齊亞賓
(中核核電運(yùn)行管理有限公司運(yùn)行四處,浙江 嘉興 314000)
二回路中的給水是由汽機(jī)凝結(jié)水、化學(xué)補(bǔ)給水和各種疏水組成的。其中,化學(xué)補(bǔ)給水來(lái)自化學(xué)水處理系統(tǒng)經(jīng)除鹽處理的高純度除鹽水,凝結(jié)水和各種疏水可經(jīng)過(guò)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)除去系統(tǒng)中的懸浮物和溶解物。保證補(bǔ)給水除鹽處理系統(tǒng)和凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行,也就保證了二回路水質(zhì)的高純度,但當(dāng)出現(xiàn)凝汽器鈦管破裂等特殊情況時(shí)會(huì)導(dǎo)致二回路水質(zhì)惡化,影響蒸汽發(fā)生器正常使用及壽命。本文通過(guò)分析二回路水質(zhì)變化的因素和應(yīng)對(duì)措施,來(lái)尋求減緩設(shè)備的腐蝕,延長(zhǎng)設(shè)備壽命的方法,增加公司的效益。
技術(shù)規(guī)范中要求對(duì)凝結(jié)水水質(zhì)的要求,如表1所示。
表1 功率運(yùn)行的凝結(jié)水
由于pH值反映H含量,它影響金屬的溶解動(dòng)力學(xué)和電極過(guò)程,因此pH值越低則腐蝕過(guò)程越容易進(jìn)行。但過(guò)高的PH又會(huì)發(fā)生苛性應(yīng)力腐蝕的危險(xiǎn)。
(1)材料的情況:碳鋼要求高pH,而含有銅合金的系統(tǒng)則禁止太高的pH值。(2)pH和化學(xué)試劑的濃度不能太高,以保持蒸發(fā)器排污系統(tǒng)(APG)的凈化效率和限制排向環(huán)境的化學(xué)試劑量及廢樹(shù)脂產(chǎn)生量。
本廠的凝汽器是采用鈦冷卻管(無(wú)銅合金),所以,適當(dāng)提高給水pH可以減少腐蝕和減少回路中FeO/FeO的產(chǎn)生:pH一般控制在9.4~10.0(25℃)。
氨水是揮發(fā)性堿,它既可得到堿性pH值,減少回路的腐蝕,又避免在蒸汽發(fā)生器水中濃縮,故用來(lái)處理整個(gè)水—汽回路。
(1)鈉的高含量會(huì)形成強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽和游離苛性鈉(堿)形式,會(huì)對(duì)設(shè)備材料產(chǎn)生嚴(yán)重的堿性腐蝕。(2)APG排污水中,鈉離子和陽(yáng)電導(dǎo)率的要求如圖1所示。
圖1 正常功率運(yùn)行期間,SG排污水Na+和λ+所決定運(yùn)行區(qū)域圖
測(cè)量的數(shù)值在5個(gè)區(qū)中的1個(gè)區(qū)內(nèi)確定運(yùn)行點(diǎn)。
如果化學(xué)參數(shù)惡化,結(jié)合3和4區(qū)構(gòu)成最低限值,限定運(yùn)行的延續(xù)時(shí)間,要求如下:
(1)降低機(jī)組負(fù)荷(在4區(qū)內(nèi))以限制污染,及時(shí)查找原因,采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。(2)或者機(jī)組停運(yùn)和蒸汽發(fā)生器供水由輔助給水系統(tǒng)供給。如果污染繼續(xù)惡化,在5區(qū)要求以最大速率立即降低機(jī)組負(fù)荷到熱停堆或熱備用。只有在排污水特性返回2區(qū)后,才允許停止降負(fù)荷或提升功率。(3)海水中含有大量鈉離子,通過(guò)監(jiān)測(cè)凝汽器中的鈉離子含量,可及時(shí)發(fā)現(xiàn)凝汽器是否泄漏。
(1)氧本身是一種很活潑的腐蝕元素,且它還是其他元素的催化劑。(2)氧含量的控制手段。
聯(lián)氨是一種還原劑,它一方面使Fe和Cu處在非氧化態(tài)(FeO,CuO),另一方面是物理除氣(凝汽器的真空除氧和除氧器的熱力除氧)的補(bǔ)充,除去回路中少量殘余氧氣,其化學(xué)反應(yīng)式為:NH+O→N+2HO。
陽(yáng)電導(dǎo)反映的是二回路中陰離子含量。二回路給水中的微量雜質(zhì)和腐蝕產(chǎn)物不易隨蒸汽一起進(jìn)入汽輪機(jī),絕大部分留在蒸汽發(fā)生器內(nèi),蒸汽發(fā)生器就像一個(gè)濃縮裝置,濃縮倍率達(dá)到90倍,若陽(yáng)電導(dǎo)長(zhǎng)期超標(biāo),會(huì)導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器嚴(yán)重腐蝕。二回路中的陰離子主要為氯離子/氟離子/硫酸根離子等,氯化物在有氧時(shí),特別是在高溫下,能使不銹鋼的應(yīng)力腐蝕加劇。氟化物也會(huì)引起不銹鋼的應(yīng)力腐蝕。
二回路中的離子雜質(zhì)主要通過(guò)ATE除鹽床,APG除鹽床去除。
6.1.1 事件概述
2015年2月28 日8:20左右,3號(hào)機(jī)組蒸汽發(fā)生器排污水鈉離子含量出現(xiàn)上升趨勢(shì),從0.80ppb上升到最高2.8ppb,化學(xué)取樣分析,測(cè)得排污水鈉離子含量2.6ppb、氯離子含量3.7ppb,確認(rèn)為真實(shí)升高,鈉離子含量達(dá)到峰值后很快恢復(fù)正常運(yùn)行水平。從二回路在線(xiàn)儀表數(shù)據(jù)趨勢(shì)看,二回路系統(tǒng)凝結(jié)水、主給水水質(zhì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常情況。為了查找原因,化學(xué)人員對(duì)3RPE004PS、3APG003/004DE出口等進(jìn)行取樣分析,查找可能引起二回路水質(zhì)波動(dòng)的原因,未發(fā)現(xiàn)異常,查詢(xún)此期間的運(yùn)行操作,也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可能影響水質(zhì)的相應(yīng)操作。
3月8日至9日,排污水鈉離子含量再次出現(xiàn)短時(shí)間升高現(xiàn)象并快速回落。4月5日凌晨1:35,主控觸發(fā)3SIT103AA熱阱陽(yáng)電導(dǎo)高報(bào)警,SG排污水水質(zhì)進(jìn)入二區(qū),3CEX泵出口母管鈉離子含量升高到3.6ppb。4月8日 凌 晨2:10,凝 汽 器 再 次 觸 發(fā)3SIT103AA熱阱陽(yáng)電導(dǎo)高報(bào)警,排污水水質(zhì)再次進(jìn)入二區(qū),3CEX泵出口母管鈉離子含量升高到5.5ppb。由于3ATE一直保持全流量運(yùn)行,避免了排污水水質(zhì)進(jìn)一步惡化。4月8日出現(xiàn)泄漏,鈉含量峰值為5.5ppb,凝結(jié)水流量2400t/h,CRF海水中鈉含量約3 072ppm,計(jì)算得出峰值時(shí)海水泄漏率為4.3L/h。
4月13日,維修用薄膜法發(fā)現(xiàn)有1根存在明顯泄漏的鈦管。對(duì)此鈦管進(jìn)行氦檢漏,確認(rèn)此管有破損。隨后對(duì)此泄露鈦管進(jìn)行堵管處理。
6.1.2 事件的影響
凝汽器鈦管的破損會(huì)使海水漏入凝汽器,從而使凝結(jié)水中進(jìn)入不揮發(fā)性鹽,導(dǎo)致凝結(jié)水水質(zhì)短時(shí)間內(nèi)就會(huì)急劇惡化。當(dāng)海水進(jìn)入SG后,將引起鈉離子、氯離子及酸性物質(zhì)的急劇增加,高濃度的雜質(zhì)含量會(huì)加強(qiáng)對(duì)蒸汽發(fā)生器傳熱管腐蝕,增加蒸汽發(fā)生器傳熱管破裂的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而導(dǎo)致凝結(jié)水混入放射性物質(zhì)。
當(dāng)排污水中Na離子濃度或陽(yáng)離子電導(dǎo)率進(jìn)入5區(qū),則要求機(jī)組立即停堆,這對(duì)機(jī)組的連續(xù)運(yùn)行和電廠的經(jīng)濟(jì)利益都是極為不利的。
6.1.3 事件的啟示
可以通過(guò)以下幾點(diǎn)來(lái)減少凝汽器鈦管破損的可能性:(1)緩解海洋生物在凝汽器中的生長(zhǎng):在海洋生物生長(zhǎng)旺盛的季節(jié),適當(dāng)增加泵房入口處的次氯酸鈉投放頻度。(2)利用機(jī)組大修對(duì)鈦管進(jìn)行探傷檢查,將有缺陷的鈦管在未泄漏前用管堵封閉,并在汽側(cè)注凝結(jié)水查找是否有漏點(diǎn)遺漏,將缺陷消除在萌芽狀態(tài)。(3)凝汽器鈦管要清洗干凈,減少微生物生長(zhǎng)的可能性,對(duì)有異物卡住而無(wú)法清洗干凈的鈦管及時(shí)進(jìn)行堵管處理,減少鈦管破損的可能性。(4)人員進(jìn)入凝汽器工作時(shí),對(duì)帶入凝汽器的工器具應(yīng)完整詳細(xì)的記錄,同時(shí)還要做好凝汽器鈦管防砸的措施,撤離時(shí),徹底檢查凝汽器中是否有遺留物品。(5)因海水中鈉含量較高,鈉的含量在凝汽器泄漏時(shí)變化最快,故可以加強(qiáng)對(duì)凝汽器鈉含量的在線(xiàn)監(jiān)測(cè),設(shè)置相關(guān)報(bào)警,及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。(6)熟練ATE的投用。凝汽器鈦管破損時(shí),迅速及時(shí)的投運(yùn)ATE除鹽床,能極大的緩解鈦管破損的影響。
6.2.1 事件概述
2017年6月13 日,執(zhí)行凝結(jié)水泵切換,4CEX001PO停運(yùn)后機(jī)封水流量增大,現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)泵機(jī)封損壞。維修對(duì)4CEX001PO凝結(jié)水泵機(jī)封進(jìn)行了更換。14日凝結(jié)水泵機(jī)封更換工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)二回路鈉含量超標(biāo),15日恢復(fù)正常。
為防止凝汽器真空及二回路氧含量惡化,需要采取由4CEX025VD向泵內(nèi)注水的方式來(lái)確保泵內(nèi)水封,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)錯(cuò)誤地使用了4SRI025VD注水。6月14日21:08,運(yùn)行解除隔離,開(kāi)啟凝結(jié)水泵入口閥4CEX001VL,含鈉的閉式冷卻水(SRI)進(jìn)入了二回路凝結(jié)水系統(tǒng)中(CEX),引起兩臺(tái)蒸汽發(fā)生器的排污水鈉含量上漲,水質(zhì)進(jìn)入三區(qū),如圖2所示。
圖2 CEX系統(tǒng)流程圖
6.2.2 事件啟示
(1)CEX泵有過(guò)開(kāi)口工作后,可能有雜質(zhì)進(jìn)入二回路造成水質(zhì)惡化。解除隔離時(shí),應(yīng)對(duì)泵進(jìn)行沖洗至取樣合格后再將泵投入回路。(2)更換凝泵軸封工作結(jié)束,啟泵進(jìn)行再鑒定時(shí)最好保持ATE全流量運(yùn)行,同時(shí)加強(qiáng)關(guān)注二回路水質(zhì)。
在核電廠的運(yùn)行事件中,導(dǎo)致二回路的水質(zhì)惡化的事件占很大一部分,首先應(yīng)加強(qiáng)二回路水質(zhì)的參數(shù)的監(jiān)測(cè),故建議KIT中安裝可以全盤(pán)監(jiān)測(cè)二回路水質(zhì)的畫(huà)面;然后在出現(xiàn)水質(zhì)惡化情況時(shí)按程序規(guī)程進(jìn)行處理,這就要求在平時(shí)多做事故預(yù)想,多做事故演練,對(duì)情況出現(xiàn)后的緊急操作要熟練有數(shù);再者在發(fā)生水質(zhì)惡化的問(wèn)題后應(yīng)從源頭上找到導(dǎo)致水質(zhì)變化的原因,從而提出改進(jìn)措施防止再次出現(xiàn)。