高玉芳,劉麗麗
空冷器管束斷裂失效分析
高玉芳,劉麗麗
(齊齊哈爾大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,黑龍江 齊齊哈爾 161006)
通過對某化工廠空冷器管束宏觀形貌檢查、斷口分析、材質(zhì)成分分析、金相檢驗(yàn)、掃描電鏡等手段,分析了某化工廠空冷器管束發(fā)生斷裂的原因.結(jié)果表明,管束斷裂的主要原因是由于腐蝕性S2-,Cl-與管束發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成內(nèi)壁腐蝕,管束因承受不了管內(nèi)壓力導(dǎo)致管束斷裂.從選材、檢查維護(hù)、優(yōu)化操作過程等角度提出了改進(jìn)措施.
管束;金相;氯離子;腐蝕
某化工廠的空冷器管束發(fā)生斷裂,該管束用于CO裝置脫碳單元冷卻MDEA貧液,MDEA貧液就是沒有吸收CO2,H2S之類酸性氣體的溶液,管束材質(zhì)為10#鋼.為了找到管束斷裂的原因,對其進(jìn)行研究.
對斷裂管束的壁厚進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)管束的外徑25 mm,沒有發(fā)生變化,內(nèi)徑最薄處為21.8 mm,管束尺寸為Φ25 mm×2.5mm,壁厚減薄0.9 mm,由此推測管束內(nèi)壁發(fā)生腐蝕,使得內(nèi)壁減?。畬κШ蟮墓苁M(jìn)行宏觀觀察發(fā)現(xiàn),在管束斷口附近內(nèi)壁處可以清晰地看到管內(nèi)有腐蝕坑存在,且表面有黑色的腐蝕產(chǎn)物附著(見圖1),進(jìn)而推斷管束斷裂與腐蝕有關(guān)[1].
為了分析管束失效斷裂的原因,對斷口位置進(jìn)行分析.先用酒精對管束斷口進(jìn)行清洗,除去表面附著的腐蝕物或其它雜質(zhì),再對管束的斷口進(jìn)行觀察和分析(見圖2).
圖1 管束內(nèi)壁
圖2 管束斷口
利用SEM掃描電鏡對管束斷口進(jìn)行微觀分析,其斷口端面掃描結(jié)果見圖3(圖3b~c是圖3a在不同倍率下的斷口放大圖).通過對不同倍率下的斷口SEM照片發(fā)現(xiàn),圖3b中可以看到斷口內(nèi)壁發(fā)生腐蝕,并存在孔洞,由于長時(shí)間運(yùn)行,腐蝕產(chǎn)物附著在管束內(nèi)壁,并在管束內(nèi)堆積,腐蝕由內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展.從圖3c中看到,斷口表面平齊而光亮,屬于脆性斷裂;綜合管束壁厚最薄處減薄0.9 mm,可以推斷管束是腐蝕減薄導(dǎo)致斷裂[2-3].
圖3 斷口不同倍率下的掃描結(jié)果
管束中的介質(zhì)是MDEA貧液,MDEA脫碳系統(tǒng)中介質(zhì)與管束發(fā)生了化學(xué)反應(yīng)[4]15.為了進(jìn)一步確定引起管束發(fā)生腐蝕的原因,利用EDS能譜儀對失效管束內(nèi)壁面的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行分析,結(jié)果見表1.從表1中可發(fā)現(xiàn),腐蝕產(chǎn)物含有氧元素、硫元素、氯元素,其中最大含量分別達(dá)到25.37%,0.48%,0.49%,還含有Ca與Mg元素.由此推測:管束內(nèi)溶液是富氧物質(zhì),所以氧元素含量較高;而由硫元素和氯元素推測,在管束內(nèi)部介質(zhì)中可能含有少量的腐蝕性硫化物、氯化物等,管束長期運(yùn)行,腐蝕性硫化物、氯化物與管束發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成內(nèi)壁腐蝕,在發(fā)生腐蝕位置易造成斷裂失效[5-6].
表1 腐蝕產(chǎn)物成分 (%)
對失效斷裂管束進(jìn)行取樣,之后利用SEM掃描電鏡對管束內(nèi)壁有腐蝕坑的不同位置A,B進(jìn)行進(jìn)一步的微觀形貌分析,管束內(nèi)壁微觀形貌見圖4.通過對圖4進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),管束內(nèi)壁發(fā)生了腐蝕,管束金相組織為珠光體+鐵素體,結(jié)合脫碳裝置中的酸性環(huán)境和管束內(nèi)壁面腐蝕產(chǎn)物中含有元素Cl,在強(qiáng)酸性氯離子環(huán)境中,珠光體的存在弱化了基體本身電化學(xué)性能,自腐蝕電位負(fù)移,腐蝕傾向明顯增大,自腐蝕電流密度增大,陽極溶解速度快[7].其原理為鐵素體和珠光體在同一材料中自然地構(gòu)成了腐蝕原電池,鐵素體電位相對比珠光體高,將成為腐蝕原電池中的陰極,而珠光體則作為陽極而優(yōu)先溶解[3]26.珠光體的存在弱化了腐蝕產(chǎn)物對基體的保護(hù)效果,降低了腐蝕產(chǎn)物對電化學(xué)反應(yīng)的阻抗效應(yīng)和阻斷腐蝕介質(zhì)與基體接觸的能力.
圖4 管束內(nèi)壁不同位置微觀形貌
廠家提供管束材質(zhì)為10#鋼,在管束上取樣進(jìn)行成分分析,利用德國SPECTRO MAXx直讀光譜儀,對管束進(jìn)行成分檢測,結(jié)果見表2.通過表2數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),管束所有元素含量均在GB/T 699—1999要求的范圍之內(nèi),所以管束材料的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求.
表2 管束化學(xué)成分及標(biāo)準(zhǔn)值 (%)
10#鋼是碳素結(jié)構(gòu)鋼,它的塑性、韌性很好,易冷熱加工成形,正火或冷加工后切削加工性能好,焊接性優(yōu)良,無回火脆性,但淬透性和淬硬性均差.交貨狀態(tài)為不熱處理或熱處理(退火、正火或高溫回火),組織為鐵素體+珠光體.對失效管束取樣,試樣經(jīng)過鑲嵌、打磨拋光,并經(jīng)過4%的硝酸酒精侵蝕后,利用顯微鏡進(jìn)行金相觀察,結(jié)果見圖5.
通過對比發(fā)現(xiàn),管束金相試樣的金相組織均為鐵素體+珠光體,與標(biāo)準(zhǔn)組織圖譜基本相符,因此管束材料組織符合標(biāo)準(zhǔn)要求[8].
管束中介質(zhì)是MDEA貧液,MDEA溶液濃度過低.當(dāng)溶液濃度過低時(shí).經(jīng)過管束中的部分二氧化碳沒有被溶液吸收而留在氣相,從而造成腐蝕;MDEA脫碳系統(tǒng)中介質(zhì)CO2引起的腐蝕[4-5]:
CO2+H2O=H2CO3
Fe+H2CO3=FeCO3+H2↑
Fe +H2S=FeS+H2↑
圖5 試樣在不同倍率下的金相組織
由腐蝕產(chǎn)物可知,含有Ca,Mg,Cl元素,CaCl2在一定條件下能部分水解生成氯化氫(HCl),而氯化鎂最易水解,反應(yīng)為[9]
MgCl2+H2O→Mg(OH)Cl+HCl↑
氯化氫溶解于水中成鹽酸,鹽酸與鐵發(fā)生作用,即
Fe +2HCl→FeCl2+H2↑
這時(shí)管束受到腐蝕,前面反應(yīng)生成的FeS溶解于鹽酸后又生成H2S(FeS+2HCl→FeCl2+H2S),再繼續(xù)腐蝕,又生成FeS,這樣重復(fù)下去腐蝕加深.由于管束受到腐蝕,壁厚逐漸變薄,強(qiáng)度降低,承受不了管內(nèi)壓力導(dǎo)致管束斷裂.在這些因素共同作用下,導(dǎo)致管束局部金屬被嚴(yán)重?fù)p傷減薄,設(shè)備在此種情況長期運(yùn)行,最終造成斷裂.
管束斷裂的主要原因是由于腐蝕產(chǎn)物中含有硫元素、氯元素,腐蝕性S2-,Cl-與管束發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成內(nèi)壁腐蝕,最終造成管束斷裂.可以根據(jù)使用環(huán)境,檢測液體的溫度、壓力、流速等指標(biāo)進(jìn)行防腐處理,管道的防腐處理也是生產(chǎn)設(shè)備安全有效運(yùn)行的關(guān)鍵.
通過對空冷器管束斷口、金相組織及化學(xué)成分分析可知,斷口附近內(nèi)壁處存在孔洞,斷口表面平齊而光亮,屬于脆性斷裂;管束金相試樣的金相組織均為鐵素體+珠光體,金相組織符合標(biāo)準(zhǔn)要求;管束的化學(xué)成分符合要求,不存在錯(cuò)用鋼材的情況.因此,應(yīng)該對管道定期進(jìn)行檢查維護(hù),可以采用無損檢測設(shè)備對管道的厚度、密度進(jìn)行檢測.在維護(hù)過程中及時(shí)對管道進(jìn)行清污處理,防止腐蝕物堆積造成管道嚴(yán)重腐蝕.對破損嚴(yán)重的管道進(jìn)行更換,可以延長生產(chǎn)設(shè)備的使用壽命,防止發(fā)生生產(chǎn)安全事故.
在生產(chǎn)操作過程中,要優(yōu)化操作程序,及時(shí)監(jiān)測生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行過程,嚴(yán)格控制生產(chǎn)設(shè)備的工藝參數(shù),避免設(shè)備超溫、超壓運(yùn)行,降低設(shè)備氧化腐蝕的速度.
空冷器管道斷裂失效的原因和形式有很多,與管道的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、加工工藝有關(guān),還與管道的工作環(huán)境,工作介質(zhì)的流速、溫度、壓力、氧化腐蝕等有關(guān).本文僅從管道的選材和腐蝕機(jī)理入手,分析空冷器管道斷裂失效的原因,提出解決措施,以期在設(shè)備的生產(chǎn)和使用過程中具有一定的借鑒和指導(dǎo)作用.
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Fracture lose efficacy analysis of air cooler pipe bundle
GAO Yufang,LIU Lili
(School of Mechanical and Electrical Engineering,Qiqihar University,Qiqihar 161006,China)
By means of macroscopic morphology examination,fracture analysis,material composition analysis, metallographic examination and scanning electron microscope,the cause of fracture of air cooler bundle in a chemical plant was analyzed.The results show that the main cause of tube bundle fracture is the chemical reaction between corrosives S2-and Cl-and tube bundle,which causes the inner wall corrosion,and the tube bundle cannot bear the pressure in the tube,leading to the fracture of tube bundle.The improvement measures are put forward from the aspects of material selection,inspection and maintenance,and optimization of operation process.
pipe bundle;metallography;chloride ion;corrosion
1007-9831(2022)09-0039-05
TG172.6
A
10.3969/j.issn.1007-9831.2022.09.009
2022-03-11
高玉芳(1965-),女,黑龍江齊齊哈爾人,副教授,從事金屬材料熱處理及表面技術(shù)研究.E-mail:gaoyufang65@163.com