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      660MW機組汽輪機冷端優(yōu)化

      2022-10-27 03:14:06新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司魏子敬
      電力設(shè)備管理 2022年18期
      關(guān)鍵詞:球網(wǎng)嚴密性軸封

      新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司 魏子敬

      1 機組設(shè)備簡介

      某公司建有兩臺660MW 超超臨界機組,汽輪機采用東方汽輪機,型號為N660-25/600/600超超臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機。循環(huán)水泵為88LKXA-29.3立式混流泵。凝汽器系雙殼體、單流程、雙背壓表面式凝汽器。為保證凝汽器冷卻管的清潔度,設(shè)置有膠球清洗裝置,為青島華泰電力設(shè)備有限公司125JQ-27膠球系統(tǒng),V 型直通式收球網(wǎng)。每臺機組配一座雙曲線自然通風(fēng)冷卻塔,高效薄膜式塑料淋水填料,波形塑料除水器,PVC 塑料配水管,ABS 塑料噴嘴[1]。

      2 存在的難題

      一是循環(huán)水泵運行方式存在不合理之處,需進一步優(yōu)化。二是凝汽器端差較大,需進一步降低。三是膠球系統(tǒng)收球率低,需提高。四是冷卻塔噴淋層已運行8年,有變形、損壞隱患。五是#1機凝汽器真空嚴密性較差,需治理。

      3 對策和方法

      根據(jù)汽輪機冷端系統(tǒng)的運行情況,深入分析其優(yōu)化的方法和對策,提出具體要求,不斷提升汽輪機冷端系統(tǒng)的運行經(jīng)濟性,具體要求如下:

      一是優(yōu)化循環(huán)水泵運行方式,根據(jù)機組負荷、環(huán)境溫度和真空變化合理啟停備用循環(huán)水泵及循環(huán)水泵高低速間切換,使循環(huán)水泵耗電量和真空提高、機組經(jīng)濟性提高到達最優(yōu)效果。二是聯(lián)系電科院節(jié)能專家進行冷端優(yōu)化試驗,即循環(huán)水泵優(yōu)化試驗,確定機組負荷、環(huán)境溫度和真空變化時備用循環(huán)水泵及循環(huán)水泵高低速間切換優(yōu)化曲線,根據(jù)曲線進行循環(huán)水泵啟停。三是保證循環(huán)水質(zhì)在規(guī)定范圍內(nèi),避免水質(zhì)超標。四是凝汽器要做到“逢停必清”,保證凝汽器不銹鋼管壁清潔,提高換熱系數(shù)。五是采取措施提高膠球收球率,如加固收球網(wǎng)、改造收球口。六是調(diào)研新型膠球清理技術(shù),進行技術(shù)改造。七是冷卻塔要做到“逢停必查”,檢查噴淋層格柵與噴嘴是否有損壞、變形、脫落,提高冷卻塔換熱效率。八是定期進行#1機凝汽器真空系統(tǒng)檢查、停機時灌水查漏。九是做好設(shè)備檢修和維護消缺工作,提高檢修質(zhì)量和設(shè)備維護質(zhì)量,確保設(shè)備可靠穩(wěn)定運行。

      4 各項工作開展情況

      4.1 優(yōu)化循環(huán)水泵運行方式

      一是分析循泵低速和高速運行時,對廠用電率、煤耗和真空的影響。循泵低速運行期間廠用電率為0.73%,影響煤耗2.9g/kWh,影響真空1.2kPa。循泵高速運行期間廠用電率為0.83%,影響煤耗3.3g/kWh,影響真空1.3kPa。根據(jù)上述計算得出,啟動備用低速或高速循泵后真空上漲均值大于1.2kPa/1.3kPa 即可。

      2021年6月3~8日對#2機備用循泵啟停前后負荷、主機真空、引風(fēng)機真空和循環(huán)水進出口水溫變化進行了統(tǒng)計,觀察最近幾天備用循泵啟動情況,雖然負荷情況不一,但主機真空在88kPa 時啟動備用循泵真空上漲均值基本1.4kPa 以上,87kPa時啟動真空上漲均值在1.7kPa 以上,引風(fēng)機小機真空上漲更多,引風(fēng)機轉(zhuǎn)速會相應(yīng)降低100rpm左右。

      停運循泵時,若負荷高、真空在90kPa 以下,真空下降較多,影響經(jīng)濟性。若負荷低、真空在92kPa 左右停運循泵時真空下降較小,但兩臺循泵并列運行時間長,耗電量大,所以真空在91kPa 時停循泵較為合理。

      二是結(jié)合上述試驗、分析,優(yōu)化循泵運行方式。根據(jù)凝汽器真空、環(huán)境溫度和循環(huán)水溫度變化,合理啟停備用循環(huán)水泵及循環(huán)水泵高低速間切換,使循環(huán)水泵耗電量和真空提高到達最優(yōu)效果,具體如下:春秋季凝汽器循環(huán)水進水溫度大于25℃時,循泵由低速切為高速運行,小于25℃時,由高速切為低速運行。夏季負荷大于550MW 且汽機側(cè)真空低至88kPa 時,啟動備用循泵;負荷小于500MW 或汽機側(cè)真空高于91kPa 時,停運備用循泵。

      三是聯(lián)系電科院節(jié)能專家咨詢循環(huán)水泵優(yōu)化試驗情況。2021年下半年,計劃聯(lián)系電科院節(jié)能專家進行冷端優(yōu)化試驗即循環(huán)水泵優(yōu)化試驗,確定機組負荷、環(huán)境溫度和真空變化時備用循環(huán)水泵及循環(huán)水泵高低速間切換優(yōu)化曲線,根據(jù)曲線進行循環(huán)水泵啟停。2021年7月,與電科院輪機專業(yè)聯(lián)系溝通、交流冷端優(yōu)化試驗方案、經(jīng)費等事宜,因費用和人員事宜未達成一致,暫不進行試驗。隨后與華潤阜陽和華潤登封電廠溝通、交流其冷端優(yōu)化試驗情況,查閱其冷端優(yōu)化試驗報告,供廠里運行人員學(xué)習(xí),為優(yōu)化循環(huán)水泵運行方式提供了參考。

      4.2 降低凝汽器端差

      凝汽器內(nèi)不銹鋼冷卻管清潔度對凝汽器換熱有很大的影響,冷卻管結(jié)垢、臟污都會使清潔度降低,凝汽器端差增大,導(dǎo)致?lián)Q熱效果變差。相關(guān)試驗表明,凝汽器銅管清潔度下降0.1時,凝汽器端差升高約0.8℃,影響供電煤耗約0.5g/kWh,為此采取多項措施,提高冷卻管清潔度,提高換熱系統(tǒng),降低端差[2]。

      一是多措并舉,改善循環(huán)水水質(zhì),避免水質(zhì)超標。循環(huán)水中有雜物、微生物和氯離子含量高時,會導(dǎo)致凝汽器管壁結(jié)垢,管束換熱效率下降,凝汽器端差增大,尤其是氯離子含量高時,端差上漲較快。為保證塔池水質(zhì)在規(guī)定范圍內(nèi),避免水質(zhì)超標,采取措施包括新增加兩臺機塔池循環(huán)水外排至污水處理廠管道,水質(zhì)超標時排水至污水處理廠。2021年4月底,管道投入運行,化學(xué)專業(yè)根據(jù)水質(zhì)進行排污,兩臺機循環(huán)水水質(zhì)逐步趨好,氯離子含量逐步下降。

      2021年9月,為進一步改善水質(zhì)降低兩臺機塔池氯離子含量,增加塔池加藥量,增加排水至脫硫用水量、增加抽水灑水和綠化使用量,加快了塔池水使用量,降低了濃縮倍率,兩臺機塔池水質(zhì)持續(xù)變好,氯離子月均值由8月的943/1287mg/L,降低至816/955mg/L。

      二是凝汽器“逢停必清”,保證凝汽器不銹鋼管壁清潔,提高換熱系數(shù)。2021年5月,#2機停機C 修,對凝汽器水側(cè)管壁進行檢查,發(fā)現(xiàn)A/B 凝汽器循環(huán)水出水側(cè)管壁結(jié)垢嚴重、有大量黃泥,及時制定高壓水沖洗計劃,聯(lián)系沖洗人員到廠沖洗,沖洗后管壁清潔。機組啟動后,凝汽器端差較4月降低1.6℃。7月19日,#1機調(diào)停,對凝汽器水側(cè)管壁進行檢查,檢查管壁無結(jié)垢,清理循環(huán)水進出水室雜物。8月10日,#1機再次停機,對凝汽器水側(cè)管壁進行檢查,發(fā)現(xiàn)A/B 凝汽器循環(huán)水出水側(cè)管壁有輕微結(jié)垢、有黃泥,清理循環(huán)水進出水室雜物,上報高壓水沖洗計劃,待下次機組小修時進行高壓水沖洗。10月,#2機停機后對凝汽器進行檢查,清理凝汽器循環(huán)水側(cè)雜物。

      4.3 解決膠球系統(tǒng)收球率低問題

      4.3.1 利用停機檢修機會加固收球網(wǎng)

      2021年5月,#2機C 修期間進行膠球收球網(wǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)環(huán)收球網(wǎng)不嚴,如圖1所示,重新固定內(nèi)環(huán)收球網(wǎng),外環(huán)收球網(wǎng)較嚴,清理收球網(wǎng)堵塞雜物、清理管道底部積存雜物。機組啟動后收球率提高20%左右。

      圖1 #2機內(nèi)環(huán)收球網(wǎng)

      2021年8月,#1機停機后進行膠球收球網(wǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)環(huán)收球網(wǎng)不嚴,如圖2所示,重新固定收球網(wǎng),外環(huán)收球網(wǎng)嚴密,如圖3所示,但收球網(wǎng)和收球口堵塞嚴重,清理收球網(wǎng)堵塞雜物、清理管道底部積存雜物。

      圖2 #1機內(nèi)環(huán)收球網(wǎng)

      圖3 #1機外環(huán)收球網(wǎng)

      4.3.2 調(diào)研新型膠球清理技術(shù),進行技術(shù)改造

      與北京德英眾華科技有限公司交流膠球系統(tǒng)改造事宜,其專注于電廠凝汽器清潔保持節(jié)能系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用,爆破式發(fā)球和錐形收球網(wǎng)是關(guān)鍵技術(shù),單臺機組改造投資費用在500萬元左右。因整體改造投資大,與其協(xié)商只改造收球網(wǎng),由對方做設(shè)計方案。對方設(shè)計改造費用為58萬元,但不承諾收益率,因其改造費用報價太高,放棄該改造方案。

      4.3.3 決定廠內(nèi)自行改造收球網(wǎng)

      與設(shè)備部檢修專業(yè)商討自行改造收球網(wǎng)事宜。初步確定改造方案,設(shè)計方案如下:

      在循環(huán)水回水管道管徑2200mm 的管段內(nèi)加工錐形收球網(wǎng),材質(zhì)為316L 不銹鋼材質(zhì),收球網(wǎng)的始端焊接在管段內(nèi)壁上,末端錐形收球口處接DN150的收球管道,向下穿過管壁,收球網(wǎng)上密布直徑12mm 的圓孔,圓孔全部采取激光打孔,保證孔的邊緣圓潤光滑。

      在收球網(wǎng)的中心位置安裝一通軸,轉(zhuǎn)軸材質(zhì)為316L 不銹鋼材質(zhì),轉(zhuǎn)軸兩端分別固定在收球網(wǎng)的終端和始端的中心位置,并安裝上賽龍導(dǎo)軸承,轉(zhuǎn)軸軸頭為球面,球面軸頭處安裝推力裝置并進行固定。

      在轉(zhuǎn)軸上焊接對稱布置的螺旋形刮泥板(螺旋形刮泥板為一定角度的螺旋形扇葉,設(shè)計原理參考風(fēng)車,在水流的作用下轉(zhuǎn)動),刮泥板貼合收球網(wǎng)的內(nèi)壁,刮泥板的末端安裝刷毛,循環(huán)水沖擊在螺旋形刮泥板上,使螺旋形刮泥板轉(zhuǎn)動,達到清洗收球網(wǎng)的目的[3]。

      4.4 冷卻塔噴淋層“逢停必查”

      冷卻塔工作效率受循環(huán)水水質(zhì)、環(huán)境溫度、塔體老化、填料結(jié)垢損壞、冷卻塔噴頭霧化效果差、淋水密度不均勻等問題的影響,冷卻塔冷卻能力下降,往往會導(dǎo)致汽輪機真空降低,機組汽耗和煤耗增加,為及時準確掌握冷卻塔設(shè)備情況,要求在每次機組停機后進行噴淋層檢查。

      2021年5月,#2機組停機,檢查噴淋層格柵與噴嘴是否有損壞、變形、脫落情況,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)塔池東南角部分噴淋層格柵有小范圍塌陷,因停機時間短無法處理,待機組大修時處理。7月19日,#1機組停機,檢查噴淋層格柵與噴嘴是否有損壞、變形、脫落情況,發(fā)現(xiàn)有多處集水器發(fā)生變形、部分凹陷,如圖4所示。8月10日,#1機組停機,再次檢查發(fā)現(xiàn)填料有少量樹葉大小的脫落,噴嘴有一個脫落,新增多處集水器變形,立即聯(lián)系檢修修復(fù)或更換處理。

      圖4 #1機塔池內(nèi)部脫落、變形區(qū)域

      2021年10月,#2機停機后對冷卻塔噴淋層進行檢查,統(tǒng)計集水器、格柵、噴嘴損壞情況,發(fā)現(xiàn)填料有少量脫落、集水器有部分變形,立即聯(lián)系檢修修復(fù)或更換處理,如圖5所示。

      圖5 #2機塔池內(nèi)部脫落、變形區(qū)域

      4.5 治理#1機凝汽器真空嚴密性差缺陷

      機組負荷不變時,真空系統(tǒng)漏入空氣,會聚集在凝汽器管束表面,影響凝汽器換熱效果,造成凝汽器真空降低,機組汽耗率升高。試驗表明,600MW 機組真空降低1kPa,增加機組熱耗61kJ/kWh,增加煤耗2.3g/kWh。機組#1機凝汽器真空嚴密性較差,特別是電機側(cè)真空嚴密性雖合格,但較汽機側(cè)差,真空嚴密性試驗汽機、電機側(cè)下降速率分別為0.134/0.256kPa/min。

      為提高凝汽器真空嚴密性,采取多項措施,先后組織多次查漏,處理多處漏點,并明確了電機側(cè)嚴密性差的原因,具體如下。

      4.5.1 #1機真空系統(tǒng)查漏

      利用氦氣檢漏法,選擇幾個易漏點,從外部噴氦氣,在真空泵的排氣口處,安裝氦氣檢測儀。如果該儀器檢測到氦氣,則說明存在泄漏,即可從噴入點進一步查明泄漏位置。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)多處漏點,漏點如下:B 低壓缸西側(cè)兩個防爆膜輕微泄漏,覆蓋塑料膜和黃油;A 汽泵小機排汽防爆膜處輕微泄漏,涂抹黃油;B 汽泵小機排汽防爆膜處輕微泄漏,涂抹黃油。對漏處理后真空好轉(zhuǎn),兩側(cè)嚴密性試驗由0.134/0.256kPa/min 變?yōu)?.08/ 0.207kPa/min。

      4.5.2 #1機停機后灌水查漏

      檢查發(fā)現(xiàn)凝汽器汽機側(cè)疏水集箱4與凝汽器疏擴連接處焊口開裂,有約10cm 長縱向裂紋,隨即進行補焊。再次啟機后#1機汽機側(cè)凝汽器真空嚴密性試驗下降速度由0.08kPa/min 降低為0.036kPa/min,凝汽器電機側(cè)未發(fā)現(xiàn)漏點。

      4.5.3 查找凝汽器電機側(cè)真空嚴密性差原因

      因電機側(cè)嚴密性始終較差,懷疑軸封間隙過大引起,為此進行了試驗。

      軸封供汽壓力46kPa 時,進行真空嚴密性試驗,兩側(cè)下降速率分別為0.045/0.203kPa/min。逐漸提高軸封壓力,進行嚴密性試驗,發(fā)現(xiàn)壓力提高至90kPa,兩側(cè)下降速率發(fā)生明顯變化,分別為0.01/0.012kPa/min,由此得出軸封間隙過大是引起凝汽器電機側(cè)漏真空的主要原因,計劃機組大修時進行檢修、調(diào)整。

      經(jīng)過試驗發(fā)現(xiàn)軸封壓力高時,雖真空嚴密性變好,但A/B 汽泵小機因軸封壓力同時升高,軸封蒸汽有進入潤滑油現(xiàn)象,小機潤滑油排煙管道U 型彎處排水量明顯增大,軸封壓力高于55kPa 時,U 型彎處排水成柱狀,為避免潤滑油質(zhì)惡化,降低軸封壓力至46kPa 運行。

      總結(jié)發(fā)現(xiàn),真空泵泄漏點主要集中在低壓缸防爆膜、后軸封、高壓疏水管道、疏水擴容器焊縫,針對這些容易出現(xiàn)泄漏的位置,采取了重點檢查或特殊加固的方式,提高了整體密封效果。

      5 結(jié)論

      一是汽輪機冷端優(yōu)化工作有許多方式方法,且已經(jīng)取得長足進展,但由于其在機組能耗方面所占有的比重較大,所以仍然需要重視。

      二是機組的冷端優(yōu)化工作如降低耗電率、提高背壓、真空漏泄治理,問題多、方法多、結(jié)果多,且潛力較大。

      三是汽輪機冷端深度優(yōu)化,既是技術(shù)問題,也是一個管理問題和經(jīng)濟問題,其工作成效的取得,也需要在管理上、經(jīng)費上給予創(chuàng)新和重視。

      四是汽輪機冷端優(yōu)化工作還有許多項目需要繼續(xù)研究,如膠球收球網(wǎng)改造、塔池噴淋層治理等,同時也是一項長期的工作,需要長期堅持,多措并舉,以確保機組的安全經(jīng)濟運行。

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