李彥軍,劉智峰
天水星火機床有限責(zé)任公司 甘肅天水 741024
目前,我公司生產(chǎn)的試驗機絲母易產(chǎn)生縮孔、縮松缺陷,廢品率高達60%以上,出品率較低,基于這種情況,需進行工藝改進。
絲母屬于中等壁厚鑄件,大部分壁厚45mm,局部壁厚65mm,材質(zhì)為QT600-3,毛坯重25kg,輪廓尺寸為φ175mm×220mm。技術(shù)要求鑄件不得有縮松、縮孔、夾雜及氣孔等鑄造缺陷,絲母孔內(nèi)不允許有任何缺陷。絲母鑄件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 絲母鑄件結(jié)構(gòu)
絲母鑄件主要缺陷是縮松、縮孔等收縮缺陷,主要位置集中在孔內(nèi)中間部位和上表面中間部位以下(見圖1)。鑄件收縮包括液態(tài)收縮、凝固收縮和固態(tài)收縮三階段。液態(tài)收縮影響縮孔大小,凝固收縮影響縮松傾向,固態(tài)收縮影響最終的外形輪廓尺寸。在制作模樣過程中取1%~1.3%的縮尺可解決固態(tài)收縮問題,那么就從液態(tài)收縮和凝固收縮兩方面分析和解決收縮缺陷。
由于絲母鑄件材質(zhì)為球墨鑄鐵,因此其凝固特點呈“糊狀”凝固,即包圍石墨的奧氏體臨近接觸時,鐵液被分割成為不連續(xù)的熔池,此時鐵液已不能流動,失去補縮通道,呈現(xiàn)出糊狀。在凝固過程中,到達共晶溫度時,大多數(shù)液體開始同時凝固,析出石墨引起體積膨脹,壓力增加。
綜上所述,這里從液態(tài)收縮和凝固收縮兩方面及相關(guān)影響因素入手,并結(jié)合球墨鑄鐵凝固特性來分析和改進原有工藝。
原鑄造工藝(見圖2)從一端分型,鑄件全部在下箱,一箱8件,左右兩排呈條形排列分布,一排4件,每件基本孤立,外壁基本無相互熱源傳遞,樹脂砂砂型自然冷卻,冷卻速度相對較快。內(nèi)孔砂芯被周圍金屬液包圍,冷卻速度相對緩慢,熱量均衡分布相對較差。內(nèi)孔受周圍熱源影響,凝固較晚,得不到有效補縮,易出現(xiàn)“蒼蠅腳”狀凝固收縮缺陷。由于絲母內(nèi)孔是螺紋,因此不允許有任何鑄造缺陷。
圖2 原鑄造工藝
原工藝外壁散熱面積大,溫度梯度大,冷卻速度快。內(nèi)孔由呋喃樹脂自硬砂砂芯形成,由于硅砂蓄熱系數(shù)較小,保溫性能好,且內(nèi)孔散熱面積小,溫度梯度小,因此冷卻速度相對緩慢。根據(jù)球墨鑄鐵凝固特性,先凝固區(qū)域能得到后凝固區(qū)域的補縮,而后凝固區(qū)域得不到有效補縮或不能合理利用石墨化膨脹,易出現(xiàn)枝晶間收縮缺陷(縮松),或后凝固部分會產(chǎn)生集中微型縮孔。
排氣孔的作用是排出型腔內(nèi)氣體,且可加快周圍區(qū)域冷卻速度。原工藝將排氣孔放置在冷卻速度快的部分,使其凝固速度更快,熱量分布均衡性差,再疊加內(nèi)澆道的過熱影響,有順序凝固的特點,不符合球墨鑄鐵凝固特性,會造成內(nèi)澆道一側(cè)的孔內(nèi)更易形成縮松、縮孔等缺陷。為更好地保證鑄件質(zhì)量,總結(jié)以往灰鑄鐵的生產(chǎn)經(jīng)驗,鑄造工藝上在頂端加高30mm作為連體補縮冒口,而球墨鑄鐵補縮冒口的主要作用是補充液態(tài)收縮,使液態(tài)收縮所形成的頂面縮陷和集中縮孔缺陷上移,將其在加工時去除,這樣基本可解決鑄件液態(tài)收縮缺陷,鑄件外觀尺寸也基本滿足要求。
原鑄造工藝澆注系統(tǒng)中內(nèi)澆道截面使用高梯形。由于內(nèi)澆道散熱慢,所以在共晶凝固初期不能及時封閉,使鐵液從內(nèi)澆道產(chǎn)生回流,不能很好地應(yīng)用石墨化膨脹對后續(xù)凝固收縮進行補縮,因此鑄件在凝固晚的部位易出現(xiàn)縮松、縮孔缺陷。使用這種鑄件生產(chǎn)工藝,不但鑄件出品率較低,而且后序需要切除連體補縮冒口,鑄件質(zhì)量也不能穩(wěn)定地滿足要求。
圖3所示為改進后鑄造工藝,將原來的條形排列變成星形排列[1],星形排列相對聚集,外壁處互相增加熱源,砂型散熱速度減緩,外壁冷卻速度減慢,凝固時間延長。內(nèi)孔與外壁間凝固時間差減小,符合球墨鑄鐵的凝固特性,能更好地實現(xiàn)均衡凝固[2]。
圖3 改進后鑄造工藝
把原來樹脂砂砂芯更換成蓄熱系數(shù)更大的鋼棒芯(見圖3),鋼棒芯不僅可形成內(nèi)孔,且具有冷鐵的激冷效果,還可增加孔內(nèi)熱傳導(dǎo)速率,提高內(nèi)孔冷卻速度,加快孔內(nèi)凝固,縮短與外壁凝固時間差,基本與外壁同時或略提前凝固,使鑄件凝固過程更接近于均衡凝固,也更符合球墨鑄鐵糊狀凝固特性。
(1)澆注系統(tǒng)改進 一箱8件,4件為一組,呈星形排列分布,每件一個內(nèi)澆道,一組共用一個暗冒口,內(nèi)澆道過暗冒口呈星形放射狀(見圖3),每件熱量分布較均勻,內(nèi)澆道尺寸為(寬×高)35mm×12mm,其截面采用扁平形(寬高比為3∶1)且截面較原工藝放大,便于快速充型和鐵液凝固初期內(nèi)澆道及時封閉,防止鐵液回流,最大化應(yīng)用石墨化膨脹特點,更符合球墨鑄鐵均衡凝固的特性。
(2)冒口改進 匯總一段時間內(nèi)熔煉QT600化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。
由表1可得出,QT600碳當(dāng)量為4.7%~4.8%。同時使用球墨鑄鐵專用生鐵,其他原材料嚴(yán)格把控,鐵液冶金質(zhì)量良好。另外,出氣孔移到內(nèi)澆道所形成的熱節(jié)附近(見圖3),調(diào)節(jié)鐵液凝固溫度場,均衡鑄件整體熱量分布,使其達到均衡凝固。省去原來的連體補縮冒口,采用澆注系統(tǒng)補縮鐵液液態(tài)收縮,凝固初期內(nèi)澆道及時封閉,最大化地利用石墨化膨脹。根據(jù)以上條件,此鑄件可采用小補縮冒口或無冒口鑄造[3]。無冒口鑄造的鑄件力學(xué)性能從邊緣向中心降低緩慢,而有冒口鑄件從邊緣向中心急劇下降,得出無冒口鑄件的內(nèi)在質(zhì)量優(yōu)于有冒口鑄件內(nèi)在質(zhì)量。因此,采用無冒口鑄造,鑄件不但省去了頂端連體補縮冒口,且克服了凝固收縮過程中的縮松、縮孔缺陷,大幅提高了鑄件工藝出品率。
表1 QT600化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù)) (%)
通過鑄造工藝改進,絲母鑄件及同類產(chǎn)品質(zhì)量滿足了要求,提高了工藝出品率,與改進前相比,廢品率大幅下降,達到5%以下,不但保證了鑄件質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率,而且保證了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。