(zhì)分選機(jī)

      優(yōu)點(diǎn):該方法排矸效率高,矸石帶煤損失小(1%以下);入選物料粒度范圍寬;對煤質(zhì)變化、給料穩(wěn)定性適應(yīng)性強(qiáng);設(shè)備運(yùn)行可靠性高,維修量小。

      缺點(diǎn):主要是懸浮液密度高,配置困難,工藝系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備磨損較嚴(yán)重,生產(chǎn)成本高。

      生產(chǎn)中用于排矸的重介質(zhì)分選機(jī)有重介斜輪分選機(jī)、重介立輪分選機(jī)和重介淺槽分選機(jī)。由于重介淺槽分選機(jī)具有易操作、易維護(hù)、低投資和高效率等特點(diǎn),目前得到廣泛應(yīng)用。

      4.3 無篩板跳汰機(jī)

      無篩板跳汰機(jī)分選粒度為13~100 mm。該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是工藝相對較簡單,一次投資相對少,運(yùn)營費(fèi)用較低;但缺點(diǎn)是分選級別窄,分選效率低。

      選前三種排矸方式對比見表1。

      表1 3種排矸方式對比

      從表1可以看出,3種機(jī)械排矸方法均可以用于原煤排矸,無篩板跳汰機(jī)適用于小型簡易選煤廠原煤排矸。動篩跳汰機(jī)與重介淺槽排矸毛煤投資相差1.72 元/t,但動篩跳汰矸石帶煤較多,造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

      煉焦煤選煤廠預(yù)先排矸作業(yè)分選25~200 mm粒級塊煤的排矸方法,主要應(yīng)選重介淺槽分選和動篩跳汰分選。

      重介淺槽分選優(yōu)勢如下:

      (1)重介分選效率高,相比較之下動篩跳汰分選效率低,一般重介淺槽分選效率可達(dá)95%,而動篩跳汰的分選效率僅為85%左右;

      (2)重介選對煤質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變動時跳汰選不如重介效果好;

      (3)重介淺槽排矸自動化水平高,矸石純度易于控制,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

      針對孔莊礦井井下地質(zhì)條件復(fù)雜變化情況,采用分選精度高、對煤質(zhì)變化適應(yīng)性強(qiáng)的機(jī)械排矸方法具有非常重要意義。

      5 機(jī)械排矸技術(shù)方案

      5.1 塊煤排矸系統(tǒng)方案

      孔莊選煤廠目前入選孔莊煤礦新井和老井2個礦井原煤,2個礦井相距較遠(yuǎn),2個井口均有手選工藝系統(tǒng)。從原料煤篩分浮沉資料可以看出,2個井口生產(chǎn)的毛煤中塊煤(大于25 mm)含矸率均超過了20%,都需設(shè)置機(jī)械排矸裝置進(jìn)行排矸。為此,根據(jù)中煤公司在孔莊煤礦進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化的思路,新、老井原煤全部由新井系統(tǒng)提升,相對應(yīng)的重介淺槽排矸系統(tǒng)應(yīng)建在新井原煤準(zhǔn)備車間南側(cè)。利用現(xiàn)有準(zhǔn)備車間條件,增加1臺滾軸篩,實(shí)現(xiàn)200 mm和25 mm兩級篩分,利用原新井原煤準(zhǔn)備車間手選膠帶手選大于200 mm粒級矸石,小于50 mm粒級原煤仍用原膠帶運(yùn)輸,200~25 mm粒級塊原煤經(jīng)膠帶(或刮板)運(yùn)至旁側(cè)新建廠房中的重介淺槽分選機(jī)分選,選出矸石用原運(yùn)輸矸石軌道車運(yùn)出。

      5.2 塊煤排矸工藝流程

      根據(jù)孔莊選煤廠現(xiàn)有原煤排矸條件,原有老井選矸樓中手選設(shè)施不動,將新井選矸樓中原煤分級篩改用滾軸分級篩,篩孔分別為200 mm和25 mm,篩上大于200 mm粒級經(jīng)原手選帶人工手選后經(jīng)原破碎機(jī)破碎至50 mm(主要是減少次生煤泥量,控制破碎機(jī)粒度為50 mm)與篩下小于50 mm物料混合一起運(yùn)至原煤倉。原煤分級篩200~25 mm粒級物料用刮板運(yùn)至新擴(kuò)建廠房進(jìn)入淺槽重介分選機(jī),排除矸石后破碎至50 mm以下,混入篩下物料一起進(jìn)入原煤倉儲存,然后再進(jìn)入選煤廠現(xiàn)有主洗系統(tǒng)分選。

      稀介質(zhì)直接進(jìn)入磁選機(jī),磁選機(jī)精礦返回合介桶;磁選機(jī)尾礦進(jìn)入尾礦桶,尾礦桶物料用泵打入旋流器組,旋流器溢流可以作為塊煤或矸石脫介篩噴水,當(dāng)濃度高時旋流器溢流和高頻篩篩下水一并進(jìn)入一樓煤泥水桶,煤泥水用泵打到老井工業(yè)廣場處,在主選煤泥水處理系統(tǒng)處理。

      6 塊煤機(jī)械排矸項(xiàng)目投資效益分析

      6.1 經(jīng)濟(jì)效益

      6.1.1 計算依據(jù)

      原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)通過人工手選排矸,單班手選人員6人,按照人均揀矸1.5 t/h計算,則現(xiàn)有手選系統(tǒng)的排矸能力為9 t/h,合計5.94萬t/a;增加重介淺槽排矸系統(tǒng)后,根據(jù)篩分浮沉實(shí)驗(yàn)資料,孔莊選煤廠入選毛煤中大于25 mm粒級占33.86%,其中60.43%為矸石,占入廠毛煤量的20.46%;孔莊選煤廠年處理量200萬t,每年可排出矸石200萬t×20.46%=40.92萬t,重介淺槽分選機(jī)比手選多排出矸石34.98萬t/a。

      洗選系統(tǒng)每天工作20 h,重介旋流器洗選加工費(fèi)25元/t。

      6.1.2 效益分析

      (1)節(jié)約洗選加工費(fèi)。矸石預(yù)先排出,減少主洗系統(tǒng)加工費(fèi)用:34.98萬t/a×25元/t=874.5萬元。

      (2)節(jié)約人工費(fèi)。由于提高了選煤廠自動化、機(jī)械化程度,可減少手選工人勞動定員20人,每名手選工人每天工資為150元,全年330 d工作天數(shù),此部分可節(jié)省人工成本99 萬元/a。

      (3)改造后新井手選樓設(shè)備停運(yùn),節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用320萬元/a。

      (4)增加成本估算。生產(chǎn)成本估算,按費(fèi)用要素進(jìn)行成本估算,本次按2.0 Mt/a計。增加的成本包含電耗、折舊、維修費(fèi)和其他費(fèi),改造后排矸系統(tǒng)噸煤加工成本合計約為9 元/t。

      采用重介淺槽分選機(jī)替代人工手選,每年增加成本約為677萬元。

      綜上,采用重介淺槽分選機(jī)替代人工手選后,可節(jié)省人工及加工費(fèi)約616.5萬元/a。

      6.2 社會效益

      由于矸石量太大,人工手選效率很低,采用機(jī)械排矸代替人工手選,既可以減輕手選工人的勞動強(qiáng)度,改善原煤準(zhǔn)備車間職工的工作環(huán)境,利于安全生產(chǎn)和保障崗位工人身心健康,又可以提高選矸效率,使矸石中的含煤率降低,減少寶貴的稀缺煤炭資源損失,節(jié)約能源,降低消耗。

      7 結(jié) 語

      針對孔莊選煤廠年處理200 萬t原煤的大型煉焦選煤廠來說,采用分選精度高、對煤質(zhì)變化適應(yīng)性強(qiáng)的塊煤排矸替代人工手選具有非常重要的意義。建議采用重介淺槽分選機(jī)排矸,一方面矸石帶煤少,減少煤炭損失,以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;另一方面運(yùn)營可靠性強(qiáng),維修量少,保證原煤生產(chǎn)順利進(jìn)行。

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