魏文,劉明輝,鐘湘生
(浙江石油化工有限公司,浙江舟山 316000)
國(guó)內(nèi)某煉化大型煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)有3.2 Mt/a蠟油加氫處理裝置。以直餾蠟油和渣油加氫蠟油的混合油為原料,經(jīng)催化加氫反應(yīng)進(jìn)行脫除硫、氮、金屬等雜質(zhì),降低殘?zhí)己浚饕a(chǎn)硫含量不大于0.3%(w)的加氫蠟油,為催化裂化裝置提供優(yōu)質(zhì)的原料,同時(shí)生產(chǎn)部分柴油,并副產(chǎn)少量石腦油、輕烴、汽提塔頂酸性氣和含硫低分氣。裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)選用單缸多級(jí)筒型離心式,由背壓式透平驅(qū)動(dòng),不設(shè)置備機(jī),用以實(shí)現(xiàn)含氫氣體的循環(huán)。循環(huán)氫壓縮機(jī)組作為該裝置的核心設(shè)備,其運(yùn)行平穩(wěn)與否直接關(guān)系到整個(gè)裝置的正常運(yùn)行[1]。而汽輪機(jī)作為循環(huán)氫壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)更是機(jī)組運(yùn)行正常與否的關(guān)鍵。
裝置原料油由反沖洗過濾器除去原料中大于25微米的顆粒,換熱升溫后進(jìn)入原料油緩沖罐。原料油經(jīng)加氫進(jìn)料泵升壓后與混合氫混合,依次經(jīng)換熱器升溫、反應(yīng)進(jìn)料加熱爐加熱至反應(yīng)所需溫度后進(jìn)入加氫反應(yīng)器進(jìn)行加氫反應(yīng),將原料中的硫、氮、氧等化合物轉(zhuǎn)化為硫化氫、氨、水,原料中的烯烴、芳烴進(jìn)行加氫飽和,并脫除原料中的金屬等雜質(zhì)[2]。反應(yīng)器設(shè)三個(gè)催化劑床層,床層間設(shè)急冷氫注入設(shè)施。反應(yīng)器出來(lái)的反應(yīng)流出物依次經(jīng)換熱后進(jìn)入熱高壓分離器(簡(jiǎn)稱熱高壓分,下同)。熱高分氣體經(jīng)換熱后,再經(jīng)熱高分氣體空冷器冷至50 ℃進(jìn)入冷高壓分離器(簡(jiǎn)稱冷高分,下同)。冷卻后的熱高分氣在冷高分中進(jìn)行油、氣、水三相分離。自冷高分頂部出來(lái)的循環(huán)氫進(jìn)入脫硫塔脫硫,脫硫后的循環(huán)氫自塔頂出來(lái),經(jīng)循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐分液后進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)升壓后分成兩路,一路作為急冷氫去加氫反應(yīng)器控制床層溫升,另一路與來(lái)自新氫壓縮機(jī)的新氫混合成為混合氫。冷高分底部出來(lái)的油相在液位控制下進(jìn)入冷低分。熱低分氣經(jīng)冷卻后與冷高分油混合進(jìn)入冷低分。自熱低分底部出來(lái)的熱低分油與冷低分底部出來(lái)的冷低分油混合后進(jìn)入裝置的分餾部分,先經(jīng)脫硫化氫汽提塔脫除硫化氫,再進(jìn)入分餾塔進(jìn)行組分分離,依次分離出石腦油、柴油和加氫蠟油,如圖1所示。
圖1 裝置工藝流程
機(jī)組流程如圖2所示。生產(chǎn)過程中循環(huán)氫壓縮機(jī)作為加氫裝置的核心機(jī)組主要發(fā)揮以下幾點(diǎn)作用:1)維持反應(yīng)器中較高的氫分壓。如果循環(huán)氣中沒有大量的氫氣,反應(yīng)系統(tǒng)中的氫氣分壓就會(huì)降低,補(bǔ)充氫氣由于化學(xué)反應(yīng)的消耗引起氫分壓的進(jìn)一步降低,造成催化劑結(jié)焦[3]。2)循環(huán)氫作為熱傳遞載體可控制反應(yīng)溫度和床層溫升。加氫反應(yīng)為強(qiáng)放熱反應(yīng),而溫度越高反應(yīng)越快,反應(yīng)產(chǎn)生的熱量如果不及時(shí)帶出會(huì)加劇反應(yīng),最終造成溫度失控即“飛溫”,嚴(yán)重威脅設(shè)備安全[4]。這是不斷流動(dòng)的循環(huán)氣帶走了反應(yīng)產(chǎn)生的熱量,才維持了反應(yīng)的平穩(wěn)進(jìn)行;加氫反應(yīng)釋放出大量的熱,必須在催化劑床層之間加入足夠的急冷氫,把熱量及時(shí)帶走,以控制催化劑床層的溫升。3)改善催化劑床層反應(yīng)物的分布狀況,促使液體進(jìn)料均勻分布在整個(gè)催化劑床層以抑制熱點(diǎn)形成,從而提高反應(yīng)性能。4)防止過度裂解。在反應(yīng)物未再次裂解之前將產(chǎn)品汽化帶走,以盡可能減少產(chǎn)品裂解變?yōu)榈椭诞a(chǎn)品[5]。
圖2 機(jī)組流程
壓縮機(jī)擬采用單缸多級(jí)筒型離心式壓縮機(jī),一段壓縮,軸功率4 458 kW,由低壓背壓式蒸汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)見表1,額定功率4 904 kW,壓縮機(jī)與汽輪機(jī)之間采用膜片式聯(lián)軸器。壓縮機(jī)軸封采用帶有中間迷宮密封的串聯(lián)式干氣密封。壓縮機(jī)和汽輪機(jī)采用聯(lián)合公用底座。潤(rùn)滑系統(tǒng)采用壓力潤(rùn)滑,壓縮機(jī)組設(shè)有液壓沖擊式盤車機(jī)構(gòu)。
表1 汽輪機(jī)技術(shù)參數(shù)
該裝置自2021年7月投產(chǎn)以來(lái),負(fù)荷平均保持在85%,循環(huán)氫壓縮機(jī)負(fù)荷穩(wěn)定、運(yùn)行平穩(wěn)。該壓縮機(jī)的汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度TI73033自12月20日起有上升趨勢(shì),12月31日達(dá)100 ℃,如圖3所示。
圖3 溫度TI73033波動(dòng)趨勢(shì)
針對(duì)該現(xiàn)象,調(diào)整了進(jìn)軸瓦油壓和油溫,并置換了潤(rùn)滑油,但汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度仍然有多次波動(dòng),TI73033最高達(dá)106 ℃,如圖4所示。
圖4 軸系操作畫面
汽輪機(jī)組故障中軸承溫度升高較為常見而引發(fā)因素眾多,只要與汽輪機(jī)相關(guān)的零件故障均可能會(huì)導(dǎo)致其出現(xiàn)異常溫度、振動(dòng)升高[6]。如負(fù)荷變化、油溫、油質(zhì)、轉(zhuǎn)子以及進(jìn)汽參數(shù)波動(dòng)等。因此在汽輪機(jī)軸承溫度波動(dòng)期間,先后檢查了驅(qū)動(dòng)蒸汽及背壓蒸汽系統(tǒng),壓力和溫度均無(wú)波動(dòng);檢查了軸系的溫度及振動(dòng)儀表,全部顯示正確;檢查了潤(rùn)滑油品質(zhì),機(jī)雜、含水和粘度分析合格;由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡而引發(fā)振動(dòng)導(dǎo)致軸承溫度升高時(shí)軸向振動(dòng)值會(huì)有大幅升高,該本機(jī)雖有升高但幅度并不大。諸多影響因素排查結(jié)果表明,與該壓縮機(jī)汽輪機(jī)相關(guān)的運(yùn)行條件均保持穩(wěn)定。
排除以上諸多影響因素,汽輪機(jī)軸承溫度升高原因只能從自身結(jié)構(gòu)展開分析。該汽輪機(jī)徑向軸承使用阻尼軸承,這種軸承安裝在前、后軸承座中,作用是承受轉(zhuǎn)子的靜、動(dòng)載荷,保持轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)中心與汽缸中心之間正確的位置關(guān)系,使轉(zhuǎn)子與汽缸導(dǎo)葉持環(huán)、氣封等靜體的徑向間隙在規(guī)定范圍之內(nèi)[7]。同時(shí)在運(yùn)行工況范圍(轉(zhuǎn)速、負(fù)荷)內(nèi)的軸承油膜剛度、阻尼系數(shù)等特性可以確保轉(zhuǎn)子-軸承系統(tǒng)功能穩(wěn)定、安全長(zhǎng)期運(yùn)行。但與目前流行的可傾瓦軸承相比各方面性能稍遜,對(duì)比如表2所示。
表2 阻尼軸承與可傾瓦軸承對(duì)比
在軸承溫度從正常運(yùn)行時(shí)的85 ℃上升到106 ℃的過程中,軸系振動(dòng)值由正常運(yùn)行時(shí)的22~25 μm上升到35~38 μm,與正常機(jī)組的運(yùn)行軸振動(dòng)相比偏高,阻尼軸承的實(shí)際效果沒有達(dá)到預(yù)期。從以上對(duì)比結(jié)果判斷,該汽輪機(jī)軸承溫度上升與自身結(jié)構(gòu)關(guān)系密切,從瓦背面到瓦表面的供油形式回油量較小,容易引起油膜形成不好[8],較長(zhǎng)弧長(zhǎng)的瓦塊不利于熱量帶走,這時(shí)軸承溫度就會(huì)大幅上升。
結(jié)合該項(xiàng)目的另一臺(tái)壓縮機(jī)主推力瓦此前溫度偏高且頻繁波動(dòng)和驅(qū)動(dòng)端支撐瓦溫度一直偏高,該機(jī)組拆檢后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端支撐瓦有明顯的結(jié)焦積碳情況,且瓦溫高的瓦塊巴氏合金出現(xiàn)明顯開裂,瓦面有一定程度磨損,如圖5所示。原因是該軸瓦瓦塊布置采用中心支撐形式,損壞的瓦塊正好處于正下方,轉(zhuǎn)子靜止或低速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),承載最大[9]。瓦塊的微小缺陷容易擴(kuò)大,導(dǎo)致開裂,進(jìn)而影響油膜剛度,造成瓦溫偏高且不穩(wěn)定。潤(rùn)滑油漆膜造成瓦塊表面明顯結(jié)焦,加之瓦溫偏高,進(jìn)一步加劇了潤(rùn)滑油的氧化和漆膜形成,造成惡性循環(huán)。
圖5 軸瓦磨損情況
根據(jù)以上分析可以確定,蠟油加氫處理裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)汽輪機(jī)軸承溫度升高的主要原因?yàn)檩S瓦的結(jié)焦積碳,結(jié)焦積碳物質(zhì)是潤(rùn)滑油產(chǎn)生的漆膜。該汽輪機(jī)使用的阻尼軸承結(jié)構(gòu),從瓦背面到瓦表面的供油形式回油量較小,引起油膜形成不好,同時(shí)瓦塊可能存在微小缺陷,影響油膜剛度,造成瓦溫偏高。而潤(rùn)滑油漆膜造成瓦塊表面結(jié)焦,又導(dǎo)致潤(rùn)滑油的氧化和漆膜形成導(dǎo)致軸承溫度升高,形成了惡性循環(huán)。
(1)操作上通過穩(wěn)定裝置負(fù)荷進(jìn)而穩(wěn)定壓縮機(jī)組負(fù)荷,減少轉(zhuǎn)速、防喘等相關(guān)參數(shù)調(diào)整頻次,穩(wěn)定汽輪機(jī)的運(yùn)行工況。
(2)提高潤(rùn)滑油供油壓力0.02~0.05 MPa,降低潤(rùn)滑油溫度2~3 ℃,同時(shí)開啟油站外部濾油機(jī)24小時(shí)不間斷運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)油站在用潤(rùn)滑油循環(huán)多次過濾,最大限度減少潤(rùn)滑油所攜帶機(jī)雜等的影響。同時(shí)采購(gòu)有除漆膜功能的濾油機(jī),對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行外循環(huán)過濾,減少潤(rùn)滑油中軟性沉積物(漆膜前身),降低潤(rùn)滑油漆膜傾向指數(shù)[10],改善軸瓦的潤(rùn)滑情況,保證機(jī)組長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)目前在用的殼牌Turbo 46渦輪機(jī)油是殼牌最基礎(chǔ)的一款潤(rùn)滑油品,抗氧化性能等相對(duì)較差。應(yīng)對(duì)機(jī)組潤(rùn)滑油進(jìn)行升級(jí),更換為抗氧化性、抗漆膜效果更好的Turbo S4GX 46渦輪機(jī)油。
(4)待該機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),要對(duì)有缺陷的瓦塊進(jìn)行更換,保證瓦塊厚度一致,接觸良好,PT檢測(cè)合格。對(duì)軸瓦進(jìn)油口修刮油楔,軸承控油環(huán)出油孔進(jìn)行擴(kuò)孔0.1~0.2 mm,保證熱油的回油,緩解積碳問題。
前三條措施實(shí)施后,該壓縮機(jī)機(jī)的汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸瓦溫度TI73033自2022年1月25日下降至85 ℃,如圖6所示,運(yùn)行基本平穩(wěn)。
圖6 溫度TI73033穩(wěn)定趨勢(shì)
針對(duì)該汽輪機(jī)軸承溫度升高的情況,通過對(duì)軸系儀表、壓縮機(jī)負(fù)荷、潤(rùn)滑油、轉(zhuǎn)子以及汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)等的排查,對(duì)照同項(xiàng)目渣油加氫裝置壓縮機(jī)拆檢情況,判斷出主要原因是該汽輪機(jī)采用的阻尼軸承結(jié)構(gòu)缺陷,造成潤(rùn)滑油產(chǎn)生的漆膜在軸瓦上結(jié)焦積碳。因此采取調(diào)整潤(rùn)滑油油壓、油溫,外部濾油機(jī)24小時(shí)運(yùn)行,更換抗氧化性、抗漆膜效果更好的渦輪機(jī)油等措施后,汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度趨于平穩(wěn)。但這些調(diào)整不能徹底改善軸瓦溫度異常的情況,根治措施還是要停機(jī)檢修更換瓦塊,對(duì)軸瓦進(jìn)油口修刮油楔,軸承控油環(huán)出油孔擴(kuò)孔,緩解積碳問題。在停機(jī)前若軸承溫度上升,還可通過降低機(jī)組負(fù)荷,使軸瓦溫度有一定改善。