毋海峰,胡澤亞
(株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司,湖南 衡陽 421513)
某廠鋅項(xiàng)目于2018年12月順利投產(chǎn),產(chǎn)能為30萬t鋅,550 kt 98%硫酸。主體工藝采用152 m2魯奇焙燒爐,配套硫酸系統(tǒng)采用二級(jí)動(dòng)力波洗滌、絕熱蒸發(fā),干燥塔后經(jīng)二氧化硫風(fēng)機(jī)再進(jìn)“3+1”段轉(zhuǎn)化,干吸塔配置三塔兩槽,一、二吸共用循環(huán)槽,煙氣經(jīng)尾氣吸收塔后正常排空,尾吸塔采用雙氧水工藝。2021年硫酸二系統(tǒng)大修,時(shí)間約30 d,干吸循環(huán)酸復(fù)產(chǎn)前期透明度≤10 mm,后好轉(zhuǎn)約10~20 mm。其中干吸酸渾濁,顏色呈乳白色,透明度最差僅5 mm,且恢復(fù)時(shí)間極長(zhǎng)約20 d,后透明度恢復(fù)至60 mm,共產(chǎn)生透明度較差(≤60 mm)的硫酸12 603.5 t,大大超過預(yù)期6 000 t,給外售帶來壓力,對(duì)公司效益和形象造成不良的影響。因此,探索系統(tǒng)大修后硫酸透明度較差的機(jī)理,對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、公司效益和形象有積極意義。
由硫鐵礦、硫磺、石膏、冶煉煙氣或其它含硫原料制取的硫酸品質(zhì)要求應(yīng)符合GB/T 534-2014《工業(yè)硫酸》的規(guī)定。具體見表1。
從表1可知,硫酸品質(zhì)要求中硫酸含量、灰分、鐵、砷、汞、鉛、透明度等參數(shù)都是定量指標(biāo),產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)品的質(zhì)量息息相關(guān),同一產(chǎn)品不同等級(jí),價(jià)格差異較大。因此硫酸品質(zhì)對(duì)很多冶煉企業(yè)越來越重要,而且還關(guān)系到能否銷售出去,更不用說能否產(chǎn)生更好的效益,以某廠為例,年產(chǎn)硫酸550 kt,優(yōu)等品和一等品的市場(chǎng)價(jià)格就相差30~50元/t,每年因價(jià)格差就減少1 650~2 750萬元的營業(yè)收入,可見提高硫酸品質(zhì)質(zhì)量勢(shì)在必行[1]。
表1 濃硫酸產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求
某廠已投產(chǎn)近3 a,硫酸品質(zhì)一直處于較好水平,現(xiàn)截取部分硫酸品質(zhì)數(shù)據(jù)做對(duì)比,硫酸品質(zhì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬見表2。
從表2對(duì)比可知硫酸含量、灰分、砷、汞、鉛、色度均達(dá)優(yōu)等品的水平,可以排除對(duì)透明度的影響。重點(diǎn)分析硫酸產(chǎn)品中鐵對(duì)透明度的影響。
表2 硫酸品質(zhì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬
某廠硫酸二系統(tǒng)進(jìn)行為期30 d的大修,同時(shí)硫酸一系統(tǒng)高效穩(wěn)定運(yùn)行。現(xiàn)將硫酸二系統(tǒng)大修后所產(chǎn)98%硫酸,與硫酸一系統(tǒng)所產(chǎn)硫酸進(jìn)行化驗(yàn)分析并對(duì)比(兩套硫酸系統(tǒng)的原料來自同一混合原料,制酸配置均相同,可以視為進(jìn)制酸系統(tǒng)煙氣溫度、雜質(zhì)成分相同)。硫酸一系統(tǒng)產(chǎn)酸、二系統(tǒng)復(fù)產(chǎn)硫酸主要化驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。
表3 硫酸一系統(tǒng)產(chǎn)酸、二系統(tǒng)復(fù)產(chǎn)硫酸主要化驗(yàn)數(shù)據(jù)
從表3可知,二系統(tǒng)干吸循環(huán)酸含F(xiàn)e明顯高于一系統(tǒng)所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成品酸。多處研究、資料以及我們以往的生產(chǎn)實(shí)踐表明工業(yè)硫酸呈現(xiàn)乳白色,絕大多數(shù)是由于FeSO4類溶解在酸中造成的[2],包括酸中的酸泥,分析其中的成分也以硫酸中鐵含量越高,硫酸透明度越差。當(dāng)硫酸中含鐵量為9.5×10-6時(shí),硫酸透明度已達(dá)到85 mm,為優(yōu)等品;但硫酸中鐵含量為170×10-6時(shí),硫酸透明度為50 mm,為合格品。因此我們分析造成二系統(tǒng)循環(huán)酸透明度差的原因主要是酸中Fe含量超標(biāo)導(dǎo)致。
1.硫酸系統(tǒng)停車后,接觸濃酸介質(zhì)的管道、煙道會(huì)吸收水分,形成稀酸腐蝕(破壞鈍化膜),停車時(shí)間越久腐蝕程度越大,產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物(硫酸鹽類,其中主要是硫酸鐵類)在系統(tǒng)復(fù)產(chǎn)后重新進(jìn)入干吸系統(tǒng)。再者干吸塔內(nèi)填料層本身夾雜、附著的酸泥停車后出現(xiàn)硬化、結(jié)團(tuán),復(fù)產(chǎn)開車后也重新進(jìn)入系統(tǒng),這其中還包括轉(zhuǎn)化觸媒裝填過程(人工裝填造成損耗)的粉化觸媒等,這些都會(huì)對(duì)干吸酸透明度造成影響,這在冶煉煙氣制酸行業(yè)已形成共識(shí)。
2.本次硫酸系統(tǒng)檢修干吸、轉(zhuǎn)化涉及項(xiàng)目多,施工面積大,其中對(duì)系統(tǒng)影響較大的有:干燥塔分酸管整體更換;一吸塔纖維除霧器整體更換;二吸塔除霧器改造,由纖維除霧器改造更換為金屬絲網(wǎng)捕沫器;干吸新增脫吸塔改造;轉(zhuǎn)化一至四層觸媒篩分裝填,部分進(jìn)行了換新;熱管鍋爐進(jìn)、出口閥、短路閥全部換新;轉(zhuǎn)化一層煙氣出口大小頭整體更換等。
3.這其中我們分析對(duì)此次干吸酸透明度恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)影響最大的三部分:(1)干燥塔分酸管此次是整體更換,原分酸管腐蝕嚴(yán)重,尤其是支管≥90%腐蝕變薄、穿孔,拆除過程中還需動(dòng)用氧割,檢修過程中大宗損件均已檢出,但或多或少有部分碎渣進(jìn)入系統(tǒng),再加上新分酸器開車后重新預(yù)膜鈍化過程中也會(huì)增加雜質(zhì)(Fe)進(jìn)入系統(tǒng);(2)此次檢修新增干燥酸串吸收循環(huán)槽脫吸塔進(jìn)行了搭接,進(jìn)酸管、出酸管均采用316L不銹鋼材質(zhì),總長(zhǎng)合計(jì)約50 m,進(jìn)酸試車酸洗、管道預(yù)膜鈍化過程中也同樣增加了Fe質(zhì)雜質(zhì)及瓷質(zhì)雜質(zhì)(填料層填裝Φ76矩鞍環(huán)7.1 m3,Φ38矩鞍環(huán)0.5 m3)等進(jìn)入系統(tǒng);(3)此次檢修二吸塔纖維除霧器改造為金屬絲網(wǎng)捕沫器,施工過程中需對(duì)原纖維除霧器花板進(jìn)行氧割切除,切割過程中大宗切除件全部撿出,但部分切割碎渣全部落入填料層進(jìn)入系統(tǒng),其中還包括新絲網(wǎng)除沫器塔頂整體焊接產(chǎn)生的部分焊渣。
這三項(xiàng)產(chǎn)生的雜質(zhì)(Fe)都比以往檢修存在絕對(duì)的增量。
1.一吸塔分酸器大修后存在堵塞現(xiàn)象,復(fù)產(chǎn)后上下塔酸溫溫差有26~28℃(檢修前正常生產(chǎn)溫差為20~23℃),進(jìn)塔壓力240 kPa以上,出塔氣溫也略高于上塔酸溫,存在噴淋量降低或塔內(nèi)分酸不均的跡象,疑似分酸孔眼被酸泥或碎瓷環(huán)堵塞所致,再者檢修期間為了以后檢修(檢查)分酸器方便,將部分小填料扒出后未進(jìn)行回填,這兩方面原因造成一吸塔霧沫量增加,吸收效率不在最好水平。
2.硫酸二系統(tǒng)復(fù)產(chǎn)后停車較頻繁也對(duì)干吸酸透明度恢復(fù)有較大的影響,復(fù)產(chǎn)后一共停車4次,某次因處理二吸B泵問題連續(xù)倒泵兩次,都造成了干吸酸透明度的波動(dòng)。原因是開停(泵)對(duì)循環(huán)槽底部沉積酸泥形成沖擊擾動(dòng)而將酸泥重新帶入系統(tǒng)。
3.酸中氮氧化物的存在對(duì)干吸酸透明度的影響也較大,當(dāng)硫酸中含有氮氧化物時(shí),先生成易溶于濃硫酸的紅色硫酸硝酸亞鐵復(fù)合鹽,會(huì)破壞鈍化保護(hù)膜,使反應(yīng)不斷進(jìn)行,該復(fù)合鹽不穩(wěn)定,會(huì)繼續(xù)與硫酸反應(yīng)生成白色硫酸亞鐵鹽,氮氧化物在反應(yīng)過程中起催化橋梁作用,最后產(chǎn)物為硫酸亞鐵鹽。當(dāng)然這塊的影響還需進(jìn)一步分析論證。
檢修工作的精細(xì)化要進(jìn)一步加強(qiáng),一些檢修項(xiàng)目的細(xì)節(jié)問題我們還需更精細(xì)化的管控。
1.制酸干吸大型檢修作業(yè)(分酸器更換、除霧器或捕沫器更換、填料清洗更換、塔體大面積切割焊接等)涉及塔內(nèi)、塔體的,產(chǎn)生的檢修廢料要采取有效的收集或清理措施,盡可能減少此類廢料進(jìn)入系統(tǒng)。
2.塔內(nèi)填料清洗裝填、轉(zhuǎn)化器觸媒篩分裝填這類需人工進(jìn)行的檢修項(xiàng)目,盡量采取鋪設(shè)跳板(木板)、搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放、減少檢修(施工)人員踩踏面積及時(shí)間等,減少填料、觸媒等人為破損率。
3.大修復(fù)產(chǎn)升溫期間確保升溫時(shí)間(72 h),適當(dāng)提高升溫期間干吸換酸量,目前硫酸系統(tǒng)大修后升溫期間干吸換酸量基本維持在120 t/班,可提高到150~180 t/班。
4.大修復(fù)產(chǎn)期可通過兩套制酸互補(bǔ)的控制措施,可以適當(dāng)分流部分進(jìn)另一系統(tǒng),縮短干吸酸透明度恢復(fù)正常的時(shí)間,減少系統(tǒng)的殘酸產(chǎn)量,當(dāng)然可能會(huì)對(duì)另一系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊,具體分流量及操作可能性還需進(jìn)一步論證。
5.利用停車機(jī)會(huì)對(duì)一吸塔分酸器進(jìn)行徹底疏通,并對(duì)填料進(jìn)行補(bǔ)裝。
6.擇機(jī)停車對(duì)干燥塔循環(huán)A泵進(jìn)行吊出檢查維修,更換易損件。
1.降低制酸原料含硫煙氣中的雜質(zhì)含量[3],確保凈化效果(包括焙燒爐的電收塵效果),減少粉塵、F、Cl等有害雜質(zhì)對(duì)系統(tǒng)的影響。
2.盡可能的減少系統(tǒng)開停車,尤其是干吸泵的頻繁換車。
3.控制煙氣中氮氧化物含量,減輕其對(duì)系統(tǒng)的影響。
4.嚴(yán)格控制酸霧、水分指標(biāo),尤其是水分指標(biāo)(≤0.1 g/m3)。
經(jīng)過本次硫酸系統(tǒng)大修的前后過程,認(rèn)真分析復(fù)產(chǎn)后硫酸透明度持續(xù)較差的原因,結(jié)合復(fù)產(chǎn)后硫酸系統(tǒng)故障頻發(fā)的實(shí)際情況。筆者認(rèn)為硫酸系統(tǒng)大修和日常管控的精細(xì)化管理任重而道遠(yuǎn),還需改變傳統(tǒng)觀念。大修時(shí)務(wù)必做到精細(xì)化過程管控,減少雜質(zhì)元素進(jìn)入系統(tǒng);提前改變生產(chǎn)組織模式,在硫酸升溫階段加大換酸量,減少復(fù)產(chǎn)后所產(chǎn)透明度較差的硫酸;日常管控需緊盯系統(tǒng)指標(biāo),及時(shí)做出反應(yīng)調(diào)整前段工藝控制,來提高硫酸品質(zhì),為公司提質(zhì)增效做出貢獻(xiàn)。