陳中帥
(中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)
牽引電機冷卻風(fēng)機是高速動車組關(guān)鍵部件之一,其主要功能是為牽引電機提供冷卻風(fēng)源,帶走牽引電機運行時內(nèi)部繞組產(chǎn)生的熱量,以防止?fàn)恳姍C過熱損壞[1]. 自CRH5G型動車組投入運營以來,在運用檢修過程中發(fā)現(xiàn)多起牽引電機冷卻風(fēng)機出現(xiàn)異音故障,造成動車組途中緩行或停車,影響動車組運行品質(zhì)及干線鐵路的運營秩序. 因此,研究風(fēng)機異音的故障原因,采取有效的整治措施,對于提升動車組質(zhì)量安全水平、保障運輸秩序具有重要意義. 本文以CRH5G型動車組牽引電機冷卻風(fēng)機為研究對象,采取分解檢查、檢測尺寸及預(yù)緊力等方法,查明冷卻風(fēng)機異音故障的具體原因并提出改進措施,以期為解決該型號動車組牽引電機冷卻風(fēng)機異音故障問題提供技術(shù)支撐,從而保障動車組運行安全.
CRH5G型動車組牽引電機冷卻風(fēng)機由葉輪、進風(fēng)口、電機、蝸殼、電氣連接器構(gòu)成(圖1),結(jié)構(gòu)簡單,其中葉輪、進風(fēng)口、蝸殼為焊接結(jié)構(gòu)件,材料為鋼;電機為三相異步電動機,主要由軸承、前端蓋、后端蓋、轉(zhuǎn)子、定子、接線盒、波形彈簧構(gòu)成[2].
圖1 牽引電機冷卻風(fēng)機示意圖
冷卻風(fēng)機的電機在三相交流電的作用下產(chǎn)生交流磁場,對轉(zhuǎn)子做功,而轉(zhuǎn)子作為旋轉(zhuǎn)件,由兩個軸承支撐,軸承安裝后存在一定的游隙,能保證轉(zhuǎn)子在長期工作下靈活運行,組裝冷卻風(fēng)機時,前后軸承同軸度超差或預(yù)緊力不足,軸承容易產(chǎn)生受憋,長期運行后會產(chǎn)生異音故障[3].
選取5臺發(fā)生異音故障的牽引電機冷卻風(fēng)機為樣本機,對其機座、前端蓋、后端蓋等部件的同軸度尺寸進行測量,具體數(shù)據(jù)見表1.
表1 牽引電機冷卻風(fēng)機關(guān)鍵尺寸測量數(shù)據(jù)表
對冷卻風(fēng)機進行分解檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子表面均有較為明顯的掃膛痕跡,掃膛位置主要在轉(zhuǎn)子的前端位置;定子內(nèi)表面也有較為明顯的掃膛痕跡,端部有大量黑色鐵粉附著;定子前后端的軸承轉(zhuǎn)動不靈活,外圈光亮,表示有跑外圈的情況;軸承室磨損嚴(yán)重,內(nèi)部有大量鐵末存在,端蓋內(nèi)壁粘附大量黑色粉末,前端波形彈墊有明顯磨損痕跡,見圖2.
圖2 牽引電機冷卻風(fēng)機分解檢查圖示
根據(jù)測量數(shù)據(jù)及分解檢查情況可知,5臺故障風(fēng)機的機座止口同軸度均不滿足設(shè)計要求,存有的超差,冷卻風(fēng)機機座屬于靜止件,不應(yīng)該存在磨損現(xiàn)象. 根據(jù)上述分析可知,機座止口同軸度超差主要原因為:軸承加工精度不滿足要求,生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo),進而引起軸承受憋,提供了軸承跑外圈時的動力,造成軸承外圈與軸承座孔發(fā)生滑動,即風(fēng)機軸承室跑外圈,引起軸承室磨損,最終導(dǎo)致前端蓋止口—軸承室以及后端蓋止口—軸承室同軸度超差.
CRH5G型動車組牽引電機冷卻風(fēng)機軸承型號為SFK 6205,軸承外徑為52 mm,內(nèi)徑為25 mm,冷卻風(fēng)機軸承所需的預(yù)緊力[4](施加在軸承內(nèi)外圈之間的軸向力,用以減少軸承運行過程中的噪聲及振動)為125~250 N. 其使用的波形彈簧[5]為D52型,依據(jù)JB/T 7590—2005《電機用鋼質(zhì)波形彈簧技術(shù)要求》[6],該型號波形彈簧自由高度為3.2 mm. 由設(shè)計尺寸圖(見圖3)可知,波形彈簧安裝區(qū)間A的最大尺寸為2.65 mm,最小尺寸為1.71 mm,波形彈簧壓縮范圍為
圖3 牽引電機冷卻風(fēng)機設(shè)計尺寸圖
對5臺發(fā)生異音故障的牽引電機冷卻風(fēng)機的軸承波形彈簧安裝空間進行測量,并將風(fēng)機上的波形彈簧取下后安放于波形彈簧彈力試驗機的兩平行板之間,逐漸施加負(fù)載,使兩平行板間距離達(dá)到波形彈簧在故障軸承時的壓縮量,測量此時的彈力,具體數(shù)據(jù)見表2.
表2 牽引電機冷卻風(fēng)機軸承預(yù)緊力測量數(shù)據(jù)表
分析測量結(jié)果可知,5臺故障風(fēng)機中有4臺存在軸承預(yù)緊力不滿足標(biāo)準(zhǔn)值下限的情況。根據(jù)胡克定律,波形彈簧預(yù)緊力F=-k·x,其中k是剛度系數(shù),x為波形彈簧壓縮量. 計算軸承設(shè)計尺寸鏈可知,在該設(shè)計尺寸下,D52型波形彈簧預(yù)緊力為103~280 N(需求值為125~250 N),故障風(fēng)機的軸承設(shè)計預(yù)緊力與需求預(yù)緊力有所偏差,當(dāng)零件配合處于極限時,軸承預(yù)緊力超出需求范圍,使得軸承外圈摩擦力不足以抵抗受憋提供的動力,進而導(dǎo)致風(fēng)機跑外圈.
綜上所述,由于故障風(fēng)機機座止口同軸度的制造工藝未滿足設(shè)計要求,且風(fēng)機軸承的設(shè)計預(yù)緊力與需求預(yù)緊力存在偏差,導(dǎo)致了牽引電機冷卻風(fēng)機軸承跑外圈,最終造成風(fēng)機產(chǎn)生異音.
為避免CRH5G型動車組牽引電機冷卻風(fēng)機出現(xiàn)異音或接地故障,對冷卻風(fēng)機的制造工藝進行優(yōu)化,確保機座止口同軸度不超差. 加工過程中使用專用機座加工設(shè)備,采用一次裝夾的方式,對機座兩端止口與鐵芯檔位進行同時加工,免去了二次裝夾帶來的同軸度誤差,確保機座同軸度滿足技術(shù)要求. 同時嚴(yán)格執(zhí)行抽檢制度,對機座的止口同軸度使用三坐標(biāo)設(shè)備進行抽檢,對不合格品執(zhí)行報廢處理.
在保證牽引電機冷卻風(fēng)機主要接口尺寸及電氣參數(shù)滿足設(shè)計規(guī)范的基礎(chǔ)上,提高牽引電機冷卻風(fēng)機各部位的設(shè)計精度(見圖4),減小設(shè)計公差,用以確保軸承預(yù)緊力滿足軸承使用要求. 對優(yōu)化后的尺寸精度進行尺寸鏈復(fù)核,波形彈簧安裝區(qū)間A的最大尺寸為2.38 mm,最小尺寸為1.90 mm,波形彈簧壓縮范圍為0.82 ~ 1.30 mm ,設(shè)計預(yù)緊力為153~244 N,在冷卻風(fēng)機各部位配合處于極限時,其設(shè)計值仍能滿足該冷卻風(fēng)機軸承的預(yù)緊力(125~250 N)需求.
圖4 改進后牽引電機冷卻風(fēng)機尺寸圖
優(yōu)化后的牽引電機冷卻風(fēng)機依據(jù)GB/T 1032—2012《三相異步電動機試驗方法》[7]進行了型式試驗,機械尺寸、堵轉(zhuǎn)試驗、空轉(zhuǎn)試驗、連續(xù)啟動試驗、空載試驗、溫升試驗、負(fù)載試驗、轉(zhuǎn)矩試驗和超速試驗等結(jié)果均合格. 2016年7月選取某組CHR5G型動車組裝用1臺改進后的牽引電機冷卻風(fēng)機,至2017年6月動車組運行了36.6萬公里,在此期間冷卻風(fēng)機狀態(tài)良好,未發(fā)生故障報修情況,表明改進型風(fēng)機能夠滿足CRH5G型動車組的使用要求.
針對CRH5G型動車組運行檢修中發(fā)生的牽引電機冷卻風(fēng)機異音故障,通過分解檢測故障風(fēng)機軸承關(guān)鍵部位尺寸以及軸承預(yù)緊力,系統(tǒng)分析了故障原因,提出了優(yōu)化冷卻風(fēng)機機座止口與鐵芯檔位的壓裝工藝、減小冷卻風(fēng)機軸承相關(guān)部位的設(shè)計公差等改進措施. 自2019年4月改進后的牽引電機冷卻風(fēng)機批量裝車以來,至今已運用超過3年,整體狀態(tài)和性能良好,未發(fā)生牽引電機冷卻風(fēng)機異音故障. 本文提出的改進措施能夠有效解決風(fēng)機異音故障,改進后的牽引電機冷卻風(fēng)機滿足動車組使用要求,保障了動車組運用安全及鐵路運輸秩序. 后續(xù)建議增加冷卻風(fēng)機異音故障的運用監(jiān)控手段,如在動車組上加裝監(jiān)測裝置,將故障信息與動車組健康管理信息系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互,研究冷卻風(fēng)機故障規(guī)律,實現(xiàn)超前防范.