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      關(guān)于消除某車型車門外觀不良問題的分析

      2022-10-27 06:51:38邵科君
      汽車電器 2022年10期
      關(guān)鍵詞:鎖孔鈑金門鎖

      張 健,邵科君,張 彬

      (杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 310020)

      2021年11~12月,某基地在產(chǎn)的一款車型隨著產(chǎn)量增大,OK線及商檢線反饋側(cè)門鎖緊固螺栓墊片外露及車門鈑金變形掉漆問題,嚴重影響基地裝車和下線合格率。因此問題在市場存在鈑金生銹風險,故將門鎖螺栓墊片外露列為重點問題,且該問題改善迫在眉睫,本文將對這一系列問題進行專題討論分析。

      1 現(xiàn)狀調(diào)查

      筆者及品質(zhì)小組成員首先對故障車進行外觀不良故障確認:①門鎖螺栓墊片外露,外觀不良;②門鎖螺栓墊片處鈑金掉漆。

      對車輛進行排查,共生產(chǎn)168臺,其中墊片處掉漆的有39例,不良率高達23.21%,墊片外露問題134例,不良率79.76%。

      小組成員確認4門均存在鈑金掉漆和墊片外露現(xiàn)象。故障車共生產(chǎn)168臺,每臺車4個門板,共12處螺栓。通過統(tǒng)計,各門掉漆和墊片外露均存在不良。故最終成立改善小組,對問題進行攻關(guān)改善,改善目標為:消除某車型車門鎖處掉漆外觀不良問題。

      小組成員對故障車進行拆解,通過分析確認,門鎖自帶螺母,放入車體內(nèi),通過螺栓將門鎖緊固在車體上。通過裝配過程推測掉漆原因可能有3個方面:①作業(yè)過程導(dǎo)致掉漆;②打螺栓后導(dǎo)致掉漆;③車門油漆性能不滿足要求導(dǎo)致掉漆。如圖1所示。

      圖1 車門鎖處掉漆原因

      1)現(xiàn)場作業(yè)觀察確認是否為裝配過程導(dǎo)致掉漆。員工裝配50臺份,裝配前全檢鈑金無外觀不良;裝配過程中,滿足作業(yè)手順,按作業(yè)要求裝配,裝配過程無誤操作導(dǎo)致掉漆;同過追蹤50臺車到OK線檢驗,在過程中未發(fā)生掉漆問題。跟蹤過程中,未發(fā)現(xiàn)異常導(dǎo)致鈑金掉漆現(xiàn)象?,F(xiàn)場觀察裝配作業(yè)和運轉(zhuǎn)過程中,無掉漆導(dǎo)致外觀不良。如圖2所示。

      圖2 裝配過程觀察

      2)通過現(xiàn)場作業(yè)觀察確認是否為打螺栓后導(dǎo)致掉漆,員工裝配50臺。①3處安裝孔在打螺栓時均存在掉漆和墊片外露現(xiàn)象;②4門打螺栓時均存在掉漆和墊片外露現(xiàn)象。如圖3所示。

      圖3 打螺栓后導(dǎo)致掉漆

      3)確認車門油漆性能是否滿足要求,故障車是否存在油漆缺陷。對故障車進行百格試驗,百格試驗合格,油漆性能滿足要求。

      通過拆解和實物解析統(tǒng)計(圖4)得出:車門外觀不良主要為打螺栓后掉漆導(dǎo)致。

      圖4 實物解析統(tǒng)計

      2 原因分析

      筆者及品質(zhì)小組成員對車門外觀不良實物故障車解析發(fā)現(xiàn),故障車門外觀不良問題(門鎖螺栓墊片外露、門鎖螺栓墊片處鈑金掉漆)是由于打螺栓后造成掉漆和墊片外露。小組通過人機料法環(huán)等方面進一步分析,推測出可能造成車門外觀不良的以下6個因素。

      2.1 人員崗位技能資質(zhì)不符合要求

      對人員資質(zhì)進行確認,核對人員技能矩陣圖,左右兩側(cè)員工均達到4/4的要求,完全勝任此工位,且近兩月車門螺栓裝配工位無人員變化,可確定人員資質(zhì)無問題,非要因。路試檢驗指導(dǎo)書,檢驗順序明確,且均有上崗資質(zhì),可確定路試檢驗員工資質(zhì)為非要因。通過技能鑒定,連續(xù)觀察新老員工各50臺車裝配過程,合格率100%。

      2.2 電槍工具不滿足要求

      筆者及品質(zhì)小組成員校核電槍扭力是否滿足要求,槍頭是否磨損,槍頭長度對故障有無貢獻。

      1)電槍1、2校核扭矩均滿足要求9Nm。

      2)電槍1、2槍頭完好,更換不同長度槍頭,不良率無明顯變化。

      以上說明電槍扭矩滿足要求,電槍對故障率沒有貢獻,判定為非要因。

      2.3 電槍參數(shù)設(shè)置不合理

      筆者及品質(zhì)小組成員對電槍參數(shù)設(shè)置不合理進行確認。通過對標其他基地,并用臨時工藝將扭力降低到7Nm進行驗證。其他基地扭矩均低于該車型,臨時工藝降至7Nm進行驗證:試裝車50臺進行驗證,通過追蹤記錄,故障率從78%降低到38%。電槍扭力設(shè)置不合理,判定為要因。

      2.4 螺栓尺寸不滿足要求

      筆者及品質(zhì)小組成員對零部件螺栓直徑和墊片內(nèi)徑進行確認。螺栓退刀槽直徑圖紙設(shè)計5.4mm±0.12mm,實際測量5.37mm,滿足要求。墊片內(nèi)徑圖紙設(shè)計5.8mm上公差+0.18mm,下公差0,實測5.87mm,滿足要求?,F(xiàn)場測量螺栓直徑和墊片內(nèi)徑滿足要求,判定為非要因。

      2.5 鈑金和車門鎖尺寸不滿足要求

      小組成員對鈑金和車門鎖尺寸進行確認。螺栓退刀槽直徑圖紙設(shè)計6.1mm±0.12mm,實際測量6.08mm,滿足要求。鎖孔直徑圖紙設(shè)計10mm±0.12mm,實測測量10.07mm,滿足要求。車門鈑金孔尺寸和鎖孔直徑滿足設(shè)計要求,判定為非要因。

      2.6 螺栓尺寸不滿足要求

      小組成員對鈑孔和車門鎖配合進行確認。通過對標其他車型鈑金和鎖孔配合,發(fā)現(xiàn)該車型鎖孔孔徑過大和鈑金存在懸空無支撐。如圖5所示。

      圖5 鎖孔孔徑參數(shù)

      經(jīng)過對標,鈑金和鎖孔之間存在懸空無支撐,容易造成打螺栓鈑金變形掉漆,判定為要因。

      綜上分析,6個因素中有2個為要因。通過統(tǒng)計分析,電槍扭力和轉(zhuǎn)速不滿足要求占比38%,鈑金孔和鎖孔配合不滿足要求占比62%,故小組對以上2個要因進行頭腦風暴,制定了相應(yīng)的改善對策。

      3 對策制定及實施

      1)對策1:對電槍扭矩進行更改。將力矩由9Nm±1Nm變更為7Nm±1Nm。驗證100臺車,裝配后車門鎖鈑金掉漆不良率從78%下降至38%,完成時間為2021年11月10日。

      2)對策2:變更車門鎖孔和平面度尺寸。側(cè)門鎖螺紋孔由錐型孔變更為平孔,外徑由10.2mm變更為7.3mm,孔改為平孔。完成時間為2021年11月30日,驗證100臺車,車門鎖處鈑金無掉漆,墊片無外露。

      4 效果驗證

      1)所有措施體現(xiàn)后,零部件按對策檢驗合格后進行裝車驗證,裝車100臺后車門外觀滿足要求,無墊片外露和掉漆現(xiàn)象。

      2)為了科學(xué)性和有效性驗證,所有對策實施后滿足要求(車門外觀滿足要求,墊片無外露,鈑金無掉漆)。小組連續(xù)驗證3個月,問題無復(fù)發(fā),故障率100%消除,因此小組判定改善有效。

      5 防止再發(fā)和橫向排查

      通過對模具進行修改,增加圖紙尺寸檢測管控,來料列入檢驗項目檢測,工藝文件變更,對電槍扭矩進行調(diào)整,定期進行校驗。對圖紙下發(fā)和來料檢驗標準進行更新,《作業(yè)指導(dǎo)書》(作業(yè)標準、步驟、技術(shù)參數(shù))進行更新,防止再發(fā)。

      對車內(nèi)外觀裝配螺栓和搭接處確認和橫向排查,重點尺寸列入管控表,每批次來料進行檢驗。電槍參數(shù)進行檢測并由專人監(jiān)控尺寸穩(wěn)定性和走向。每周進行統(tǒng)計分析和調(diào)整,可有效避免類似問題發(fā)生。

      6 結(jié)語

      通過對某車型車門鎖外觀不良問題故障解決,期間經(jīng)過了現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、對策制定實施、效果驗證、防止再發(fā)、橫向排查6個步驟,真正找到了車門外觀不良的根本原因,并制定了相應(yīng)的整改措施,經(jīng)驗證后證實有效,并找到監(jiān)控車門外觀不良的有效流程。通過此項目改善,對尺寸設(shè)計搭接關(guān)系、尺寸匹配影響點和工具參數(shù)管控有了更深一步的了解。遇到問題要系統(tǒng)分析,對零部件進行拆解及故障再現(xiàn)分析,挖掘問題真因,制定整改計劃,整改完成后,對相應(yīng)試驗進行進一步驗證,確保方案的有效性。通過本次改善項目活動,小組完成了預(yù)定的目標值,將該車型車門外觀不良問題有效改善。

      針對其他零部件依然存在一些品質(zhì)問題,通過此次改善橫向推廣、排查,切實根據(jù)客戶使用實際工況、駕駛習(xí)慣等優(yōu)化零部件,提升國產(chǎn)汽車的整車品質(zhì)及市場形象。

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