吳盼盼,王 新
(湖北清江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌 443000)
高壩洲電廠是清江流域三級(jí)電站的最下游一級(jí)電站,屬于低水頭軸流轉(zhuǎn)漿式電廠,現(xiàn)裝機(jī)容量3×9 MW,最大工作水頭40 m,最小工作水頭22.1 m,水輪發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF84—48/9500,額定轉(zhuǎn)速125 r/min。由四川德陽(yáng)東方電機(jī)廠制造,結(jié)構(gòu)采用具有一個(gè)上導(dǎo)軸承的的半傘式結(jié)構(gòu),水導(dǎo)軸承位于支持蓋內(nèi),共安裝有10塊巴氏合金瓦,采用楔子板支撐調(diào)整方式,楔子板斜度比為1∶20,設(shè)計(jì)瓦的間隙為單邊0.20 mm[1],結(jié)構(gòu)如圖1所示。
高壩洲電廠水導(dǎo)瓦楔子板經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,楔子
板已出現(xiàn)磨損及老化現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行。
1)加設(shè)紫銅墊。在瓦頂頭的底部和楔子板背面加設(shè)紫銅墊,以便補(bǔ)償調(diào)整量。但可能由于加墊太多,出現(xiàn)類似彈簧的結(jié)構(gòu)作用,機(jī)組會(huì)隨著負(fù)荷的變化,導(dǎo)致每塊瓦的間隙發(fā)生變化,還可能隨著紫銅墊的破損,水導(dǎo)瓦間隙增大,機(jī)組擺度、振動(dòng)也增大;另外楔子板背面加墊,也容易導(dǎo)致頂頭對(duì)瓦的周向限位失去作用,使瓦在周向發(fā)生位移,出現(xiàn)瓦的偏磨和對(duì)固定楔槽限位邊進(jìn)行撞擊[2]。
2)重新加工水導(dǎo)瓦楔子板12件,其中2件作為備品,并在機(jī)組大修期間進(jìn)行整體更換;以保證楔子板和固定楔槽緊密貼合,消除加墊造成的彈簧問(wèn)題,保證楔子板的周向限位問(wèn)題。
從電站實(shí)際情況出發(fā),考慮運(yùn)行可靠性,維護(hù)便捷性,最后決定采用方案2),重新加工水導(dǎo)楔子板作為備件。
水導(dǎo)軸承共有10塊水導(dǎo)瓦,對(duì)新楔子板進(jìn)行了底部最大厚度測(cè)量,測(cè)得新楔子板底部最大厚度均為41.5 mm。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)值為41.5±0.1 mm。
用游標(biāo)卡尺測(cè)量10塊舊楔子板底部最大厚度,測(cè)量數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,新舊楔子板厚度顯著不同。
表1 新舊楔子板底部最大厚度 mm
從表1中可以看出,6、7、8、9號(hào)楔子板底部厚度新舊比較接近外,其他楔子板新舊間均存在明顯差異,厚度差別在0.02~3.54 mm之間。
將新舊楔子板在自由狀態(tài)分別調(diào)整到最高位置和最低位置,測(cè)得楔子板可調(diào)整的肩高值如表2。
表2 新舊楔子板可調(diào)整范圍 mm
從表2中可以看出,新舊楔子板肩高可調(diào)整范圍非常接近,可以認(rèn)為新舊一致,肩高可調(diào)整范圍為30~120 mm,除去靠近極限位置5 mm,可認(rèn)為楔子板可調(diào)整的肩高范圍為35~115 mm(中間值75 mm),對(duì)應(yīng)間隙為零時(shí)楔子板肩高可調(diào)整范圍為31~111 mm(瓦間隙對(duì)應(yīng)4 mm高度)。
在當(dāng)前軸位下,將水導(dǎo)瓦用頂絲抱死,再將新楔子板打緊,測(cè)得間隙為零時(shí)新楔子板左右肩高如表3。
表3 零間隙時(shí)新楔子板肩高 mm
8號(hào)楔子板肩高在31~111 mm以內(nèi),但3號(hào)距離極端值較小,為增加調(diào)整余量,此次一同加工。所以6、7、8號(hào)新楔子板可正常安裝,其他7塊楔子需要對(duì)其進(jìn)行加工處理。
楔子板可調(diào)整的肩高范圍為35~115 mm(中間值75 mm),所以瓦間隙調(diào)整后楔子板肩高為75 mm時(shí),楔子板上下可調(diào)整余量最大。查閱以往2號(hào)機(jī)瓦間隙調(diào)整后的肩高數(shù)據(jù),算得2號(hào)機(jī)水導(dǎo)楔子板肩高平均值為80 mm左右,在可調(diào)整范圍的中間靠上位置。參考3號(hào)機(jī)楔子板加工經(jīng)驗(yàn),建議此次加工以楔子板肩高在85 mm為基準(zhǔn),計(jì)算得到新楔子板加工量見(jiàn)表4。
表4 新楔子板需加工量 mm
所以,新楔子板應(yīng)加工厚度分別為1號(hào)1.85 mm;2號(hào)4.13 mm;3號(hào)1.19 mm;4號(hào)3.68 mm;5號(hào)2.73 mm;9號(hào)1.97 mm;10號(hào)2.44 mm。
楔子板加工后,左右兩端螺孔會(huì)沿瓦的方向平移,楔子板往上提也會(huì)有同樣效果,會(huì)導(dǎo)致緊固螺桿與螺孔靠死,楔子板傾斜,瓦間隙不準(zhǔn),所以此次加工還需將兩端螺孔往圖中方向擴(kuò)孔8 mm[3],如圖2所示。
圖2 擴(kuò)孔方向示意圖
通過(guò)本次新楔子板加工處理,消除了舊楔子板的磨損及老化現(xiàn)象,保障了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。檢修后的水導(dǎo)瓦間隙分配更加準(zhǔn)確,機(jī)組運(yùn)行情況得到了良好改善,水導(dǎo)油溫和瓦溫均正常。已控制在滿足機(jī)組正常運(yùn)行要求范圍內(nèi)。